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      碳酸氫銨大顆?;鹿に囆录夹g(shù)的制作方法

      文檔序號(hào):3468781閱讀:931來(lái)源:國(guó)知局
      專利名稱:碳酸氫銨大顆?;鹿に囆录夹g(shù)的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明屬于無(wú)機(jī)化學(xué)領(lǐng)域。
      背景技術(shù)
      碳銨是我國(guó)獨(dú)特產(chǎn)品,其結(jié)構(gòu)為NH4HCO3,生成原理為NH3和CO2反應(yīng)生成,存在的問(wèn)題碳銨結(jié)晶細(xì)少,結(jié)塊,揮發(fā)性強(qiáng),氨利用率低,生產(chǎn)過(guò)程堵塞設(shè)備管道,造成產(chǎn)量低,消耗高,施肥不方便。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明將生產(chǎn)碳銨過(guò)程作了較大改動(dòng),使產(chǎn)品結(jié)晶顆粒增大,不結(jié)塊,不堵塞設(shè)備管道,提高產(chǎn)量,降低消耗,減少揮發(fā)浪費(fèi),利用率高,施肥方便。主要作了以下工藝改進(jìn)和設(shè)備改造。
      一、改造碳化塔氣體分布器為閉式均布器當(dāng)前,國(guó)內(nèi)外選進(jìn)技術(shù)是①開孔率低,使其癟壓,分布仍然不均勻;②開孔的方向一種是向下開孔;二種是向上開孔;三種是斜開孔。三種開孔方向均有缺點(diǎn)沖刷水箱,氣液翻騰破壞結(jié)晶,孔徑小容易堵塞,布?xì)獠痪鶆颍焕诮Y(jié)晶的生成長(zhǎng)大。
      本發(fā)明解決了以上弊端,采用水平方向開孔,將強(qiáng)大氣流拼撞在對(duì)面的排(環(huán))管表面而散碎勻開,緩解了氣流沖擊,不使結(jié)晶破壞,不讓氣液翻騰,有利于結(jié)晶的生成長(zhǎng)大,氣體分布的均勻;其下部備有液封槽,防堵塞,無(wú)阻力。
      二、改造碳化塔冷卻水流程目前,國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)為將多組冷卻水從上至下均為側(cè)進(jìn)側(cè)出流程。其缺點(diǎn)①造成碳化塔同一平面溫差大,一旁溫度低,另一旁溫度高,主塔結(jié)晶細(xì)小而不均勻,付塔效率低;②主塔溫度坐標(biāo)曲線圖呈上、下部溫度低,中部溫度高,晶核在中部產(chǎn)生,長(zhǎng)不大便被取出為成品。
      本發(fā)明解決了以上缺點(diǎn),采用將五組冷卻水皆從碳化主塔底部進(jìn)入,頂部出水流程,讓主塔頂部溫度高,使主塔最頂部產(chǎn)生的晶核數(shù)目更多,全塔總高度均成為結(jié)晶長(zhǎng)大的進(jìn)程。因此碳銨顆粒長(zhǎng)的大。倒塔作為付塔時(shí),先倒水再倒塔,冷卻水改變?yōu)樯喜窟M(jìn)冷卻水,底部出水。因而,付塔上部溫度最低,所以跑氨少。
      三、改進(jìn)工藝流程當(dāng)前,先進(jìn)技術(shù)為母液稀氨水混合以后進(jìn)吸氨泵打至高位吸氨器循環(huán)吸收氣氨而增濃成為濃氨水,再送入付塔頂部吸收CO2;用碳化泵從付塔底部抽出送入主塔頂部,從主塔底部取出送離心機(jī)分離結(jié)晶出產(chǎn)品之后,余剩為母液,如此反復(fù)循環(huán)。其缺點(diǎn)①母液當(dāng)中小顆粒碳銨結(jié)晶送吸收工段高位吸氨器被沖碎而溶化掉,不利于結(jié)晶再繼續(xù)長(zhǎng)大;②母液含小顆粒碳銨送吸收工段再反回付塔到主塔,全系統(tǒng)大循環(huán),浪費(fèi)動(dòng)力,增加負(fù)荷。
      本發(fā)明解決了以上不足。采用局部單塔半循環(huán),離心分離出的母液直接反回主塔半腰部,進(jìn)行短小半塔近循環(huán),讓母液內(nèi)剩余的碳銨小顆粒結(jié)晶不被破壞沖化而溶解掉,直接送進(jìn)主塔使小顆粒再繼續(xù)長(zhǎng)大。優(yōu)點(diǎn)①減輕系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷;②省動(dòng)力;③減緩沖刷腐蝕;④碳銨顆粒長(zhǎng)的大速度快。
      四、改造厚器當(dāng)前技術(shù)均屬微錐形底筒式稠厚器,取料管直沖器內(nèi)翻騰,沖擊破壞結(jié)晶,不僅不利結(jié)晶的繼續(xù)長(zhǎng)大,而且又破碎了原結(jié)晶。
      本發(fā)明解決了上述弊端,采用擴(kuò)大原取出入口管徑,側(cè)面進(jìn)入;在進(jìn)料管一側(cè)增設(shè)緩沖檔液溢流板,而避免逃晶和破壞結(jié)晶,使結(jié)晶在通過(guò)器內(nèi)減緩而沉淀,繼續(xù)長(zhǎng)大;增加防堵設(shè)施①底部錐形底改為120℃;②增設(shè)震動(dòng)鐵釬,定期人工震動(dòng),防堵,使碳銨顆粒在該器內(nèi)繼續(xù)順利長(zhǎng)大。
      五、修改原傳統(tǒng)工藝指標(biāo)目前先進(jìn)指標(biāo)主塔上部溫度越低越好≤32℃;塔中部為38~40℃;塔下部溫度越低越好≤30℃。其弊端在于上部溫度低,反應(yīng)速度慢,晶核生成數(shù)量很少;中部溫度高,反應(yīng)速度快,產(chǎn)生大量晶核,但是來(lái)不及長(zhǎng)大便被取出成為產(chǎn)品,下部溫度低,結(jié)晶細(xì)小。因此,本發(fā)明將傳統(tǒng)指標(biāo)改為主塔上部溫度為40~48℃;主塔下部溫度為30~32℃;主塔中部溫度為過(guò)渡溫度。即上部和下部的平均溫度。破壞主塔下部反應(yīng),增加主塔上部反應(yīng),讓主塔上部產(chǎn)生大量晶核。全主塔高程均為晶核長(zhǎng)大的進(jìn)程。所以,碳銨顆粒變大。
      六、改進(jìn)傳統(tǒng)操作方法目前的倒塔技術(shù)是先倒塔而后再倒冷卻水,其弊端為倒塔后新主塔(即原付塔)下部溫度高,進(jìn)新主塔的變換氣當(dāng)中CO2高達(dá)28%以上,使新主塔下部反應(yīng)激烈,主塔底部溫度上升而降不下來(lái),下部產(chǎn)生大量晶核,長(zhǎng)不大,便被取出。所以碳銨顆粒細(xì)小,甚至成為面粉狀。因此,本發(fā)明將原倒塔程序顛倒過(guò)來(lái),改為先倒冷卻水后倒塔。即為將新主塔(即原付塔)底部溫度降低,創(chuàng)造好新主塔條件之后再倒作新主塔,破壞底部的反應(yīng),迫使到新主塔頂部反應(yīng),生成大量晶核,使全塔整個(gè)過(guò)程逐漸長(zhǎng)大。
      當(dāng)前,先進(jìn)的主塔氣體成份為8~12%,結(jié)晶在塔內(nèi)停留時(shí)間短,長(zhǎng)不大便被取出。
      本發(fā)明將主塔氣體成份改為14±1%,使結(jié)晶在主塔內(nèi)停留時(shí)間延長(zhǎng),長(zhǎng)大期充分。所以,碳銨顆粒明顯再增大達(dá)0.5~2mm大顆粒碳銨產(chǎn)品。


      圖一為排管閉式分布器,在最外邊四排短管的外側(cè)需加擋氣板,不讓氣流沖擊而破壞結(jié)晶。
      圖二為環(huán)管閉式分布器,在最外層環(huán)管的外側(cè)不開孔,以防氣流沖擊破壞結(jié)晶。
      圖三為三組冷卻水均從底部下進(jìn)入,以滿足作為主塔最適宜的溫度分布;倒塔作為付塔,冷卻水流程便反過(guò)來(lái)使用,冷卻水從頂部進(jìn)底部出,以滿足付塔最適宜的溫度分布。
      具體實(shí)施例方式
      照?qǐng)D紙施工后,控制主塔上部溫度38~48℃范圍之內(nèi);主塔下部溫度在30~32℃范圍之內(nèi);付塔下部溫度40~48℃;付塔上部溫度≤36℃;主塔出口氣體成份控制在13~15%范圍之內(nèi);倒塔先倒冷卻水,創(chuàng)造好主塔條件之后再倒作主塔。
      權(quán)利要求
      1.碳酸氫銨大顆?;鹿に囆录夹g(shù),其特征是采用閉式分布器,通氣孔為水平方向開四種不同孔徑的通道,讓強(qiáng)大氣流拼撞在對(duì)面排管表面上撒碎勻開,使氣體分布均勻;并緩解了氣流沖擊,不使結(jié)晶被破壞,不讓氣液翻騰,有利于結(jié)晶長(zhǎng)大,在下部裝有液封槽,防止堵塞,無(wú)阻力。
      2按照權(quán)利要求1所述的碳銨大顆粒化新工藝新技術(shù),其特征是改進(jìn)碳化塔冷卻水流程,采用多組冷卻水皆從碳化塔底部進(jìn)入,頂部出水的新流程,讓碳化主塔上部溫度最高,使頂部區(qū)域產(chǎn)生大量的晶核,全主塔總高度均成為晶核長(zhǎng)大的進(jìn)程。倒主塔作為付塔時(shí),先倒冷卻水之后再倒塔,冷卻水改為上部進(jìn),下部出水,使付塔下部溫度高達(dá)40~48℃,洗疤徹底,產(chǎn)生晶核的數(shù)量多,結(jié)晶長(zhǎng)的大。
      3.按照權(quán)利要求1所述的碳銨大顆?;鹿に囆录夹g(shù),其特征是改進(jìn)工藝流程,采用母液?jiǎn)沃魉萄h(huán)流程,離心機(jī)分離液含有細(xì)小顆粒的化肥直接返回主塔進(jìn)行主塔短循環(huán),其小?;世^續(xù)在主塔長(zhǎng)大。
      4.按照權(quán)利要求1所述的碳銨大顆?;鹿に囆录夹g(shù),其特征是改進(jìn)稠厚器,采用擴(kuò)大原取料管入稠厚器管徑,側(cè)面緩慢進(jìn)入稠厚器,不讓料液翻騰。
      5.按照權(quán)利要求1所述的碳銨大顆?;鹿に囆录夹g(shù),其特征是改傳統(tǒng)操作方法,并修改原工藝指標(biāo),采取開車不用氨水,用水洗CO2;倒塔先倒冷卻水;主塔成份改為14+-1%;主塔上部溫度改為40~49℃。
      全文摘要
      本發(fā)明碳銨大顆粒化新工藝新技術(shù)。采用新穎的氣體分布器,不破壞結(jié)晶,布?xì)饩鶆?,防堵無(wú)阻力;改進(jìn)冷卻水流程,使塔溫更合理適宜產(chǎn)大顆粒溫度,省水;改進(jìn)工藝流程,隨母液逃走的細(xì)小結(jié)晶隨時(shí)直接返回主塔繼續(xù)長(zhǎng)大,單主塔小循環(huán),減輕循環(huán)負(fù)荷,省動(dòng)力顆粒長(zhǎng)的速度快,粒度更大;改選稠厚器,減少逃晶,顆粒繼續(xù)長(zhǎng)的更大,防堵;修改原指標(biāo),改進(jìn)傳統(tǒng)操作,結(jié)晶在塔內(nèi)停留時(shí)間長(zhǎng),結(jié)晶長(zhǎng)大進(jìn)程長(zhǎng),使顆粒再明顯增大。
      文檔編號(hào)C01C1/26GK1459416SQ02117918
      公開日2003年12月3日 申請(qǐng)日期2002年5月23日 優(yōu)先權(quán)日2002年5月23日
      發(fā)明者周生賢, 周培俊, 周斌 申請(qǐng)人:周生賢
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