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      一種醋酸乙烯-乙烯共聚乳液廢水的處理方法

      文檔序號:4832803閱讀:452來源:國知局

      專利名稱::一種醋酸乙烯-乙烯共聚乳液廢水的處理方法
      技術領域
      :本發(fā)明屬環(huán)境保護領域,特別針對醋酸乙烯-乙烯共聚乳液廢水的一種處理方法。
      背景技術
      :醋酸乙烯-乙烯共聚乳液(VinylAcetate-EthyleneCopolymerEmulsion)簡稱VAE乳液,共聚物中醋酸乙烯含量一般在70。/。一95。/。(wt)之間。VAE乳液屬于水基性膠粘劑即以水作為分散介質,無健康危害,是環(huán)境友好型粘合劑,廣泛應用于膠粘劑、涂料、織物加工、紙加工、建筑等領域。在日益注重環(huán)境保護的今天,以水為基料的VAE乳液越來越受到大家的歡迎,VAE乳液的產量每年以20%的速度遞增,但是在VAE乳液的生產過程中,貯槽、管道、設備等不可避免的粘上VAE乳液,因此清洗反應系統(tǒng)、產品貯槽、輸送管道及設備便產生VAE乳液廢水。由于VAE乳液中的乳化劑作用,廢水呈穩(wěn)定的乳液狀,且COD值比較高,一般以103104mg丄-l計,濁度也達到103NTU以上,可生化性差,故較難處理,一般不宜直接排入常規(guī)的廢水處理系統(tǒng),需要單獨進行處理。目前尚未有針對VAE乳液廢水特點的處理方法,因此,多參照其他乳化廢水的處理方法,主要有混凝、沉淀、過濾、超濾膜、化學氧化、氣浮等混凝法是向乳液廢水中投加鋁鹽、鐵鹽等無機混凝劑,利用它們壓縮雙電層、吸附電中和、吸附架橋、網捕巻掃等作用,達到破乳、混凝的目的。該法操作簡單、處理工藝比較成熟,在實際應用較多,但是在實際運用中,多采用單一的普通混凝劑,存在投藥量大、沉淀污泥量大、處理效果不理想等問題,而且其占地面積較大,基建費用較高。超濾膜法是在一定的壓差和紊流流動的情況下,利用超濾膜將廢水中分子量較大的物質截留下來,達到凈化廢水的目的。超濾膜法處理乳化廢水,不需要化學藥劑,電力消耗小,設備占地面界校,維護管理方便,處理效果好,但是由于現(xiàn)在主要是采用有機超濾膜抗抗有機污染能力差,處理乳液廢水易污染,清洗周期短,而且需要較嚴格的預處理,雖然已有抗有機物污染的無機超濾膜,如陶瓷膜等,但處于研究中,而且無機膜的價格要比有機膜貴23倍?;瘜W氧化法是通過氧化還原反應,將廢水中的有機物分解為小分子有機物以及無機化的方法。主要有Fenton法、濕式氧化法等,可以將難降解的乳化廢水中的有機污染物,徹底分解為水和二氧化碳等無機離子。該法處理效果好,占地面積小,但是存在處理成本較高,對處理設備的要求高等問題,限制了其在實際工程中的應用。氣浮法在乳化廢水處理中也使用較多,利用氣浮裝置產生的微小氣泡,通過粘附作用將已經脫穩(wěn)的膠體顆粒帶出水面,形成浮渣。氣浮法具有占地面積小、設備簡單、處理效果好等優(yōu)點,該方法中,乳化廢水的破乳是關鍵,需要針對不同廢水的特點,投加不同的混凝劑進行破乳;同時微氣泡直徑的控制也很重要。目前在實際應用中,處理VAE乳液廢水的混凝劑和處理工藝參數(shù),多參照處理其它乳化廢水的工藝,存在處理效果不理想,混凝劑投藥量大,浮渣量大等問題。因此需要研制出針對VAE乳液廢水的高效混凝劑,同時對處理工藝的參數(shù)進行優(yōu)化,使VAE乳液廢水得到有效處理。
      發(fā)明內容本發(fā)明針對VAE乳液廢水處理中存在的一系列問題,提供了一種處理經濟有效,運行簡單的VAE乳液廢水的處理方法。采用本發(fā)明方法,可使原水CODcr為1000-5000mg/l,濁度為960-4500NTU范圍內的VAE乳液廢水的CODcr去除率達到98。/。以上,濁度去除率達到99%以上,達到《污水綜合排放標準》GB8978-1996中要求的一級排放標準,處理后的出水,如經簡單的處理,即可達到回用水的要求,可以實現(xiàn)廢水的循環(huán)利用。本發(fā)明具體方案如下醋酸乙烯-乙烯共聚乳液廢水首先進入混合反應器,同時投加高效混凝劑,混合20-30s之后,投加助凝劑,在137-258s—'的速度梯度G值范圍內,攪拌6-10min之后,進入氣浮池;氣液混合泵在O.3-0.4MPa壓力下,40%-50%回流比的范圍內,吸入回流水和空氣,產生含大量微氣泡的溶氣水;溶氣水與混合出水,在氣浮池中充分混合,進行5-10min的共聚氣??;所述的高效混凝劑成分的重量百分比如下三氯化鐵80-90%,硫酸鈉3-8%,硫酸鉀2-6%,四硼酸鈉0-5%,硫酸鐵2-8%。實際應用時,應配成40-50g/L濃度的水溶液投加。所述助凝劑是陽離子型聚丙烯酰胺,與高效混凝劑的投藥重量比控制在1:125-1:80范圍內。所述設備為常規(guī)水處理設備。為達到預期的效果,實際應用中,應同時滿足上述要求。本發(fā)明的優(yōu)點是1、處理效果穩(wěn)定可靠、經濟高效,經本發(fā)明方法處理VAE乳液廢水,出水可達到《污水綜合排放標準》GB8978-1996中要求的一級排放標準。2、高效混凝劑的使用,大大降低了投藥量,同時減少了浮渣量,使處理成本明顯降低,具有較好的社會效益和經濟效益。3、本發(fā)明的處理工藝,可根據(jù)VAE乳液廢水的濃度不同,對處理藥劑投量,工藝參數(shù)等進行靈活調節(jié),均可達到預期的效果。圖1為本發(fā)明的處理方法流程示意圖。其中1、混合反應器;2、氣浮池;3、氣液混合泵具體實施例方式實施例1:本實施例中,原水COD3085mg/L,濁度2635NTU,pH值為7.28。在G值為215s-l條件下,投加復合高效混凝劑(組成見附表l)125mg/L,25s后投加陽離子型聚丙烯酰胺1.5mg/1,攪拌時間8min;控制氣浮裝置的氣浮壓力為0.3MPa,回流比50%;混凝出水與溶氣水,混合時間10min,對出水水質指標進行檢測,COD降為55.28mg/L,濁度降為6.0NTU。設備運行良好,出水水質穩(wěn)定。實施例2:本實施例中,原水COD3612mg/L,濁度3210NTU,pH值為7.18。在G值為215s-l條件下,投加復合高效混凝劑(組成見附表l)225mg/L,30s后投加陽離子型聚丙烯酰胺2.5mg/1,攪拌時間8min;控制氣浮裝置的氣浮壓力為0.35MPa,回流比50%;混凝出水與溶氣水,混合時間10min,對出水水質指標進行檢測,COD降為55.30mg/L,濁度降為5.5NTU。設備運行良好,出水水質穩(wěn)定。實施例3:本實施例中,原水COD4906mg/L,濁度4510NTU,pH值為7.10。在G值為258s-l條件下,投加復合高效混凝劑(組成見附表l)300mg/L,30s后投加陽離子型聚丙烯酰胺3.2mg/1,攪拌時間10min;控制氣浮裝置的氣浮壓力為0.4MPa,回流比50%;混凝出水與溶氣水,混合時間10min,對出水水質指標進行檢測,COD降為55.36mg/L,濁度降為6.5NTU。設備運行良好,出水水質穩(wěn)定。實施例4:本實施例中,原水COD2021mg/L,濁度1280NTU,pH值為7.28。在G值為215s-l條件下,投加復合高效混凝劑(組成見附表l)115mg/L,20s后投加陽離子型聚丙烯酰胺lmg/1,攪拌時間8min;控制氣浮裝置的氣浮壓力為0.3MPa,回流比40%;混凝出水與溶氣水,混合時間7min,對出水水質指標進行檢測,COD降為53.60mg/L,濁度降為4.0NTU。設備運行良好,出水水質穩(wěn)定。實施例5:本實施例中,原水COD1065mg/L,濁度960.6NTU,pH值為7.29。在G值為137s-l條件下,投加復合高效混凝劑(組成見附表l)100mg/L,20s后投加陽離子型聚丙烯酰胺0.8mg/1,攪拌時間6min;控制氣浮裝置的氣浮壓力為0.3MPa,回流比40%;混凝出水與溶氣水,混合時間5min,對出水水質指標進行檢測,COD降為51.60mg/L,濁度降為3.0NTU。設備運行良好,出水水質穩(wěn)定。附表l高效復合混凝劑的組分及含量配比(單位為重量百分比)<table>tableseeoriginaldocumentpage6</column></row><table>權利要求1、一種醋酸乙烯-乙烯共聚乳液廢水的處理方法,其特征在于,包括以下步驟醋酸乙烯-乙烯共聚乳液廢水首先進入混合反應器,同時投加高效混凝劑,混合20-30s之后,投加助凝劑,在137-258s-1的速度梯度值范圍內,攪拌6-10min之后,混合出水進入氣浮池;氣液混合泵在0.3-0.4MPa壓力下,40%-50%回流比的范圍內,吸入回流水和空氣,產生含大量微氣泡的溶氣水;上述溶氣水與上述混合出水在氣浮池中充分混合,進行5-10min的共聚氣?。凰龅母咝Щ炷齽┑闹亓堪俜直葹槿然F80-90%,硫酸鈉3-8%,硫酸鉀2-6%,四硼酸鈉0-5%,硫酸鐵2-8%,配成40-50g/L濃度的水溶液投加;所述助凝劑是陽離子型聚丙烯酰胺,與高效混凝劑的投藥重量比控制在1∶125-1∶80范圍內。全文摘要本發(fā)明屬于環(huán)境保護領域。目前醋酸乙烯-乙烯共聚(簡稱VAE)乳液廢水處理多參照其他乳化廢水的工藝,存在混凝劑投藥量大,浮渣量大等問題。VAE乳液廢水首先進入混凝攪拌裝置,同時投加高效混凝劑,混凝20-30s之后投加助凝劑,137-258s<sup>-1</sup>的速度梯度值下攪拌6-10min之后進入氣浮池;氣液混合泵在0.3-0.4MPa壓力下,40%-50%回流比的范圍內,吸入回流水和空氣產生溶氣水;廢水與溶氣水同時進入氣浮池混合,進行5-10min的共聚氣??;高效混凝劑重量百分比為三氯化鐵80-90%,硫酸鈉3-8%,硫酸鉀2-6%,四硼酸鈉0-5%,硫酸鐵2-8%,配成40-50g/L濃度的水溶液投加;助凝劑是陽離子型聚丙烯酰胺,與高效混凝劑的投藥比控制在1∶125-1∶80。本發(fā)明出水達到GB8978-1996中要求的一級排放標準,效果穩(wěn)定高效,處理成本低。文檔編號C02F9/02GK101172723SQ20071017608公開日2008年5月7日申請日期2007年10月19日優(yōu)先權日2007年10月19日發(fā)明者彭永臻,方克華,星李,李圭白,楊艷玲申請人:北京工業(yè)大學
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