一種高爐返料系統(tǒng)集中儲料集中排料的設備的制造方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及高爐上料系統(tǒng)領域,特別涉及一種高爐返料系統(tǒng)集中儲料集中排料的設備。
【背景技術】
[0002]高爐上料篩分系統(tǒng),在備料篩分時,每批料所產(chǎn)生的粉礦和粉焦的流量在40?80t/h,產(chǎn)生的高返料1t左右,每5分鐘篩分一次,皮帶運輸返料大約持續(xù)時間7分鐘,高爐的返焦系統(tǒng)和返礦系統(tǒng)正常生產(chǎn)時返料所有皮帶常年運轉(zhuǎn)。由于長年不間斷的運轉(zhuǎn),使得高爐返料皮帶系統(tǒng)的皮帶機、減速機及其滾筒、托輥等傳動設備的磨損嚴重,縮短了皮帶的使用壽命,增加了企業(yè)運行的動力成本。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003]本實用新型的目的是提供一種高爐返料系統(tǒng)集中儲料集中排料的設備,可以減少高爐返料皮帶系統(tǒng)的皮帶機、減速機及其滾筒、托輥等傳動設備的磨損,延長皮帶的使用壽命,降低企業(yè)運行的動力成本。
[0004]為實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用以下技術方案實現(xiàn):
[0005]一種高爐返料系統(tǒng)集中儲料集中排料的設備,包括儲料倉、下料口、A料位計、B事故閘門、C電動閘門,所述儲料倉安裝在高爐返料系統(tǒng)中的第一條返料皮帶的下料嘴處,在儲料倉的上端設置有下料口,在儲料倉的下端設置有C電動閘門,在儲料倉內(nèi)安裝有A料位計,在儲料倉下部旁側(cè)安裝有B事故閘門。
[0006]與現(xiàn)有的技術相比,本實用新型的有益效果是:
[0007]一種高爐返料系統(tǒng)集中儲料集中排料的設備,由于在第一條返料皮帶與第二條返料皮帶之間安裝了儲料倉,對第一條皮帶運輸過來的礦粉或者焦粉進行集中儲料“憋倉”,在集中儲料“憋倉”時,將下一級的所有運輸返料皮帶系統(tǒng)停機,可以縮短返料皮帶系統(tǒng)的總體運行時間,減少高爐返料皮帶系統(tǒng)的皮帶機、減速機及其滾筒、托輥等傳動設備的磨損,延長皮帶的使用壽命,降低企業(yè)運行的動力成本。
【附圖說明】
[0008]圖1是本實用新型中可集中儲料集中排料的高爐返料系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0009]圖2是本實用新型中儲料倉的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0010]圖中:1_儲料倉2-第一條返料皮帶3-下料口 4-A料位計5-B事故閘門6-C電動閘門
【具體實施方式】
[0011]下面結(jié)合說明書附圖對本實用新型進行詳細地描述,但是應該指出本實用新型的實施不限于以下的實施方式。
[0012]如圖所示,一種高爐返料系統(tǒng)集中儲料集中排料的設備,包括儲料倉1、下料口 3、A料位計4、B事故閘門5、C電動閘門6,見圖1,所述儲料倉I安裝在高爐返料系統(tǒng)中的第一條返料皮帶2的下料嘴處,見圖2,在儲料倉I的上端設置有下料口 3,在儲料倉I的下端設置有C電動閘門6,在儲料倉I內(nèi)部的上端安裝有A料位計4,在儲料倉I下部旁側(cè)安裝有B事故閘門5。
[0013]高爐上料篩分返料運輸系統(tǒng)為兩套皮帶運輸系統(tǒng),分別返料運輸粉礦和粉焦。本實用新型在返礦和返焦皮帶系統(tǒng)中的第一條皮帶下料嘴處分別安裝儲礦粉倉和儲焦粉倉。儲礦粉倉和儲焦粉倉的容積根據(jù)高爐產(chǎn)生的返料量而定,在本實施例中將儲礦粉倉和儲焦粉倉的容積設定為300m3。
[0014]B事故閘門5在正常時處于關閉狀態(tài),當發(fā)生事故時,B事故閘門5打開將物料排放到地面。
[0015]另外,為了防止冬季儲料倉IC電動閘門6處排料口的礦粉或焦粉蓬料、凍結(jié),無法排料,可以在儲料倉I的下部安裝煤氣對已凍結(jié)的礦粉或焦粉進行吹化,或者安裝保溫設施以防止C電動閘門6處出料口凍結(jié)。
[0016]采用一種高爐返料系統(tǒng)集中儲料集中排料的設備進行集中儲料集中排料的方法,具體步驟如下:
[0017]I)當高爐在篩分時,關閉儲料倉I的C電動閘門6,篩分物通過第一條返料皮帶2運送至儲料倉1,此時將下級的所有運輸返料皮帶系統(tǒng)停機。
[0018]2)通過A料位計4測定,當儲料倉I內(nèi)料面達到設定料位時,啟動下級運輸返料皮帶系統(tǒng),打開C電動閘門6,通過對C電動閘門6開度的控制,控制下級返料皮帶的流量,集中將儲料倉I中的礦粉或焦粉通過第二條返料皮帶及下級皮帶運輸排放。
[0019]3)當儲料倉I排空后,再次將儲料倉I的C電動閘門6和下級的所有運輸返料皮帶系統(tǒng)停機。繼續(xù)儲料“憋倉”。
[0020]在高爐正常生產(chǎn)時,如果高爐返料系統(tǒng)按照以上步驟反復運行,則每日大部分時間返料系統(tǒng)都可處于停機狀態(tài)。當集中排料在2小時左右時,通過自動化控制,“憋倉”儲料集中排料的過程每日可進行3?4個循環(huán)。由此可見,在現(xiàn)有技術中24小時不停運轉(zhuǎn)的皮帶,在本實用新型中有一半時間可處于停機狀態(tài),在節(jié)約了電能的同時,降低了電機、減速機、滾筒及托輥等傳動設備的磨損,也延長了皮帶使用壽命,極大的提高了皮帶的運輸效率。
【主權項】
1.一種高爐返料系統(tǒng)集中儲料集中排料的設備,其特征在于,包括儲料倉、下料口、A料位計、B事故閘門、C電動閘門,所述儲料倉安裝在高爐返料系統(tǒng)中的第一條返料皮帶的下料嘴處,在儲料倉的上端設置有下料口,在儲料倉的下端設置有C電動閘門,在儲料倉內(nèi)安裝有A料位計,在儲料倉下部旁側(cè)安裝有B事故閘門。
【專利摘要】一種高爐返料系統(tǒng)集中儲料集中排料的設備,在第一條返料皮帶與第二條返料皮帶之間安裝儲料倉,對第一條皮帶運輸過來的礦粉或者焦粉進行集中儲料“憋倉”,在集中儲料“憋倉”時,將下級的所有運輸返料皮帶系統(tǒng)停機。所述設備包括儲料倉、下料口、A料位計、B事故閘門、C電動閘門,儲料倉安裝在高爐返料系統(tǒng)中的第一條返料皮帶的下料嘴處,在儲料倉的上端設置有下料口,在儲料倉的下端設置有C電動閘門,在儲料倉內(nèi)安裝有A料位計,在儲料倉下部旁側(cè)安裝有B事故閘門。本實用新型縮短了返料皮帶系統(tǒng)的運行時間,減少皮帶機、減速機及其滾筒、托輥等傳動設備的磨損,延長皮帶的使用壽命,降低了企業(yè)運行的動力成本。
【IPC分類】B65G65-32, B65G65-00, C21B7-00
【公開號】CN204608055
【申請?zhí)枴緾N201520182052
【發(fā)明人】劉偉, 楊金山, 張延輝, 史原, 趙立軍, 江治飛
【申請人】鞍鋼股份有限公司
【公開日】2015年9月2日
【申請日】2015年3月28日