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      一種控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的方法

      文檔序號:8471087閱讀:965來源:國知局
      一種控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的方法
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本發(fā)明涉及冶金領(lǐng)域,尤其是一種控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的方法。
      【背景技術(shù)】
      [0002]余熱鍋爐是銅冶煉廠不可缺少的設(shè)備之一,它不但可以回收高溫?zé)煔庵械亩文茉矗档蜔煔鉁囟?,更重要的是捕集高溫?zé)煔庵械臒焿m,回收貴重金屬,降低煙氣的含塵量,保證工藝系統(tǒng)的暢通,為尾部工藝創(chuàng)造有利條件。但是長期使用過程煙道過渡段產(chǎn)生結(jié)渣,其原因?yàn)?
      1)入爐原料成球率低,物料進(jìn)入煙道后粘結(jié)燒結(jié)形成結(jié)渣;
      2)噴槍總風(fēng)流量高,噴槍插入深度過淺,造成熔體噴濺進(jìn)入煙道冷凝形成結(jié)渣;
      3)原料中鉛、鋅、砷等易揮發(fā)性物質(zhì),未被完全氧化直接進(jìn)入煙道冷凝在煙道壁粘結(jié)氧化,形成致密性較高的結(jié)渣;
      4)爐渣渣型不合理,爐渣熔點(diǎn)粘度升高,阻礙氣體逸出,噴濺較大形成結(jié)渣,這類結(jié)渣粘度較高,抗熱震性好,較致密,不易掉落。
      [0003]煙道過渡段結(jié)渣對整個(gè)冶煉生產(chǎn)具有重大影響,具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)環(huán)節(jié):
      一.煙道結(jié)渣導(dǎo)致煙道截面積變小,煙氣無法順利排出從而只能逐漸降低生產(chǎn)負(fù)荷以至于最后停產(chǎn),直接導(dǎo)致冶金爐年產(chǎn)量降低;
      二.系統(tǒng)頻繁啟停,對系統(tǒng)損害較大,降低了系統(tǒng)的壽命;
      三.清渣的工作強(qiáng)度大。渣塊通常具有致密、堅(jiān)硬、粘結(jié)等特性,與壁面結(jié)合緊密極其難以清理。業(yè)內(nèi)人工清渣常用鋼釬或風(fēng)鎬等,花費(fèi)時(shí)間從數(shù)小時(shí)至數(shù)天不等。無論何種清渣方式,都是一次高強(qiáng)度的作業(yè),從管理人員到現(xiàn)場工人都為此頭痛;
      四.安全隱患大。清渣作業(yè)環(huán)境高溫、煙塵、空間狹小,甚至需懸吊、搭架等措施,并常伴有掉渣現(xiàn)象。容易對工作人員造成身體傷害;
      五.經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重,連續(xù)工作時(shí)間減短,產(chǎn)能降低。開停工必須某些物質(zhì)消耗較大。外加清渣及檢修保養(yǎng)費(fèi)用等,對公司經(jīng)濟(jì)造成大量損失。
      [0004]現(xiàn)還沒有技術(shù)能夠完全的消除過渡段結(jié)渣的產(chǎn)生及去除過渡段結(jié)渣??偸嵌ㄆ趯^渡段結(jié)渣進(jìn)行處理,針對結(jié)渣處結(jié)渣量的多少其處理方式主要有三種。一是正常生產(chǎn)時(shí),采用振打的的方法;二是燒油融化的方法;三是停爐清理的方法。第一種方法適用于結(jié)渣較輕的情況,不影響生產(chǎn);第二種方法適用于結(jié)澄較重的情況,對生產(chǎn)有一定影響較大;第三種適用于結(jié)渣嚴(yán)重的情況,對生產(chǎn)影響最嚴(yán)重,因?yàn)橥t清理結(jié)渣造成經(jīng)濟(jì)損失最大。第一種與第二種方法對裝置影響較大,第二種與第三種方法在安全性上及經(jīng)濟(jì)上損失較大。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0005]針對上訴問題,本發(fā)明提出了一種控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的方法。
      [0006]為達(dá)到控制結(jié)渣的目的,本發(fā)明采用以下方案:
      向運(yùn)行中的艾薩爐中單獨(dú)加入CaO,CaO進(jìn)入艾薩爐后被上升煙氣帶到余熱鍋爐煙道過渡段。CaO進(jìn)入煙道后為酸性氧化物提供氧離子。隨著酸性氧化物不斷吸收0_2,Ο/Si比將不斷加大,SixOy結(jié)構(gòu)愈來愈簡單,離子半徑愈來愈小,粘度也愈來愈小。從而形成較簡單的絡(luò)合物,使結(jié)渣變得疏松容易掉落。
      [0007]所述的CaO為粉末狀,CaO可以被CaO含量在85%以上的固體粉末替代,其雜質(zhì)對結(jié)澄無影響。
      [0008]所述的CaO以人工加入的方式從加料皮帶處按比例投加,每次投加間隔時(shí)間為O?12分鐘。
      [0009]所述的CaO加入的量與艾薩爐的投料量的比值范圍為1:1?3Kg/t。
      [0010]當(dāng)煙道處有大量結(jié)渣時(shí),應(yīng)該加入更大量的CaO,多余CaO的總量與煙道過渡段結(jié)渣質(zhì)量的比例范圍為1:1?2.5t/to
      [0011]所述的CaO加入速度不高于銅冶煉系統(tǒng)最高投料速度的0.2%。。
      [0012]所述的艾薩爐系統(tǒng),緩沖料斗料面高度不超過85%,避免粒子在緩沖料斗中壓壞,產(chǎn)生較多煙塵,噴槍端壓控制在11?13KPa,插入深度控制在250?350mm,噴槍工藝風(fēng)風(fēng)量為13000Nm3,以減少熔體噴濺粘結(jié)結(jié)渣。
      [0013]使用本方法有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):
      1.CaO被上升煙氣直接帶到余熱鍋爐煙道過渡段與結(jié)渣反應(yīng),不參與艾薩爐內(nèi)的反應(yīng),對艾薩爐煉銅內(nèi)無影響,無需開啟人孔向結(jié)渣處加料,加入方法安全有效;
      2.CaO能有效增大結(jié)渣中Ο/Si比,從而降低結(jié)渣粘度,使結(jié)渣變得疏松,在重力及振動(dòng)的作用下自然掉落,將結(jié)渣消除,無需多余人工操作,保障了工人的安全;
      3.通過控制料斗料面高度及噴槍系統(tǒng)與持續(xù)加入CaO配合,從源頭上減少了結(jié)渣率,從而提升了 CaO對余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的控制與消除效果、減少了 CaO的用量;
      4.去渣與生產(chǎn)同步進(jìn)行,利用上升煙氣為CaO提供動(dòng)力,去渣時(shí)不影響生產(chǎn),不需要額外動(dòng)力;
      5.有效的去除了余熱鍋爐過渡段結(jié)渣,保證了煙道的暢通,保障了生產(chǎn)的正常進(jìn)行,避免了不必要的停機(jī)帶來的損失;
      6.方法簡單,投入低。
      具體實(shí)施方案
      [0014]下面結(jié)合實(shí)施例對本發(fā)明做進(jìn)一步詳細(xì)說明,但本發(fā)明保護(hù)范圍不限于所述內(nèi)容。
      [0015]實(shí)施例1:某冶煉艾薩爐系統(tǒng)年產(chǎn)銅8萬噸,艾薩爐每小時(shí)投料量60-70 (毛料)t/ho從2013年10月份大修清渣后,結(jié)渣通過噴槍端壓控制、爐渣渣型控制,截止至2013年12月底鍋爐三米過渡段的結(jié)渣無明顯變化。從2014年I月份開始結(jié)渣現(xiàn)象非常明顯,主要出現(xiàn)在在煙道入口處渣塊增長迅速,至2014年3月28日結(jié)渣截面約為4X 4m重約80噸,致使煙道大部份堵塞,煙氣流通面積最低不足lm2。煙氣流動(dòng)不暢,系統(tǒng)排煙受到影響,爐內(nèi)出現(xiàn)正壓情況,生產(chǎn)狀況和操作空間日益惡化,給生產(chǎn)帶來嚴(yán)重的影響。自2014年3月29日起開始以80Kg/h的速度連續(xù)加入CaO粉末,艾薩爐每小時(shí)投料量為55t/h。嚴(yán)格控制料斗內(nèi)料位高度以下及噴槍系統(tǒng),料位高度在85%以下,噴槍噴槍端壓控制在11?12KPa,插入深度控制在250?300mm,噴槍工藝風(fēng)風(fēng)量為13000Nm3。從開始加入CaO起,爐內(nèi)開始頻繁出現(xiàn)掉渣現(xiàn)象,截止至4月23日打開三米過渡段人孔門檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)煙道內(nèi)結(jié)渣基本掉落完,過后按照投料量繼續(xù)加入CaO,結(jié)渣無增大增多現(xiàn)象。
      [0016]實(shí)施例2:某銅冶煉艾薩爐系統(tǒng)年產(chǎn)銅8萬噸,艾薩爐每小時(shí)投料量60-70 (毛料)t/ho從2013年10月份大修清渣后,結(jié)渣通過噴槍端壓控制、爐渣渣型控制,截止至2013年12月底鍋爐三米過渡段的結(jié)渣無明顯變化。從2014年I月份開始結(jié)渣現(xiàn)象非常明顯,主要出現(xiàn)在在煙道入口處渣塊增長迅速,至2014年3月28日結(jié)渣截面約為4X4m重約80噸,致使煙道大部份堵塞,煙氣流通面積最低不足lm2。該冶煉艾薩爐系統(tǒng)于2014年4月底消除掉所有結(jié)渣,5月開始正常運(yùn)行每小時(shí)投料量為60-70t/h,在投料的同時(shí)每隔10分鐘加入5KgCa0粉末,嚴(yán)格控制料斗內(nèi)料位高度以下及噴槍系統(tǒng),料位高度在85%以下,噴槍噴槍端壓控制在12?13KPa,插入深度控制在300?350mm,噴槍工藝風(fēng)風(fēng)量為13000Nm3,以此連續(xù)生產(chǎn)至2014年11月,期間余熱鍋爐煙道過渡段始終無明顯結(jié)渣。
      [0017]實(shí)施例3:某銅冶煉艾薩爐系統(tǒng)年產(chǎn)銅6萬噸,艾薩爐每小時(shí)投料量45-55 (毛料)t/ho 一般半年左右進(jìn)行一次清渣,從大修清渣后,開始正常運(yùn)行,在投料的同時(shí)連續(xù)加入CaO粉末,CaO加入速度為30Kg/h,以此連續(xù)生產(chǎn)11個(gè)月,期間余熱鍋爐煙道過渡段始終無明顯結(jié)渣。
      【主權(quán)項(xiàng)】
      1.一種控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的方法,其特征在于:向運(yùn)行中的艾薩爐中單獨(dú)加入CaO。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的方法,其特征在于:CaO為粉末狀。
      3.根據(jù)權(quán)利要求1與2所述的一種控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的方法,其特征在于:CaO被CaO含量在85%以上的固體粉末替代。
      4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的方法,其特征在于:CaO以人工加入的方式從加料皮帶處按比例投加,每次投加間隔時(shí)間為O?12分鐘。
      5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的方法,其特征在于:銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段無結(jié)渣,系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),加入CaO的量與艾薩爐投料量的比值范圍為IKg:1?3t ;銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段有大量結(jié)渣,加入CaO的量相應(yīng)增加,增加的總量與結(jié)渣的重量比例范圍為1:1?2.5t/t。
      6.根據(jù)權(quán)利要求1與5所述的一種控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的方法,其特征在于:CaO加入速度不高于銅冶煉系統(tǒng)最高投料速度的0.2%。
      7.根據(jù)權(quán)利要求要求I所述的一種控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的方法,其特征在于:緩沖料斗料面高度不超過85%,噴槍端壓控制在11?13KPa,插入深度控制在250?350mm,噴槍工藝風(fēng)風(fēng)量降至13000Nm3。
      【專利摘要】本發(fā)明涉及冶金領(lǐng)域尤其是一種控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣的方法。向艾薩爐中單獨(dú)加入CaO,CaO被上升煙氣進(jìn)入余熱鍋爐過渡段煙道與結(jié)渣接觸,使SixOy結(jié)構(gòu)愈來愈簡單,離子半徑愈來愈小,粘度也愈來愈小,從而形成較簡單的絡(luò)合物,使結(jié)渣變得疏松容易掉落。同時(shí)控制料斗料位及噴槍系統(tǒng),降低了煙塵率及熔體噴濺,進(jìn)一步降低了結(jié)渣率,從源頭上降低了余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣。本發(fā)明方法簡單、投入低,去渣與生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行,能有效的控制銅冶煉余熱鍋爐煙道過渡段結(jié)渣,保障生產(chǎn)的正常進(jìn)行、減少損失、保障產(chǎn)量及工人安全。
      【IPC分類】F27D17-00
      【公開號】CN104792189
      【申請?zhí)枴緾N201510203787
      【發(fā)明人】趙璧, 李云, 李汝云, 朱海東, 施建雄, 楊正宇, 許可
      【申請人】涼山礦業(yè)股份有限公司
      【公開日】2015年7月22日
      【申請日】2015年4月27日
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