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      高鐵水比條件下控制電爐爐門跑鋼的方法與流程

      文檔序號(hào):11212376閱讀:851來源:國(guó)知局

      本發(fā)明屬于電爐冶煉技術(shù)領(lǐng)域,尤其是一種高鐵水比條件下控制電爐爐門跑鋼的方法。



      背景技術(shù):

      電爐鐵水熱裝技術(shù)的運(yùn)用,為縮短冶煉周期、降低冶煉電耗創(chuàng)造了良好條件,目前國(guó)內(nèi)電爐煉鋼廠幾乎全部采用熱裝鐵水工藝,但受電爐扁平爐型、水冷爐壁、留鋼留渣特點(diǎn)的限制,鐵水熱裝比例控制在30%-40%,這有利于電爐效率、效益最大化。但受國(guó)內(nèi)廢鋼、電力價(jià)格偏高影響,一些原來的電爐廠擴(kuò)大規(guī)模,新上高爐、轉(zhuǎn)爐項(xiàng)目,鐵水富裕,這就要求電爐加大鐵水熱裝比例,鐵水比甚至達(dá)到80%以上,甚至全鐵水冶煉。隨著電爐熱裝鐵水比例的不斷增加,冶煉周期過長(zhǎng)、爐門跑鋼失控、除塵能力不足、爐渣噴濺損壞設(shè)備等問題隨之出現(xiàn)。目前在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),熱裝鐵水能顯著提升冶煉速度,降低冶煉電耗,但當(dāng)熱裝鐵水比例過高(≥60%)時(shí),在冶煉前期會(huì)發(fā)生不可控的爐渣乳化、跑渣帶鋼現(xiàn)象,即大量裹有金屬液滴爐渣從爐門口出溢出,且此現(xiàn)象一旦發(fā)生就很難得到控制,影響正常操作進(jìn)行,造成周期延長(zhǎng)(≥80min/爐)、鋼鐵料消耗居高不下(≥1100kg/t鋼)。由于存在這些問題,增加了電爐生產(chǎn)的成本指標(biāo),削弱了企業(yè)產(chǎn)品成本的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)對(duì)整個(gè)煉鋼廠的生產(chǎn)順利進(jìn)行也有一定的影響,十分有必要加以改進(jìn)。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是提供一種高鐵水比條件下控制電爐爐門跑鋼的方法,以有效控制跑鋼現(xiàn)象。

      為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明所采取的技術(shù)方案是:在上一爐次冶煉結(jié)束出鋼前,搖爐放掉單爐實(shí)際造渣量的45~75wt%的爐渣,并在爐內(nèi)加入活性石灰1~1.5t,采用氧氣吹掃渣面進(jìn)行快速化渣,化渣完畢出鋼;在裝料兌鐵前,加入石灰以使冶煉前期熔池初渣堿度在2.0~3.5。

      本發(fā)明所述搖爐放掉的爐渣量為單爐實(shí)際造渣量的55~65wt%。

      本發(fā)明所述氧氣流量為2000~3000m3/h。

      采用上述技術(shù)方案所產(chǎn)生的有益效果在于:本發(fā)明改變?cè)兄泻笃诰徛踊以煸J剑耙圃煸鼤r(shí)機(jī)至上爐出鋼前和當(dāng)爐裝料兌鐵前;在上爐次出鋼前補(bǔ)加石灰,利用留鋼留渣操作中高渣溫、高(feo)含量、良好流動(dòng)性的特點(diǎn),快速化渣,化透渣,提升初渣堿度,防止堿度低、化渣不透引起的乳化跑鋼現(xiàn)象;同時(shí)爐渣合適的堿度與流動(dòng)性為快速脫磷、強(qiáng)化供氧提供了條件,可使冶煉快速進(jìn)入強(qiáng)脫碳階段,縮短冶煉周期,同時(shí)大大降低了鋼鐵料消耗,既保證了生產(chǎn)順行,又大大降低了生產(chǎn)成本,提升了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。本發(fā)明前移了原有冶煉工藝的造渣時(shí)機(jī),有效杜絕了高鐵水配比模式的爐門跑鋼問題,大幅度縮短高鐵水配比模式的冶煉周期,既保證了生產(chǎn)順行,又大大降低了生產(chǎn)成本,提升了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

      具體實(shí)施方式

      下面結(jié)合具體實(shí)施方式對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)的說明。

      本高鐵水比條件下控制電爐爐門跑鋼的方法采用下述工藝:在上一爐次冶煉結(jié)束出鋼前,搖爐放掉單爐實(shí)際造渣量的45~75wt%的爐渣,最好為單爐實(shí)際造渣量的55~65wt%,并向爐內(nèi)補(bǔ)加活性石灰1~1.5t,2000~3000m3/h的小氧氣流量吹掃渣面,利用高渣溫、高(feo)含量的有利條件快速化渣,化畢出鋼;在裝料兌鐵前,根據(jù)爐料si含量,向爐中加入足量石灰,確保冶煉前期熔池初渣堿度在2.0~3.5,杜絕爐渣堿度低引起的爐渣乳化、鋼渣不分現(xiàn)象。本方法適用于所有采用電爐冶煉的鋼種,并對(duì)提高脫磷效率十分有利。

      實(shí)施例1:本高鐵水比條件下控制電爐爐門跑鋼的方法采用下述具體工藝。

      采用90t電爐進(jìn)行冶煉,在上一爐次冶煉結(jié)束出鋼前,搖爐放掉4t爐渣,并補(bǔ)加活性石灰1.5t,3000m3/h氧氣流量吹掃渣面2min進(jìn)行快速化渣,化畢出鋼。按鐵水熱裝比例85%進(jìn)行裝料;在裝料兌鐵前,根據(jù)爐料si含量,向爐中加入石灰以使冶煉前期熔池初渣堿度在3.5。整個(gè)冶煉過程中無爐門跑鋼現(xiàn)象出現(xiàn),鋼鐵料消耗1082.3kg/t鋼,冶煉周期59min。

      實(shí)施例2:本高鐵水比條件下控制電爐爐門跑鋼的方法采用下述具體工藝。

      采用90t電爐進(jìn)行冶煉,在上一爐次冶煉結(jié)束出鋼前,搖爐放掉3.67t爐渣,并補(bǔ)加活性石灰1.2t,2500m3/h氧氣流量吹掃渣面2min進(jìn)行快速化渣,化畢出鋼。按鐵水熱裝比例85%進(jìn)行裝料;在裝料兌鐵前,根據(jù)爐料si含量,向爐中加入石灰以使冶煉前期熔池初渣堿度在3.0。整個(gè)冶煉過程中無爐門跑鋼現(xiàn)象出現(xiàn),鋼鐵料消耗1075.6kg/t鋼,冶煉周期60min。

      實(shí)施例3:本高鐵水比條件下控制電爐爐門跑鋼的方法采用下述具體工藝。

      采用90t電爐進(jìn)行冶煉,在上一爐次冶煉結(jié)束出鋼前,搖爐放掉4.34t爐渣,并補(bǔ)加活性石灰1.3t,3000m3/h氧氣流量吹掃渣面2min進(jìn)行快速化渣,化畢出鋼。按鐵水熱裝比例85%進(jìn)行裝料;在裝料兌鐵前,根據(jù)爐料si含量,向爐中加入石灰以使冶煉前期熔池初渣堿度在2.8。整個(gè)冶煉過程中無爐門跑鋼現(xiàn)象出現(xiàn),鋼鐵料消耗1071.4kg/t鋼,冶煉周期56min。

      實(shí)施例4:本高鐵水比條件下控制電爐爐門跑鋼的方法采用下述具體工藝。

      采用90t電爐進(jìn)行冶煉,在上一爐次冶煉結(jié)束出鋼前,搖爐放掉3t爐渣,并補(bǔ)加活性石灰1.0t,2000m3/h氧氣流量吹掃渣面1min進(jìn)行快速化渣,化畢出鋼。按鐵水熱裝比例60%進(jìn)行裝料;在裝料兌鐵前,根據(jù)爐料si含量,向爐中加入石灰以使冶煉前期熔池初渣堿度在2.0。整個(gè)冶煉過程中無爐門跑鋼現(xiàn)象出現(xiàn),鋼鐵料消耗1069.7kg/t鋼,冶煉周期53min。

      實(shí)施例5:本高鐵水比條件下控制電爐爐門跑鋼的方法采用下述具體工藝。

      采用90t電爐進(jìn)行冶煉,在上一爐次冶煉結(jié)束出鋼前,搖爐放掉5t爐渣,并補(bǔ)加活性石灰1.3t,2500m3/h氧氣流量吹掃渣面1.5min進(jìn)行快速化渣,化畢出鋼。按鐵水熱裝比例75%進(jìn)行裝料;在裝料兌鐵前,根據(jù)爐料si含量,向爐中加入石灰以使冶煉前期熔池初渣堿度在3.0。整個(gè)冶煉過程中無爐門跑鋼現(xiàn)象出現(xiàn),鋼鐵料消耗1079.6kg/t鋼,冶煉周期63min。

      實(shí)際應(yīng)用統(tǒng)計(jì):河北煉鋼廠煉鋼車間的90噸超高功率ebt電爐采用本方法后,基本杜絕了高鐵水配比模式冶煉前期的爐門跑鋼問題,大大降低了鋼鐵料消耗,既保證了生產(chǎn)順行,又大大降低了生產(chǎn)成本,鋼鐵料消耗由原先的1100kg/t鋼,降至目前的1075kg/t鋼,冶煉周期從86min以上降至如今的平均58min左右。以2015年7月以來共生產(chǎn)高鐵水比爐次571爐,共56332t,鋼鐵料單價(jià)1.32元/kg、除塵電0.31/(min?t)、循環(huán)水0.44元/(min?t)、熱損失折合電耗0.73元/(min?t),2015年下半年綜合創(chuàng)效:[(1100-1075)×1.32+(0.31+0.44+0.73)×(86-58)]×56332=419.34萬元。

      采用原工藝時(shí)爐門跑鋼率約為37%;上述所生產(chǎn)的571爐中,只有37爐出現(xiàn)爐門跑鋼,跑鋼率約為6.5%。



      技術(shù)特征:

      技術(shù)總結(jié)
      本發(fā)明公開了一種高鐵水比條件下控制電爐爐門跑鋼的方法,其工藝為:在上一爐次冶煉結(jié)束出鋼前,搖爐放掉3~5t爐渣,并在爐內(nèi)加入活性石灰1~1.5t,采用氧氣吹掃渣面進(jìn)行快速化渣,化渣完畢出鋼;在裝料兌鐵前,加入石灰以使冶煉前期熔池初渣堿度在2.0~3.5。本方法前移造渣時(shí)機(jī)至上爐出鋼前和當(dāng)爐裝料兌鐵前;在上爐次出鋼前補(bǔ)加石灰,利用留鋼留渣操作中高渣溫、高(FeO)含量、良好流動(dòng)性的特點(diǎn),快速化渣,提升初渣堿度,防止堿度低、化渣不透引起的乳化跑鋼現(xiàn)象;同時(shí)爐渣合適的堿度與流動(dòng)性為快速脫磷、強(qiáng)化供氧提供了條件,可使冶煉快速進(jìn)入強(qiáng)脫碳階段,縮短冶煉周期,同時(shí)大大降低了鋼鐵料消耗,既保證了生產(chǎn)順行,又大大降低了生產(chǎn)成本。

      技術(shù)研發(fā)人員:賀春陽(yáng);鄧建軍;華德偉;崔宏濤;任榮
      受保護(hù)的技術(shù)使用者:舞陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司
      技術(shù)研發(fā)日:2017.05.23
      技術(shù)公布日:2017.10.10
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