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      吐絲機入口導(dǎo)管的制作方法

      文檔序號:3106228閱讀:524來源:國知局
      吐絲機入口導(dǎo)管的制作方法
      【專利摘要】吐絲機入口導(dǎo)管,總長度805mm,其特征是:吐絲機入口導(dǎo)管1在吐絲機入口處的外徑為55mm,在其從距離吐絲機入口導(dǎo)管末端2長度L為108mm處到其末端這段長度L的外徑為51mm-0.03mm,在外徑為55mm和51mm的直徑變化連接處的圓弧倒角3為45°。當(dāng)吐絲機入口導(dǎo)管在從距離末端108mm處外徑從49mm增加為51mm時,吐絲機入口導(dǎo)管與水冷套定位塊之間的間隙既能保證吐絲機入口導(dǎo)管振動最小,又能保證吐絲機入口導(dǎo)管與水冷套定位塊不會抱死。改造后,吐絲機入口導(dǎo)管振動明顯減小,軋件能夠在吐絲機入口導(dǎo)管和吐絲管中保持走向穩(wěn)定,吐絲狀況得到明顯改善,大大減少了停軋時間,吐絲機入口導(dǎo)管和吐絲管壽命也得到了顯著提高,同時水冷套定位塊的磨損減小,水冷套的使用壽命也提高了。
      【專利說明】吐絲機入口導(dǎo)管
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本實用新型屬于鋼鐵行業(yè)中高速線材軋制中的精軋領(lǐng)域。
      【背景技術(shù)】
      [0002]包頭鋼聯(lián)股份有限公司現(xiàn)使用摩根五代軋機,其特點是:無扭、高速,其中的核心設(shè)備一精軋機、夾送輥、吐絲機均為美國摩根進口。吐絲機水冷套為美國摩根進口件,由于美國摩根公司對我國的技術(shù)封鎖,我國購買的摩根進口設(shè)備大都沒有水冷套的圖紙。
      [0003]高速線材軋制對精軋到吐絲機區(qū)域設(shè)備的要求非常高,而日常生產(chǎn)中,事故也多集中在這些區(qū)域。包頭鋼聯(lián)股份有限公司從生產(chǎn)伊始,吐絲亂和吐絲管壽命低就是困擾該廠軋制Φ5.5-Φ6.5線材的瓶頸,事故直接影響生產(chǎn)作業(yè)率、產(chǎn)量、成品質(zhì)量,甚至影響到工人工作情緒。
      [0004]在吐絲機入口導(dǎo)管每次更換時從吐絲機卡盤處取出、放入,吐絲機水冷套內(nèi)部放置吐絲機入口導(dǎo)管和吐絲管。吐絲機入口導(dǎo)管出口緊聯(lián)吐絲管入口。吐絲機入口導(dǎo)管長度850mm,吐絲機入口導(dǎo)管入口處的外徑為55mm,吐絲機入口導(dǎo)管出口側(cè)即吐絲機入口導(dǎo)管的末端的外徑是49mm,水冷套無法拆開,因此無法測量吐絲機入口導(dǎo)管與水冷套定位塊之間的裝配關(guān)系。
      [0005]針對與吐絲亂和吐絲管壽命低現(xiàn)狀分析,是由于吐絲機入口導(dǎo)管入口側(cè)已被吐絲機半環(huán)固定住,而吐絲機入口導(dǎo)管出口側(cè)即吐絲機入口導(dǎo)管的末端靠水冷套定位塊固定,吐絲機入口導(dǎo)管出口側(cè)即吐絲機入口導(dǎo)管的末端靠水冷套定位塊兩者之間間隙過大,所以會導(dǎo)致吐絲機入口導(dǎo)管振動,該振動將直接造成軋件在吐絲機入口導(dǎo)管和吐絲管內(nèi)部走向不穩(wěn)定,從而吐絲機振動增加,產(chǎn)生吐絲亂或吐絲管壽命低現(xiàn)象。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0006]本實用新型的目的是提供一種吐絲機入口導(dǎo)管振動減小,軋件能夠在吐絲機入口導(dǎo)管和吐絲管中保持走向穩(wěn)定,吐絲狀況明顯改善,減少停軋時間,吐絲機入口導(dǎo)管和吐絲管壽命也顯著提高,同時水冷套定位塊的磨損減小,水冷套的使用壽命也提高的一種吐絲機入口導(dǎo)管。
      [0007]本實用新型的目的是由以下方式實現(xiàn)的:
      [0008]吐絲機入口導(dǎo)管,總長度805mm,吐絲機入口導(dǎo)管I在吐絲機入口處的外徑為55mm,其特征是:在其從距離吐絲機入口導(dǎo)管末端2長度L為108mm處到其末端這段長度L的外徑為51mm-0.03mm,在外徑為55mm和51mm的直徑變化連接處的圓弧倒角3為45°。
      [0009]有益效果:
      [0010]當(dāng)吐絲機入口導(dǎo)管在從距離末端108mm處外徑從49mm增加為51mm時,吐絲機入口導(dǎo)管與水冷套定位塊之間的間隙既能保證吐絲機入口導(dǎo)管振動最小,又能保證吐絲機入口導(dǎo)管與水冷套定位塊不會抱死。
      [0011]改造后,吐絲機入口導(dǎo)管振動明顯減小,軋件能夠在吐絲機入口導(dǎo)管和吐絲管中保持走向穩(wěn)定,吐絲狀況得到明顯改善,大大減少了停軋時間,吐絲機入口導(dǎo)管和吐絲管壽命也得到了顯著提高,同時水冷套定位塊的磨損減小,水冷套的使用壽命也提高了。
      【專利附圖】

      【附圖說明】:
      [0012]圖1是本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;
      [0013]其中:
      [0014]1-吐絲機入口導(dǎo)管,2-吐絲機入口導(dǎo)管末端,3-直徑變化連接處的圓弧倒角。
      【具體實施方式】:
      [0015]實施例1:
      [0016]吐絲機入口導(dǎo)管,總長度805mm,吐絲機入口導(dǎo)管I在吐絲機入口處的外徑為55mm,其特征是:在其從距離吐絲機入口導(dǎo)管末端2長度L為108mm處到其末端這段長度L的外徑為51mm-0.03mm,在外徑為55mm和51mm的直徑變化連接處的圓弧倒角3為45°。
      [0017]由于吐絲機設(shè)備的局限性,無法直接測量,因此包鋼鋼聯(lián)股份有限公司對每天的吐絲機入口導(dǎo)管使用狀況、吐絲管磨損情況及其對應(yīng)的吐絲狀況做詳細(xì)記錄。經(jīng)過一段時間的觀察發(fā)現(xiàn),吐絲機入口導(dǎo)管與水冷套定位塊間的間隙確實影響線材吐絲。于是考慮改變圖中所注吐絲機入口導(dǎo)管外徑尺寸,通過長時間摸索,當(dāng)吐絲機入口導(dǎo)管在從距離末端108mm處外徑增加為51mm時,吐絲機入口導(dǎo)管I與水冷套定位塊I之間的間隙既能保證吐絲機入口導(dǎo)管振動最小,又能保證吐絲機入口導(dǎo)管與水冷套定位塊不會抱死。
      [0018]改造后,吐絲機入口導(dǎo)管振動明顯減小,軋件能夠在吐絲機入口導(dǎo)管和吐絲管中保持走向穩(wěn)定,吐絲狀況得到明顯改善,大大減少了停軋時間,吐絲機入口導(dǎo)管和吐絲管壽命也得到了顯著提高,同時水冷套定位塊的磨損減小,水冷套的使用壽命也提高了。
      【權(quán)利要求】
      1.吐絲機入口導(dǎo)管,總長度805mm,其特征是:吐絲機入口導(dǎo)管(I)在吐絲機入口處的外徑為55mm,在其從距離吐絲機入口導(dǎo)管末端(2)長度L為108mm處到其末端這段長度L的外徑為51mm-0.03mm,在外徑為55mm和51mm的直徑變化連接處的圓弧倒角(3)為45°。
      【文檔編號】B21B39/14GK203578387SQ201320781896
      【公開日】2014年5月7日 申請日期:2013年11月27日 優(yōu)先權(quán)日:2013年11月27日
      【發(fā)明者】孟憲東 申請人:內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司
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