專(zhuān)利名稱(chēng):空分裝置應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種空分裝置的應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng),更具體地說(shuō),是在無(wú)膨脹機(jī)制冷的情況下空分裝置應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng)。
背景技術(shù):
在煤氣化、煤液化生產(chǎn)中,需要用到空分裝置提供的氧、氮產(chǎn)品。空分裝置是利用氧與氮兩種物質(zhì)沸點(diǎn)的不同,通過(guò)膨脹和節(jié)流制冷將空氣液化,液態(tài)的空氣經(jīng)過(guò)精餾分離成氧氣和氮?dú)猱a(chǎn)品。圖1為現(xiàn)有技術(shù)的空分裝置示意圖,該裝置中精餾塔1由上塔11、下塔12和塔間的冷凝蒸發(fā)器13組成,其中下塔12的壓力高于上塔11。來(lái)自空壓機(jī)經(jīng)脫除水分、二氧化碳后的工藝空氣進(jìn)入第一和第二組換熱器21、22冷卻液化,送入下塔12的底部,由于液氮沸點(diǎn)比液氧沸點(diǎn)低,空氣在下塔12經(jīng)過(guò)精餾,在下塔12的頂部得到0. 45MPa純氮?dú)?,底部得到富氧液態(tài)空氣;一部分0. 45MPa純氮?dú)庾鳛檠h(huán)氮?dú)饨?jīng)第一和第二組換熱器21、22復(fù)熱后進(jìn)入循環(huán)氮壓機(jī)3壓縮。壓縮后的氮?dú)庠诘谝焕鋮s水換熱器61中經(jīng)冷卻水降溫后分為兩路其中一路作為膨脹機(jī)5的循環(huán)制冷氣源,經(jīng)第二增壓機(jī)42壓縮、第一組換熱器21冷卻以及膨脹機(jī)5對(duì)外做功降溫后,與自下塔12頂部引出的0. 45MPa純氮?dú)饣旌戏祷氐谝缓偷诙M換熱器21、 22,冷卻工藝空氣、高壓氮?dú)獾葰怏w,復(fù)熱后的氣體進(jìn)入循環(huán)氮壓機(jī)3,開(kāi)始下一個(gè)制冷循環(huán);另一路經(jīng)第一增壓機(jī)41增壓為8. IMPa的高壓氮?dú)?,高壓氮?dú)庠诘诙鋮s水換熱器62 中經(jīng)冷卻水降溫后,其總量的20%作為高壓氮?dú)猱a(chǎn)品外供,80%經(jīng)第一和第二組換熱器冷卻、然后通過(guò)節(jié)流閥7節(jié)流至0. 45MPa、溫度降低后,進(jìn)入下塔12的頂部參與下塔12的精溜。下塔12頂部的另一部分純氮?dú)馔ㄟ^(guò)冷凝蒸發(fā)器13與上塔11底部的液氧換熱,使液氧蒸發(fā),而自身冷凝后一部分作為下塔12的回流液,一部分經(jīng)減壓后進(jìn)入上塔11頂部作為回流液參與精餾。下塔12底部的富氧液態(tài)空氣經(jīng)減壓后進(jìn)入上塔11中段,精餾后從上塔11底部引出氧產(chǎn)品,上塔11頂部引出氮產(chǎn)品,出精餾塔1的氧產(chǎn)品和氮產(chǎn)品的溫度都很低,可通過(guò)換熱器回收其冷量。然而由于氧、氮產(chǎn)品換熱時(shí)復(fù)熱不足以及空分裝置中低溫設(shè)備的保溫效果不夠理想等方面的原因,正常運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)需要補(bǔ)充大量的冷量,才能維持空分裝置的正常運(yùn)行。 空分裝置的冷量主要來(lái)自膨脹機(jī)對(duì)外做功產(chǎn)生的制冷量、高壓氮?dú)夤?jié)流產(chǎn)生的節(jié)流效應(yīng)制冷量和工藝空氣,其中,膨脹機(jī)的制冷量約占空分制冷量總需求的70 85%,高壓氮?dú)夤?jié)流產(chǎn)生的節(jié)流效應(yīng)制冷量,約占總需求的25 30%。因此在生產(chǎn)時(shí),一旦膨脹機(jī)出現(xiàn)故障停車(chē),空分裝置將很難維持正常生產(chǎn),從而嚴(yán)重影響煤氣化、煤液化等核心裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行。發(fā)明內(nèi)容有鑒于此,本實(shí)用新型的目的在于提供一種空分裝置無(wú)膨脹機(jī)制冷的應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng),以便在膨脹機(jī)出現(xiàn)故障停車(chē)時(shí)保證空分裝置的安全運(yùn)行,提供氧、氮產(chǎn)品。為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型采用以下設(shè)計(jì)方案一種空分裝置應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng),包括空分裝置,還包括返液氧系統(tǒng)和/或返液氮系統(tǒng),其中,所述返液氧系統(tǒng)連接到精餾塔的上塔底部,用于將后備液氧罐中的液氧補(bǔ)充到精餾塔;所述返液氮系統(tǒng)連接到精餾塔的上塔頂部,用于將后備液氮罐中的液氮補(bǔ)充到精餾塔。進(jìn)一步,所述應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng)包括返液氧系統(tǒng)和返液氮系統(tǒng)。進(jìn)一步,所述返液氧系統(tǒng)包括依次連接的后備液氧罐、后備液氧泵和返液氧線(xiàn),其中返液氧線(xiàn)將返液氧泵連接到精餾塔的上塔底部。進(jìn)一步,所述返液氮系統(tǒng)包括依次連接的后備液氮罐、后備液氮泵和返液氮線(xiàn),其中返液氮線(xiàn)將返液氮泵連接到精餾塔的上塔頂部。由上述技術(shù)方案可見(jiàn),本實(shí)用新型由于增加了返液氧和返液氮系統(tǒng),通過(guò)向精餾塔上塔底部補(bǔ)充后備液氧、上塔頂部補(bǔ)充后備液氮,在膨脹機(jī)故障停車(chē)時(shí)維持了系統(tǒng)的冷量供應(yīng),保證空分裝置的安全運(yùn)行,以使正常的生產(chǎn)不會(huì)因此出現(xiàn)中斷。
圖1為現(xiàn)有技術(shù)的空分裝置示意圖;圖2為本實(shí)用新型提供的空分裝置無(wú)膨脹機(jī)制冷的應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng)示意圖。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明,但本實(shí)用新型并不因此而受到任何限制。本實(shí)用新型提供的空分裝置無(wú)膨脹機(jī)制冷的應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng)如圖2所示,包括空分裝置、返液氧系統(tǒng)和/或返液氮系統(tǒng),其中空分裝置與現(xiàn)有技術(shù)相同,具體來(lái)說(shuō)包括精餾塔 1、第一和第二組換熱器21和22、循環(huán)氮壓機(jī)3、節(jié)流閥7、第一和第二增壓機(jī)41和42、膨脹機(jī)5以及第一、第二和第三冷卻水換熱器61、62和63,其中,由于膨脹機(jī)5停止工作,因此來(lái)自循環(huán)氮壓機(jī)3的氮?dú)饨?jīng)第一冷卻水冷卻器61冷卻后全部進(jìn)入第一增壓機(jī)41增壓。所述返液氧系統(tǒng)包括依次連接的后備液氧罐81、后備液氧泵82和返液氧線(xiàn)83,其中返液氧線(xiàn)83連接返液氧泵82和精餾塔1的上塔11底部,所述后備液氧泵82通過(guò)返液氧線(xiàn)83將后備液氧罐81中的液氧補(bǔ)充到精餾塔1。由于精餾塔1的上塔11底部是高純度的液氧富集區(qū),因此,返液氧操作不會(huì)影響自精餾塔1排出的氧、氮產(chǎn)品質(zhì)量。所述返液氮系統(tǒng)包括依次連接的后備液氮罐91、后備液氮泵92和返液氮線(xiàn)93,其中返液氮線(xiàn)93連接返液氮泵92和精餾塔1的上塔11頂部,所述后備液氮泵92通過(guò)返液氮線(xiàn)93將后備液氮罐91中的液氮補(bǔ)充到精餾塔1。由于精餾塔1的上塔11頂部同時(shí)是取自下塔12頂部的高純度液氮的回流點(diǎn),因此,返液氮操作不會(huì)影響自精餾塔1排出的氧、氮廣品質(zhì)量。當(dāng)然,所述應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng)還可以同時(shí)包括返液氧系統(tǒng)和返液氮系統(tǒng)。當(dāng)空分裝置的膨脹機(jī)5因故障停車(chē)時(shí),開(kāi)啟返液氧泵82或返液氮泵92,向精餾塔1內(nèi)補(bǔ)充液氧或液氮, 以替代膨脹機(jī)5維持空分裝置的冷量供應(yīng),從而保證裝置的安全運(yùn)行。在維持空分裝置運(yùn)行的過(guò)程中,降低空分裝置的氧、氮產(chǎn)品產(chǎn)量至正常時(shí)的80% 左右,以減少因氧、氮產(chǎn)品氣復(fù)熱不足所造成的冷量損失。另外,提高高壓氮?dú)獾墓?jié)流效應(yīng)制冷量,具體措施如下(1)加大第一增壓機(jī)41的功率,在保證安全的前提下,將高壓氮?dú)鈮毫τ?. 05MPa 8. IMPa提高到8. 15 8. 2MPa,從而使高壓氮?dú)鈫挝还?jié)流效應(yīng)制冷量增加;( 增加精餾塔下塔12頂部引出的循環(huán)氮?dú)饬?,這部分循環(huán)氮?dú)饨?jīng)第一增壓機(jī)41壓縮后變?yōu)楦邏旱獨(dú)?,除一部分作為高壓氮?dú)猱a(chǎn)品外供外,其余全部經(jīng)過(guò)節(jié)流閥7返回精餾塔下塔12底部,高壓氮?dú)獾墓?jié)流量提高35%左右,從而極大地提高了節(jié)流效應(yīng)總制冷量。此外,還可以適當(dāng)?shù)膶⒗鋮s水冷卻器中冷卻水的溫度由25 27°C降至22 25°C,使得高壓氮?dú)鉁囟扔?2°C左右降低到25 ^°C,改善第一和第二組換熱器21、22的工作狀況,增加對(duì)空分裝置的冷量供應(yīng)。通過(guò)對(duì)空分裝置進(jìn)行以上調(diào)整,逐步切斷返液氧或返液氮的供應(yīng),并可以有效地保證空分裝置的運(yùn)行,同時(shí)生產(chǎn)少量的氧、氮產(chǎn)品。
權(quán)利要求1.一種空分裝置應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng),包括空分裝置,其特征在于,還包括返液氧系統(tǒng)和/或返液氮系統(tǒng),其中,所述返液氧系統(tǒng)連接到精餾塔的上塔底部,用于將后備液氧罐中的液氧補(bǔ)充到精餾塔;所述返液氮系統(tǒng)連接到精餾塔的上塔頂部,用于將后備液氮罐中的液氮補(bǔ)充到精餾塔。
2.如權(quán)利要求1所述的應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng),其特征在于,所述應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng)包括返液氧系統(tǒng)和返液氮系統(tǒng)。
3.如權(quán)利要求2所述的應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng),其特征在于,所述返液氧系統(tǒng)包括依次連接的后備液氧罐、后備液氧泵和返液氧線(xiàn),其中返液氧線(xiàn)將返液氧泵連接到精餾塔的上塔底部。
4.如權(quán)利要求3所述的應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng),其特征在于,所述返液氮系統(tǒng)包括依次連接的后備液氮罐、后備液氮泵和返液氮線(xiàn),其中返液氮線(xiàn)將返液氮泵連接到精餾塔的上塔頂部。
專(zhuān)利摘要本實(shí)用新型提供了一種空分裝置應(yīng)急運(yùn)行系統(tǒng),包括空分裝置、返液氧系統(tǒng)和/或返液氮系統(tǒng),其中,所述返液氧系統(tǒng)連接到精餾塔的上塔底部,用于將后備液氧罐中的液氧補(bǔ)充到精餾塔;所述返液氮系統(tǒng)連接到精餾塔的上塔頂部,用于將后備液氮罐中的液氮補(bǔ)充到精餾塔。由于增加了返液氧和返液氮系統(tǒng),通過(guò)向精餾塔上塔底部補(bǔ)充后備液氧或液氮,在膨脹機(jī)故障停車(chē)時(shí)維持了系統(tǒng)的冷量供應(yīng),保證空分裝置的安全運(yùn)行,以使正常的生產(chǎn)不會(huì)因此出現(xiàn)中斷。
文檔編號(hào)F25J3/04GK202328998SQ20112046972
公開(kāi)日2012年7月11日 申請(qǐng)日期2011年11月23日 優(yōu)先權(quán)日2011年11月23日
發(fā)明者孫丕春, 孫典文 申請(qǐng)人:中國(guó)神華煤制油化工有限公司, 中國(guó)神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司, 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司