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      合成丙二醇甲醚醋酸酯(pma)的工藝的制作方法

      文檔序號:3531418閱讀:3336來源:國知局
      專利名稱:合成丙二醇甲醚醋酸酯(pma)的工藝的制作方法
      技術領域
      本發(fā)明涉及丙二醇甲醚醋酸酯的生產工藝。
      背景技術
      丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)是一種重要的高級溶劑,對極性和非極性的物質均有很強的溶解能力。其溶解性能遠遠高于一般溶劑及丙二醇醚類和乙二醇醚類溶劑,且與水的混溶性好。PMA可作纖維素、高聚物、橡膠和天然大分子等的溶劑。由于丙二醇甲醚醋酸酯具有溶解性能高、環(huán)保性能好、熱穩(wěn)定性優(yōu)、粘度變化小等特點,廣泛應用于涂料、油墨、印染和農藥等領域,并正在取代毒性較大的乙二醇醚及其酯類溶劑。
      目前工業(yè)上主要采用丙二醇甲醚(PM)與醋酸酯化合成PMA,合成過程中使用傳統(tǒng)的濃硫酸催化劑。該工藝存在濃硫酸對設備嚴重腐蝕、反應物后處理過程復雜,且產生廢渣、廢液污染環(huán)境,同時導致產品收率低、生產成本高、效益差的問題。造成這些問題的原因是(1)濃硫酸催化劑酯化反應后必須對硫酸進行堿中和,中和過程除產生廢硫酸鹽外,有部分醋酸與堿生產醋酸鹽,造成醋酸損耗;(2)生成的硫酸鹽和醋酸鹽必須經沉降后排出,排出的廢渣不免夾帶反應產物;(3)經沉降除鹽的反應物中溶解有少量硫酸鹽和醋酸鹽,在分離產品的精餾塔中硫酸鹽和醋酸鹽會積聚于精餾塔的填料中,造成精餾效果惡化,產品精餾塔必須定期(20-30天)停車洗塔,停車洗塔不僅嚴重影響生產效率,而且又產生廢水,損耗產物。
      (4)濃硫酸具有很強的氧化性,部分原料被氧化后生成副產物,使產品塔塔釜排出黑色殘液量較大(每300噸產品排出3噸殘液)。
      進入21世紀,污染和環(huán)境問題日益受到人們的關注,綠色化學成為化學發(fā)展的趨勢,化學反應在工藝設計、操作條件和催化劑方面都應該考慮綠色化學的要求。

      發(fā)明內容
      本發(fā)明目的在于為丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)的合成提供一種能避免上述缺陷、無污染、低消耗的新工藝。
      本發(fā)明先將丙二醇甲醚和醋酸、甲苯在對甲基苯磺酸催化作用下進行酯化反應,再經脫輕塔將過量丙二醇甲醚回收后進行精餾,取得丙二醇甲醚醋酸酯。
      本發(fā)明針對合成PMA使用傳統(tǒng)硫酸催化劑存在污染環(huán)境和影響產品的問題進行了新型催化劑的開發(fā)研究。對甲基苯磺酸作為催化劑對合成PMA催化活性高,選擇性好,產品收率高;對現(xiàn)有材質為316L的PMA生產設備無腐蝕性;反應物不需要中和除鹽,沒有廢渣、廢液排放,催化劑可循環(huán)使用。該催化劑開發(fā)成功使PMA的生產成為先進的綠色化學,大大簡化了PMA生產的后處理過程,極大地提高了PMA生產的經濟效益。本發(fā)明在提高反應過程的選擇性和轉化率,經濟性、優(yōu)化反應過程設計、簡化后處理過程以及非產品組份的回收利用上,都有傳統(tǒng)催化劑不能替代的優(yōu)點,顯示出很好的工業(yè)應用前景。
      本發(fā)明中,對甲基苯磺酸的加入量為總反應量的0.4~0.5%。當催化劑用量為0.4~0.5%時,酯化轉化率已達最高100%。
      本發(fā)明的酯化反應釜中投加丙二醇甲醚18噸、醋酸12.1噸、共沸劑甲苯500公斤以后,加入對甲基苯磺酸。
      酯化反應時,先升溫至100°~105°,同時進行脫水,反應16~20小時后,反應溫度再升至150°。
      具體實施例方式(1)向酯化反應釜中投加丙二醇甲醚(PM)18噸、醋酸12.1噸、共沸劑甲苯500公斤以后,加入對甲基苯磺酸122公斤。
      (2)加熱升溫至103度進行反應,同時進行脫水,將水和甲苯進行分離。酯化反應16~20小時后,反應溫度再升至150度。待酯化反應結束,反應物料輸入脫輕塔。回收過量丙二醇甲醚,同時將反應物泵向精餾塔。
      (3)將反應物精餾后,精餾塔塔釜殘液收集裝桶計量,(釜殘排放量56+4+6+6,300噸產品約排出3噸釜殘),初始5批酯化反應投料時,使用新型酯化催化劑,獲得20-30噸PMA產品時所收集的產品塔釜殘(含新型酯化催化劑)返回酯化反應釜,反復循環(huán)使用過程中,若酯化反應時間有所延長,則可適當補加少量新催化劑(補加量10公斤)。
      (4)視裝置運轉情況,每生產300噸產品可適量排出部分殘液。
      對甲基苯磺酸(英文名稱P-Toluene Sulfonic acid)結構式

      分子式C7H8SO3分子量172.20性狀本品為單敘片狀結晶或粉末,易溶于水、醇、醚,溶于熱苯。本品有時以一個或四個結晶存在,無水時熔點107℃,一個結晶水熔點36℃,沸點140℃/20mmHg。
      新型催化劑對甲基苯磺酸與濃硫酸催化劑酯化性能的對比,如下表試驗條件丙二醇甲醚1.15mol(104g);醋酸1.0mol(60g);帶水劑甲苯20ml

      從以上結果可知,在適宜的催化劑用量下,采用新型催化劑作為醇醚酯化催化劑時,具有最佳的反應轉化率、選擇性、收率及濃硫酸相當的酯化反應速率,催化綜合性能優(yōu)異,完全可以替代濃硫酸用作丙(乙)二醇醚醋酸酯合成的催化劑。
      催化劑循環(huán)使用試驗由于新型催化劑對生產設備及管路不產生腐蝕、在反應體系中具有很大的溶解性,在實際生產中可考慮催化劑循環(huán)使用以降低生產成本提高市場競爭力。
      試驗條件丙二醇甲醚1.15mlo(104g);醋酸1.0mol(60g);帶水劑甲苯20ml;脫水時間40min。
      試驗步驟將第一次反應的反應液中的帶水劑、過量的丙二醇醚及絕大部分酯利用減壓蒸餾的方法移走,保留含有催化劑的釜液30-40ml左右,在反應釜中重新加入新鮮的丙二醇醚、醋酸及帶水劑在相同的反應條件下進行催化劑循環(huán)使用試驗,結果見下表。
      催化劑循環(huán)使用結果

      由上表結果可知,催化劑在循環(huán)使用5次后催化活性沒有下降,故認為該催化劑在穩(wěn)定適宜的反應條件以及沒有損耗的情況下可循環(huán)使用。
      權利要求
      1.合成丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)的工藝,其特征在于包括以下步驟先將丙二醇甲醚和醋酸、甲苯在對甲基苯磺酸催化作用下進行酯化反應,再經脫輕塔將過量丙二醇甲醚回收后進行精餾,取得丙二醇甲醚醋酸酯。
      2.根據權利要求1所述合成丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)的工藝,其特征在于對甲基苯磺酸的加入量為總反應量的0.4~0.5%。
      3.根據權利要求2所述合成丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)的工藝,其特征在于酯化反應釜中投加丙二醇甲醚18噸、醋酸12.1噸、共沸劑甲苯500公斤以后,加入對甲基苯磺酸。
      4.根據權利要求2所述合成丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)的工藝,其特征在于酯化反應時升溫至100°~105°,同時進行脫水,反應16~20小時后,反應溫度再升至150°。
      全文摘要
      本發(fā)明涉及丙二醇甲醚醋酸酯的生產工藝。先將丙二醇甲醚和醋酸、甲苯在對甲基苯磺酸催化作用下進行酯化反應,再經脫輕塔將過量丙二醇甲醚回收后進行精餾,取得丙二醇甲醚醋酸酯。本發(fā)明大大簡化了PMA生產的后處理過程,極大地提高了PMA生產的經濟效益,在提高反應過程的選擇性和轉化率、經濟性、優(yōu)化反應過程設計、簡化后處理過程以及非產品組份的回收利用上,都有傳統(tǒng)催化劑不能替代的優(yōu)點,顯示出很好的工業(yè)應用前景。
      文檔編號C07C69/16GK1699327SQ20051003902
      公開日2005年11月23日 申請日期2005年4月22日 優(yōu)先權日2005年4月22日
      發(fā)明者吳義彪, 陳忠平 申請人:江蘇華倫化工有限公司
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