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      對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號(hào):500375閱讀:163來(lái)源:國(guó)知局
      對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng)的制作方法
      【專(zhuān)利摘要】本實(shí)用新型涉及醫(yī)藥加工領(lǐng)域,具體涉及一種對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng),包括料罐、第一泵、保安過(guò)濾器以及轉(zhuǎn)化罐,第一泵的輸入端連接料罐的輸出端,第一泵的輸出端連接保安過(guò)濾器的輸入端,保安過(guò)濾器的輸出端連接超濾單元組,超濾單元組包括兩個(gè)透過(guò)液輸出端和兩個(gè)濃縮液輸出端,透過(guò)液的第一輸出端與下一級(jí)處理管路連通,透過(guò)液的第二輸出端與第一外排管路連通,濃縮液的第一輸出端與轉(zhuǎn)化罐的輸入端連接,濃縮液的第二輸出端與第二外排管路連通,轉(zhuǎn)化罐的輸出端與料罐連接,采用這種工藝,一是濃縮細(xì)菌,除去細(xì)菌培養(yǎng)基;二是澄清轉(zhuǎn)化液,除去細(xì)菌、懸浮物,在改善生產(chǎn)效率的同時(shí),又有效地降低了能耗、減少了成本。
      【專(zhuān)利說(shuō)明】對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng)

      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本實(shí)用新型涉及醫(yī)藥加工領(lǐng)域,具體涉及一種對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng)。

      【背景技術(shù)】
      [0002]對(duì)羥基苯甘氨酸是一種用于醫(yī)藥的精細(xì)化學(xué)品,其傳統(tǒng)的加工工藝主要是:細(xì)菌發(fā)酵一轉(zhuǎn)化一板框過(guò)濾一離子交換樹(shù)脂一活性炭脫色一蒸發(fā)濃縮一結(jié)晶一干燥一成品包裝。采用上述傳統(tǒng)工藝時(shí),由于經(jīng)過(guò)板框過(guò)濾后的轉(zhuǎn)化液混度高,造成離子交換樹(shù)脂的使用率低,最終導(dǎo)致對(duì)羥基苯甘氨酸的產(chǎn)率低。為提高對(duì)羥基苯甘氨酸的生產(chǎn)效率,企業(yè)目前采用的方法是將板框過(guò)濾過(guò)程改為陶瓷膜過(guò)濾,采用陶瓷膜過(guò)濾雖然可以濃縮細(xì)菌,將轉(zhuǎn)化液澄清,改善對(duì)羥基苯甘氨酸的生產(chǎn)效率,但是存在以下兩個(gè)缺陷:一是耗電高,投資成本大;二是膜容易堵塞,使用壽命低。
      實(shí)用新型內(nèi)容
      [0003]本實(shí)用新型的目的是在于提供一種生產(chǎn)效率高、可有效降低能耗、減少成本的對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng)。
      [0004]為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用的技術(shù)方案是:一種對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng),包括料罐、第一泵、保安過(guò)濾器以及轉(zhuǎn)化罐,所述的第一泵的輸入端連接料罐的輸出端,第一泵的輸出端連接保安過(guò)濾器的輸入端,所述的保安過(guò)濾器的輸出端連接超濾單元,所述的超濾單元組包括兩個(gè)透過(guò)液輸出端和兩個(gè)濃縮液輸出端,透過(guò)液的第一輸出端與下一級(jí)處理管路連通,透過(guò)液的第二輸出端與第一外排管路連通,濃縮液的第一輸出端與轉(zhuǎn)化罐的輸入端連接,濃縮液的第二輸出端與第二外排管路連通,轉(zhuǎn)化罐的輸出端與料罐連接。
      [0005]本實(shí)用新型的有益效果在于:首先細(xì)菌培養(yǎng)液經(jīng)過(guò)超濾單元組,除去了細(xì)菌培養(yǎng)基,增加了細(xì)菌的儲(chǔ)藏能力,提高細(xì)菌在轉(zhuǎn)化過(guò)程的轉(zhuǎn)化率,減少了轉(zhuǎn)化液中的雜質(zhì)含量,然后凈化后的細(xì)菌進(jìn)入轉(zhuǎn)化罐中進(jìn)行轉(zhuǎn)化反應(yīng),當(dāng)轉(zhuǎn)化完成時(shí),得到的轉(zhuǎn)化液再次進(jìn)入超濾單元組中,除去轉(zhuǎn)化液中的細(xì)菌和懸浮雜質(zhì),將轉(zhuǎn)化液澄清,便于下一步工序的進(jìn)行,采用這種工藝,在改善對(duì)羥基苯甘氨酸生產(chǎn)效率的同時(shí),又有效地降低了能耗、減少了成本。

      【專(zhuān)利附圖】

      【附圖說(shuō)明】
      [0006]圖1是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。

      【具體實(shí)施方式】
      [0007]一種對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng),包括料罐10、第一泵20、保安過(guò)濾器30以及轉(zhuǎn)化罐50,所述的第一泵20的輸入端連接料罐10的輸出端,第一泵20的輸出端連接保安過(guò)濾器30的輸入端,所述的保安過(guò)濾器30的輸出端連接超濾單元組,所述的超濾單元組包括兩個(gè)透過(guò)液輸出端和兩個(gè)濃縮液輸出端,透過(guò)液的第一輸出端與下一級(jí)處理管路44連通,透過(guò)液的第二輸出端與第一外排管路47連通,濃縮液的第一輸出端與轉(zhuǎn)化罐50的輸入端連接,濃縮液的第二輸出端與第二外排管路46連通,轉(zhuǎn)化罐50的輸出端與料罐10連接,在實(shí)際裝置中,可以在透過(guò)液的輸出端和濃縮液的輸出端設(shè)置閥門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn)各條通路的連通與關(guān)閉。
      [0008]本實(shí)用新型的工作原理為:料罐10中放入要處理的細(xì)菌培養(yǎng)液,經(jīng)第一泵20輸送至保安過(guò)濾器30進(jìn)行初級(jí)過(guò)濾后直接進(jìn)入超濾單元組,超濾單元組的細(xì)菌濃縮液進(jìn)入轉(zhuǎn)化罐50,透過(guò)液進(jìn)入第一外排管路47,細(xì)菌濃縮液在轉(zhuǎn)化罐50中轉(zhuǎn)化完成后,轉(zhuǎn)化液移至料罐10中,然后再次進(jìn)入超濾單元組,超濾單元組濃縮液進(jìn)入第二外排管路46,透過(guò)液進(jìn)入下一級(jí)處理管路44。采用這種工藝,超濾單元組具備兩個(gè)功能,一個(gè)是將料罐10中的細(xì)菌濃縮,脫出培養(yǎng)基,這個(gè)過(guò)程增加細(xì)菌的生存能力,減少培養(yǎng)基增加了細(xì)菌在轉(zhuǎn)化過(guò)程中的轉(zhuǎn)化率;另一個(gè)是當(dāng)轉(zhuǎn)化完成時(shí),將轉(zhuǎn)化液轉(zhuǎn)移至料罐10中,通過(guò)超濾單元組去除轉(zhuǎn)化液中的細(xì)菌和懸浮雜質(zhì),這個(gè)過(guò)程可以將轉(zhuǎn)化液澄清,便于下一步純化,本實(shí)用新型在改善對(duì)羥基苯甘氨酸生產(chǎn)效率的同時(shí),又有效地降低了能耗、減少了成本。
      [0009]進(jìn)一步地,如圖1所示,所述的超濾單元組包括超濾單元40,超濾單元40包括第二泵41和超濾膜裝置42,第二泵41的輸入端與保安過(guò)濾器30的輸出端連接,第二泵41的輸出端與超濾膜裝置42的輸入端連接,超濾膜裝置42的透過(guò)液輸出端與下一級(jí)處理管路44連通或者進(jìn)入外排管路47,超濾膜裝置42的濃縮液輸出端與轉(zhuǎn)化罐50的輸入端連接或者進(jìn)入外排管路46。
      [0010]進(jìn)一步地,所述的超濾單元組中的膜元件為可承受0.9Bar以下反沖洗的管式超濾膜裝置。
      [0011]進(jìn)一步地,所述的保安過(guò)濾器30的過(guò)濾精度為50?100 μ m。這樣可將料液中的懸浮顆粒、雜質(zhì)等截留在保安過(guò)濾器30的濾芯表面和孔隙中,為后序超濾單元組的穩(wěn)定運(yùn)行提供保證,同時(shí)避免超濾單元組中的膜元件堵塞,有利于延長(zhǎng)膜元件的使用壽命。
      [0012]進(jìn)一步地,所述超濾單元組中的膜元件的孔徑大小為20_300nm。
      [0013]進(jìn)一步地,所述的超濾單元40還包括第三泵43,所述的第三泵43是反洗泵,第三泵43的輸出端通過(guò)反沖管路45與超濾膜裝置42的透過(guò)液輸出端連接,實(shí)際使用時(shí),反洗水由第三泵43通過(guò)反沖管路45進(jìn)入膜元件,雜質(zhì)通過(guò)外排管路46外排,通過(guò)反洗將膜元件的堵塞物反沖出來(lái),比陶瓷膜更耐污染,使用壽命更長(zhǎng),更穩(wěn)定。
      【權(quán)利要求】
      1.一種對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng),其特征在于:包括料罐(10)、第一泵(20)、保安過(guò)濾器(30)以及轉(zhuǎn)化罐(50),所述的第一泵(20)的輸入端連接料罐(10)的輸出端,第一泵(20)的輸出端連接保安過(guò)濾器(30)的輸入端,所述的保安過(guò)濾器(30)的輸出端連接超濾單元組,所述的超濾單元組包括兩個(gè)透過(guò)液輸出端和兩個(gè)濃縮液輸出端,透過(guò)液的第一輸出端與下一級(jí)處理管路(44)連通,透過(guò)液的第二輸出端與第一外排管路(47)連通,濃縮液的第一輸出端與轉(zhuǎn)化罐(50)的輸入端連接,濃縮液的第二輸出端與第二外排管路(46)連通,轉(zhuǎn)化罐(50)的輸出端與料罐(10)連接。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng),其特征在于:所述的超濾單元組包括超濾單元(40),超濾單元(40)包括第二泵(41)和超濾膜裝置(42),第二泵(41)的輸入端與保安過(guò)濾器(30)的輸出端連接,第二泵(41)的輸出端與超濾膜裝置(42)的輸入端連接,超濾膜裝置(42 )的透過(guò)液輸出端與下一級(jí)處理管路(44 )連通或進(jìn)入外排管路(47),超濾膜裝置(42)的濃縮液輸出端與轉(zhuǎn)化罐(50)的輸入端連接或者進(jìn)入外排管路(46)。
      3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng),其特征在于:所述的超濾單元組中的膜元件為可承受0.9Bar以下反沖洗的管式超濾膜裝置。
      4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng),其特征在于:所述的保安過(guò)濾器(30)的過(guò)濾精度為50?100 μ m。
      5.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng),其特征在于:所述超濾單元組中的膜元件的孔徑大小為20-300nm。
      6.根據(jù)權(quán)利要求2所述的對(duì)羥基苯甘氨酸的過(guò)濾系統(tǒng),其特征在于:所述的超濾單元(40)還包括第三泵(43),所述的第三泵(43)是反洗泵,第三泵(43)的輸出端通過(guò)反沖管路(45)與超濾膜裝置(42)的透過(guò)液輸出端連接。
      【文檔編號(hào)】C12M1/12GK203833930SQ201420105168
      【公開(kāi)日】2014年9月17日 申請(qǐng)日期:2014年3月7日 優(yōu)先權(quán)日:2014年3月7日
      【發(fā)明者】俞經(jīng)福, 李松山, 俞能平, 張蔚蔚 申請(qǐng)人:安徽普朗膜技術(shù)有限公司
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