專利名稱::一種脫硫渣改質(zhì)劑的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
:本發(fā)明涉及一種用以改善鐵水脫硫渣流動(dòng)性能的脫硫渣改質(zhì)劑,特別適于用作對以CaO為主要成份的脫硫渣進(jìn)行改質(zhì)。在鐵水預(yù)處理過程中,由于產(chǎn)生高熔點(diǎn)、高粘度的脫硫渣,而出現(xiàn)脫硫容器積渣和粘渣,既降低了脫硫容器的容量,又會(huì)造成回硫現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)甚至影響脫硫生產(chǎn)的正常進(jìn)行。日本專利昭55-47310《鐵水包用渣層易熔劑》,公開了一種防止脫硫渣固化的改質(zhì)劑,其化學(xué)成份為(重量)SiO250-70%、Al2O320-36%、Na2O+K2O10-15%。在平均高爐渣帶入量約每噸鐵1.67kg、脫硫劑用量約每噸鐵1.23kg的情況下,以約每噸鐵0.4kg的加入量將改質(zhì)劑在脫硫前加入脫硫容器中,通過與脫硫渣反應(yīng)生成低熔點(diǎn)渣并由鋁熱劑反應(yīng)補(bǔ)充熱量來改善渣的流動(dòng)性,使排渣操作順利,鐵水收得率提高。其存在的主要問題是(1)改質(zhì)能力有限。當(dāng)高爐渣帶入量較大且脫硫后渣中氧化鈣含量較高時(shí),以SiO2和Al2O3為主要成份的改質(zhì)劑,降低脫硫渣熔點(diǎn)、改善流動(dòng)性的能力就顯不足;(2)由于這種以SiO2、Al2O3為主要成份的改質(zhì)劑呈強(qiáng)酸性,使脫硫劑的堿度降低,影響脫硫效果;(3)該改質(zhì)劑中的Al2O3是通過加入鋁粉和氧化鐵反應(yīng)后得到的。鋁粉價(jià)格昂貴,改質(zhì)劑成本高。本發(fā)明的目的是提供一種在高爐渣帶入量大的情下,能顯著改善脫硫渣的流動(dòng)性,促進(jìn)脫硫,且成本較低的脫硫渣改質(zhì)劑。本發(fā)明的目的是通過以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的。一種脫硫渣改質(zhì)劑,其成品的化學(xué)成份為(重量)Na2CO335-50%,SiO235-50%,CaF28-15%,余量為Fe2O3、P2O5和其它不可避免的雜質(zhì)。從化學(xué)分析可知,以Na2CO3、SiO2為主要成份的改質(zhì)劑能與以CaO為主的脫硫渣共熔生成熔點(diǎn)低,流動(dòng)性好的熔渣。蘇打Na2CO3作為堿性化合物更可直接參與脫硫,起促進(jìn)脫硫作用。但Na2CO3用量過大會(huì)造成環(huán)境污染及設(shè)備腐蝕,因此成品中Na2CO3的含量不應(yīng)超過50%。SiO2主要用來降低脫硫渣熔點(diǎn),但由于其為酸性化合物,產(chǎn)品中的含量不易過高,若超過50%,則會(huì)降低熔渣堿度,影響脫硫效果。CaF2在冶金中廣泛地用作助熔劑,它能使熔渣的熔點(diǎn)顯著降低。同時(shí),數(shù)據(jù)資料與實(shí)踐均已證明氟離子能夠破壞硅酸鈣的化學(xué)鍵,提高脫硫劑中氧化鈣的利用率,從而提高脫硫效率。但CaF2對耐材具有較強(qiáng)的腐蝕性,因此,成品中含量被控制在8-15%的較低水平。另外,現(xiàn)場及實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)都證明本改質(zhì)劑對脫硫渣流動(dòng)性的改善是適度的。否則,會(huì)造成脫硫后授鐵時(shí),鐵水下渣過多,影響后序生產(chǎn)質(zhì)量。下面結(jié)合實(shí)施例對本發(fā)明進(jìn)行詳述。本發(fā)明脫硫渣改質(zhì)劑為由粒度0.5-3.0mm的蘇打、硅砂、螢石均勻混合后,烘干制成的產(chǎn)品。實(shí)施例1產(chǎn)品的成份組成為(重量)Na2CO345.24%,SiO245.62%,CaF28%。在鐵水裝入量為271噸(平均),高爐渣帶入量約3噸(平均)情況下,將上述250kg改質(zhì)劑,在脫硫處理前,由混鐵車口加入。加入該改質(zhì)劑后脫硫渣的理化性能見附表1。實(shí)施例2產(chǎn)品的成份組成為(重量)Na2CO349%,SiO235%,CaF215%。在鐵水裝入量、高爐渣帶入量均與實(shí)施例1相同的情況下,將上述350kg改質(zhì)劑,在脫硫處理前,由混鐵車口加入。加入該改質(zhì)劑后脫硫渣的理化性能見附表1。實(shí)施例3產(chǎn)品的成份組成為(重量)Na2CO336.9%,SiO250%,CaF212%。鐵水裝入量、高爐渣帶入量,改質(zhì)劑加入量及加入方法均與實(shí)施例1相同。加入該改質(zhì)劑后脫硫渣的理化性能見附表1。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比所具有的優(yōu)點(diǎn)在于對脫硫渣的改質(zhì)能力強(qiáng)。在渣帶入量高達(dá)每噸鐵11kg以上,脫硫渣中CaO含量達(dá)42.3~71.9%(重量)的情況下,降低了脫硫渣的軟化點(diǎn)、熔點(diǎn)和粘度,大大改善了脫硫渣的流動(dòng)性,單車平均倒渣量由原來的1.38噸增加至2.26噸,提高了63.8%,倒渣時(shí)基本能全部傾倒出去,避免了脫硫渣在混鐵車中的殘留堆積,改善了操作環(huán)境,提高了操作效率。由于改質(zhì)劑中采用了含量較高的堿性化合物Na2CO3,可直接參與脫硫使脫硫效率得到提高,脫硫劑單耗降低。從附表1中可見,加入本發(fā)明改質(zhì)劑后的脫硫渣中含有一定量的鈉,理論和實(shí)踐都證明,渣中一定量的鈉離子是極強(qiáng)的脫硫劑,由此也說明本改質(zhì)劑具有促進(jìn)脫硫作用。改質(zhì)劑所用原料價(jià)格低,易取得,因而改質(zhì)劑成本低。附表1、加與不加改質(zhì)劑的脫硫渣理化性能表</tables>權(quán)利要求1.一種脫硫渣改質(zhì)劑,其特征在于產(chǎn)品含有Na2CO335-50%(重量),SiO235-50%(重量),CaF28-15%(重量),余量為Fe2O3、P2O5和其它不可避免的雜質(zhì)。全文摘要本發(fā)明公開了一種用以改善鐵水脫硫渣流動(dòng)性能的脫硫渣改質(zhì)劑,特別適于用作對以CaO為主要成分的脫硫渣進(jìn)行改質(zhì)。成品的成分范圍為(重量):(Na文檔編號C21C1/02GK1199099SQ9810056公開日1998年11月18日申請日期1998年2月24日優(yōu)先權(quán)日1998年2月24日發(fā)明者李宏鳴,王濤,石洪志,張凱申請人:寶山鋼鐵(集團(tuán))公司