一種焦化廢水深度處理后回用的方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于水處理設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域。
【背景技術(shù)】
[0002] 鋼鐵工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),隨著行業(yè)的不斷發(fā)展,環(huán)境污染問題越來 越得到人們的重視,尤其是焦化廢水的達標排放及回用成為研究的熱點。焦化廢水是在煤 煉焦和化工產(chǎn)品精制過程中產(chǎn)生的廢水,其成分復(fù)雜、波動范圍很大、有毒有害。目前所采 用的較多處理方法分為兩級,一級處理指高濃度廢水中污染物的回收利用,包括氨水脫酚、 氨水蒸餾、終冷水脫氰等。二級處理主要指酚氰廢水無害化處理,以活性污泥法為主,還包 括一些生物強化技術(shù)。由于焦化廢水含有大量的難以生物降解的多環(huán)和含氮雜環(huán)芳香族化 合物,因此二級處理后廢水中的COD和氨氮等污染物均難以達標排放,無法滿足日益提高 的環(huán)保要求。
[0003] 為了進一步強化焦化廢水的出水水質(zhì),通常采用增設(shè)三級處理的方法。常用的方 法包括絮膜分離法、吸附法、凝法和化學(xué)氧化法等。其中的物理法雖然設(shè)備簡單、投資節(jié)省、 操作方便,但去除效果十分有限。而化學(xué)氧化法去除效果明顯,能將有機物轉(zhuǎn)化為無機物, 但是化學(xué)藥劑用量較大,運輸、存儲和使用均存在一定的危險性。
[0004]《遼寧省地方標準》(DB21/1627-2008)對廢水中的COD最高允許排放濃度為50mg/ L,因此傳統(tǒng)的兩級焦化廢水處理工藝均難以達標排放。因此開發(fā)經(jīng)濟、高效的焦化廢水三 級深度處理工藝,具有重要的現(xiàn)實意義。
[0005] 1、專利申請?zhí)?01210408539. 1 :-種焦化廢水深度處理后回用的方法。此發(fā)明工 藝采用的是以活性炭過濾為主的集成深度處理工藝。雖然此工藝處理效果明顯,能夠有效 的減少后續(xù)脫鹽處理的投資費用,但是活性炭在使用中存在不斷流失和需要活化的缺點, 大大提1? 了該工藝的運行成本。
[0006] 2、專利CN102358634A:-種焦化廢水的深度處理方法。此發(fā)明的方法是首先向生 化處理后的焦化廢水中投加陽離子表面活性劑和膨潤土,攪拌后再投加混凝劑,靜置沉淀 后所得上清液即為深度處理后的廢水。雖然此發(fā)明原料易得,操作簡單,對苯并芘具有很好 的去除效果,但是總體COD的去除效率較低,僅為55%左右。
[0007] 3、李婭.采用工業(yè)焦粉處理焦化廢水的研究.碩士論文,2010.此篇文章采用工 業(yè)焦粉對湘鋼焦化生物脫酚出口廢水進行吸附深度處理,但處理后的廢水出水僅達到國家 污水綜合排放標準(GB8978-1996) -級指標,同時由于采用的工藝單一且焦粉的吸附能力 有限,所以焦粉的使用壽命很短,需要頻繁的更換。
[0008]4、專利CN101077815A:-種焦化廢水深度處理方法。此發(fā)明將PFASSB作為絮凝 齊U,采用粉煤灰-生石灰作為吸附劑,進入吸附床之前調(diào)節(jié)PH至酸性,應(yīng)用此組合工藝來處 理焦化二級出水。雖然此工藝運行管理較為簡單,運行成本較為節(jié)省,但是出水COD僅能達 到污水綜合排放標準(GB8978-96)中的一級排放標準。
[0009] 5、馮玉軍,操衛(wèi)平,李自樹,朱勇.物化法處理焦化廢水及回用新技術(shù).能源環(huán) 境保護,2005, 19(2) :39-42。此篇文章針對焦化廢水治理技術(shù)的現(xiàn)狀和存在問題,提出一 種"物化法處理焦化廢水及回用"新技術(shù),闡述了其工藝原理和特點;以四川川威集團博威 燃化有限公司為例,介紹了一條焦化廢水的示范工程的實施狀況,并對新技術(shù)做出了初步 的經(jīng)濟分析。采用新技術(shù)處理焦化廢水并回用,具有很高的可行性,不僅可以實現(xiàn)廢水零排 放的目標,而且可以降低廢水處理和工業(yè)用水成本。但是存在對大氣造成二次污染的問題。
[0010] 6、劉憲,李婭,沈毅,包建國,楊運泉.焦粉吸附法深度處理焦化生化廢水的研 究.工業(yè)安全與環(huán)保.2008, 34(11),19-22.文章提出利用焦粉代替常規(guī)活性炭對該廢水進 行二次吸附深度處理的方法,吸附后的焦化廢水COD彡100mg/L,色度去除率達60%以上。 此工藝很難實現(xiàn)《遼寧省地方標準》(DB21/1627-2008)對廢水中的COD排放要求。
[0011] 7、CN200610043520.6 :物化法焦化酚氰廢水處理工藝及專用設(shè)備。此專利主要涉 及一種物化法焦化酚氰廢水處理工藝,其流程為:氣浮脫油一鐵凝脫硫脫氰一焦炭吸附過 濾脫除懸浮沉淀物一解吸法脫除NH/-N-臭氧氧化脫除酚及有機物,處理后的廢水用作焦 化廠洗煤、熄焦的補充水。此方法不但工藝流程較長,而且存在一定的局限性,對于難降解 有機物的去除不明顯。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0012] 針對目前日趨嚴格的環(huán)境保護政策要求,有助于實現(xiàn)生態(tài)文明建設(shè),本發(fā)明提出 了一種混凝沉淀、焦粉吸附和低壓膜過濾組合工藝深度處理焦化廢水的方法。此種工藝可 以有效的降低處理后廢水的總有機碳(TOC)含量,實現(xiàn)廢水達標排放目標,同時為后續(xù)的脫 鹽工藝奠定基礎(chǔ)。
[0013] 本發(fā)明的技術(shù)方案是:針對傳統(tǒng)生化工藝(AVo)處理后的焦化廢水,依次采用中 間水池+混凝沉淀池+四級焦粉吸附罐+低壓膜過濾器的組合工藝,具體如下:
[0014]A.生化處理后的焦化廢水首先進入中間水池,對水質(zhì)波動范圍較大的污水能夠起 到均勻調(diào)節(jié)的作用,有效降低后續(xù)工序的沖擊負荷;
[0015]B.廢水由泵注入混凝沉淀池的上部,在攪拌條件下與所加藥劑混合后進行混凝沉 淀反應(yīng)。所加藥劑種類和濃度分別為,聚合氯化鋁鐵為80-140mg/L,聚丙烯酰胺為2-4mg/ L,沉淀時間為40-90min。該工藝主要是進一步去除廢水中的懸浮物;
[0016] C.混凝沉淀池出水由泵注入焦粉吸附罐,該工藝采用四級串聯(lián)運行方式,每級均 為上進下出,總停留時間為l-2h。降低溶解性COD類物質(zhì)的含量,強化出水水質(zhì),利用焦粉 的吸附能力去除廢水中微小的有機和無機懸浮顆粒;
[0017] D.焦粉吸附后的出水由泵打入低壓膜過濾器。低壓膜采用纖維材料,工作壓力為 0. 21-0. 23MPa,孔隙率為83%?87%,其表面通常能將極其微小的物質(zhì)吸附,對焦化廢水中 的難降解有機污染物具有去除效果,停留時間為20-30min。
[0018] 通過上述的三種工藝協(xié)同作用,強化了出水水質(zhì),不僅實現(xiàn)了廢水達標排放而且 為后續(xù)的脫鹽處理提供了條件。
[0019] 本發(fā)明的優(yōu)點及效果在于,通過混凝沉淀、焦粉吸附和低壓膜過濾組合工 藝作為深度處理焦化廢水。廢水經(jīng)過處理后,出水COD可以達到《遼寧省地方標準》 (DB21/1627-2008)的排放標準的要求,COD彡50mg/L。對于國家的生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友 好型企業(yè)的建設(shè)都具有現(xiàn)實意義。為產(chǎn)生重污染水的鋼鐵企業(yè)來講提供了一種高效的、廉 價的處理方法,對于改善重工業(yè)周邊環(huán)境具有顯著的經(jīng)濟和社會社會效益。
【附圖說明】
[0020] 圖1為具體實施時的工藝流程圖。
【具體實施方式】
[0021] 本發(fā)明是針對傳統(tǒng)生化工藝(AVo)處理后的焦化廢水,依次采用中間水池+混凝 沉淀池+四級焦粉吸附罐+低壓膜過濾器的組合工藝,以下結(jié)合圖1說明介紹本發(fā)明的最 佳實施方式:
[0022] 實施例1
[0023] 調(diào)節(jié)池中的生化處理后的焦化廢水由泵注入混凝沉淀池,在攪拌的狀態(tài)下投入反 應(yīng)藥劑,聚合氯化錯鐵80mg/L,聚丙烯酰胺2mg/L,沉淀時間為40min;混凝沉淀池出水注入 焦粉吸附罐,吸附停留時間為Ih;焦粉吸附罐出水由泵打入低壓膜過濾器,水力停留時間 為20min,低壓膜過濾器出水即為深度處理后的焦化廢水。
[0024] 實施例2
[0025] 調(diào)節(jié)池中的生化處理后的焦化廢水由泵注入混凝沉淀池,在攪拌的狀態(tài)下投入反 應(yīng)藥劑,聚合氯化鋁鐵ll〇mg/L,聚丙烯酰胺3mg/L,沉淀時間為70min;混凝沉淀池出水注 入焦粉吸附罐,吸附停留時間為1.5h;焦粉吸附罐出水由泵打入低壓膜過濾器,水力停留 時間為25min,低壓膜過濾器出水即為深度處理后的焦化廢水。
[0026] 實施例3
[0027] 調(diào)節(jié)池中的生化處理后的焦化廢水由泵注入混凝沉淀池,在攪拌的狀態(tài)下投入反 應(yīng)藥劑,聚合氯化錯鐵140mg/L,聚丙烯酰胺4mg/L,沉淀時間為90min;混凝沉淀池出水注 入焦粉吸附罐,吸附停留時間為2h;焦粉吸附罐出水由泵打入低壓膜過濾器,水力停留時 間為30min,低壓膜過濾器出水即為深度處理后的焦化廢水。
[0028] 經(jīng)過分析測試,此發(fā)明處理后的焦化廢水COD小于50mg/L,揮發(fā)酚小于0?lmg/L, 石油類小于2mg/L,氨氮小于8mg/L,T0C小于20mg/L,具體值如表1所示。工藝出水水質(zhì)達 到《遼寧省地方標準》(DB21/1627-2008)的要求,并且能夠為后續(xù)的脫鹽工藝應(yīng)用提供條 件。
[0029] 表1各實施例對污染物的去除效果
【主權(quán)項】
1. 一種焦化廢水深度處理后回用的方法,其特征在于,針對傳統(tǒng)生化工藝(AVo)處理 后的焦化廢水,依次采用中間水池+混凝沉淀池+四級焦粉吸附罐+低壓膜過濾器的組合 工藝,具體如下: A. 生化處理后的焦化廢水首先進入中間水池; B. 廢水由泵注入混凝沉淀池的上部,在攪拌條件下分別加入聚合氯化鋁鐵和聚丙烯酰 胺,兩者濃度分別為80-140mg/L和2-4mg/L,沉淀時間為40-90min ; C. 混凝沉淀池出水由泵注入焦粉吸附罐,該工藝采用四級以上串聯(lián)運行方式,每級均 為上進下出,總停留時間為l_2h ; D. 焦粉吸附后的出水由泵打入低壓膜過濾器,低壓膜采用纖維材料,工作壓力為 0. 21-0. 23MPa,孔隙率為83%?87%,停留時間為20-30min。
【專利摘要】本發(fā)明公開一種焦化廢水深度處理后回用的方法,針對傳統(tǒng)生化工藝(A2/O)處理后的焦化廢水,依次采用中間水池+混凝沉淀池+四級焦粉吸附罐+低壓膜過濾器的組合工藝,具體如下:生化處理后的焦化廢水首先進入中間水池,在攪拌條件下與所加藥劑混合后進行混凝沉淀反應(yīng)。所加藥劑分別為聚合氯化鋁鐵和聚丙烯酰胺,沉淀時間為40-90min。混凝沉淀池出水由泵注入焦粉吸附罐,吸附后的出水由泵打入低壓膜過濾器,工作壓力為0.21-0.23MPa,孔隙率為83%~87%,停留時間為20-30min。本發(fā)明廢水處理后COD≤50mg/L。為產(chǎn)生重污染水的鋼鐵企業(yè)來講提供了一種高效的、廉價的處理方法,對于改善重工業(yè)周邊環(huán)境具有顯著的經(jīng)濟和社會社會效益。
【IPC分類】C02F9-04
【公開號】CN104556459
【申請?zhí)枴緾N201310470888
【發(fā)明人】胡紹偉, 陳鵬, 王勇, 王飛, 王永, 徐偉, 劉芳
【申請人】鞍鋼股份有限公司
【公開日】2015年4月29日
【申請日】2013年10月10日