用于轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝中的調(diào)渣方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種用于轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝中的調(diào)渣方法,包括以下步驟:1)在轉(zhuǎn)爐出鋼完成后,留下全部或部分爐渣;2)往爐渣內(nèi)投入5~10kg/t渣的生白云石和15~20kg/t渣的焦炭,混合均勻進行調(diào)渣。本發(fā)明針對轉(zhuǎn)爐終渣氧化性高的爐次,在爐渣中加入焦炭和生白云石,使得爐渣中的MgO容易達到飽和,從而提高了爐襯壽命;另外,因生白云石的主要成分是MgCO3,其分解產(chǎn)生的MgO可以提高渣的粘度,容易形成濺渣層,且該分解為吸熱反應(yīng),能降低爐渣溫度,更重要的是該分解反應(yīng)產(chǎn)生的CO2氣體劇烈攪拌熔池,加速了焦炭和爐渣的反應(yīng),從而本發(fā)明方法縮短了濺渣時間,提高了爐齡,降低了鐵損,進而提高了鋼水收得率。
【專利說明】用于轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝中的調(diào)渣方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及冶金技術(shù),具體地指一種用于轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝中的調(diào)渣方法。
【背景技術(shù)】
[0002]爐齡是轉(zhuǎn)爐煉鋼的一項綜合性技術(shù)經(jīng)濟指標,提高爐齡不僅可以降低耐火材料消耗,提高作業(yè)率、降低生產(chǎn)成本,而且有利于促進生產(chǎn)的良性循環(huán)。轉(zhuǎn)爐爐襯工作在高溫、高氧化性條件下,通常以0.2~0.8mm/爐的速度被侵蝕,為保證轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn)和提高爐襯壽命,我國冶金工作者做了許多工作,其中,濺渣護爐是近年來開發(fā)的一項提高爐齡的新技術(shù),已在大批鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)中取得了明顯效果,濺渣護爐技術(shù)在我國具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。
[0003]轉(zhuǎn)爐濺渣護爐的基本原理是在轉(zhuǎn)爐出鋼以后,在爐內(nèi)留下冶煉的終渣,然后用高壓氮氣向渣中吹氮氣,使爐渣濺起并附著在爐襯上,形成濺渣層,減輕煉鋼過程對爐襯的機械沖刷和化學侵蝕,從而達到保護爐襯、提高爐齡的目的。轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝中,將鋼出盡留下全部或部分爐渣后,需觀察爐渣稀稠和溫度高低,再決定是否加入調(diào)渣劑,其中,當轉(zhuǎn)爐終渣過稀時,會出現(xiàn)濺渣時間長及濺渣困難的問題,現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝的調(diào)渣方式主要有兩種:其一,在爐渣中配加鎂球(鎂球的主要成分為Mg)和焦炭;其二,加入輕燒白云石(主要成分MgO)和焦炭,但現(xiàn)有的調(diào)渣方式存在以下缺點:1)濺渣時間過長;2)鐵損較大;I)鎂球和輕燒白云石的價格較高,不利于成本控制。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]本發(fā)明的目 的就是提供一種用于轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝中的調(diào)渣方法,該調(diào)渣方法縮短了濺渣時間,降低了鐵損,提高了爐齡。
[0005]為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:一種用于轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝中的調(diào)渣方法,包括以下步驟:
[0006]I)在轉(zhuǎn)爐出鋼完成后,留下全部或部分爐渣;
[0007]2)往爐洛內(nèi)投入5~10kg/t洛的生白云石和15~20kg/t洛的焦炭,混合均勻進行調(diào)洛。
[0008]進一步地,所述步驟I)中,爐渣中FeO的重量百分含量為18~30%。
[0009]進一步地,所述步驟2)中,所述生白云石的粒度為10~20mm,所述焦炭的粒度為5 ~IOmm0
[0010]更進一步地,所述步驟2)中,生白云石的投加量為8~10kg/t渣,焦炭的投加量18 ~20kg/1 禮:。
[0011]本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點:
[0012]I)本發(fā)明針對轉(zhuǎn)爐終渣氧化性高的爐次,在爐渣中加入焦炭和生白云石,首先,焦炭和終渣中的FeO反應(yīng)能降低終渣的氧化性、降低爐渣中MgO的飽和值,使得爐渣中的MgO容易達到飽和,而當爐渣中的MgO達到飽和時,爐襯本身的MgO溶解量就會相應(yīng)減少,從而提高了爐襯壽命;另外,因生白云石的主要成分是MgCO3,其分解產(chǎn)生的MgO可以提高渣的粘度,容易形成濺渣層,且該分解為吸熱反應(yīng),能降低爐渣溫度,更重要的是該分解反應(yīng)產(chǎn)生的CO2氣體劇烈攪拌熔池,促進C-O反應(yīng),即:提高了焦炭和爐渣中FeO的反應(yīng)速率,從而縮短了整個濺渣護爐工藝的操作時間,并進一步降低了爐渣中的MgO飽和值,進而提高了爐齡,降低了鐵損,提高了鋼水收得率。
[0013]2)生白云石的價格遠低于鎂球和輕燒白云石的價格,比其1/10還低,從而本發(fā)明方法降低了轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝的成本。
[0014]3)相同條件下,本發(fā)明方法比輕燒白云石和焦炭濺渣的時間縮短20s以上,鐵損減少150kg以上,爐齡提高3000爐以上。
【具體實施方式】
[0015]下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進一步的詳細說明,便于更清楚地了解本發(fā)明,但它們不對本發(fā)明構(gòu)成限定。
[0016]實施例1
[0017]對FeO含量為20.1%的轉(zhuǎn)爐終渣進行調(diào)渣:
[0018]I)在轉(zhuǎn)爐出鋼完成后,留下21t爐渣,將轉(zhuǎn)爐搖正;
[0019]2)往爐渣內(nèi)投入粒度為IOmm的生白云石135kg及粒度為IOmm的焦炭315kg,混
合均勻進行調(diào)渣。
[0020]調(diào)渣前后爐渣成分對比如表1所示:
[0021]表1
[0022]
【權(quán)利要求】
1.一種用于轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝中的調(diào)渣方法,包括以下步驟: 1)在轉(zhuǎn)爐出鋼完成后,留下全部或部分爐渣; 2)往爐渣內(nèi)投入5~10kg/t渣的生白云石和15~20kg/t渣的焦炭,混合均勻進行調(diào)渣。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝中的調(diào)渣方法,其特征在于:所述步驟I)中,爐渣中FeO的重量百分含量為18~30%。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的用于轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝中的調(diào)渣方法,其特征在于:所述步驟2)中,所述生白云石的粒度為10~20mm,所述焦炭的粒度為5~10mm。
4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的用于轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝中的調(diào)渣方法,其特征在于:所述步驟2)中,生白云 石的投加量為8~10kg/t渣,焦炭的投加量18~20kg/t渣。
【文檔編號】C21C5/36GK103602776SQ201310628506
【公開日】2014年2月26日 申請日期:2013年11月29日 優(yōu)先權(quán)日:2013年11月29日
【發(fā)明者】孫偉, 李海洋, 楊文軍, 孔勇江, 宋澤啟, 彭琦, 崔輝, 沈武, 曹同友, 韓斌 申請人:武漢鋼鐵(集團)公司