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      添加絡(luò)合劑的減壓間歇精餾提純乙酸芳樟酯的工藝的制作方法

      文檔序號(hào):3580948閱讀:358來源:國知局
      專利名稱:添加絡(luò)合劑的減壓間歇精餾提純乙酸芳樟酯的工藝的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及熱敏性香料的分離工藝,尤其是含酸芳樟酯的熱敏性物系的分離方法。
      背景技術(shù)
      乙酸芳樟酯(化學(xué)名稱為3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇乙酸酯)是制備高級(jí)香精不可缺少的香料,在日化、煙草、食品工業(yè)中占有十分重要的地位。具有類似鈴蘭、薰衣草等香精油的幽雅香氣,用于配制皂用香精、香水香精、化妝品香精、食品香精等,用途非常廣泛。
      隨著日用化妝品及其高檔產(chǎn)品需求量的日益遞增,乙酸芳樟酯的需求必將大大增加,所以對(duì)乙酸芳樟酯的合成方法及提高產(chǎn)品收率的相關(guān)研究具有重要意義。目前在β-蒎烯合成路線中可得到乙酸芳樟酯,但其純度僅為53%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同),還有輕雜質(zhì)組分約29%,重雜質(zhì)組分11%(主要為乙酸香葉酯和乙酸橙花酯),雜組分的存在嚴(yán)重影響了乙酸芳酯的品質(zhì)。可見,對(duì)乙酸芳樟酯粗產(chǎn)品進(jìn)行提純是必不可少的步驟。同時(shí),由于乙酸芳樟酯屬于熱敏性物質(zhì),又給提純工作帶來了困難。
      目前,熱敏性物系的分離,是在真空條件下用精餾方法分離。一是降低了料液溫度,二是使釜內(nèi)未蒸發(fā)的料液冷卻,縮短了料液的受熱時(shí)間。而降低料液溫度以防止物料發(fā)生反應(yīng)已成為解決分離難題的關(guān)鍵所在。
      現(xiàn)有熱敏性物質(zhì)的分離方法主要是采用減壓精餾,或通入惰性氣體或水蒸氣來降低分壓,以降低釜溫,避免熱敏物系因過熱而反應(yīng)或分解變質(zhì),但對(duì)冷凝—冷卻帶來了麻煩,且過程復(fù)雜。因此,對(duì)于整個(gè)生產(chǎn)工藝過程來講,粗產(chǎn)品的提純步驟應(yīng)該簡(jiǎn)捷高效。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的目的在于提供一種添加絡(luò)合物的減壓間歇精餾提純乙酸芳樟酯的工藝,該工藝具有過程簡(jiǎn)單,耗能低,產(chǎn)品純度高的特點(diǎn)。
      本發(fā)明是通過下述技術(shù)方案加以實(shí)現(xiàn)的。采用裝填高效θ環(huán)填料或瓷環(huán)的減壓精餾塔,由乙酸芳樟酯粗產(chǎn)品中提純純度大于95%的乙酸芳樟酯的工藝過程。其特征在于,按原料的重量比,加入0.5%-1%的氯化鈉,或氯化鈣、氯化鉀后進(jìn)行減壓間歇精餾。其操作條件是塔釜溫度為98℃-118℃,塔頂溫度為35℃-54℃,塔頂操作壓力為1.4Kpa-1.5Kpa,以變回流比10/1-1/1從塔頂產(chǎn)出輕雜質(zhì)組分和產(chǎn)品乙酸芳樟酯。
      上述變回流比操作條件當(dāng)釜溫為98℃-102℃,頂溫為35℃-45℃時(shí),以10/1-5/1回流比從塔頂采出輕雜質(zhì)組分;當(dāng)釜溫為110℃-118℃,頂溫為50℃-54℃,以2/1-1/1回流比從塔頂開始采出產(chǎn)品乙酸芳樟酯。
      本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于向物料中加入了絡(luò)合物,同時(shí)采用高效低壓降填料從而降低釜溫,保證物料不發(fā)生熱分解;采用變回流比操作有效地分離出輕組分和高純度的乙酸芳樟酯。因此本發(fā)明工藝過程簡(jiǎn)單、耗能少、產(chǎn)品純度高。
      具體實(shí)施例方式
      實(shí)施例1用減壓間歇精餾塔分離提純乙酸芳樟酯,精餾塔內(nèi)徑為Φ50mm,內(nèi)裝20mm×20mmθ環(huán)不銹鋼金屬絲網(wǎng)填料,填料裝填高度為1m。加入乙酸芳樟酯粗產(chǎn)品440g,其中含乙酸芳樟酯53%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同),輕雜質(zhì)組分29%,還有重雜質(zhì)組分11%;加入氯化鈉3g。精餾操作中,當(dāng)塔釜溫度為98℃-100℃,塔頂溫度為35℃-38℃時(shí),以10/1-5/1回流比從塔頂采出輕雜質(zhì)組分184g;在塔釜溫度為110℃-115℃、塔頂溫度為50℃-54℃,塔頂壓力為1.5KPa、全塔壓降為2.4KPa,預(yù)熱1h,全回流1h,采用恒定回流比為1(或0),可從塔頂?shù)玫?5%的乙酸芳樟酯172g,收率為72.3%;最后釜液殘留50g;操作周期長(zhǎng)10h。
      實(shí)施例2采用與實(shí)施例1相同的精餾裝置,裝填10mm×10mm瓷拉西環(huán)填料1米,其它實(shí)施條件與實(shí)施例1相同。在精餾操作中,釜溫為100℃-102℃,頂溫為40℃-45℃時(shí),以10/1-5/1回流比從塔頂采出輕雜質(zhì)組分160g;釜溫為115℃-118℃、頂溫為52℃-54℃,塔頂壓力為1.4KPa、全塔壓降為2.5KPa,預(yù)熱1h,全回流2h,采用2/1-1/1的回流比操作;從塔頂?shù)玫郊兌却笥?5%的乙酸芳樟酯220g,其收率為70%;釜液殘留40g;操作周期長(zhǎng)9h。
      對(duì)比例采用與實(shí)施例1相同的精餾裝置,在不加任何絡(luò)合物的情況下,并且保證與實(shí)施例1完全相同的操作條件,僅得到純度大于90%的乙酸芳樟酯64g,其收率為30%。
      權(quán)利要求
      1.一種添加絡(luò)合劑的減壓間歇精餾提純乙酸芳樟酯的工藝,采用裝填高效θ環(huán)填料或瓷拉西環(huán)的減壓精餾塔,由乙酸芳樟酯粗產(chǎn)品中得到純度大于95%的乙酸芳樟酯,其特征在于按原料的重量比,加入0.5%-1%的氯化鈉,或氯化鈣、氯化鉀后,塔的操作條件塔釜溫度為98℃-118℃,塔頂溫度為35℃-54℃,塔頂操作壓力為1.4KPa-1.5KPa,以變回流比10/1-1/1從塔頂產(chǎn)出輕雜質(zhì)組分和產(chǎn)品乙酸芳樟酯。
      2.按權(quán)利要求1所述的添加絡(luò)合物的減壓間歇精餾提純乙酸芳樟酯的工藝,其特征在于當(dāng)釜溫為98℃-102℃,頂溫為35℃-45℃時(shí),以10/1-5/1回流比從塔頂采出輕雜質(zhì)組分;當(dāng)釜溫為110℃-118℃,頂溫為50℃-54℃,以2/1-1/1回流比從塔頂開始采出產(chǎn)品乙酸芳樟酯。
      全文摘要
      本發(fā)明公開了一種添加絡(luò)合劑的減壓間歇精餾提純乙酸芳樟酯的工藝。該工藝采用裝填高效θ環(huán)填料或瓷拉西環(huán)的減壓精餾塔,由乙酸芳樟酯粗產(chǎn)品中得到純度大于95%的乙酸芳樟酯,其特征在于按原料的重量比,加入0.5%-1%的氯化鈉,或氯化鈣、氯化鉀后,塔的操作條件塔釜溫度為98℃-118℃,塔頂溫度為35℃-54℃,塔頂操作壓力為1.4KPa-1.5KPa,以變回流比10/1-1/1從塔頂產(chǎn)出輕雜質(zhì)組分和產(chǎn)品乙酸芳樟酯。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)在于向物料中加入了絡(luò)合物,同時(shí)采用高效低壓降填料從而降低釜溫,保證物料不發(fā)生熱分解;采用變回流比操作有效地分離出輕組分和高純度的乙酸芳樟酯。因此本發(fā)明工藝過程簡(jiǎn)單、耗能少、產(chǎn)品純度高。
      文檔編號(hào)C07C69/145GK1544411SQ200310107069
      公開日2004年11月10日 申請(qǐng)日期2003年11月21日 優(yōu)先權(quán)日2003年11月21日
      發(fā)明者韓金玉, 張海英, 常賀英, 王 華, 李憑力, 魏文英 申請(qǐng)人:天津大學(xué)
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