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      延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置的制作方法

      文檔序號(hào):3555325閱讀:358來源:國(guó)知局
      專利名稱:延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實(shí)用新型涉及石油化工生產(chǎn)中的乙二醇脫水設(shè)備,特別是一種延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置。
      背景技術(shù)
      環(huán)氧乙烷加水反應(yīng)生成乙二醇溶液(包括二乙二醇和三乙二醇)。該乙二醇溶液經(jīng)過數(shù)個(gè)塔組成的蒸發(fā)系統(tǒng),蒸發(fā)其中的水份至含水量為15%的乙二醇溶液后,通過離心泵輸送到乙二醇干燥塔,此時(shí)乙二醇溶液的溫度設(shè)計(jì)正常值為89℃,也就是乙二醇干燥塔的進(jìn)料溫度;然后,利用高壓蒸汽給干燥塔熱虹吸式再沸器提供熱源;當(dāng)塔釜內(nèi)的乙二醇溶液達(dá)到含水量0.01%的指標(biāo)時(shí),該乙二醇溶液通過離心泵輸送到乙二醇精制塔再次分餾?,F(xiàn)有技術(shù)中的這一乙二醇溶液脫水工藝,在實(shí)際操作運(yùn)行中造成經(jīng)常性的非計(jì)劃停車,因?yàn)樵俜衅髁泄艿膬?nèi)管壁上很快形成了一層結(jié)焦物,結(jié)焦物不僅傳熱性極差,而且使得列管的管徑不斷變細(xì),同時(shí)列管的內(nèi)管壁也變得粗糙。一般情況下3-6個(gè)月就需要停車清焦,使得計(jì)劃內(nèi)的停車大修周期中需要進(jìn)行數(shù)次非計(jì)劃的停車清焦,不僅直接造成巨大的停車損失,而且增加了大量的清焦污水。為了保證乙二醇于燥塔的正常作業(yè),即使得塔釜內(nèi)的乙二醇溶液達(dá)到含水量0.01%的指標(biāo),不得不向再沸器加大高壓蒸汽的流量,這大大地增加了再沸器的熱負(fù)荷,從而列管管壁過度受熱,致使列管內(nèi)管壁加速結(jié)焦,結(jié)焦后的列管又需要進(jìn)一步增加再沸器的熱負(fù)荷,即進(jìn)一步加大高壓蒸汽的流量,如此惡性循環(huán),使得再沸器結(jié)焦周期無法得到緩解。
      針對(duì)再沸器結(jié)焦周期過短而導(dǎo)致頻繁停車清焦這個(gè)技術(shù)問題,本實(shí)用新型發(fā)明人對(duì)結(jié)焦機(jī)理和原因進(jìn)行了分析,分析結(jié)果如下如要緩解再沸器結(jié)焦周期,可以降低再沸器的熱負(fù)荷;如要降低再沸器的熱負(fù)荷,同時(shí)保證乙二醇干燥塔的作業(yè)效率,即使得塔釜內(nèi)的乙二醇溶液達(dá)到含水量0.01%的指標(biāo),可以提高通過管道循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)入再沸器列管中的乙二醇溶液的初始溫度;如要提高該乙二醇溶液的初始溫度,就可以提高乙二醇干燥塔的進(jìn)料溫度;由此得到技術(shù)解決方案。
      實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中存在的上述缺陷,提供一種延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,采用該脫水裝置能夠使得再沸器的結(jié)焦速度很明顯地降低,從而避免非計(jì)劃停車造成的清焦停車損失,節(jié)省大量的清焦費(fèi)用,并且大大減少了污水排放,有利于環(huán)保。
      本實(shí)用新型的技術(shù)方案如下延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,包括將乙二醇溶液的含水量降至15%左右的蒸發(fā)系統(tǒng)和通過輸料泵與其連接的乙二醇脫水系統(tǒng),所述乙二醇脫水系統(tǒng)包含有乙二醇干燥塔及干燥塔再沸器,其特征在于所述乙二醇干燥塔與所述蒸發(fā)系統(tǒng)之間設(shè)置有進(jìn)料預(yù)熱器。
      所述進(jìn)料預(yù)熱器的入料口連通所述輸料泵,所述進(jìn)料預(yù)熱器的出料口連通所述乙二醇干燥塔的進(jìn)料口。
      所述進(jìn)料預(yù)熱器的入料口連通所述蒸發(fā)系統(tǒng),所述進(jìn)料預(yù)熱器的出料口連通所述輸料泵。
      所述進(jìn)料預(yù)熱器采用中壓蒸汽熱源。
      所述進(jìn)料預(yù)熱器的規(guī)格型號(hào)與所述干燥塔再沸器相同。
      所述進(jìn)料預(yù)熱器對(duì)干燥塔的進(jìn)料溫度進(jìn)行控制,控制乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度范圍為95℃-130℃。
      所述進(jìn)料預(yù)熱器對(duì)干燥塔的進(jìn)料溫度進(jìn)行控制,控制乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度范圍為100℃-125℃。
      所述進(jìn)料預(yù)熱器對(duì)干燥塔的進(jìn)料溫度進(jìn)行控制,控制乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度范圍為110℃-120℃。
      所述進(jìn)料預(yù)熱器對(duì)干燥塔的進(jìn)料溫度進(jìn)行控制,控制乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度為115℃。
      本實(shí)用新型的技術(shù)效果如下由于本實(shí)用新型延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,在乙二醇干燥塔與蒸發(fā)系統(tǒng)之間設(shè)置有進(jìn)料預(yù)熱器,進(jìn)料預(yù)熱器的入料口連通輸料泵,進(jìn)料預(yù)熱器的出料口連通乙二醇干燥塔的進(jìn)料口;或者,進(jìn)料預(yù)熱器的入料口連通蒸發(fā)系統(tǒng),進(jìn)料預(yù)熱器的出料口連通輸料泵,這就可以充分滿足乙二醇脫水的工藝條件,使得乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度得以提高。
      由于進(jìn)料預(yù)熱器采用中壓蒸汽熱源,這就可以與乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度相匹配,而且極為合理。
      由于進(jìn)料預(yù)熱器的規(guī)格型號(hào)與干燥塔再沸器相同,方便實(shí)施,更易實(shí)現(xiàn)。
      由于本實(shí)用新型延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,不僅對(duì)干燥塔的進(jìn)料溫度進(jìn)行控制,而且將乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度范圍控制在95℃-130℃,較大地突破了現(xiàn)有技術(shù)中乙二醇溶液的溫度設(shè)計(jì)正常值89℃;經(jīng)實(shí)測(cè),干燥塔進(jìn)料處塔板的溫度在110℃-120℃,顯然,與89℃相比,本技術(shù)方案所控制的乙二醇溶液進(jìn)料溫度范圍95℃-130℃屬于熱進(jìn)料和泡點(diǎn)進(jìn)料的范圍,而現(xiàn)有技術(shù)中的89℃屬于冷進(jìn)料;這樣可以降低再沸器的熱負(fù)荷,即減少了高壓蒸汽的輸入量,有效避免了列管管壁過度受熱,從而延長(zhǎng)再沸器結(jié)焦周期。在生產(chǎn)實(shí)踐中,采用該方法能夠使得再沸器的結(jié)焦速度很明顯地降低,從整體上不會(huì)因?yàn)樘岣吡艘叶既芤哼M(jìn)料溫度而增加加熱蒸汽的總量,從而既避免非計(jì)劃停車造成的清焦停車損失,節(jié)省大量的清焦費(fèi)用,并且又大大減少了污水排放,有利于環(huán)保。
      由于乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度優(yōu)選為100℃-125℃,這就既維持了加熱蒸汽輸入總量的平衡,又進(jìn)一步降低了再沸器的熱負(fù)荷,即進(jìn)一步減少了高壓蒸汽的輸入量,更有效地避免了列管管壁過度受熱,從而進(jìn)一步延長(zhǎng)再沸器結(jié)焦周期。
      由于乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度優(yōu)選為110℃-120℃,這就與實(shí)測(cè)的干燥塔進(jìn)料處塔板的溫度相一致,完全消除了冷進(jìn)料的現(xiàn)象,最為合理地延長(zhǎng)了再沸器結(jié)焦周期,實(shí)際運(yùn)行中,由原有的3-6個(gè)月就需要停車清焦,延長(zhǎng)至18個(gè)月以上。
      由于乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度為115℃,這有利于工藝實(shí)施,有利于確定乙二醇溶液的加熱設(shè)施及其控制設(shè)備,更加充分地保證延長(zhǎng)再沸器結(jié)焦周期。


      圖1為現(xiàn)有技術(shù)中乙二醇脫水工藝裝置示意圖;圖2為本實(shí)用新型延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水工藝裝置示意圖。
      圖中標(biāo)記列示如下1.真空塔;2.第一離心泵;3.進(jìn)料口;4.乙二醇干燥塔;5.塔釜;6.塔釜液出口;7.循環(huán)出口;8.干燥塔再沸器;9.中壓凝液輸出管;10.高壓蒸汽輸入管;11.循環(huán)入口;12.第二離心泵;13.進(jìn)料預(yù)熱器;14.入料口;15.出料口;16.中壓蒸汽;17.低壓凝液。
      具體實(shí)施方式
      下面結(jié)合實(shí)施例和附圖對(duì)本實(shí)用新型延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置作進(jìn)一步的詳細(xì)說明。
      根據(jù)考察和調(diào)查,國(guó)內(nèi)11套裝置都存在這個(gè)問題,即從蒸發(fā)系統(tǒng)含水15%的乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔脫水,由于進(jìn)料溫度比塔內(nèi)進(jìn)料板溫度低,加大了再沸器的熱負(fù)荷。為了裝置上存在的再沸器結(jié)焦的問題,我們陸續(xù)地進(jìn)行了幾種方案的改進(jìn),最終在1999年我們經(jīng)過分析有關(guān)資料和理論計(jì)算決定提高進(jìn)料溫度,從冷進(jìn)料改為泡點(diǎn)進(jìn)料,即將95℃的塔釜液經(jīng)過預(yù)熱器加熱到115℃后再進(jìn)入干燥塔,此時(shí)進(jìn)料溫度與進(jìn)料板溫度基本一致,這樣可以降低再沸器的熱負(fù)荷,緩解再沸器結(jié)焦周期。具體采取的措施是,通過增加進(jìn)料預(yù)熱器,解決再沸器結(jié)焦。通過一年的實(shí)驗(yàn),我們采用進(jìn)料預(yù)熱器后,再沸器的結(jié)焦速度很明顯地降低,從使用上看,與原始數(shù)據(jù)沒有任何變化,認(rèn)為是可行的。
      實(shí)施例1乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度為95℃,干燥塔及干燥塔再沸器正常運(yùn)行6個(gè)月左右,需要停車清焦,期間出現(xiàn)干燥塔蒸發(fā)或干燥效率下降,通過加大再沸器高壓蒸汽輸入量維持干燥塔的正常作業(yè),直至因?yàn)楦稍锼俜衅鹘Y(jié)焦停車。實(shí)際上,95℃的乙二醇溶液可以通過溫度控制直接由蒸發(fā)系統(tǒng)的真空塔的塔釜液獲得,也就是說,無需額外增加乙二醇溶液預(yù)熱裝置。
      實(shí)施例2乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度為130℃,干燥塔及干燥塔再沸器正常運(yùn)行6個(gè)月以上,干燥塔再沸器一直沒有出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象,雖然再沸器高壓蒸汽輸入量有所減少,但是,對(duì)乙二醇溶液的預(yù)熱很麻煩。由此可知,這一工藝參數(shù)的設(shè)定有利于解決干燥塔再沸器結(jié)焦的問題。
      實(shí)施例3提高進(jìn)料溫度,從冷進(jìn)料改為泡點(diǎn)進(jìn)料,即將95℃的塔釜液經(jīng)過預(yù)熱器加熱到115℃后再進(jìn)入干燥塔,此時(shí)進(jìn)料溫度與進(jìn)料板溫度基本一致,這樣可以降低再沸器的熱負(fù)荷,緩解再沸器結(jié)焦周期。
      2000年我們正式安裝,進(jìn)料溫度由95℃用中壓蒸汽300kg/h加熱至115℃,一直運(yùn)行到2002年,在二年的時(shí)間里,我們使用的中壓蒸汽和節(jié)約下來的高壓蒸汽量基本持平,但是二年節(jié)約的機(jī)器清理費(fèi)是可觀的,避免產(chǎn)生的廢水是驚人的,對(duì)企業(yè)的效益是巨大的。
      如圖2所示的本實(shí)用新型延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水工藝裝置,依據(jù)工藝流程依次包括真空塔1,第一離心泵2,進(jìn)料預(yù)熱器13,乙二醇干燥塔4,干燥塔再沸器8和第二離心泵12;其中進(jìn)料預(yù)熱器13設(shè)置在乙二醇干燥塔4與蒸發(fā)系統(tǒng)之間,進(jìn)料預(yù)熱器13的入料口14連通輸料泵即第一離心泵2,進(jìn)料預(yù)熱器13的出料口15連通乙二醇干燥塔4的進(jìn)料口3;進(jìn)料預(yù)熱器13采用中壓蒸汽熱源,中壓蒸汽16進(jìn)入進(jìn)料預(yù)熱器13通過換熱后變成低壓凝液17流出,來自于真空塔1的塔釜液即95℃的乙二醇溶液被進(jìn)料預(yù)熱器13提升至115℃后,通過乙二醇干燥塔4的進(jìn)料口3進(jìn)入干燥塔內(nèi),然后通過乙二醇干燥塔4的循環(huán)出口7進(jìn)入干燥塔再沸器8吸熱后自乙二醇干燥塔4的循環(huán)入口11回流,高壓蒸汽輸入管10輸入高壓蒸汽至干燥塔再沸器8,通過換熱后變成中壓凝液從中壓凝液輸出管9流出。當(dāng)乙二醇干燥塔塔釜5內(nèi)的乙二醇溶液達(dá)到含水量0.01%的指標(biāo)時(shí),該乙二醇溶液通過離心泵12泵往乙二醇精制塔再次分餾。進(jìn)料預(yù)熱器13采用中壓蒸汽熱源,這就可以與乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度相匹配,而且極為合理。這就可以充分滿足乙二醇脫水方法的工藝條件,使得乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度得以提高。
      如圖1所示的現(xiàn)有技術(shù)中乙二醇脫水工藝裝置,除了缺少進(jìn)料預(yù)熱器13及相關(guān)管路外,其他與圖2相同。因此,本實(shí)用新型延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水工藝裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,非常易于推廣實(shí)施。
      應(yīng)當(dāng)指出,以上所述實(shí)施例可以使本領(lǐng)域的技術(shù)人員更全面地理解本實(shí)用新型,但不以任何方式限制本實(shí)用新型。
      權(quán)利要求1.延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,包括將乙二醇溶液的含水量降至15%左右的蒸發(fā)系統(tǒng)和通過輸料泵與其連接的乙二醇脫水系統(tǒng),所述乙二醇脫水系統(tǒng)包含有乙二醇干燥塔及干燥塔再沸器,其特征在于所述乙二醇干燥塔與所述蒸發(fā)系統(tǒng)之間設(shè)置有進(jìn)料預(yù)熱器。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,其特征在于所述進(jìn)料預(yù)熱器的入料口連通所述輸料泵,所述進(jìn)料預(yù)熱器的出料口連通所述乙二醇干燥塔的進(jìn)料口。
      3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,其特征在于所述進(jìn)料預(yù)熱器的入料口連通所述蒸發(fā)系統(tǒng),所述進(jìn)料預(yù)熱器的出料口連通所述輸料泵。
      4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,其特征在于所述進(jìn)料預(yù)熱器采用中壓蒸汽熱源。
      5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,其特征在于所述進(jìn)料預(yù)熱器的規(guī)格型號(hào)與所述干燥塔再沸器相同。
      6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,其特征在于所述進(jìn)料預(yù)熱器對(duì)干燥塔的進(jìn)料溫度進(jìn)行控制,控制乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度范圍為95℃-130℃。
      7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,其特征在于所述進(jìn)料預(yù)熱器對(duì)干燥塔的進(jìn)料溫度進(jìn)行控制,控制乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度范圍為100℃-125℃。
      8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,其特征在于所述進(jìn)料預(yù)熱器對(duì)干燥塔的進(jìn)料溫度進(jìn)行控制,控制乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度范圍為110℃-120℃。
      9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,其特征在于所述進(jìn)料預(yù)熱器對(duì)干燥塔的進(jìn)料溫度進(jìn)行控制,控制乙二醇溶液進(jìn)入干燥塔的進(jìn)料溫度為115℃。
      專利摘要本實(shí)用新型提供一種延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,采用該脫水裝置能夠使得再沸器的結(jié)焦速度很明顯地降低,從而避免非計(jì)劃停車造成的清焦停車損失,節(jié)省大量的清焦費(fèi)用,并且大大減少了污水排放,有利于環(huán)保。本實(shí)用新型的技術(shù)方案如下延長(zhǎng)干燥塔再沸器結(jié)焦周期的乙二醇脫水裝置,包括將乙二醇溶液的含水量降至15%左右的蒸發(fā)系統(tǒng)和通過輸料泵與其連接的乙二醇脫水系統(tǒng),所述乙二醇脫水系統(tǒng)包含有乙二醇干燥塔及干燥塔再沸器,其特征在于所述乙二醇干燥塔與所述蒸發(fā)系統(tǒng)之間設(shè)置有進(jìn)料預(yù)熱器。
      文檔編號(hào)C07C29/78GK2680663SQ20042000087
      公開日2005年2月23日 申請(qǐng)日期2004年1月19日 優(yōu)先權(quán)日2004年1月19日
      發(fā)明者張振友, 陳家雄 申請(qǐng)人:北京東方石油化工有限公司東方化工廠
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