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      高爐爐渣粒化裝置用提升脫水裝置的制作方法

      文檔序號:3401338閱讀:490來源:國知局
      專利名稱:高爐爐渣?;b置用提升脫水裝置的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實用新型涉及一種煉鐵高爐生產(chǎn)中液態(tài)渣的?;b置,具體的說是一種煉鐵高爐爐渣?;b置用提升脫水裝置。
      背景技術(shù)
      幾十年來,國外的煉鐵業(yè)對煉鐵過程中產(chǎn)生的爐渣的處理工藝技術(shù)相對落后,繼英巴法、圖拉法引入我國后,開始注重工藝裝置的技術(shù)提升,但仍存在諸多不足,如英巴法渣水比仍沿襲水沖渣落后的工藝參數(shù),內(nèi)濾式滾筒脫水,對適應(yīng)各種渣況受能力限制,成品渣含水量大、蒸汽排放量大浪費水資源。渣水比大、裝機容量高,工藝占地面積相對較多。圖拉法在英巴法的工藝基礎(chǔ)上采用了?;鳎瑢⒃冉档土?-5噸水/噸渣,穩(wěn)定在1∶6~7噸水/噸渣,但內(nèi)濾式輪式脫水器不具備二次淬渣功能,導(dǎo)致粘渣嚴(yán)重,故障率高,內(nèi)部結(jié)構(gòu)限制應(yīng)對泡沫渣的空間和能力,大量蒸汽外排,浪費水資源和電能。生產(chǎn)實踐證明,其設(shè)備能力和設(shè)備結(jié)構(gòu)不合理。本人在HK法的基礎(chǔ)上,發(fā)明了“鋼渣?;b置”ZL00250381.6 ZL00205232.6采用?;?、二次淬渣池、斗式提升脫水器的工藝配置,滿足了爐渣的處理能力,穩(wěn)定了渣水比1∶2~3噸渣/噸水,工藝布置靈活、緊湊,蒸汽少量外排回收,實現(xiàn)了占地面積小,裝機容量低、節(jié)水、節(jié)電、環(huán)保的目的,但斗式提升脫水器易損易耗件多,故障率相對較高。

      發(fā)明內(nèi)容
      本實用新型要解決的技術(shù)問題是針對背景技術(shù)中的不足,提供一種采用外濾式撈渣提升脫水方式,與?;髋渲煤侠?,?;芰?,提升脫水能力大,占地面積小的高爐爐渣粒化裝置用提升脫水裝置。
      解決上述技術(shù)問題的技術(shù)方案是一種高爐爐渣?;b置用提升脫水器,包括位于二次淬渣池之上的爐渣?;?,垂直安裝在二次淬渣池內(nèi)的外濾式提升脫水機,設(shè)置在二次淬渣池外測的運輸皮帶,其結(jié)構(gòu)要點是,脫水器為圓形鋼體結(jié)構(gòu),套裝在旋轉(zhuǎn)軸上,它的殼體上固定安裝有傳動裝置,輪輻骨架與外濾式脫水器的殼體固定連接,外濾式脫水渣斗固定安裝在輪輻骨架上,旋轉(zhuǎn)軸的軸承座固定安裝在提升機上。
      由于采用了上述技術(shù)方案,與背景技術(shù)相比,外濾式脫水器與?;b置配置合理,不但保有穩(wěn)定的二次淬渣液面,而且保有特殊爐況生產(chǎn)泡沫膨脹的安全空間,粒化能力強,二次水淬效果好,提升脫水能力大,占地面積小。渣水比穩(wěn)定在1∶2~3噸渣/噸水,蒸汽外排消耗的水損降至全蒸汽的30%,達(dá)到了控制硫化氫微量排放的標(biāo)準(zhǔn)。


      圖1是本實用新型的主視圖。
      圖2是圖1的側(cè)視圖。
      圖3是圖1的俯視圖。
      以下結(jié)合附圖及具體實施方式
      對本實用新型做進(jìn)一步的描述。
      具體實施方式
      本實用新型是與爐渣粒化器配套使用的脫水裝置,安裝在爐渣粒化器的提升機上,爐渣粒化器位于二次淬渣池之上,提升機垂直安裝在二次淬渣池內(nèi)。
      本實用新型的具體結(jié)構(gòu)參見附圖1,圖2,圖3,該提升脫水裝置由旋轉(zhuǎn)軸5、輪輻骨架2、外濾式脫水渣斗1組成。參見附圖1,提升脫水器為圓形鋼體結(jié)構(gòu),套裝在旋轉(zhuǎn)軸5上,輪輻骨架2為鋼結(jié)構(gòu),其數(shù)量根據(jù)設(shè)計要求確定,設(shè)置多根。多根輪輻骨架2等間距設(shè)置與外濾式脫水器的殼體3固定連接,外濾式脫水渣斗1的個數(shù)與輪輻骨架2的個數(shù)相同,一一對應(yīng)固定安裝在輪輻骨架2上。參見圖2,旋轉(zhuǎn)軸5的兩端安裝軸承座4,軸承座4垂直固定安裝在二次淬渣池內(nèi)的提升機上。外濾式脫水器的上部內(nèi)側(cè)設(shè)置有下料流槽6,下料流槽6位于運輸皮帶7的上方。運輸皮帶7設(shè)置在二次淬渣池外側(cè)。參見附圖3,傳動裝置8安裝在本實用新型的殼體3上。
      本實用新型的工作過程經(jīng)粒化器一次?;牧;淙攵未阍囟嗡?,在水淬過程中沉淀堆積,傳動裝置8帶動脫水器繞旋轉(zhuǎn)軸5旋轉(zhuǎn),及時將粒化渣撈入輪輻骨架2上的外濾式脫水渣斗1內(nèi),然后將其提升出液面脫水,被脫水的成品渣落入下料溜槽6,進(jìn)入成品渣運輸皮帶7外卸。
      權(quán)利要求1.一種高爐爐渣?;b置用提升脫水裝置,包括位于二次淬渣池之上的爐渣?;鳎怪卑惭b在二次淬渣池內(nèi)的提升機,設(shè)置在二次淬渣池外側(cè)的運輸皮帶,其特征在于,脫水器為圓形鋼體結(jié)構(gòu),套裝在旋轉(zhuǎn)軸上,它的殼體上固定安裝有傳動裝置,輪輻骨架與外濾式脫水器的殼體固定連接,外濾式脫水渣斗固定安裝在輪輻骨架上,旋轉(zhuǎn)軸的軸承座固定安裝在提升機上。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的高爐爐渣?;b置用提升脫水裝置,其特征在于,所述的輪輻骨架設(shè)置為多根,多個外濾式脫水渣斗與輪輻骨架一一對應(yīng)固定安裝在輪輻骨架上。
      3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的高爐爐渣粒化裝置用提升脫水裝置,其特征在于,所述的外濾式脫水器的上部內(nèi)側(cè)設(shè)置有下料流槽,下料流槽位于運輸皮帶上方。
      專利摘要本實用新型涉及一種煉鐵高爐生產(chǎn)中液態(tài)渣的粒化裝置,特別是一種煉鐵高爐爐渣?;b置用提升脫水裝置。包括位于二次淬渣池之上的爐渣?;鳎怪卑惭b在二次淬渣池內(nèi)的外濾式提升脫水機,設(shè)置在二次淬渣池外測的運輸皮帶,其結(jié)構(gòu)要點是,脫水器為圓形鋼體結(jié)構(gòu),套裝在旋轉(zhuǎn)軸上,它的殼體上固定安裝有傳動裝置,輪輻骨架與外濾式脫水器的殼體固定連接,外濾式脫水渣斗固定安裝在輪輻骨架上,旋轉(zhuǎn)軸的軸承座固定安裝在提升機上。本裝置?;芰?,二次水淬效果好,提升脫水能力大,占地面積小。渣水比穩(wěn)定在1∶2~3噸渣/噸水,蒸汽外排消耗的水損降至全蒸汽的30%,達(dá)到了控制硫化氫微量排放的標(biāo)準(zhǔn)。
      文檔編號C22B1/14GK2795216SQ20052002432
      公開日2006年7月12日 申請日期2005年6月17日 優(yōu)先權(quán)日2005年6月17日
      發(fā)明者李志成 申請人:李志成
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