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      硫回收尾氣液相處理工藝的制作方法

      文檔序號:3448006閱讀:424來源:國知局
      專利名稱:硫回收尾氣液相處理工藝的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明屬硫磺回收技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種硫回收尾氣液相處理工藝。
      背景技術(shù)
      克勞斯硫回收裝置的原料主要含H2S酸性氣。進(jìn)入克勞斯硫回收裝置回收硫磺,克勞斯裝置的總硫收率在95 97%wt左右;制硫尾氣再經(jīng)過加氫還原-吸收-焚燒后排放,總硫收率可以達(dá)到99. 8%以上。根據(jù)現(xiàn)有技術(shù),酸性氣先經(jīng)克勞斯硫回收裝置回收硫磺產(chǎn)生制硫尾氣的具體過程為上游裝置含硫化氫氣體與空氣混合后進(jìn)入制硫燃燒爐火嘴燃燒,經(jīng)余 熱鍋爐發(fā)生中壓飽和蒸汽回收余熱后進(jìn)入一級冷凝冷卻器,使反應(yīng)生成的元素硫凝為液態(tài),液硫被捕集分離進(jìn)入液硫產(chǎn)品池;根據(jù)反應(yīng)溫度要求,一級冷凝冷卻器出來的過程氣經(jīng)一級高溫?fù)胶祥y與制硫燃燒爐中的一部分高溫氣流混合升溫,進(jìn)入一級轉(zhuǎn)化器,在催化劑的作用下,過程氣中的H2S和SO2進(jìn)行Claus反應(yīng),轉(zhuǎn)化為元素硫,自一級轉(zhuǎn)化器出來的高溫過程氣進(jìn)入過程氣換熱器管程,再進(jìn)入二級冷凝冷卻器,過程氣經(jīng)二級冷凝冷卻器發(fā)生低壓飽和蒸汽并使元素硫凝為液態(tài),液硫捕集分離后進(jìn)入硫封罐;由二級冷凝冷卻器出來的過程氣再經(jīng)過過程氣換熱器殼程升溫后進(jìn)入二級轉(zhuǎn)化器,使過程氣中剩余的H2S和SO2進(jìn)一步發(fā)生催化轉(zhuǎn)化,二級轉(zhuǎn)化器出口過程氣經(jīng)三級冷凝冷卻器發(fā)生低壓飽和蒸汽并使元素硫凝為液態(tài),液硫被捕集分離進(jìn)入液硫產(chǎn)品池;三級冷凝冷卻器出來的制硫尾氣進(jìn)入尾氣分液罐進(jìn)一步捕集液硫后進(jìn)入尾氣處理部分。從硫磺回收部分排出的制硫尾氣中,仍含有少量的H2S、S02、COS、Sx等物質(zhì),直接焚燒后排放達(dá)不到國家規(guī)定的環(huán)保要求。為此,制硫部分的尾氣需要繼續(xù)進(jìn)行尾氣處理?,F(xiàn)有克勞斯尾氣加氫還原-吸收處理技術(shù)工藝流程如下由尾氣分液罐出來的制硫尾氣,經(jīng)換熱、混氫后進(jìn)入加氫反應(yīng)器,在低溫加氫催化劑的作用下SO2及COS等被加氫水解,還原為H2S。從加氫反應(yīng)器出來的氣流進(jìn)入蒸汽發(fā)生器回收余熱,發(fā)生低壓蒸汽之后進(jìn)入急冷塔與急冷水直接接觸降溫冷卻至常溫。急冷降溫后的尾氣自塔頂出來進(jìn)入尾氣吸收塔,用再生部分送來的胺液( 25%的MDEA胺液)吸收其中的H2S,尾氣吸收塔頂出來的凈化氣進(jìn)入尾氣焚燒爐焚燒。在尾氣焚燒爐570 600°C爐膛溫度下,凈化氣中殘余的H2S被燃燒為SO2,剩余H2和烴類燃燒成CO2和H2O,自尾氣焚燒爐出來的高溫?zé)煔饨?jīng)尾氣廢熱鍋爐回收余熱后由煙 排放。尾氣吸收塔使用后的富液用富液泵送至胺液再生部分進(jìn)行溶劑再生。該工藝過程流程長、建設(shè)投資大、運行費用和能耗高,總硫磺回收率低。

      發(fā)明內(nèi)容
      針對上述問題,本發(fā)明提供一種硫回收尾氣液相處理工藝,可以獲得較高的總硫收率,達(dá)標(biāo)排放,同時簡化工藝過程、節(jié)省建設(shè)投資、減少運行費用和能耗。本發(fā)明提供的硫回收尾氣液相處理工藝,按以下步驟進(jìn)行( I)酸性氣經(jīng)克勞斯硫回收裝置回收硫磺后產(chǎn)生制硫尾氣;
      (2)制硫尾氣進(jìn)入水膜反應(yīng)器,全部二氧化硫和過量硫化氫反應(yīng)生成硫磺,產(chǎn)生含H2S尾氣;(3)含H2S尾氣與水直接接觸降溫,凝結(jié)的工藝廢水外排處理;(4)含H2S尾氣進(jìn)入氧化反應(yīng)器氧化,產(chǎn)生過程氣;(5)過程氣進(jìn)入硫冷器冷卻,然后進(jìn)入水膜反應(yīng)器進(jìn)一步反應(yīng);(6)廢氣焚燒后排放。其中酸性氣采用成熟的一級高溫反應(yīng)、兩級催化轉(zhuǎn)化的克勞斯硫回收工藝,將酸性氣 中95%的硫化物生產(chǎn)元素硫加以回收,產(chǎn)生的制硫尾氣中含有H2S、S02、N2、C02等物質(zhì)??藙谒沽蚧厥湛偟姆磻?yīng)可以表示為
      2 H2S+ O2 2/X Sx+ 2 H2O+ Q ................................................由于復(fù)雜的酸性氣組成,反應(yīng)爐內(nèi)可能發(fā)生以下副反應(yīng)
      2S+2CO< COS+ CO+ SO;.......................................................... (2)
      CH4+SO2 C OS+ H2O + H2......................................................... O)
      ICO2 +3S< '2COS-I-SO2............................................................... 4)
      C0+S C0S.................................................................................(5)由于氧化反應(yīng)器可以將過程氣中的硫化氫直接氧化生成硫磺,但是對二氧化硫無能為力,所以本發(fā)明克勞斯反應(yīng)的控制要求與常規(guī)不同,要求硫化氫微過量,保證經(jīng)過一級水膜反應(yīng)器之后的過程氣中不再含有二氧化硫,由于2mol的硫化氫可以與Imol的二氧化硫完全反應(yīng),所以將步驟(2)中硫化氣和_■氧化硫的摩爾比控制在3 4 :1。在制硫部分_■級轉(zhuǎn)化器出口設(shè)置硫化氫/ 二氧化硫在線分析儀表,參照該設(shè)備對過程氣中硫化氫、二氧化硫含量分析,通過控制制硫部分的空氣量實現(xiàn)對硫化氫和二氧化硫的摩爾比的控制。水膜反應(yīng)器是利用硫化氫與二氧化硫可以在水膜內(nèi)發(fā)生迅速徹底的反應(yīng),將過程氣中的二氧化硫去除。為保證水膜反應(yīng)徹底而且迅速,步驟(2)中水膜反應(yīng)器的溫度控制在160 170。。。水膜反應(yīng)器的主要反應(yīng)如下2H2S + SO2 = 3S + 2H20.....................................................................(6)步驟(3)中降溫的目的是將在水膜反應(yīng)中生成的液體硫磺冷卻形成微粒固體硫磺,降溫后通過壓濾器或真空抽濾機(jī)回收。步驟(4)中含H2S尾氣加熱至190 210°C后進(jìn)入裝填有直接氧化催化劑的氧化反應(yīng)器。直接氧化催化劑為市購,國內(nèi)催化劑供應(yīng)商現(xiàn)貨,該催化劑將硫化氫直接氧化成硫磺,為現(xiàn)有成熟技術(shù),其中95%左右的硫化氫直接氧化成為硫磺,2%左右轉(zhuǎn)化生成二氧化硫。步驟(4)產(chǎn)生的過程氣主要成分為未氧化的H2S和過量氧化的S02。氧化反應(yīng)器的主要反應(yīng)如下
      2H2S + O2 = 2S + 2H20..................................................................... (7)步驟(5)中水膜反應(yīng)器的溫度控制在160 170°C。步驟(6)廢氣經(jīng)焚燒爐焚燒后排放。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下優(yōu)點(I)利用水膜反應(yīng)器解決了硫霧捕集的難題,將水膜反應(yīng)首次應(yīng)用在制硫尾氣處理中,硫磺回收率高達(dá)99. 98%以上,大大提高了硫磺回收率;(2)與現(xiàn)有克勞斯尾氣加氫還原一吸收處理技術(shù)的冗長工藝過程相比,流程大大縮短,建設(shè)投資、運行成本和能耗減少30%以上。


      圖I是克勞斯硫磺回收尾氣處理工藝示意圖。圖中1_制硫尾氣;2_水膜反應(yīng)器;3_加熱器;4_氧化反應(yīng)器;5_硫冷器;6-循環(huán)水泵-J-焚燒爐;8_煙囪。
      具體實施例方式下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進(jìn)一步說明。實施例I酸性氣經(jīng)克勞斯硫回收裝置回收硫磺后產(chǎn)生制硫尾氣;控制硫化氫和二氧化硫的摩爾比在3:1,制硫尾氣進(jìn)入水膜反應(yīng)器,反應(yīng)器的溫度控制在160±3°C,反應(yīng)生成硫磺,產(chǎn)生含H2S尾氣;含H2S尾氣與水直接接觸降溫,凝結(jié)的工藝廢水外排處理;含H2S尾氣加熱至190±3°C進(jìn)入氧化反應(yīng)器氧化,產(chǎn)生過程氣;過程氣進(jìn)入硫冷器冷卻,然后進(jìn)入水膜反應(yīng)器進(jìn)一步反應(yīng),水膜反應(yīng)器的溫度控制在160±3°C ;廢氣焚燒后排放。硫磺回收率為99. 98%ο實施例2酸性氣經(jīng)克勞斯硫回收裝置回收硫磺后產(chǎn)生制硫尾氣;控制硫化氫和二氧化硫的摩爾比在4 :1,制硫尾氣進(jìn)入水膜反應(yīng)器,反應(yīng)器的溫度控制在170±3°C,反應(yīng)生成硫磺,產(chǎn)生含H2S尾氣;含H2S尾氣與水直接接觸降溫,凝結(jié)的工藝廢水外排處理;含H2S尾氣加熱至210±3°C進(jìn)入氧化反應(yīng)器氧化,產(chǎn)生過程氣;過程氣進(jìn)入硫冷器冷卻,然后進(jìn)入水膜反應(yīng)器進(jìn)一步反應(yīng),水膜反應(yīng)器的溫度控制在170±3°C ;廢氣焚燒后排放。硫磺回收率為99. 99%ο實施例3酸性氣經(jīng)克勞斯硫回收裝置回收硫磺后產(chǎn)生制硫尾氣;控制硫化氫和二氧化硫的摩爾比在3:1,制硫尾氣進(jìn)入水膜反應(yīng)器,反應(yīng)器的溫度控制在165±3°C,反應(yīng)生成硫磺,產(chǎn)生含H2S尾氣;含H2S尾氣與水直接接觸降溫,凝結(jié)的工藝廢水外排處理;含H2S尾氣加熱至200±3°C進(jìn)入氧化反應(yīng)器氧化,產(chǎn)生過程氣;過程氣進(jìn)入硫冷器冷卻,然后進(jìn)入水膜反應(yīng)器進(jìn)一步反應(yīng),水膜反應(yīng)器的溫度控制在165±3°C ;廢氣焚燒后排放。硫磺回收率為99. 98%ο
      權(quán)利要求
      1.一種硫回收尾氣液相處理工藝,其特征在于按以下步驟進(jìn)行 (1)酸性氣經(jīng)克勞斯硫回收裝置回收硫磺后產(chǎn)生制硫尾氣; (2)制硫尾氣進(jìn)入水膜反應(yīng)器,全部二氧化硫和過量硫化氫反應(yīng)生成硫磺,產(chǎn)生含H2S尾氣; (3)含H2S尾氣與水直接接觸降溫,凝結(jié)的工藝廢水外排處理; (4)含H2S尾氣進(jìn)入氧化反應(yīng)器氧化,產(chǎn)生過程氣; (5)過程氣進(jìn)入硫冷器冷卻,然后進(jìn)入水膜反應(yīng)器進(jìn)一步反應(yīng); (6)廢氣焚燒后排放。
      2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的硫回收尾氣液相處理工藝,其特征在于步驟(2)中硫化氫和二氧化硫的摩爾比在3 4 :1。
      3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的硫回收尾氣液相處理工藝,其特征在于步驟(2)水膜反應(yīng)器的溫度控制在160 170°C。
      4.根據(jù)權(quán)利要求I所述的硫回收尾氣液相處理工藝,其特征在于步驟(4沖含H2S尾氣加熱至190 210°C后進(jìn)入直接氧化反應(yīng)器。
      5.根據(jù)權(quán)利要求I所述的硫回收尾氣液相處理工藝,其特征在于步驟(5)水膜反應(yīng)器的溫度控制在160 170°C。
      全文摘要
      本發(fā)明屬于硫磺回收技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種硫回收尾氣液相處理工藝。按以下步驟進(jìn)行酸性氣經(jīng)克勞斯硫回收裝置回收硫磺后產(chǎn)生制硫尾氣;制硫尾氣進(jìn)入水膜反應(yīng)器,全部二氧化硫和過量硫化氫反應(yīng)生成硫磺,產(chǎn)生含H2S尾氣;含H2S尾氣與水直接接觸降溫,凝結(jié)的工藝廢水外排處理;含H2S尾氣進(jìn)入氧化反應(yīng)器氧化,產(chǎn)生過程氣;過程氣進(jìn)入硫冷器冷卻,然后進(jìn)入水膜反應(yīng)器進(jìn)一步反應(yīng);廢氣焚燒后排放。本工藝?yán)盟し磻?yīng)器解決了硫霧捕集的難題,將水膜反應(yīng)首次應(yīng)用在制硫尾氣處理中,大大提高了硫磺轉(zhuǎn)化率;流程大大縮短,建設(shè)投資、運行成本和能耗大幅減少。
      文檔編號C01B17/04GK102942162SQ20121051755
      公開日2013年2月27日 申請日期2012年12月6日 優(yōu)先權(quán)日2012年12月6日
      發(fā)明者李鐵軍, 楊想全, 趙芳 申請人:山東三維石化工程股份有限公司
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