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      合金鑄鐵中溫氮化處理工藝的制作方法

      文檔序號:3420101閱讀:290來源:國知局
      專利名稱:合金鑄鐵中溫氮化處理工藝的制作方法
      技術領域
      本發(fā)明涉及合金鑄鐵氣缸套中溫氮化處理氣缸套工藝,特別是船柴氣缸套氮化處
      理工藝。
      背景技術
      船柴氣缸套因為其缸徑、工作負荷,冷卻水質(zhì)等多種原因,氣缸套的水套部分穴蝕 很是嚴重,穴蝕失效是主要形式,行業(yè)內(nèi)解決這問題都是通過氮化處理氣缸套的外表面,但 是氣缸套材質(zhì)多是灰鑄鐵,灰鑄鐵中碳的含量較高,在氮化過程中,碳的燒損,易形成空穴, 氮化后形成的脆硬性氮化物在后道拋光過程中很容易脫落,形成麻點,大量的麻點是氣缸 套在使用過程中造成機油耗的主要原因。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明提供一種合金鑄鐵船柴氣缸套的中溫氮化處理工藝,本工藝不但能夠使氣 缸套的外表面的抗穴蝕能力增強,硬度提高、抗摩擦性能提高,而且還能減輕氣缸套的氮化 麻點問題,提高氣缸套的使用壽命,減少機油消耗。 本發(fā)明解決其技術問題所采用的技術方案是,在氮化前的機加工增加回火工序, 解決了氮化過程中氣缸套的應力釋放所引起的變行,減少了氮化后拋光的余量。在氮化過 程中通過升溫速度、保溫時間、降溫的速度等工藝參數(shù),控制不通過程的氨氣分解率,使氮 化過程在嚴格控制的狀態(tài)下進行,氮化變形小,氮化層均勻。 本發(fā)明的有益效果是,船柴氣缸套通過這種中溫氮化處理工藝進行處理,外表覆 蓋均勻的銀白色氮化層,防銹效果好、抗穴蝕能力強,內(nèi)孔的氮化層經(jīng)過拋光后氮化麻點 少,網(wǎng)紋清晰,儲油性能好,耐磨損能力提高,機油耗降低。


      下面結(jié)合附圖對本發(fā)明進一步說明。 本附圖是氮化處理生產(chǎn)氣缸套的工藝流程圖。 具體實施方法 本發(fā)明解決其技術問題所采用的工藝是為了確保中溫氮化的質(zhì)量,首先是解決 氮化變形問題,機加工過程中的粗加工后要進行回火處理,消除粗加工及熱加工的內(nèi)應力, 機加工的半精加工,設置回火處理工序,以消除機加工的內(nèi)應力,然后是精車外圓和珩磨內(nèi) 孔。機加工結(jié)束后,經(jīng)幾何尺寸檢驗合格的氣缸套,用汽油嚴格清洗后自然晾干入爐,在 低于20(TC的狀態(tài)下通入氨氣,排空爐內(nèi)的空氣,以不高于5(TC每小時的速度緩慢升溫至 490°C ,保溫4小時,在升溫至500°C ,保溫3小時,然后以每小時40°C的降溫速度,當爐內(nèi)溫 度低于18(TC時,停止通入氨氣,氣缸套出爐,出爐氣缸套經(jīng)過檢測合格后珩磨拋光去除氮 化絨毛層。
      權利要求
      一種合金灰鑄鐵中溫氮化處理工藝,其特征是緩慢升溫至490℃,保溫4小時,在升溫至500℃,保溫3小時。
      全文摘要
      本發(fā)明提供灰鑄鐵中溫氮化處理工藝工藝,在氮化前機加工的粗加工和半精加工后分別增加回火工序。在氮化過程中通過升溫速度、保溫時間、降溫速度和氨氣的分解率等工藝參數(shù)科學控制,使氮化過程在嚴格控制的狀態(tài)下進行,氮化變形小,氮化層均勻。經(jīng)過氮化處理的氣缸套外表覆蓋均勻的銀白色氮化層,防銹效果好、抗穴蝕能力強,內(nèi)孔的氮化層經(jīng)過拋光后氮化麻點少,網(wǎng)紋清晰,儲油性能好,耐磨損能力提高,機油耗降低。
      文檔編號C23C8/26GK101736282SQ20081023488
      公開日2010年6月16日 申請日期2008年11月20日 優(yōu)先權日2008年11月20日
      發(fā)明者嚴方 申請人:賈維靜
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