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      一種控制鑄余渣回收到低硅鋼中的回硅方法

      文檔序號:3308933閱讀:149來源:國知局
      一種控制鑄余渣回收到低硅鋼中的回硅方法
      【專利摘要】本發(fā)明涉及一種控制鑄余渣回收到低硅鋼中的回硅方法,其特征在于,包括以下步驟:1)當(dāng)計(jì)劃對IF鋼鑄余鋼渣進(jìn)行回收時,脫硫目標(biāo)根據(jù)成品錳含量進(jìn)行控制;2)脫硫后將脫硫渣扒凈;3)廢鋼使用;4)轉(zhuǎn)爐在生產(chǎn)IF鋼時控制下渣量;5)在把IF鋼的鑄余鋼渣回收到低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼后,把鋼水罐打回吹氬站;6)根據(jù)定氧值和氬站的[Als]含量;7)鋁線段加入后,加入第一批造渣材料和第二批渣料;8)化渣升溫結(jié)束后,取初始樣,避免二次改質(zhì)脫硫。與現(xiàn)有的技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:在有計(jì)劃地對IF鋼鑄余鋼渣回收到低硅鋼中269罐,硅成分合格率100%,有效的提高鋼鐵料收得率的同時,保證鋼水成分合格率,避免鋼水改鋼或降級。
      【專利說明】一種控制鑄余渣回收到低硅鋼中的回硅方法
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本發(fā)明涉及鋼水冶煉【技術(shù)領(lǐng)域】,特別涉及一種控制鑄余渣回收到低硅鋼中的回硅方法。
      【背景技術(shù)】
      [0002]在澆鑄IF鋼時由于擔(dān)心下渣到結(jié)晶器中,造成鋼水夾雜物增加影響連鑄坯質(zhì)量,因此每罐鋼都剩余一部分鋼水,剩余鋼水連同渣子一同倒入渣罐,翻入潑渣間。對鋼鐵料是嚴(yán)重的浪費(fèi),為了解決這一問題,決定對鑄余的鋼水和鋼渣進(jìn)行回收。把剩余的鋼水和鋼渣回收到轉(zhuǎn)爐出鋼后的鋼水罐里,由于IF鋼頂渣未改質(zhì),到LF爐后先加大量鋁線段對頂渣改質(zhì),由于加鋁量大,改質(zhì)強(qiáng),頂渣中硅被還原到鋼水中,造成鋼水中硅含量增加,超出成品范圍,造成改鋼種或降級。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0003]本發(fā)明的目的是提供一種提高鋼鐵料收得率的同時,保證鋼水成分的合格率的控制鑄余渣回收到低硅鋼中的回硅方法。
      [0004] 為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):
      [0005]一種控制鑄余渣回收到低硅鋼中的回硅方法,其特征在于,包括以下步驟:
      [0006]I)當(dāng)計(jì)劃對IF鋼鑄余鋼渣進(jìn)行回收時,脫硫目標(biāo)根據(jù)成品錳含量進(jìn)行控制,[Mn]〈0.25%,脫硫目標(biāo)按0.007%控制,[Mn]≥0.25%,脫硫目標(biāo)按0.010%控制,在鐵水裝入轉(zhuǎn)爐前,保證成品目標(biāo)[Mn] /入爐[S]≥25,減輕LF爐脫硫任務(wù);
      [0007]2 )脫硫后,將脫硫渣扒凈;
      [0008]3)廢鋼使用:使用汽運(yùn)廢鋼配合自裝輕型廢鋼,不使用硫含量高的生鐵、粒鐵、渣鋼,減少增硫量;
      [0009]4)轉(zhuǎn)爐在生產(chǎn)IF鋼時,選擇出鋼時間為5.5~7.5分鐘的轉(zhuǎn)爐,出鋼前用擋渣帽堵出鋼口,出鋼近三分之二加入出鋼口擋渣塞,嚴(yán)格控制下渣量;
      [0010]5)在把IF鋼的鑄余鋼渣回收到低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼后,把鋼水罐打回吹氬站,往鋼水表面手投加入鋁錳鐵50~100kg,吹氬I~2分鐘,流量50~80Nm3/h ;
      [0011]6)鋼水進(jìn)LF爐后定氧,根據(jù)定氧值和氬站的[Als]含量,加入鋁線段,鋁線段一次加入,加入量既要滿足頂渣改質(zhì)要求,又滿足喂線前鋼中[Als]的要求;
      [0012]招線段加入量,kg= {% [Als]成品上限_% [Als]気站+0.020} X 100 X 30+定氧值Xl
      [0013]7)鋁線段加入后,加入第一批造渣材料(石灰小粒、螢石、精煉渣),大流量吹氬攪拌I~2min后,調(diào)整流量15~25Nm3/h,降電極升溫化渣,同時加入第二批渣料,升溫時間在第一次基本升夠,按1630°C控制,把二次升溫時間控制在5分鐘以內(nèi),石灰小粒加入量根據(jù)頂渣的狀況適當(dāng)調(diào)整;
      [0014]8)化渣升溫結(jié)束后,吹氬流量調(diào)整為90~IOONmVh,吹氬3~6分鐘后,爐長要經(jīng)常蘸渣樣,當(dāng)頂渣轉(zhuǎn)為淺綠色、灰白色時,立即停止攪拌,把吹氧流量調(diào)整15~30Nm3/h,取初始樣,等初始樣回來后,調(diào)整成分,避免二次改質(zhì)脫硫。
      [0015]與現(xiàn)有的技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:
      [0016]一種控制鑄余渣回收到低硅鋼中的回硅方法,在有計(jì)劃地對IF鋼鑄余鋼渣回收到低硅鋼中269罐,鋼水成品硅含量0.020%~0.028%,硅成分合格率100%,而非計(jì)劃對IF鋼鑄余鋼渣處理5罐,硅成分均超出成品范圍,有效的提高鋼鐵料收得率的同時,保證鋼水成分的合格率,避免鋼水改鋼或降級。
      【具體實(shí)施方式】
      [0017]下面對本發(fā)明的【具體實(shí)施方式】進(jìn)一步說明:
      [0018]實(shí)施例1以鋼種SAE1005為例
      [0019]I)成品[Mn]含量0.24%,脫硫目標(biāo)按0.007%控制,在鐵水裝入轉(zhuǎn)爐前,保證成品目標(biāo)[Mn] /入爐[S]≥25,減輕LF爐脫硫任務(wù);
      [0020]2 )脫硫后,將脫硫渣扒凈;
      [0021]3)廢鋼使用:使用汽運(yùn)廢鋼配合自裝輕型廢鋼,不使用硫含量高的生鐵、粒鐵、渣鋼,減少增硫量;
      [0022]4)轉(zhuǎn)爐在生產(chǎn)IF鋼時,選取6min出鋼口,出鋼前用擋渣帽堵出鋼口,出鋼近三分之二加入出鋼口擋渣塞,嚴(yán)格控制下渣量;
      [0023]在把IF鋼的鑄余鋼渣回收到低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼后,把鋼水罐打回吹氬站,往鋼水表面手投加入鋁錳鐵50~100kg,吹 氬I~2分鐘,流量50~80Nm3/h ;
      [0024]5)出鋼后回收鑄余鋼渣,打回吹氬站,在表面加入60kg鋁錳鐵,吹氬lmin,取樣,
      [0025]6)鋼水進(jìn)LF爐后,定氧35ppm,測溫1610°C,氬站[Als]含量0.024%,據(jù)此公式鋁線段加入量kg={%[Als]成品上限-%[Als]氬站+0.020} X 100X 30+定氧值XI,得到首批鋁加入173kg ;
      [0026]7 )鋁線段加入后,加入白灰850kg,螢石80kg,大流量吹氬攪拌2min后,調(diào)整流量20Nm3/h,降電極升溫5分鐘,同時加入第二批渣料,加入白灰800kg,升溫時間在第一次基本升夠,按1630°C控制;
      [0027]8)把二次升溫時間控制在5分鐘以內(nèi),化渣升溫結(jié)束后,吹氬流量調(diào)整為IOONm3/h,吹氬5分鐘后,爐長要經(jīng)常蘸渣樣,當(dāng)頂渣轉(zhuǎn)為淺綠色、灰白色時,立即停止攪拌,把吹氧流量調(diào)整20Nm3/h,取初始樣,等取初始樣回來后,調(diào)整成分,避免二次改質(zhì)脫硫。
      [0028]上面所述僅是本發(fā)明的基本原理,并非對本發(fā)明作任何限制,凡是依據(jù)本發(fā)明對其進(jìn)行等同變化和修飾,均在本專利技術(shù)保護(hù)方案的范疇之內(nèi)。
      【權(quán)利要求】
      1.一種控制鑄余渣回收到低硅鋼中的回硅方法,其特征在于,包括以下步驟: O當(dāng)計(jì)劃對IF鋼鑄余鋼渣進(jìn)行回收時,脫硫目標(biāo)根據(jù)成品錳含量進(jìn)行控制,[Mn]〈0.25%,脫硫目標(biāo)按0.007%控制,[Mn]≥0.25%,脫硫目標(biāo)按0.010%控制,在鐵水裝入轉(zhuǎn)爐前,保證成品目標(biāo)[Mn] /入爐[S]≥25,減輕LF爐脫硫任務(wù); 2)脫硫后,將脫硫渣扒凈; 3)廢鋼使用:使用汽運(yùn)廢鋼配合自裝輕型廢鋼,不使用硫含量高的生鐵、粒鐵、渣鋼,減少增硫量; 4)轉(zhuǎn)爐在生產(chǎn)IF鋼時,選擇出鋼時間為5.5~7.5分鐘的轉(zhuǎn)爐,出鋼前用擋渣帽堵出鋼口,出鋼近三分之二加入出鋼口擋渣塞,嚴(yán)格控制下渣量; 5)在把IF鋼的鑄余鋼渣回收到低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼后,把鋼水罐打回吹氬站,往鋼水表面手投加入鋁錳鐵50~100kg,吹氬I~2分鐘,流量50~80Nm3/h ; 6)鋼水進(jìn)LF爐后定氧,根據(jù)定氧值和氬站的[Als]含量,加入鋁線段,鋁線段一次加入,加入量既要滿足頂渣改質(zhì)要求,又滿足喂線前鋼中[Als]的要求; 鋁線段加入量,kg={%[Als]成品上限-%[Als]氬站+0.020} X 100X30+定氧值X I 7)鋁線段加入后,加入第一批造渣材料石灰小粒、螢石、及精煉渣,大流量吹氬攪拌I~2min后,調(diào)整流量15~25Nm3/h,降電極升溫化渣,同時加入第二批渣料,升溫時間在第一次基本升夠,按1630°C控制,把二次升溫時間控制在5分鐘以內(nèi),石灰小粒加入量根據(jù)頂渣的狀況適當(dāng)調(diào)整; 8)化渣升溫結(jié)束后,吹氬流量調(diào)整為90~100Nm3/h,吹氬3~6分鐘后,爐長要經(jīng)常蘸渣樣,當(dāng)頂渣轉(zhuǎn)為淺綠色、灰白色時,立即停止攪拌,把吹氧流量調(diào)整15~30Nm3/h,取初始樣,等初始樣回來后,調(diào)整成分,避免二次改質(zhì)脫硫。
      【文檔編號】C21C7/076GK103710484SQ201410005057
      【公開日】2014年4月9日 申請日期:2014年1月6日 優(yōu)先權(quán)日:2014年1月6日
      【發(fā)明者】王鵬飛, 毛志勇, 王小善, 孫艷霞, 康永弟, 趙志剛, 何芳名 申請人:鞍鋼股份有限公司
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