預(yù)防厚度不大于4mm熱軋帶鋼跑偏的軋制方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種預(yù)防厚度不大于4mm熱軋帶鋼跑偏的軋制方法,帶鋼凸度控制在40~60μm,楔形控制在≤20μm,進(jìn)精軋開軋溫度1060~1100℃,終軋溫度控制在890~910℃;精軋前3機(jī)架F1、F2、F3實(shí)施大壓下,壓下率33~56/%,帶鋼的張力由常規(guī)5~9MPa調(diào)整為8~16MPa,后4機(jī)架F4、F5、F6、F7壓下率35~11/%,帶鋼的張力由常規(guī)8~13MPa調(diào)整為14~23MPa。本發(fā)明優(yōu)化了軋制工藝技術(shù)參數(shù),改變以軋制力為主導(dǎo)的軋制方法,創(chuàng)新以張力為主導(dǎo)的軋制方法,通過增加張力克服帶鋼軋制過程橫向溫度不均、楔形、鐮刀彎的影響,操作簡單,調(diào)節(jié)方便,極大地減少了薄規(guī)格跑偏現(xiàn)象,使薄規(guī)格軋制成功率由原來的73%提高到99%。
【專利說明】預(yù)防厚度不大于4mm熱軋帶鋼跑偏的軋制方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于軋鋼【技術(shù)領(lǐng)域】,特別涉及預(yù)防厚度不大于4mm熱軋帶鋼跑偏的軋制方 法。
【背景技術(shù)】
[0002] 熱連軋帶鋼生產(chǎn)過程中,受帶鋼軋制過程橫向溫度不均、楔形、鐮刀彎的影響,經(jīng) 常出現(xiàn)帶鋼跑偏現(xiàn)象,并且越薄越容易跑偏,尤其乳制厚度I. 2mm?4. Omm的薄規(guī)格帶鋼, 在精軋區(qū)軋制過程中溫降快、塑性變形抗力大,跑偏現(xiàn)象更嚴(yán)重。常規(guī)精軋生產(chǎn)過程中經(jīng)常 出現(xiàn)的跑偏問題,處理不及時(shí),會(huì)造成精軋區(qū)堆鋼、卡鋼等生產(chǎn)事故,使軋制成功率降低,廢 品及事故率增加。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前帶鋼軋制成功率僅為73%左右。一旦帶鋼出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,由 于軋制速度快,調(diào)偏手段滯后,一般會(huì)造成堆鋼及卡鋼事故,同時(shí)會(huì)造成軋輥輥印、粘鋼現(xiàn) 象。出現(xiàn)事故后,不僅需處理廢品,同時(shí)需進(jìn)行更換軋輥,嚴(yán)重影響了軋機(jī)的作業(yè)率和生產(chǎn) 順利進(jìn)行,同時(shí)也影響產(chǎn)品的板形質(zhì)量和正常交貨。對于薄規(guī)格,換輥后需要修改一定數(shù)量 帶鋼的成品厚度規(guī)格,進(jìn)行過渡,以便繼續(xù)軋制薄規(guī)格,影響了軋機(jī)作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行。
[0003] CN 102773265A公開了《一種帶鋼跑偏的控制系統(tǒng)》,該發(fā)明通過跑偏檢測模塊、信 號(hào)處理及判斷模塊和跑偏控制模塊,對已發(fā)生的跑偏帶鋼進(jìn)行糾偏處理,屬事后把關(guān)。
[0004] CN 102107216A公開了《一種控制帶鋼跑偏的竄輥方法》,該發(fā)明通過設(shè)定相鄰機(jī) 架工作輥竄輥頻率、交叉竄輥模式、竄輥步長值,使相鄰機(jī)架工作輥磨損有規(guī)律交叉竄動(dòng), 有一定的糾偏作用,但每2?3塊鋼就要竄輥一次,操作繁瑣。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0005] 本發(fā)明的目的是提供一種預(yù)防熱軋帶鋼跑偏的軋制方法,通過增加張力,減少軋 制力,有效減少乳制過程中跑偏現(xiàn)象的廣生,減少堆鋼、卡鋼等事故,提1?乳制成功率和有 效控制板形,確保生產(chǎn)順行。
[0006] 為了實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的,本發(fā)明的技術(shù)方案如下:預(yù)防厚度不大于4_熱軋帶 鋼跑偏的軋制方法,帶鋼凸度控制在40?60 μ m,楔形控制在< 20 μ m,進(jìn)精軋開軋溫度 1060?IKKTC,終軋溫度控制在890?9KTC ;精軋前3機(jī)架Fl、F2、F3實(shí)施大壓下,壓下 率33?56/%,帶鋼的張力由常規(guī)5?9MPa調(diào)整為8?16MPa,后4機(jī)架F4、F5、F6、F7壓 下率35?11/%,帶鋼的張力由常規(guī)8?13MPa調(diào)整為14?23MPa。
[0007] 優(yōu)選的,F(xiàn)l機(jī)架壓下率43?56/%,對應(yīng)Fl?F2機(jī)架帶鋼的張力8?9MPa,F(xiàn)2機(jī) 架壓下率42?54/%,對應(yīng)F2?F3機(jī)架帶鋼的張力9?I IMPa,F(xiàn)3機(jī)架壓下率33?41/%, 對應(yīng)F3?F4機(jī)架帶鋼的張力13?16MPa,F(xiàn)4機(jī)架壓下率26?35/%,對應(yīng)F4?F5機(jī)架 帶鋼的張力14?17MPa,F(xiàn)5機(jī)架壓下率21?27/%,對應(yīng)F5?F6架后帶鋼的張力16? 19MPa,F(xiàn)6機(jī)架壓下率16?22/%,對應(yīng)F6?F7機(jī)架帶鋼的張力19?23MPa,F(xiàn)7機(jī)架壓下 率 11 ?16/%。
[0008] 本發(fā)明控制凸度和楔形是為了控制板形,控制精軋開軋溫度和終軋溫度是為了控 制軋制速度和最終產(chǎn)品性能。精軋采用的精軋機(jī)組為七機(jī)架,分別為F1、F2、F3、F4、F5、F6、 F7。帶鋼的張力通過設(shè)置在機(jī)架后的活套調(diào)節(jié)。采用前3機(jī)架壓下量大,后4機(jī)架壓下量 小,并且壓下量逐漸減少原則,根據(jù)軋制目標(biāo)厚度,具體軋制負(fù)荷細(xì)分如表1。
[0009] 表1不同厚度范圍軋制負(fù)荷分配情況。
【權(quán)利要求】
1. 預(yù)防厚度不大于4mm熱乳帶鋼跑偏的乳制方法,帶鋼凸度控制在40?60 li m,楔形 控制在< 20iim,進(jìn)精軋開軋溫度1060?1KKTC,終軋溫度控制在890?910°C ;精軋前3 機(jī)架FI、F2、F3實(shí)施大壓下,壓下率33?56/%,帶鋼的張力由常規(guī)5?9MPa調(diào)整為8? 16MPa,后4機(jī)架F4、F5、F6、F7壓下率35?11/%,帶鋼的張力由常規(guī)8?13MPa調(diào)整為 14 ?23MPa。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述預(yù)防厚度不大于4mm熱軋帶鋼跑偏的軋制方法,其特征在于, F1機(jī)架壓下率43?56/%,對應(yīng)F1?F2機(jī)架帶鋼的張力8?9MPa,F(xiàn)2機(jī)架壓下率42? 54/%,對應(yīng)F2?F3機(jī)架帶鋼的張力9?1 IMPa,F(xiàn)3機(jī)架壓下率33?41/%,對應(yīng)F3?F4機(jī) 架帶鋼的張力13?16MPa,F(xiàn)4機(jī)架壓下率26?35/%,對應(yīng)F4?F5機(jī)架帶鋼的張力14? 17MPa,F(xiàn)5機(jī)架壓下率21?27/%,對應(yīng)F5?F6架后帶鋼的張力16?19MPa,F(xiàn)6機(jī)架壓下 率16?22/%,對應(yīng)F6?F7機(jī)架帶鋼的張力19?23MPa,F(xiàn)7機(jī)架壓下率11?16/%。
【文檔編號(hào)】B21B37/74GK104384203SQ201410646745
【公開日】2015年3月4日 申請日期:2014年11月16日 優(yōu)先權(quán)日:2014年11月16日
【發(fā)明者】陳建華, 唐彬桂, 彭軍明, 唐小勇, 吳洪, 王國文, 傅松林, 楊帆, 喻建林, 郭明清, 余小琴, 鄒蘇華 申請人:新余鋼鐵集團(tuán)有限公司