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      預(yù)熔型精煉凈化劑及生產(chǎn)工藝的制作方法

      文檔序號:3342090閱讀:260來源:國知局
      專利名稱:預(yù)熔型精煉凈化劑及生產(chǎn)工藝的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種預(yù)熔型精煉凈化劑,屬鋼包精煉凈化劑,主要用于LF爐。
      本發(fā)明還涉及預(yù)熔型精煉凈化劑的生產(chǎn)工藝。
      背景技術(shù)
      現(xiàn)有的鋼包精煉的凈化劑,鋼產(chǎn)品脫硫率低,在55-60%,終點硫在0.0055%,產(chǎn)品吸水率大,易吸潮變粉,使產(chǎn)品失去功能,造成運輸、保管費用較高。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的目的正是為了克服上述已有技術(shù)的缺點與不足,而提供一種既可預(yù)熔、脫硫,又可吸附夾雜的預(yù)熔型精煉凈化劑,從而提高產(chǎn)品質(zhì)量。
      本發(fā)明還提供預(yù)熔型精煉凈化劑的生產(chǎn)工藝。
      本發(fā)明的目的是通過下列技術(shù)方案實現(xiàn)的預(yù)熔型精煉凈化劑,其特征在于它由下述重量配比的原料加工而成Al2O3含量大于87%,SiO2含量小于3%的鋁礬土 35-45份,CaO含量大于54%,SiO2含量小于0.08%的石灰石 50-60份CaF2含量大于92%的螢石 3-5份。
      預(yù)熔型精煉凈化劑的生產(chǎn)工藝,其特征在于它按下述步驟進(jìn)行a)將35-45份的Al2O3含量大于87%,SiO2含量小于3%的鋁礬土,50-60份的CaO含量大于54%,SiO2含量小于0.08%的石灰石,2-3份的CaF2含量大于92%的螢石為原料;b)按常規(guī)方法將(a)項的原料分別粉碎至180目,經(jīng)配料,用摩擦壓力機制成長方形塊狀;c)然后置入高溫倒煙窯中,在1420±15℃溫度下進(jìn)行燒制成12CaO·7Al2O3晶體;
      d)最后經(jīng)粉碎,篩選1-30mm級別的顆粒狀產(chǎn)品。
      本發(fā)明的凈化劑,選用的原料有嚴(yán)格的要求,在經(jīng)過粉碎、配料、成型、燒結(jié),生成結(jié)晶體的12CaO·7Al2O3,是易上浮的產(chǎn)物,可凈化鋼液。
      該產(chǎn)品的理化指標(biāo)為SiO24-6%、Al2O340-46%、CaO45-50%MgO2-4%、CaF22-4%、含水率<0.5%、熔點<1400℃。
      由于采取上述技術(shù)方案使本發(fā)明技術(shù)與已有技術(shù)相比具有如下的優(yōu)點及效果a)具有很強的脫硫能力,脫硫率高,終點硫含量達(dá)0.003%以下,在鋼水中把硫化物和硫氧化物減少到最低,不產(chǎn)生回硫現(xiàn)象;b)形渣快,渣流動性好,不易結(jié)蓋,形成白渣后進(jìn)一步脫硫,并能吸附夾,凈化鋼水,鋼的高低倍質(zhì)量級別降低0.5級,提高了產(chǎn)品質(zhì)量;c)縮短了冶煉時間,提高功效,降低了生產(chǎn)成本;d)預(yù)熔型合成渣成品為顆粒狀,不易吸潮,便于運輸;e)工藝方法簡單,產(chǎn)品質(zhì)量好,用量少。
      本發(fā)明的產(chǎn)品經(jīng)過多家使用,均取得很好的效果,結(jié)果如下1、某鋼鐵集團(tuán)在LF爐精煉鋼,在出鋼少量后向鋼包內(nèi)一次性加入凈化劑5-6kg/噸鋼和石灰,煉鋼169978噸,脫硫率高,且形渣快,吸附夾雜,爐渣流動性好,凈化鋼水。
      2、某集團(tuán)特種鋼有限公司用30噸偏心底出鋼電爐,試驗時向鋼包加八100kg/爐凈化劑,偏心底脫硫率平均達(dá)82.32%,最高達(dá)92.22%,低倍質(zhì)量疏松級得到改善,降低0.5級別,高倍質(zhì)量B類夾雜物平均級別也降低0.5級。
      3、某特種鋼股份有限公司用LF爐進(jìn)行擴(kuò)大試驗,使用本發(fā)明的凈化劑5kg/噸鋼,粒徑1-30mm,外加碳粉還原,在30噸電爐出鋼5噸時加入,結(jié)果表明其脫硫效果好,綜合脫硫率為75%,成品含硫平均為0.0014%,成渣速度快,易形成泡沫渣,鋼水升溫提高2.4℃/min,吸咐夾雜能力強,降低成本3.46元/噸,成品鋼氧串可達(dá)20ppm。
      4、某鑄鋼廠用電爐冶煉進(jìn)行了試驗,在原冶煉工藝基礎(chǔ)上加100-200Kg本發(fā)明的凈化劑,爐前扒渣后加入精煉爐,隨機取樣20個,其結(jié)果為平均脫硫率達(dá)到72.1%,比原來脫硫率提高12%以上,成品硫含量平均為0.0025%,精煉爐平均冶煉時間為115分鐘,比原來縮短15.6分鐘,在生產(chǎn)OVD2專業(yè)902鋼單爐出鋼前硫含量可達(dá)0.0015%,且爐渣流動性好,不易結(jié)蓋,在冶練低合金鋼中,可使產(chǎn)品硫含量小于0.010%,加入凈化劑提高產(chǎn)率,增加經(jīng)濟(jì)效益。
      具體實施例方式
      實施例1取35kg的Al2O3含量大于87%,SiO2含量3%的鋁礬土,60kg的CaO含量54%,SiO2含量0.08%的石灰石,3kg的CaF2含量92%的螢石為原料,按常規(guī)方法分別粉碎至180目,經(jīng)配料用摩擦壓力機制成長方形塊狀,然后置入高溫倒煙窯中,在1420±15℃溫度下進(jìn)行燒制成12CaO·7Al2O3晶體,.經(jīng)粉碎篩分1-15mm,即為本發(fā)明的凈化劑。
      實施例2取40kg的Al2O3含量大于88%,SiO2含量2.5%的鋁礬土,55kg的CaO含量55%,SiO2含量0.07%的石灰石2kg的CaF含量93%的螢石為原料,按常規(guī)方法分別粉碎至180目,經(jīng)配料用摩擦壓力機制成長方形塊狀,然后置入高溫倒煙窯中,在1420±15℃溫度下進(jìn)行燒制成12CaO·7Al2O3晶體,經(jīng)粉碎篩分1-20mm,即為本發(fā)明的凈化劑。
      實施例3取45kg的Al2O3含量大于89%,SiO2含量2.6%的鋁礬土,50kg的CaO含量56%,SiO2含量0.06%的石灰石1kg的CaF含量94%的螢石為原料,按常規(guī)方法分別粉碎至180目,經(jīng)配料用摩擦壓力機制成長方形塊狀,然后置入高溫倒煙窯中,在1420±15℃溫度下進(jìn)行燒制成12CaO·7Al2O3晶體,經(jīng)粉碎篩分1-30mm,為本發(fā)明的凈化劑。
      權(quán)利要求
      1.一種預(yù)熔型精煉凈化劑,其特征在于它由下述重量配比的原料加工而成Al2O3含量大于87%,SiO2含量小于3%的鋁礬土 35-45份CaO含量大于54%,SiO2含量小于0.08%的石灰石 50-60份CaF2含量大于92%的螢石 2-3份。
      2.如根據(jù)權(quán)利要求1所述的預(yù)熔型精煉凈化劑的生產(chǎn)工藝,其特征在于它按下述步驟進(jìn)行a)將35-45份的Al2O3含量大于87%,SiO2含量小于3%的鋁礬土,50-60份的CaO含量大于54%,SiO2含量小于0.08%的石灰石,2-3份的CaF2含量大于92%的螢石為原料;b)按常規(guī)方法將(a)項的原料分別粉碎至180目,經(jīng)配料,用摩擦壓力機制成長方形塊狀;c)然后置入高溫倒煙窯中,在1420±15℃溫度下進(jìn)行燒制成12CaO·7Al2O3晶體;d)最后經(jīng)粉碎,篩選1-30mm級別的顆粒狀產(chǎn)品。
      全文摘要
      本發(fā)明涉及一種預(yù)熔型精煉凈化劑,其特征在于它由35-45份的Al
      文檔編號C21C7/04GK1540000SQ20031010310
      公開日2004年10月27日 申請日期2003年11月4日 優(yōu)先權(quán)日2003年11月4日
      發(fā)明者張轉(zhuǎn)周, 呂宏淼, 趙鳳菊, 劉慶輝, 葛淑英, 呂志玉, 胡天福, 于文亮 申請人:河南匯星科技成果開發(fā)研究院, 河南省新密市康達(dá)耐火保護(hù)材料有限公司
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