專利名稱:煉廠重油裂解廢水脫臭處理系統(tǒng)及其處理方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種廢水脫臭處理系統(tǒng),本發(fā)明還涉及一種廢水脫臭處理方法。
背景技術(shù):
重油裂解(主要為延遲焦化)是渣油加工的重要手段,焦化處理渣油的過程中需大量冷焦水、切焦水,使用后的冷焦水、切焦水中含有硫化氫、硫醇、硫醚、二硫化物、氨、揮發(fā)酚、苯類、苯胺類等具有臭味的物質(zhì)。由于冷焦水、切焦水在延遲焦化裝置中循環(huán)使用,使具有惡臭的物質(zhì)在冷焦水、切焦水中富集,并散發(fā)到大氣中,形成惡臭,造成環(huán)境污染。相關(guān)的文獻(xiàn)可以參考《節(jié)能與環(huán)?!?008(11)中張鐵剛等所著的“延遲焦化裝置的節(jié)水措施”,也可以參考《山東化工》2007 36(7)中魏緒玲等所著的“延遲焦化冷焦水中揮發(fā)烴的處理方法簡述”。因此,冷焦水、切焦水循環(huán)使用一段時間后需排出裝置,同時補充無臭或低臭的工業(yè)水。顯然,外排的重油裂解廢水是一種高濃度且具有惡臭的廢水。目前煉廠對該廢水的處理主要是直接處理法、稀釋處理法。直接處理法是將該廢水直接排入煉廠污水處理場處理,這種處理方式常常沖擊污水處理場,破壞污水處理場的正常運行。稀釋處理法是將該高濃度廢水與濃度較低廢水(如污水處理場出水)混合,使該廢水得以有效稀釋,滿足污水處理場對進場廢水的要求。稀釋處理法避免了高濃度廢水對污水處理場的沖擊,但大大增加了污水處理場的負(fù)荷。循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器是一種改進型的曝氣生物濾池,采用隔離筒(又稱曝氣筒或?qū)Я魍?將曝氣區(qū)和生物氧化區(qū)分開。曝氣筒內(nèi)為曝氣區(qū),筒外為生物氧化區(qū)。曝氣筒內(nèi)設(shè)有曝氣裝置,廢水與空氣在此混合并充氧,混合流體向上流動,廢水與空氣在曝氣筒上緣分離,空氣從反應(yīng)器上方出口排出,而已充氧的廢水落入生物氧化反應(yīng)區(qū);生物反應(yīng)區(qū)內(nèi)填充填料(作為微生物生長的載體),廢水向下穿過填料層,與填料上生長的微生物充分接觸,并通過微生物的新陳代謝作用而降解。相關(guān)文獻(xiàn)可以參考《化工學(xué)報》2012,63(10)中陳英等所著的“循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的流體力學(xué)和傳質(zhì)特性”。目前,如何利用循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器來對煉廠重油裂解廢水進行水質(zhì)處理,使其達(dá)到污水處理場進場要求,或使廢水脫臭成為無臭或低臭的工業(yè)水,還沒有相關(guān)文獻(xiàn)公開,需要研究人員作出研究和總結(jié)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是針對上述的技術(shù)現(xiàn)狀而另外提供一種煉廠重油裂解廢水脫臭處理系統(tǒng)。本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是針對上述的技術(shù)現(xiàn)狀而提供一種環(huán)保且處理效果佳的煉廠重油裂解廢水脫臭處理系統(tǒng)。本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是針對上述的技術(shù)現(xiàn)狀而另外提供一種煉廠重油裂解廢水脫臭處理方法。本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是針對上述的技術(shù)現(xiàn)狀而提供一種環(huán)保且處理效果佳的煉廠重油裂解廢水脫臭處理方法。本發(fā)明解決上述技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案為一種煉廠重油裂解廢水脫臭處理系統(tǒng),其特征在于包括廢水罐,用于存儲煉廠重油裂解廢水;進氣管,能提供新鮮空氣;一級循環(huán) 曝氣生物反應(yīng)器,具有一級進水口、一級出水口、一級空氣進口及一級出氣口,前述的一級進水口與前述廢水罐的出水口連接,前述的一級空氣進口與前述的進氣管連接;二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器,具有二級進水口、二級出出口、二級空氣進口及二級出氣口,前述的二級進水口與前述一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的一級出水出口連接,前述的二級空氣進口與前述的進氣管連接,泥水分離罐,具有進水口和出水口,前述泥水分離罐的進水口與前述二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的二級出水口連接;以及出水罐,與前述泥水分離罐的出水口連接。所述的脫臭處理系統(tǒng)還包括廢水收集管,該廢水收集管通過第一廢水管與一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的底部連接,通過第二廢水管與二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的底部連接,通過第三廢水管與泥水分離罐的底部連接,并且,前述的第一廢水管、第二廢水管及第三廢水管上均設(shè)有第一常閉水閥。所述的一級出水口上連接有一級出水管,所述的二級出水口上連接有二級出水管,前述的一級出水管與廢水收集管之間連接有第四廢水管、前述的二級出水管與廢水收集管之間連接有第五廢水管,并且,前述的第四廢水管和第五廢水管上均設(shè)有第二常閉水閥。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)異?;蛐枰獧z修時,整個系統(tǒng)關(guān)閉,打開第一常閉水閥和第二常閉水閥,將系統(tǒng)內(nèi)的廢水引到廢水收集管內(nèi)。為實現(xiàn)反沖洗功能,所述的出水罐的出水口與所述的一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器之間分別連接有一級反沖洗水管和二級反沖洗水管,并且,前述的一級反沖洗水管和二級反沖洗水管均設(shè)有第三常閉水閥。所述的進氣管與所述的一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器之間分別連接有一級反沖洗氣管和二級反沖洗氣管,并且,前述的一級反沖洗氣管和二級反沖洗氣管上均設(shè)有常閉氣閥。反沖洗時,關(guān)閉整個系統(tǒng),同時開啟相關(guān)水閥和氣閥,即可實現(xiàn)。一種利用脫臭處理系統(tǒng)進行水質(zhì)處理的方法,其特征在于包括如下步驟①掛膜馴化,對一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器采用接種掛膜方式進行硫細(xì)菌馴化;②廢水依次經(jīng)過廢水罐、一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器、二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器、泥水分離罐及出水罐。作為優(yōu)選,所述一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的水力停留時間為24小時,所述一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的水力停留時間為16 24小時。進一步,所述一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器包括殼體、設(shè)于殼體內(nèi)的曝氣筒及設(shè)于曝氣筒內(nèi)的曝氣裝置,前述殼體具有進水口和出水口,前述殼體的內(nèi)壁與曝氣筒的外壁之間具有間隔而形成生物氧化區(qū),該生物氧化區(qū)內(nèi)填充有供微生物生長的填料,該填料由上層的陶粒層和下層的碎石層組成,前述曝氣筒靠近底部具有與生物氧化區(qū)相通的回流孔,前述殼體的直徑為1800mm,高1800mm,前述填料高度為1100mm,前述碎石層的高度為100mm,前述曝氣筒的內(nèi)徑為140_,所述二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)與一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器結(jié)構(gòu)一直,并且,所述一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的空氣流量均為0. 45m3/h。作為優(yōu)選,所述出水罐的出水口與所述的一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器之間分別連接有一級反沖洗水管和二級反沖洗水管;所述的進氣管與所述的一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器之間分別連接有一級反沖洗氣管和二級反沖洗氣管;前述的一級反沖洗水管和二級反沖洗水管均設(shè)有第三常閉水閥,前述的一級反沖洗氣管和二級反沖洗氣管上均設(shè)有常閉氣閥;一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的反沖洗周期為2 3d,二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的反沖洗周期為:T5d,反沖洗時間為l(Tl5min,反沖洗氣體積流量為2 2. 5m3/h,反沖洗排水量為20 25L/ 次。 作為優(yōu)選,所述的煉廠重油裂解廢水中硫化物為5(Tll5mg/L、氨氮為5(Tll0mg/L、COD為190(T3500mg/L、pH為7. 5 9及惡臭強度為4 5級。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點在于采用循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器來處理廢水脫臭處理,處理后、COD明顯降低、惡臭明顯減輕,可以到達(dá)廢水預(yù)處理目的,能有效地降低對污水處理場的沖擊。
圖I為煉廠重油裂解廢水脫臭處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。圖2為圖I中一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意圖。圖3為硫化物去除情況曲線圖。圖4為氨氮去除情況曲線圖。圖5為COD去除情況曲線圖。圖6為廢水惡臭去除情況曲線圖。圖7為一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器生物膜的顯微照片。圖8為二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器生物膜的顯微照片。圖9為二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器生物膜上的微生物的顯微照片。
具體實施例方式以下結(jié)合附圖實施例對本發(fā)明作進一步詳細(xì)描述。如圖I所示,煉廠重油裂解廢水脫臭處理系統(tǒng)包括廢水罐3、進氣管4、一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器I、二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器2、泥水分離罐5、出水罐6及廢水收集管7。廢水罐3用于存儲煉廠重油裂解廢水,出水口加裝有進料泵31 ;進氣管4能提供新鮮空氣,連接有鼓風(fēng)機43。一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器I具有一級進水口、一級出水口、一級空氣進口及一級出氣口,一級進水口與廢水罐3的出水口連接,前述的一級空氣進口與前述的進氣管連接;二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器2具有二級進水口、二級出水口、二級空氣進口及二級出氣口,二級進水口與一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器I的一級出水出口連接,二級空氣進口與進氣管4連接。泥 水分離罐5具有進水口和出水口,泥水分離罐5的進水口與二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器2的二級出水口連接。出水罐6與泥水分離罐5的出水口連接。廢水收集管7通過第一廢水管71與一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器I的底部連接,通過第二廢水管52與二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器2的底部連接,通過第三廢水管73與泥水分離罐5的底部連接,第一廢水管71、第二廢水管72及第三廢水管73上均設(shè)有第一常閉水閥81。一級出水口上連接有一級出水管91,二級出水口上連接有二級出水管92,一級出水管91與廢水收集管7之間連接有第四廢水管74,二級出水管92與廢水收集管7之間連接有第五廢水管75,并且,第四廢水管74和第五廢水管75上均設(shè)有第二常閉水閥82。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)異常或需要檢修時,整個工藝流程關(guān)閉,打開第一常閉水閥和第二常閉水閥,將系統(tǒng)內(nèi)的廢水引到廢水收集管內(nèi)。出水罐6的出水口與一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器I和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器2之間反沖洗水管,反沖洗水管上設(shè)有常閉水閥84,反沖洗水管又包括并聯(lián)連接有一級反沖洗水管61和二級反沖洗水管62。一級反沖洗水管61和二級反沖洗水管62上分別設(shè)有第三常閉水閥83。進氣管4與一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器I和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器2之間并聯(lián)連接有一級反沖洗氣管41和二級反沖洗氣管42,一級反沖洗氣管41和二級反沖洗氣管42上分別設(shè)有常閉氣閥85。一級反沖洗水管61、二級反沖洗水管62及一級反沖洗氣管41和二級反沖洗氣管42都埋設(shè)于反應(yīng)器的碎石層內(nèi)。需要進行反沖洗時,整個工藝流程關(guān)閉,打開常閉氣閥85,進行氣體反沖洗,打開第三常閉水閥83則進行水的反沖洗。如圖2所示,一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器I包括殼體la、設(shè)于殼體Ia內(nèi)的曝氣筒2a及設(shè)于曝氣筒2a內(nèi)的曝氣裝置,殼體Ia具有進水口和出水口,殼體I的內(nèi)壁與曝氣筒2a的外壁之間具有間隔而形成生物氧化區(qū),該生物氧化區(qū)內(nèi)填充有供微生物生長的填料3a,該填料3a由上層的陶粒層和下層的碎石層組成,曝氣筒2a靠近底部具有與生物氧化區(qū)相通的回流孔21a,曝氣裝置包括伸入曝氣筒的曝氣管4a及設(shè)于曝氣管4a端部的曝氣頭5a。二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器結(jié)構(gòu)參考一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器。處理步驟①掛膜馴化,對一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器采用接種掛膜方式進行硫細(xì)菌馴化;②廢水依次經(jīng)過廢水罐、一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器、二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器、泥水分離罐及出水罐。I. I試驗工藝流程工藝流程如圖I所示,兩級生物反應(yīng)器結(jié)構(gòu)一致。單級反應(yīng)器直徑400mm,高1800mm,由聚氯乙烯(PVC)制成。內(nèi)裝國產(chǎn)陶粒填料,陶粒粒徑3飛mm、表觀密度I. 5^1. 6g/cm3、堆積密度0. 6^1. 2g/cm3 ;裝填高度1100mm,填料層底部為IOOmm的碎石層,曝氣筒內(nèi)徑為140mm,因曝氣實現(xiàn)廢水的充氧和提氣作用,廢水自下而上流動,廢水在填料區(qū)則自上而下流動,使被處理廢水不斷經(jīng)過曝氣充氧-反應(yīng)降解過程。I. 2試驗用水
試驗用水為某煉廠重油裂解(延遲焦化)廢水,其COD質(zhì)量濃度190(T3500mg/L ;硫化物質(zhì)量濃度5(Tll5mg/L ;氨氮質(zhì)量濃度5(Tll0mg/L ;pH7. 5^9. 0 ;廢水外觀為淺黃棕色,惡臭強度為4飛級。I. 3掛膜馴化循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的啟動采用接種掛膜方式,將來自某煉廠污水處理場的生物活性污泥投入反應(yīng)器中,使微生物在反應(yīng)器內(nèi)附著在填料上生長。分析出水的硫化物、C0D、惡臭強度等級等指標(biāo)。馴化7 8天后,一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的硫化物去除率達(dá)90%以上,表明硫細(xì)菌馴化完成,但廢水仍具有惡臭(惡臭強度為4 4.5級);馴化20天后,二級出水的COD有明顯降解、廢水惡臭明顯減輕(惡臭強度為cTl. 5級),表明生物反應(yīng)器掛膜和馴化完成。I. 4分析方法COD采用微波消解分光光度法,硫化物采用碘量法;氨氮采用水楊酸分光光度法;PH采用電極法;水中溶解氧(DO)采用便攜式溶解氧儀(JPB-607,上海雷磁儀器廠);惡臭強度采用我國北京市制定的惡臭強度分類法。2結(jié)果與討論2. I水力停留時間HRT對污水處理效果影響保持一級和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的曝氣量不變,即均為0. 45m3/h。通過改變處理量來改變處理時間(即水力停留時間HRT),考察了 HRT分別為32h、24h、16h (即處理量分別為3. 75L/h、5. 00L/h、7. 50L/h)時各污染物的處理效果,如表I和表2所示。為方便操作,首先進行一級反應(yīng)停留時間因素考察,將一級反應(yīng)出水儲存在中間罐中。儲存在中間罐中的廢水作為二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的進水。表I不同HRT對廢水處理效果的影響(一級反應(yīng))
廢水流 W HflT/ 硫化物/mgl:1itti.mgl,—1COD/maJ;1惡54/級 DO/mg.L“
1 h li*^iis/k Fm a ^i "12 除 a* m ^ it 迸 i 5^^
率/% 水水 率:%水率M 永水 部 S
3.7532 113 S 95,6 擁 24284 4 M3 5 3 6,4 2,735.00 24 92 4 95.5 79 29 63.3 3518 61S 82.4 5 15 5.95 234750 16 97 47 5L5 72 56 222 31IJ 1145 63.2 5 4 5-58 2.33表2不同HRT對廢水處理效果的影響(二級反應(yīng))
成水流!ii IIRT/ 硫化物/ingJ :_^UA'nigJ1_COD'ing.l1_惡!>!;/級丨Xynig.l/1
/m'-h-1 h li*~Hs水太除 m iii FlirIiiiis FlTli iii ii~
水水:¥水4v%水水部部
3.7532 13 IJ H7.7 351071.4611210 65.63.5 I6,4 3,5!
5.冊 24 17 1.7 *)(U) 381463.1590236 ).()3.5 I6.423,21
7.5 16 15 2.3 H4.7 332039,3 12*J151.73,5 2,5(kW2M由表I可知,隨HRT增加,廢水與生物膜接觸的時間延長,各污染物的去除效果也相應(yīng)提高。當(dāng)HRT為16h時,各污染物的處理效果較低,廢水仍具有強烈的惡臭,反應(yīng)器內(nèi)廢水的濃度高(若反應(yīng)器看作全混流反應(yīng)器,則器內(nèi)COD與出水濃度一致,即濃度高達(dá)1000mg/L以上),遠(yuǎn)高于微生物能承受的濃度,生物降解過程受阻,實際上在連續(xù)進水24h后,出水COD濃度高達(dá)1700mg/L,生物氧化體系崩潰;當(dāng)HRT增加到24h,各污染物去除效果明顯上升;HRT繼續(xù)增加到32h,各污染物去除效果增加幅度明顯減緩。以上結(jié)果表明,一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器比較適宜的HRT為24h。由表I可知,反應(yīng)器頂部(即填料層表面)的DO均大于反應(yīng)器底部(填料層底部)的D0,且兩處的DO均大于2mg/L。根據(jù)曝氣循環(huán)反應(yīng)器特點,廢水在反應(yīng)區(qū)(即填料層)內(nèi)自上而下穿過填料過程中,因微生物消耗水中的氧,使廢水中的DO不斷減少,使填料層表面的DO最大,填料層底部的DO最小,現(xiàn)填料層底部的DO大于2mg/L,表明反應(yīng)器內(nèi)DO充足,生物膜好氧氧化廢水中的各污染物質(zhì)。HRT為16h,盡管反應(yīng)器中有充足的氧,C0D、氨氮去除率卻明顯偏低,表明廢水中除氨氮外還有其它難好氧氧化的污染物,反應(yīng)時間不足時,去除效果較差。利用循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器處理煉廠廢堿水,在HRT為2飛h的情況下,硫化物去除率就達(dá)到了 95%以上,可能是重油裂解廢水中的某些污染物會影響硫細(xì)菌的活性,使HRT為16h時重油裂解廢水的硫化物去除率僅為51. 5%。 由表2可知,在實驗范圍內(nèi),二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器出水中硫化物濃度均為2mg/L左右,與HRT關(guān)系不大,二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器出水的惡臭強度在2. 5級以下(我國《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定一類區(qū)惡臭排放限值為2. 5級)。HRT從16h增加到24h,氨氮去除率明顯增加(從39. 3%增加到63. 1%),COD去除率變化幅度不大(從51. 7%增加到60. 0%),HRT從24h增加到32h,氨氮去除率增加幅度放緩(從63. 1%增加到71. 4%),COD去除率增加幅度也下降(從60. 0%增加到75. 6%)。從HRT對二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器出水硫化物濃度、惡臭強度的影響角度分析,HRT為16h則可,但從HRT對氨氮、COD去除率的影響角度分析,HRT為24h比較合適。由于一級、二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)尺寸相同,兩者HRT相同則便于操作,確定二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的HRT為24h。2. 2空氣曝氣量對處理效果的影響空氣曝氣量可調(diào)節(jié)水中DO (溶氧量)濃度和液相循環(huán)量大小,影響廢水處理效果。試驗條件是HRT為24h,空氣曝氣量分別為0. 30m3/h、0. 45m3/h、0. 6m3/h,如表3和表4所示。反應(yīng)器中的液相循環(huán)量用特制的液體接收裝置測定。表3空氣曝氣量對廢水處理效果影響(一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器)
權(quán)利要求
1.一種煉廠重油裂解廢水脫臭處理系統(tǒng),其特征在于包括 廢水罐,用于存儲煉廠重油裂解廢水; 進氣管,能提供新鮮空氣; 一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器,具有一級進水口、一級出水口、一級空氣進口及一級出氣口,前述的一級進水口與前述廢水罐的出水口連接,前述的一級空氣進口與前述的進氣管連接; 二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器,具有二級進水口、二級出出口、二級空氣進口及二級出氣口,前述的二級進水口與前述一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的一級出水出口連接,前述的二級空氣進口與前述的進氣管連接; 泥水分離罐,具有進水口和出水口,前述泥水分離罐的進水口與前述二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的二級出水口連接;以及 出水罐,與前述泥水分離罐的出水口連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的煉廠重油裂解廢水脫臭處理系統(tǒng),其特征在于所述的脫臭處理系統(tǒng)還包括廢水收集管,該廢水收集管通過第一廢水管與一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的底部連接,通過第二廢水管與二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的底部連接,通過第三廢水管與泥水分離罐的底部連接,并且,前述的第一廢水管、第二廢水管及第三廢水管上均設(shè)有第一常閉水閥。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的煉廠重油裂解廢水脫臭處理系統(tǒng),其特征在于所述的一級出水口上連接有一級出水管,所述的二級出水口上連接有二級出水管,前述的一級出水管與廢水收集管之間連接有第四廢水管、前述的二級出水管與廢水收集管之間連接有第五廢水管,并且,前述的第四廢水管和第五廢水管上均設(shè)有第二常閉水閥。
4.根據(jù)權(quán)利要求I所述的煉廠重油裂解廢水脫臭處理系統(tǒng),其特征在于所述的出水罐的出水口與所述的一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器之間分別連接有一級反沖洗水管和二級反沖洗水管,并且,前述的一級反沖洗水管和二級反沖洗水管均設(shè)有第三常閉水閥。
5.根據(jù)權(quán)利要求I或4所述的煉廠重油裂解廢水脫臭處理系統(tǒng),其特征在于所述的進氣管與所述的一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器之間分別連接有一級反沖洗氣管和二級反沖洗氣管,并且,前述的一級反沖洗氣管和二級反沖洗氣管上均設(shè)有常閉氣閥。
6.一種利用權(quán)利要求I所述的脫臭處理系統(tǒng)進行水質(zhì)處理的方法,其特征在于包括如下步驟 ①掛膜馴化,對一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器采用接種掛膜方式進行硫細(xì)菌馴化; ②廢水依次經(jīng)過廢水罐、一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器、二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器、泥水分離罐及出水罐。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的方法,其特征在于所述一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的水力停留時間為24小時,所述一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的水力停留時間為16 24小時。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的方法,其特征在于所述一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器包括殼體、設(shè)于殼體內(nèi)的曝氣筒及設(shè)于曝氣筒內(nèi)的曝氣裝置,前述殼體具有進水口和出水口,前述殼體的內(nèi)壁與曝氣筒的外壁之間具有間隔而形成生物氧化區(qū),該生物氧化區(qū)內(nèi)填充有供微生物生長的填料,該填料由上層的陶粒層和下層的碎石層組成,前述曝氣筒靠近底部具有與生物氧化區(qū)相通的回流孔,前述殼體的直徑為1800mm,高1800mm,前述填料高度為1100mm,前述碎石層的高度為100_,前述曝氣筒的內(nèi)徑為140_,所述二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)與一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器結(jié)構(gòu)一直,并且,所述一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的空氣流量均為O. 45m3/h。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的方法,其特征在于所述出水罐的出水口與所述的一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器之間分別連接有一級反沖洗水管和二級反沖洗水管;所述的進氣管與所述的一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器和二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器之間分別連接有一級反沖洗氣管和二級反沖洗氣管;前述的一級反沖洗水管和二級反沖洗水管均設(shè)有第三常閉水閥,前述的一級反沖洗氣管和二級反沖洗氣管上均設(shè)有常閉氣閥; 一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的反沖洗周期為2 3d,二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器的反沖洗周期為T5d,反沖洗時間為l(Tl5min,反沖洗氣體積流量為2. 5m3/h,反沖洗排水量為20 25L/ 次。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的方法,其特征在于所述的煉廠重油裂解廢水中硫化物為50 115mg/L、氨氮為 5(Tll0mg/L、C0D 為 190(T3500mg/L、pH 為 7. 5 9 及惡臭強度為 4 5 級。
全文摘要
一種煉廠重油裂解廢水脫臭處理系統(tǒng),包括依次連接的廢水罐、進氣管、一級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器、二級循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器、泥水分離罐及出水罐。本發(fā)明還公開了利用該脫臭處理系統(tǒng)進行水質(zhì)處理的方法。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的優(yōu)點在于采用循環(huán)曝氣生物反應(yīng)器來處理廢水脫臭處理,處理后、COD明顯降低、惡臭明顯減輕,可以到達(dá)廢水預(yù)處理目的,能有效地降低對污水處理場的沖擊。
文檔編號C02F9/14GK102976556SQ201210506118
公開日2013年3月20日 申請日期2012年11月29日 優(yōu)先權(quán)日2012年11月29日
發(fā)明者陳英, 陳東, 王路輝, 楊賀群, 林偉幫, 李琪琪 申請人:浙江海洋學(xué)院