專利名稱:一種陳醋的熏醅工藝的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明屬于陳醋釀造技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及陳醋的熏醅工藝。
背景技術(shù):
陳醋是我國(guó)的名產(chǎn),質(zhì)地優(yōu)良,味道鮮美,醋香濃郁、醇厚。熏醅是陳醋釀造的一個(gè)重要工序,熏醅可以增加陳醋產(chǎn)品的有效成分、色澤和焦香味,改善產(chǎn)品的風(fēng)格。傳統(tǒng)的熏醅是將六個(gè)陶瓷缸安放在熏醅爐上,醋醅裝入缸內(nèi),上蓋瓦蓋。爐的一端設(shè)灶生火,火力均勻地分布于缸的四周,熏烤缸中的醋醅,使醋醅溫度保持在90-100℃之間。每天上下翻倒一次,連續(xù)熏燒六天后,醋醅的顏色逐漸由黃變褐直至紫色,完成熏醅工藝。
傳統(tǒng)熏醅工藝存在著以下幾點(diǎn)不足1、熏醅周期長(zhǎng)。醋醅的熏醅時(shí)間需要六天。
2、熏醅過程勞動(dòng)強(qiáng)度大,生產(chǎn)環(huán)境惡劣。熏醅過程中需要每天上下翻倒一次,以免火力過旺時(shí)使醋醅熏焦。翻料過程勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且翻料過程,醋醅中醋酸大量揮發(fā),造成生產(chǎn)環(huán)境惡劣。
3、物料損耗大。傳統(tǒng)熏醅工藝在敝口環(huán)境中操作,醋酸揮發(fā)嚴(yán)重,不僅造成生產(chǎn)環(huán)境惡劣,也使醋酸的損耗很大。
三、技術(shù)內(nèi)容本發(fā)明的目的是提供一種新的陳醋熏醅工藝,不僅縮短熏醅周期,還可以降低物料損耗,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,改善生產(chǎn)環(huán)境。
本發(fā)明的陳醋熏醅工藝是將醋醅在80-150kpa壓力和116-127℃溫度條件下水解1-2h后,進(jìn)行真空脫水,使物料含水量降至30-50%,再于90-97℃的物料溫度下羰氨反應(yīng)15-22h,降溫至40℃以下出料。
本發(fā)明的陳醋熏醅工藝中,物料的羰氨反應(yīng)需在攪拌和回流條件下進(jìn)行,其中可以采用15轉(zhuǎn)/分的緩慢攪拌速度攪拌物料,也可以采用每0.5h攪拌一次,每次5分鐘的間歇攪拌方式攪拌物料,以混合充分為原則。
本發(fā)明的陳醋熏醅工藝,在保持了傳統(tǒng)熏醅工藝產(chǎn)品的質(zhì)量和風(fēng)味的基礎(chǔ)上,將醋醅置于密閉容器中進(jìn)行水解反應(yīng)和羰氨反應(yīng),提高了反應(yīng)速度,縮短了反應(yīng)時(shí)間,使熏醅周期從6天縮短至16-24小時(shí),大大提高了工作效率。同時(shí),在密閉容器中反應(yīng)和采用機(jī)械攪拌,改善了生產(chǎn)環(huán)境,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,并且防止了物料中醋酸的揮發(fā)損耗,提高了生產(chǎn)效益。
具體實(shí)施例方式
將成熟發(fā)酵醋醅放入熏醅容器中,迅速用蒸汽升溫至120℃,容器內(nèi)表壓顯示100kpa,在此條件下保溫1小時(shí)。卸除壓力,同時(shí)啟動(dòng)熏醅容器上方的冷凝裝置,將蒸汽中的醋酸回收,然后用真空迅速脫去醋醅中的部分水分,使之達(dá)到30-50%之間。同時(shí)保持醋醅的溫度92℃,每隔30分鐘開動(dòng)攪拌機(jī)攪拌5分鐘,保持20小時(shí)后,醋醅表面全部變?yōu)楹诤稚?,此時(shí)關(guān)閉熱源,用真空將醋醅冷卻至40℃以下,放出進(jìn)入陳醋釀造的下一工序。
權(quán)利要求
1.一種陳醋的熏醅工藝,其特征在于將醋醅在80-150kpa壓力和116-127℃溫度條件下水解1-2h后,進(jìn)行真空脫水,使物料含水量降至30-50%,再于90-95℃的物料溫度下羰氨反應(yīng)15-22h,降溫至40℃以下出料。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的陳醋熏醅工藝,其特征在于物料進(jìn)行羰氨反應(yīng)時(shí)對(duì)物料進(jìn)行緩慢攪拌或間歇攪拌。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的陳醋熏醅工藝,其特征在于所述的緩慢攪拌速度為15轉(zhuǎn)/分。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的陳醋熏醅工藝,其特征在于所述的間歇攪拌是每間歇0.5h攪拌物料一次,每次攪拌5分鐘。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的陳醋熏醅工藝,其特征是在回流條件下進(jìn)行羰氨反應(yīng)。
全文摘要
一種陳醋的熏醅工藝,是將醋醅在80-150kpa和116-127℃條件下水解1-2h后,真空脫水,再于90-95℃羰氨反應(yīng)15-22h,對(duì)醋醅進(jìn)行熏醅工藝處理。本發(fā)明熏醅工藝與傳統(tǒng)熏醅工藝相比,熏醅時(shí)間大大縮短由原來的6天縮為最長(zhǎng)24小時(shí),同時(shí)新工藝還改善了生產(chǎn)環(huán)境,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了物料損耗。
文檔編號(hào)C12J1/00GK1380388SQ0211035
公開日2002年11月20日 申請(qǐng)日期2002年4月23日 優(yōu)先權(quán)日2002年4月23日
發(fā)明者李久長(zhǎng), 李歆, 賀東亮 申請(qǐng)人:山西大學(xué)