專利名稱:氯化鋇、碳酸鎂聯(lián)合生產(chǎn)方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種氯化鋇、碳酸鎂的聯(lián)合生產(chǎn)方法。
傳統(tǒng)生產(chǎn)碳酸鎂可以使用礦物,也可以用鹵水為原料。以礦物為原料的方法有白云石碳化法、菱鎂礦碳化法、石棉尾礦(蛇紋石)碳化法;以鹵水為原料的有鹵水純堿法、鹵水碳化法、鹵水碳銨法。另外還用飽和碳酸氫銨與硫酸鎂溶液為原料的復(fù)分解法。
生產(chǎn)氯化鋇一般采用重晶石、毒重石、鋇解石為原料。以重晶石為原料制取氯化鋇的各種方法中,以鹽酸法及氯化鈣法在工業(yè)上應(yīng)用最廣。但都離不了高溫煅燒的過程。以毒重石、鋇解石為原料的主要采用鹽酸分解法。
上述方法的化學(xué)反應(yīng)式一般為即
近十年來,川陜地區(qū)的毒重石、鋇解石礦得到開發(fā)利用,每年開采近六萬噸礦石,銷往全國各地作為生產(chǎn)鋇鹽的主要原料。但由于生產(chǎn)工藝大都采用鹽酸分解,致使生產(chǎn)成本高。特別是近幾年來燒堿市場不景氣,鹽酸價格上揚(yáng),愈加導(dǎo)致鋇鹽生產(chǎn)成本的增高。生產(chǎn)廠家都力求購進(jìn)高品位礦石(要求選用礦石含量在70%以上)以此緩和成本增高的矛盾。如此以來,導(dǎo)致礦山亂開亂采,碳酸鋇含量低于65%的礦石被棄掉,大量資源被浪費(fèi)破壞。
本發(fā)明的目的在于,循環(huán)使用氨氣,提出一種無廢氣、廢水排放,且對環(huán)境無污染的氯化鋇、碳酸鎂聯(lián)合生產(chǎn)方法。
實(shí)現(xiàn)本發(fā)明目的的技術(shù)方案如下,其原理是利用氨在氯化鎂、毒重石或鋇解石(主要成份BaCO3)間循環(huán)傳遞非金屬離子,以制得氯化鋇、碳酸鎂。
即,用氯化鎂與二氧化碳、氨氣發(fā)生復(fù)分解反應(yīng),生成碳酸鎂和氯化銨。氯化銨與毒重石或鋇解石(二者主要成份為鋇的碳酸鹽)反應(yīng)生成氯化鋇、氨氣、二氧化碳和水。將氨氣和二氧化碳直接通入氯化鎂溶液,反應(yīng)制得碳酸鎂,得氯化銨溶液返回使用。在整個反應(yīng)過程中,“氨”僅為一種助劑不斷循環(huán)于氯化鎂和毒重石或鋇解石礦之間,分別傳遞氯離子和二氧化碳離子,依據(jù)此工藝方法,僅耗兩種原料(氯化鎂和碳酸鋇或礦物)就得到兩種產(chǎn)品--氯化鋇和碳酸鎂。
其化學(xué)反應(yīng)式為即碳酸鋇與氯化銨反應(yīng),生成氯化鋇、二氧化碳、氨水和水。
本發(fā)明是用氯化鎂、毒重石或鋇解石(也適用于工業(yè)碳酸鋇)為原料,以氨氣為助劑,在兩種原料間循環(huán)傳遞氯離子與二氧化碳離子,生產(chǎn)碳酸鎂和氯化鋇。其積極效果為1、本發(fā)明生產(chǎn)的氯化鋇為低鐵、無硫產(chǎn)品(見表1)。以質(zhì)量檢測可看出,產(chǎn)品中鐵(Fe)百分含量為0.001、無硫。填補(bǔ)了在高科技中,特別是電子工業(yè)領(lǐng)域中所需求的空白。解決了鋇鹽生產(chǎn)工藝中長期沒有得到根本解決的“硫”含量過高的難題。
2、本發(fā)明用氨氣作助劑循環(huán)使用。實(shí)際上消耗的原料僅為氯化鎂與礦粉。也就是說只耗兩種原料就制出兩種產(chǎn)品--氯化鋇、碳酸鎂,其大大降低了生產(chǎn)成本(見表3、表4),提高了經(jīng)濟(jì)效益(見表5)。從勉縣無機(jī)化工廠試產(chǎn)期成本及效益核算可知,氯化鋇生產(chǎn)成本為1066元/T。碳酸鎂生產(chǎn)成本為1027.40元/T。若以年產(chǎn)1500T氯化鋇、1000T碳酸鎂為例。企業(yè)銷售利潤可得235萬元。
3、本工藝實(shí)行全封閉生產(chǎn),氨氣循環(huán)使用。沒有廢氣,廢水排放,對環(huán)境無污染。
4、本發(fā)明利用被棄掉的低品位毒重石或鋇解石作原料。解決了在傳統(tǒng)工藝中用鹽酸分解毒重石或鋇解石制氯化鋇成本高且鹽酸的運(yùn)輸與儲藏不便的問題。為開發(fā)利用我國低品位毒重石或鋇解石制造鋇鹽開辟一條新的道路,保護(hù)了國家的礦產(chǎn)資源。
以下結(jié)合實(shí)施例對本發(fā)明作進(jìn)一步說明。
本發(fā)明是用氯化鎂、毒重石或鋇解石(也適用于工業(yè)碳酸鋇)為原料,以氨氣為助劑,在兩種原料間循環(huán)傳遞氯離子與二氧化碳離子,生產(chǎn)碳酸鎂和氯化鋇。其具體生產(chǎn)步驟如下1、低品位毒重石或鋇解石在650-800℃的低溫培燒后經(jīng)磨粉碾磨成200-250目粉末,最好是250目。
2、將除雜處理后的碳酸銨飽和溶液與精制的氯化鎂溶液按計(jì)量加入到帶攪拌的反應(yīng)器中,邊加邊攪拌。碳酸銨與氯化鎂發(fā)生復(fù)分解反應(yīng)。
3、碳酸鎂沉淀經(jīng)陳化后過濾洗滌與氯化銨溶液分離,得到含濕量為50-85%的碳酸鎂。
4、洗滌后的碳酸鎂經(jīng)烘干后即得到制成品。
5、將步驟3過濾得到的氯化銨溶液經(jīng)測試后按需量加入步驟1中的礦粉,并使其在加熱反應(yīng)釜內(nèi)反應(yīng)。氯化銨用量應(yīng)按礦粉完全反應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)理論值的1.2倍計(jì)。反應(yīng)釜內(nèi)的溫度控制在98-100℃,最佳溫度為100℃。反應(yīng)時間一般為3個小時。
6、步驟5反應(yīng)生成的氨氣、二氧化碳?xì)怏w由排氣管進(jìn)入氯化鎂溶液池繼續(xù)參加反應(yīng)。即返回步驟2中循環(huán)。
7、步驟5得到的氯化鋇溶液經(jīng)沉清過濾并除去固體雜質(zhì),得氯化鋇清液。
8、過濾后得到的氯化鋇清液送入結(jié)晶槽中,加入氯化鈣助劑,并自然結(jié)晶。
9、將結(jié)晶后的母液送入蒸發(fā)器濃縮,步驟8)中助劑可循環(huán)使用。
10、結(jié)晶析出的氯化鋇晶體在離心機(jī)里脫水、洗滌、干燥,最后得氯化鋇成品。
根據(jù)本發(fā)明所研究的工藝,我們于1998年2月至1998年5月在陜西勉縣無機(jī)化工廠對其進(jìn)行了試驗(yàn),試驗(yàn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量見表1、表2,經(jīng)濟(jì)效益見表3、表4、表5,上述指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
表1 氯化鋇產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果指標(biāo)名稱 規(guī)定指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果GB1617-89(一等品)氯化鋇(BaCl2·2H2O)含量 %>= 98.0 98.6鈣(Ca)含量%<= 0.090 0.08鈉(Na)含量%<= --硫化物(以S計(jì))含量 %<= 0.008-鐵(Fe)含量%<= 0.003 0.001水不溶物含量 %<= 0.10 0.09
表2 碳酸鎂產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果項(xiàng)目名稱規(guī)定指標(biāo) 檢驗(yàn)結(jié)果GB1612-88鹽酸不溶物含量 %<= 0.2 0.18氧化鈣含量 %<= 1.0 0.35氧化鎂含量 %>= 38.0 38.8灼燒失量 % 大于5253氯化物(CL)含量%<= 0.3 0.28鐵(Fe)含量%<= 0.08 0.03錳(Mn)含量%<= - -硫酸鹽含量 %<= 0.3-表3 碳酸鎂成本核算表(年產(chǎn)1000T)項(xiàng)目 單位單耗 單價 單位成本 年總成本(元) (元)(萬元)1.氯化鎂 T 2.5 240600 602.助劑 T 0.1545067.56.753.煤 T 0.5 230115 11.54.包裝 條40 1.4 56 5.65.水 T 20.5 10.16.電 度20 1 20 27.生產(chǎn)工資 120 128.制造費(fèi)用 47.94.79(其中折舊)(23.5) (2.35)9.制造成本 1027.4 102.7410.管理費(fèi)用 120 1211.財(cái)務(wù)費(fèi)用 30 312.銷售費(fèi)用 72 7.213.銷售成本 1249.4 124.94
表4 氯化鋇成本核算表(年產(chǎn)1500T)項(xiàng)目單位單耗單價單位成本 年總成本(元) (元)(萬元)1.礦粉T 1.8360 648 97.22.煤 T 1 230 230 34.53.包裝條 20 1.4 28 4.24.水 T 5 0.5 2.5 0.3755.電 度 30 1 30 4.56.生產(chǎn)工資 8080 127.制造費(fèi)用 47.97.185(折舊) (23.5) (3.525)8.制造成本 1066.4 159.969.管理費(fèi)用 60 910.銷售費(fèi)用40 611.財(cái)務(wù)費(fèi)用30 4.512.銷售成本1196.4 179.46表5 銷售利潤及有關(guān)指標(biāo)比較表單位萬元項(xiàng) 目 氯化鋇1500T/H 碳酸鎂1000T/H 合計(jì)1.銷售收入270 360 6302.總成本 179.46 124.94 304.43.稅金22.95 44.82 70.77()為抵扣稅金 (23.87)(14.6) (38.47)4.銷售利潤67.59 187.24 254.835.所得稅 22.31 61.79 84.16.凈利潤 45.28 125.4 170.737.凈利潤率16.77%34.85% 27.1%
權(quán)利要求
1.一種氯化鋇、碳酸鎂聯(lián)合生產(chǎn)方法,它是用氯化鎂、毒重石或鋇解石為原料,以氨氣為助劑,在兩種原料間循環(huán)傳遞氯離子與二氧化碳離子,生產(chǎn)碳酸鎂和氯化鋇,其特征在于,生產(chǎn)步驟如下1).將低品位毒重石或鋇解石在650-800℃的低溫培燒后經(jīng)磨粉碾磨成200-250目粉末,2).將除雜處理后的碳酸銨飽和溶液與精制的氯化鎂溶液按計(jì)量加入到帶攪拌的反應(yīng)器中,邊加邊攪拌,碳酸銨與氯化鎂發(fā)生復(fù)分解反應(yīng),3).碳酸鎂沉淀經(jīng)陳化后過濾洗滌與氯化銨溶液分離,得到含濕量為50-85%的碳酸鎂,4).洗滌后的碳酸鎂經(jīng)烘干后即得到制成品,5).將步驟3過濾得到的氯化銨溶液經(jīng)測試后按需量加入步驟1中的礦粉,并使其在加熱反應(yīng)釜內(nèi)反應(yīng),氯化銨用量應(yīng)接礦粉完全反應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)理論值的1-1.4倍計(jì),反應(yīng)釜內(nèi)的溫度控制在98-100℃,反應(yīng)時間為2-4個小時,6).步驟5反應(yīng)生成的氨氣、二氧化碳?xì)怏w由排氣管進(jìn)入氯化鎂溶液池繼續(xù)參加反應(yīng),即返回步驟2中循環(huán),7).步驟5得到的氯化鋇溶液經(jīng)沉清過濾并除去固體雜質(zhì),得氯化鋇清液,8).過濾后得到的氯化鋇清液送入結(jié)晶槽中,加入氯化鈣助劑,并自然結(jié)晶,9).將結(jié)晶后的母液送入蒸發(fā)器濃縮,10).結(jié)晶析出的氯化鋇晶體在離心機(jī)里脫水、洗滌、干燥,最后得氯化鋇成品。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種氯化鋇、碳酸鎂的聯(lián)合生產(chǎn)方法。它是用氯化鎂與二氧化碳、氨氣發(fā)生復(fù)分解反應(yīng),生成碳酸鎂和氯化銨,再用氯化銨與毒重石或鋇解石反應(yīng)生成氯化鋇、氨氣、二氧化碳和水,而后將氨氣和二氧化碳直接通入氯化鎂溶液,反應(yīng)制得碳酸鎂,在整個反應(yīng)過程中,“氨”僅為一種助劑不斷循環(huán)于氯化鎂和毒重石或鋇解石礦之間,分別傳遞氯離子和二氧化碳離子,因此在本發(fā)明中無廢氣、廢水排放,且制造成本低廉。
文檔編號C01F11/00GK1205307SQ9811291
公開日1999年1月20日 申請日期1998年7月13日 優(yōu)先權(quán)日1998年7月13日
發(fā)明者徐邦舜, 高應(yīng)華 申請人:徐邦舜