專利名稱:原煤倉下料設(shè)備的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及原煤輸送技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種原煤倉下料設(shè)備。
背景技術(shù):
目前選煤廠原煤倉的結(jié)構(gòu)如
圖1 圖3所示,設(shè)4個下料倉口 1,下料倉口 1下部安裝有下料倉口溜槽2,每個下料倉口溜槽2又設(shè)有2個下料口 3,每個下料口 3安裝1個閘門調(diào)節(jié)溜槽4和一個調(diào)節(jié)閘門5,再安裝1臺電機振動給料機6。原煤依次通過下料倉口 1、 下料倉口溜槽2、下料口 3、閘門調(diào)節(jié)溜槽4、調(diào)節(jié)閘門5、電機振動給料機6、擋煤溜槽9,最后進入皮帶機7,給生產(chǎn)系統(tǒng)提供原煤。不足之處是設(shè)備和溜槽配置較多;易使維修工人和設(shè)備操作人員形成惰性心理,設(shè)備和溜槽發(fā)生故障停運后,不及時修復(fù),久而久之,不僅導(dǎo)致下料口堵塞,疏通困難,影響原煤的正常入廠生產(chǎn),而且使設(shè)備的利用率降低,待修率增高。三是振動給料機處在半載狀態(tài)下運行,又加大了設(shè)備振動,再加上這些設(shè)備和溜槽均集中在原煤倉下,工作現(xiàn)場噪音高達95dB以上,嚴重地影響了崗位操作人員的身心健康。四是原溜槽內(nèi)鋪設(shè)的鑄石板,用混泥土固定,易被近30M落差的煤塊砸掉而進入原煤,流入洗選設(shè)備中,影響了設(shè)備正常運行以及廠產(chǎn)品質(zhì)量。
發(fā)明內(nèi)容為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,本實用新型提供一種原煤倉下料設(shè)備,去掉原有處于停運狀態(tài)的機器,提高了設(shè)備的利用率,減少了設(shè)備的維修量。本實用新型是以如下技術(shù)方案實現(xiàn)的一種原煤倉下料設(shè)備,每個原煤倉設(shè)有4 個下料倉口,下料倉口下部安裝有下料倉口溜槽;每個下料倉口溜槽底部又設(shè)有1個下料口,下料口的高度與煤流順暢的傾角配合;每個下料口下方安裝1個閘門調(diào)節(jié)溜槽,閘門調(diào)節(jié)溜槽下方安裝1個調(diào)節(jié)閘門,調(diào)節(jié)閘門下方安裝1臺電機振動給料機;在原煤倉底部的中央位置安裝有皮帶機,皮帶機的兩側(cè)安裝有皮帶擋煤板,電機振動給料機將原煤傳送到皮帶機上。本實用新型的有益效果是去掉多余的機器,提高了設(shè)備的利用率,減少了設(shè)備的維修量,減輕工人勞動強度。
以下結(jié)合附圖對本實用新型作進一步說明。
圖1是原有原煤倉剖視圖;圖2是
圖1的A向視圖;圖3是原有原煤倉的俯視圖;圖4是改進后原煤倉剖視圖;圖5是
圖1的A向視圖;圖6是原有原煤倉的俯視圖。[0013]圖中1、下料倉口,2、下料倉口溜槽,3、下料口,4、閘門調(diào)節(jié)溜槽,5、調(diào)節(jié)閘門,6、 電機振動給料機,7、皮帶機,8、皮帶機擋板,9、擋煤溜槽。
具體實施方式
如圖4 圖6所示,原煤倉下料設(shè)備的每個原煤倉設(shè)有4個下料倉口 1,下料倉口 1下部安裝有1個下料倉口溜槽2 ;每個下料倉口溜槽2底部又設(shè)有1個下料口 3,下料口 3 的高度滿足煤流順暢的傾角要求;每個下料口 3下方安裝1個閘門調(diào)節(jié)溜槽4,閘門調(diào)節(jié)溜槽4下方安裝1個調(diào)節(jié)閘門5,調(diào)節(jié)閘門5下方安裝1臺電機振動給料機6 ;在原煤倉底部的中央位置安裝有皮帶機7,皮帶機的兩側(cè)安裝有皮帶擋煤板8,電機振動給料6機將原煤傳送到皮帶機7上;所述的皮帶機7采用135#原煤皮帶運輸機。以本公司選煤廠的原煤倉為例。下料倉口溜槽的下料口均由2個改為1個,同時, 在滿足煤流順暢的傾角要求前提下,將其高度向下延長700mm,下料口中心向皮帶機中心偏 430mm ;將2000*800*1000mm、IOOOKg閘門調(diào)節(jié)溜槽及調(diào)節(jié)閘門,由各16個減少為各8個;將 GZG90——150型,通過能力為180——250T/H,電機功率為1. 1 X 2Kw的5、電機振動給料機, 也由16臺減少為8臺;并取消了 8個^00*1900*920mm、800Kg擋煤溜槽9。原煤依次通過下料倉口 1、下料倉口溜槽2、下料口 3、閘門調(diào)節(jié)溜槽4、調(diào)節(jié)閘門5、電機振動給料機6,最后進入135#原煤皮帶運輸機上,給生產(chǎn)系統(tǒng)提供原煤。也就是說,從原煤倉到原煤皮帶運輸機配置了 119#——134#共16臺GZG90——150型、通過能力為180——250t/h、電機功率為1. 1X2KW的電機振動給料機給生產(chǎn)系統(tǒng)提供原煤。在新加工的8mm厚、A3鋼加工的溜槽內(nèi)部,選用優(yōu)異性能的分子量高達250萬——300萬的超高分子量聚乙烯新材料板材作襯里,一是延長下料倉口溜槽和間門調(diào)節(jié)溜槽壽命,二是避免異物進入原煤中,三是減輕溜槽面板受沖擊產(chǎn)生的噪音,四是使下料順暢,解決堵倉后危險的人工捅倉問題。技術(shù)效果對比1、電機振動給料機等設(shè)備由16臺減少為8臺,溜槽及調(diào)節(jié)閘門也由16個減少為8個,大大減少維護、修理和運行人員工作量和生產(chǎn)運行費用,合計年產(chǎn)生經(jīng)濟效益約53. 60萬元。如用靜態(tài)投資回收期法計算,不到6個月即可收回全部投資。2、新改造的原煤倉下料系統(tǒng)的溜槽內(nèi)部選用超高分子耐磨聚乙烯板材作襯里,可延長溜槽使用壽命6倍以上。從而不用在其內(nèi)部鋪設(shè)易被近30M落差的煤塊砸掉的鑄石板, 避免異物進入原煤,有利于后序設(shè)備的正常運行和保證產(chǎn)品質(zhì)量。同時該聚乙烯材料的密度是原來鋪設(shè)的鑄石板的1/4,重量輕,安裝方便,易固定,自潤滑性好,下料順暢的特點,可解決堵倉后危險的人工捅倉問題,有利于工人的安全生產(chǎn)。3、減少設(shè)備和溜槽配置一半以上,生產(chǎn)現(xiàn)場空間寬敞,避免了設(shè)備振動、擁擠產(chǎn)生的回音和共鳴;再加上聚乙烯襯里具有相當?shù)姆磸椓?,耐沖擊且能吸收沖擊能量,可極大地減輕溜槽面板受沖擊產(chǎn)生的噪音;可使原煤倉下設(shè)備工作現(xiàn)場噪音下降5dB以下,既改善了崗位的作業(yè)環(huán)境,又有利于工人的職業(yè)健康。4、減少設(shè)備和溜槽配置,溜槽壽命得到延長,將大大減少維護、修理和運行人員工作量,減輕工人勞動強度。5、該技改成果也是對原煤炭工業(yè)部選煤設(shè)計研究院工藝設(shè)計的改進和創(chuàng)新,既簡化了生產(chǎn)環(huán)節(jié),又減少了設(shè)備配置,對國內(nèi)其他8家選煤廠的原煤倉下料系統(tǒng)改造是個有益的啟示,也為新建選煤廠的設(shè)計和現(xiàn)有選煤廠的技術(shù)改造提供了很好的參考。
權(quán)利要求1.一種原煤倉下料設(shè)備,每個原煤倉設(shè)有4個下料倉口(1),每個下料倉口(1)下部安裝有下料倉口溜槽O);其特征在于在每個下料倉口溜槽( 底部又設(shè)有1個下料口 (3),下料口( 的高度與煤流順暢的傾角配合;每個下料口( 下方安裝1個閘門調(diào)節(jié)溜槽0),閘門調(diào)節(jié)溜槽⑷下方安裝1個調(diào)節(jié)閘門(5),調(diào)節(jié)閘門(5)下方安裝1臺電機振動給料機(6);在原煤倉底部的中央位置安裝有皮帶機(7),皮帶機的兩側(cè)安裝有皮帶擋煤板(8),電機振動給料機將原煤傳送到皮帶機(7)上。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的原煤倉下料設(shè)備,其特征在于所述的皮帶機(7)采用135# 原煤皮帶運輸機。
專利摘要本實用新型公開了一種原煤倉下料設(shè)備,屬于原煤輸送技術(shù)領(lǐng)域。原煤倉下料設(shè)備,每個原煤倉設(shè)有4個下料倉口,下料倉口下部安裝有下料倉口溜槽;每個下料倉口溜槽底部又設(shè)有1個下料口,下料口的高度滿足煤流順暢的傾角要求;每個下料口下方安裝1個閘門調(diào)節(jié)溜槽,閘門調(diào)節(jié)溜槽下方安裝1個調(diào)節(jié)閘門,調(diào)節(jié)閘門下方安裝1臺電機振動給料機;在原煤倉底部的中央位置安裝有皮帶機,皮帶機的兩側(cè)安裝有皮帶擋煤板,電機振動給料機將原煤傳送到皮帶機上。優(yōu)點是去掉多余的機器,提高了設(shè)備的利用率,減少了設(shè)備的維修量,減輕工人勞動強度。
文檔編號B65G65/42GK201952019SQ20112004010
公開日2011年8月31日 申請日期2011年2月17日 優(yōu)先權(quán)日2011年2月17日
發(fā)明者安紅梅, 肖江紅, 邵惠平, 郭兆虎 申請人:上海大屯能源股份有限公司