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      改進的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號:11022924閱讀:651來源:國知局
      改進的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng)的制作方法
      【技術領域】
      [0001] 本發(fā)明涉及一種改進的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng)。
      【背景技術】
      [0002] 制備氯磺化聚乙烯的制備方法多采用溶液法,見圖1,現(xiàn)通過一個實施例,對現(xiàn)氯 磺化聚乙烯生產(chǎn)工藝過程說明如下:(1)將20.8t的混合溶劑(四氯化碳和三氯甲烷,質量比 為8:2)送入溶解釜中,再將加入聚乙烯1000kg送入溶解釜中,啟動復合式攪拌器,控制攪拌 速度90r/min。溶解釜夾套通入蒸汽升溫至105~110°C,控制釜壓為0.15~0.25Mpa,在恒溫、 恒壓條件下將釜內的聚乙烯溶解1小時后,將5kg偶氮二異丁腈通入溶解釜中,然后再將氯 氣通入釜中,控制氯氣流量為450kg/h,控制釜溫、釜壓不變,于恒壓、恒溫下進行預氯化反 應,預氯反應時間為90min。( 2 )預氯化反應完成后,將得到的膠液通過充入氮氣壓入反應釜 后,啟動復合式攪拌器,控制攪拌速度90r/min。將5kg偶氮二異丁腈通入反應釜,再通入二 氧化硫、氯氣混合氣體約30min,控制二氧化硫流量為200kg/h,氯氣流量為200kg/h。然后, 停止通二氧化硫,再繼續(xù)通氯氣約42min,控制氯氣流量為400kg/h。整個過程控制反應爸溫 度65~75°C,控制釜壓力為0~0.1 Mpa。進行氯磺酰化反應。反應完成后,向釜內加入80kg環(huán)氧 樹脂終止劑。(3 )反應釜內的膠液,通過氮氣壓入膠液罐。膠液罐內膠液通過膠液栗,與凝聚 單元(凝聚釜和1#振動篩)循環(huán)熱水(按膠液與水質量比為1:4)混合后,送入1#凝聚釜,控制 溫度89~93°(:。1#凝聚釜中的膠液分散在熱水中凝聚為膠粒,膠粒隨熱水由1#凝聚釜經(jīng)連通 管進入2#凝聚釜進行二次凝聚,控制溫度92~96°(:。2#凝聚釜中的膠粒隨熱水通過U形液位 管進入1#振動篩,在1#振動篩中進行膠水分離,濕膠進入洗膠槽,熱水返回熱水罐再循環(huán)至 1#凝聚釜,向凝聚熱水罐中加入人工配制好的堿液,控制凝聚pH值為8~10。(4)洗膠槽中的 濕膠被水帶入2#振動篩,在2#振動篩中進行膠水分離,然后進入擠壓機中進行擠壓脫水,控 制擠壓機機筒溫度為80~180 °C,機頭溫度升至90~110 °C后,控制擠壓機轉速0~200r/min,切 刀轉速0~1500 r/min。除掉膠中水份和微量溶劑。出料進入流化床后,經(jīng)旋振冷卻提升機后 進行稱量包裝。
      [0003] 上述過程用一臺溶解釜;用兩臺搪瓷釜分別進行預氯反應和氯磺酰化反應,使用 兩臺冷凝器對反應尾氣進行冷凝回流。采用膠液罐進行膠液儲存;膠液栗至凝聚釜,采用雙 釜凝聚。得到的濕膠采用振動篩脫水以后,經(jīng)洗膠槽的破碎與緩沖后再次進行二次振動篩 脫水。采用雙螺桿擠壓機擠壓。生產(chǎn)設備較多,流程長,生產(chǎn)周期長,成本較高,無法滿足市 場對多品種新牌號氯磺化聚乙烯需求。

      【發(fā)明內容】

      [0004] 本發(fā)明為解決現(xiàn)有技術存在的問題,提供一種改進的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),具 有設備少。流程短,為多品種新牌號、技術改造、技術開發(fā)提供了一個平臺。
      [0005] 本發(fā)明技術方案如下:改進的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),其特征是:反應釜蓋上設有 帶進料閥I的溶劑、引發(fā)劑的進料管,插入反應釜底的帶有二氧化硫進料閥W、氯氣進料閥 vni的進料管,帶加料閥m的聚乙烯、終止劑進料管,帶有氮氣充入閥iv的充入管;設有蒸汽 夾套的反應釜頂部與一臺冷凝器I側部入口相連,該冷凝器I側部出口與反應器頂部相連, 并通過管線上閥n去現(xiàn)有裝置處理利用;熱水栗入口與熱水罐相連,熱水栗出口通過其管 線上出口閥VI與凝聚釜相連,并通過熱水栗出口閥閥VI前部出口管與帶有出口閥v的反應 釜底部相連;凝聚釜側部出口經(jīng)振動篩、熱水罐與熱水栗入口管線相連;凝聚釜頂部與一臺 冷凝器n側部入口相連,冷凝器n側部出口與回收罐相連;振動篩與單螺桿擠壓機連接。
      [0006] 本發(fā)明與現(xiàn)有技術相比具有如下突出的實質性特點和顯著進步和積極效果: (1)在反應釜內進行預氯反應、氯磺?;磻?,砍掉了溶解釜,反應產(chǎn)生的氣體進入一 臺冷凝器進行冷凝。用氮氣充壓代替膠液栗輸送膠液。將雙釜凝聚改為單釜凝聚,將雙振動 篩脫水改為單振動篩脫水,取消了洗膠槽系統(tǒng):洗膠槽、擠壓熱水栗、擠壓熱水罐。
      [0007] (2)減少了設備,縮短了流程,減少占地面積,大大降低了設備投資成本,同時,利 用預氯反應的余熱,為氯磺?;磻峁崃?,減少了氯磺?;磻纳郎夭襟E,節(jié)約了蒸 汽,取得明顯節(jié)能效果,降低了勞動強度。為新品種和工藝優(yōu)化提供一個開發(fā)平臺,同時也 可以為多品種多牌號產(chǎn)品生產(chǎn),滿足市場需求提供了可能。
      [0008] (3)本發(fā)明產(chǎn)品各項指標均符合氯磺化聚乙烯橡膠國家標準GB/T 30920-2014規(guī) 定。每釜批次產(chǎn)品的生產(chǎn)時間比現(xiàn)有技術縮短了 1~1.5小時。
      [0009] (4)產(chǎn)品在設備內淤積很少,基本可以做到零殘留;在切換牌號生產(chǎn)過程中,不需 要清理釜、罐,換水等操作。明顯節(jié)約能耗,縮小生產(chǎn)周期的同時,還有效的節(jié)省了人力物力 的投入。
      [0010] (5)本發(fā)明不僅可以做到為下游用戶提供多種牌號新產(chǎn)品,也可以為新牌號工業(yè) 化提供基礎數(shù)據(jù),同時,也可以將工業(yè)化裝置生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進行模擬,分析研究的 綜合流程,最終為解決問題提供支持。
      【附圖說明】
      [0011] 圖1為現(xiàn)有氯磺化聚乙烯生產(chǎn)工藝流程圖。
      [0012] 圖2為本發(fā)明改進的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng)示意圖。
      [0013] 圖中,圖中,1、反應釜,2、冷凝器,3、熱水栗,4、熱水罐,5、聚合釜,6冷凝器,7、回收 罐,8、振動篩,9、擠壓機,F(xiàn)I、溶劑和引發(fā)劑加入閥I,F(xiàn)2、冷凝器側部與回收處理利用單元間 閥II,F(xiàn)3、聚乙烯、終止劑投加閥m,F(xiàn)4、氮氣充入IV,F(xiàn)5、反應器出口閥V,F(xiàn)6、熱水栗出口閥 VI,F(xiàn)7、二氧化硫進料閥VH,F(xiàn)8、氯氣進料閥珊。
      【具體實施方式】
      [0014] 下面通過【具體實施方式】并結合附圖,對本發(fā)明作進一步說明: 見附圖1,改進的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),其特征是:反應釜1蓋上設有帶進料閥IF1的 溶劑、引發(fā)劑的進料管,插入反應釜底的帶有二氧化硫進料閥WF7、氯氣進料閥VIF8的進料 管,加料閥IIIF3的聚乙烯、終止劑進料管,帶有氮氣充入閥IVF4的充入管;設有蒸汽夾套的 反應釜1頂部與一臺冷凝器I側部入口相連,該冷凝器12側部出口與反應器頂部相連,并通 過管線上閥IIF2與回收處理利用單元相連;熱水栗3入口與熱水罐4相連,熱水栗3出口通過 其管線上出口閥VIF6與凝聚釜2相連,并通過熱水栗3出口閥閥VIF6前部出口管與帶有出口 閥VF5的反應釜底部相連;凝聚釜2側部出口經(jīng)振動篩8、熱水罐7與熱水栗3入口管線相連; 凝聚釜2頂部與一臺冷凝器116側部入口相連,冷凝器116側部出口與回收罐4相連;振動篩8 與單螺桿擠壓機9連接。
      [0015] 所述的搪瓷釜反應釜1、不銹鋼凝聚釜2。冷凝器112、冷凝器116為石墨冷凝器。
      [0016] 下面通過實施例簡要介紹一種操作方法: (1)經(jīng)加料閥IF 1向反應釜1中加入64.3L的混合溶劑,通過加料閥IIIF3向反應釜1加入 聚乙烯5kg,啟動復合式攪拌器(上層平槳,下層為渦式),在控制攪拌速度為90r/min的條件 下,向反應釜夾套內通入蒸汽加熱,升溫到105~110°C,保溫1小時,使聚乙烯充分溶解。接著 通過閥IF1向反應釜1中加入5g引發(fā)劑偶氮二異丁腈;再通過帶有進料閥VDIF8的插底管向釜 內通入氯氣54min,控制氯氣流量為4kg/h。使聚乙稀發(fā)生預氯反應,預氯反應過程中控制溫 度在105~110°C,壓力在0.26~0.28Mpa,反應釜1頂部氣體經(jīng)冷凝器12冷凝液回流至反應釜, 未凝氣經(jīng)閥IIF2去現(xiàn)有裝置處理利用。預氯反應氯氣通入總量為3.5988kg(2)反應完成后, 將反應釜降溫至65~75°C,再加入等量的引發(fā)劑偶氮二異丁腈,再通過帶有進料閥VDIF8、閥 VDF7的插底管通入氯氣、二氧化硫的混合氣體13min,控制二氧化硫流量為3kg/h,氯氣流量 為5kg/h。然后,停止通二氧化硫,再繼續(xù)通氯氣約lOmin,控制氯氣流量為4kg/h。使聚乙稀 發(fā)生氯化、氯磺?;磻?。氯化、氯磺?;^程中控制反應溫度在65~75°C,壓力在0.06~ 0.08Mpa。前述的氯化、氯磺?;磻趸蛲ㄈ肟偭繛?.65kg,氯氣通入總量為 1.753kg。反應完成后降溫,取樣分析膠液組成符合要求,經(jīng)加料閥IIIF3向反應釜1中加入 260g的終止劑環(huán)氧樹脂,攪拌使終止劑與膠液充分混合1小時后,停止攪拌;(3)經(jīng)氮氣充入 IVF4向反應釜1充入氮氣,將反應釜中的膠液經(jīng)閥IVF4與89~95 °C水混合后壓入凝聚釜中進 行凝聚,凝聚釜中的濕膠進入振動篩中脫水,凝聚釜釜頂氣體經(jīng)冷凝器116的冷凝液去回收 罐4并返到現(xiàn)有裝置利用,同時,在振動篩入口處手動加入配制好的堿液,控制凝聚pH值為8 ~10〇
      [0017] (4)向擠壓機筒內通入蒸汽對擠壓機進行升溫加熱,當機筒溫度升至140~145°C, 機頭溫度升至110~115°C后,開啟擠壓機,控制擠壓機轉速300r/min,切刀轉速180 r/min。 逐漸向擠壓機中加入濕膠,加料過程中,控制機筒電流在30±2A。對產(chǎn)品進行擠壓脫水。得 到符合要求的氯磺化聚乙烯產(chǎn)品,取樣分析。
      [0018]依據(jù)氯磺化聚乙烯橡膠國家標準GB/T 30920-2014的規(guī)定,對一種新品種進行氯 磺化聚乙烯氯、硫含量,拉伸強度,伸長率,烯門尼粘度測定,其結果列入表1: 表1.本發(fā)明合成的新品種技術指標表

      從表1可以看出,利用本發(fā)明改進的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),生產(chǎn)新牌號產(chǎn)品的技術指 標符合氯磺化聚乙烯橡膠國家標準GB/T 30920-2014標準的規(guī)定。
      [0019] 表2.同一品種進行4批次實驗,工藝參數(shù)表

      表3.對應上表2工藝參數(shù)合成的新品種,分析結果表:

      從上表2、表3可見,用本發(fā)明改進的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),產(chǎn)出的新品種技術指標, 符合氯磺化聚乙烯橡膠國家標準GB/T 30920-2014標準規(guī)定,驗證了生產(chǎn)穩(wěn)定性和重復性。
      【主權項】
      1.改進的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),其特征是:反應釜蓋上設有帶進料閥I的溶劑、引發(fā) 劑的進料管,插入反應釜底的帶有二氧化硫進料閥νπ、氯氣進料閥珊的進料管,帶加料閥m 的聚乙烯、終止劑進料管,帶有氮氣充入閥iv的充入管;設有蒸汽夾套的反應釜頂部與一臺 冷凝器I側部入口相連,該冷凝器I側部出口與反應器頂部相連,并通過管線上閥π去現(xiàn)有 裝置處理利用;熱水栗入口與熱水罐相連,熱水栗出口通過其管線上出口閥VI與凝聚釜相 連,并通過熱水栗出口閥閥VI前部出口管與帶有出口閥v的反應釜底部相連;凝聚釜側部 出口經(jīng)振動篩、熱水罐與熱水栗入口管線相連;凝聚釜頂部與一臺冷凝器π側部入口相連, 冷凝器π側部出口與回收罐相連;振動篩與單螺桿擠壓機連接。
      【專利摘要】改進的氯磺化聚乙烯生產(chǎn)系統(tǒng),反應釜蓋上設有帶進料閥Ⅰ的溶劑、引發(fā)劑進料管,插入反應釜底的帶有二氧化硫進料閥Ⅶ、氯氣進料閥Ⅷ的進料管,帶加料閥Ⅲ的聚乙烯、終止劑進料管,帶有氮氣充入閥Ⅳ的充入管;設有蒸汽夾套反應釜頂部與一臺冷凝器Ⅰ側部入口相連,該冷凝器Ⅰ側部出口與反應器頂部相連,通過管線上閥Ⅱ去現(xiàn)有裝置處理利用;熱水泵入口與熱水罐相連,熱水泵出口通過其管線上出口閥Ⅵ與凝聚釜相連,并通過熱水泵出口閥閥Ⅵ前部出口管與帶有出口閥Ⅴ的反應釜底部相連;凝聚釜側部出口經(jīng)振動篩、熱水罐與熱水泵入口管線相連;凝聚釜頂部與一臺冷凝器Ⅱ側部入口相連,冷凝器Ⅱ側部出口與回收罐相連;振動篩與單螺桿擠壓機連接。
      【IPC分類】C08F10/02, C08F8/38
      【公開號】CN105713117
      【申請?zhí)枴緾N201610114799
      【發(fā)明人】姜城, 王原欽, 劉焱楠, 曹寶華, 蔣藺, 胡志剛, 奚昊, 于新亮, 魯長鎖, 姚鑠
      【申請人】中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司
      網(wǎng)友詢問留言 已有1條留言
      • 訪客 來自[越南] 2019年03月17日 18:24
        聚乙烯醇。粉粹的問題。結塊死機。
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