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      常減壓裝置“三頂”氣在線脫硫及增壓利用方法

      文檔序號:5055157閱讀:1633來源:國知局
      專利名稱:常減壓裝置“三頂”氣在線脫硫及增壓利用方法
      技術領域
      本發(fā)明涉及一種氣體管道在線脫除硫化 氫方法,具體涉及常減壓裝置“三頂”氣在 線脫硫及增壓利用的方法。
      背景技術
      在常減壓裝置生產過程中,原油中部分硫化物在高溫條件下轉化成硫化氫,存在 于常減壓裝置“三頂”氣中(初餾塔頂氣、常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器尾氣),硫化 氫含量高達幾萬 幾十萬ppm(v)。硫化氫具有極強毒害性,潮濕的硫化氫對碳鋼極具腐蝕 性,燃燒后生成二氧化硫對大氣造成污染;含硫化氫瓦斯氣體泄露和排放,會產生廠區(qū)惡臭 現象,威脅著人身安全和裝置安全生產。常減壓裝置生產時產生的“三頂”氣是熱值很高的可燃性氣體,其中初餾塔頂氣帶 壓排放,采用的處理工藝是直接進本裝置加熱爐燃燒,或者是密閉排放出常減壓裝置;常壓 塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器尾氣的排放壓力為微正壓,采用的處理工藝是高點放空。目 前各煉油企業(yè)出于安全環(huán)保要求,部分常減壓裝置增設了 “三頂”氣回收設施,采用氣體緩 沖罐、氣體壓縮機、冷卻器等設備,將常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器尾氣密閉集中回 收升壓至燃料氣脫硫裝置。一些常減壓裝置受場地條件制約,無法增設“三頂”氣回收設施。燃料氣脫硫裝置采用的生產工藝大部分為塔式胺法脫硫工藝,工藝設備包括氣 體緩沖罐、氣體壓縮機、冷卻器、脫硫塔、胺液罐、胺液泵、胺液分離器。氣體緩沖罐一般定壓 為250kPa (絕),收集各裝置排放壓力大于250kPa (絕)氣體,利用氣體壓縮機升壓、冷卻后 進氣體脫硫塔,脫除氣體中硫化氫,氣液分離后進300 600kPa (絕)全廠燃料氣管網,作 為燃料氣供煉油廠各裝置加熱爐使用。氣體脫硫塔有填料塔、板式塔和噴淋塔等多種類型, 脫硫塔采用的脫硫劑絕大部分為甲基二乙醇胺溶劑,脫硫塔內胺液與含硫化氫氣體接觸, 甲基二乙醇胺與硫化氫發(fā)生縮合反應,吸收氣體中的硫化氫,達到凈化氣體的目的。吸收硫 化氫后的胺溶去胺液再生裝置,在再生塔內加熱解析出高濃度的酸性氣,去硫磺回收裝置 作為原料,獲取經濟效益,再生后的胺液循環(huán)使用。由上可以看出目前采用的常減壓裝置“三頂”氣回收及利用方法,工藝流程長、工 藝設備多、系統(tǒng)管道長、占地廣、投資大、運行時需要消耗大量的電能和循環(huán)冷卻水。2006年廣州石化800萬噸/年常減壓裝置采用實用新型專利“減頂增壓脫硫成 套設備”(專利號ZL200520134557. 0),對減壓塔頂氣進行增壓脫硫回收利用。其工藝流 程是胺液自系統(tǒng)管網至胺液罐儲存,通過高壓胺液泵升壓去胺液冷卻器冷卻,利用高壓胺 液作為工作流體,采用噴射器引流減壓塔頂氣,進行混合脫除硫化氫,氣液混合物回到胺液 罐分液,脫硫后減頂氣有一定的升壓,經胺液聚結器再次脫除胺液后,氣體壓力為微正壓, 進減壓爐四個專用低壓燃氣火嘴燃燒,胺液通過胺液泵升壓至胺液再生裝置。該套設施將 減壓塔頂氣硫化氫含量由二十萬ppm(v)降至幾百個ppm(v),未達到燃料氣中硫化氫含量 > IOOppm(ν)的煉油行業(yè)標準;胺液耗用量大大超出了正常胺液耗用量;運行時出現過胺 液發(fā)泡、跑胺現象;同時也未解決初餾塔頂氣、常壓塔頂氣、后冷凝器尾氣含硫化氫的問題。

      發(fā)明內容
      本發(fā)明所要解決的技術問題一是提供一種對常減壓裝置“三頂”氣在線脫除硫化 氫的方法,脫硫后的“三頂”氣達到燃料氣中硫化氫含量氺IOOppm(ν)的煉油行業(yè)標準;二 是提供一種對“三頂”氣進行增壓方法,滿足加熱爐燃氣火嘴穩(wěn)定燃燒的壓力要求。為解決上述技術問題,本發(fā)明常減壓裝置“三頂”氣在線脫硫及增壓利用方法,包 括如下步驟①分別在常減壓裝置“三頂”氣(初餾塔頂氣、常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器尾氣)的輸送管道上安裝氣體流量計、胺液霧化噴頭,自系統(tǒng)管網來的胺液進入胺液罐 中,胺液由胺液泵升壓至每個胺液流量調節(jié)閥,調節(jié)每股胺液流量后,分別進入安裝在“三 頂”氣輸送管道中心位置的胺液霧化噴頭,噴射霧化胺液,霧化胺液與氣體混合,脫除每股 氣體中的硫化氫;②脫硫后的初餾塔頂氣經過胺液分離器旋流分液處理后,利用其自身的壓力進常 減壓裝置加熱爐燃燒;③脫硫后的常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器尾氣分別自流進胺液罐,液滴在 胺液罐內進行自然沉降分離,利用進常減壓裝置加熱爐壓力為300 600kPa(絕)的燃料 氣作為工作流體,由噴射器引流胺液罐內氣液分離后的氣體,經提高壓力的氣體與燃料氣 混合后進常減壓裝置加熱爐燃燒。甲基二乙醇胺吸收硫化氫的化學機理在酸性氣體中,硫化氫是一種提供質子的 酸,在與甲基二乙醇胺反應時會經由質子轉移反應形成硫化氫根離子,此反應快速,幾乎瞬 間反應,反應為縮合反應,反應式=(CH3)N(CH2CH2OH) 2+H2S = (CH3) N. H2S. (CH2CH2OH)20 本發(fā) 明利用甲基二乙醇胺與硫化氫發(fā)生縮合反應,反應快速機理,在氣體輸送管道中心位置安 裝胺液霧化噴頭噴射霧化貧液,加大傳質表面積,使甲基二乙醇胺與氣體中的硫化氫充分 接觸,脫除氣體中的硫化氫。霧化噴頭產品成熟、規(guī)格型號齊全、體積小巧,通常運用于氣體 脫硫噴淋塔中,其噴霧角度一般在90° 130°之間。本發(fā)明步驟①所述的胺液霧化噴頭采用空心圓錐噴頭,將噴霧角度設計在10° 60°之間,胺液進入該噴頭內腔,形成強烈旋轉,噴射出一個均勻的空心霧化錐體,噴射出 的胺液霧化液滴直徑在0. 3 1. 2mm之間,胺液噴射方向同氣體流向,最大限度減少流體壓 力損失。本發(fā)明步驟①所述的氣體流量信號控制胺液流量調節(jié)閥的自動控制方法,是因為 常減壓裝置加工的原油中硫含量一定時,“三頂”氣中硫化氫含量基本穩(wěn)定,當常減壓裝置 加工量發(fā)生變化時,“三頂”氣的氣量也隨之波動。通過氣體流量計監(jiān)控氣體流量的變化量, 并將監(jiān)控信號傳輸至胺液流量調節(jié)閥,及時調整胺液流量,控制胺液霧化噴頭噴射量,即能 確保凈化后氣體中硫化氫含量氺lOOppm(v),又能減少胺液消耗量。本發(fā)明步驟②所述的胺液分離器內部由若干個旋流管集成,旋流管主要由分離 錐、尾管和溢流口等部分組成。含液氣體在一定的壓力作用下從旋流管進口沿切線方向進 入旋流管的內部進行高速旋轉,經分離錐后因流道截面的改變,使液流增速并形成螺旋流 態(tài),當氣體進入尾錐后因流道截面的進一步縮小,旋流速度繼續(xù)增加,在分離器的內部形成 了一個穩(wěn)定的離心力場和壓力變化區(qū)域,氣體在錐管的中心區(qū)聚結成氣芯,自溢流口排出,從而液體和氣體的分離。C4以上的烴類易造成胺液發(fā)泡,旋流管針對泡沫進行破泡分液,避 免胺液的“跑損”。該旋流胺液分離器已成功運用于多套燃料氣脫硫裝置,旋流胺液分離器 分液的壓力降氺5kPa,脫液后氣體中帶液量氺20mg/L。本發(fā)明步驟②所述的脫硫后初餾塔頂氣體利用方法初餾塔頂氣體經過冷卻、初 頂回流罐氣液分離后,排放壓力約為250 450kPa(絕)。初餾塔頂氣經過在線脫硫、胺液 分離器旋流分液處理后,壓力降氺20kPa ;扣除接至加熱爐輸送管道、阻火器等的壓力降, 進加熱爐燃氣火嘴前壓力可保證在200 400kPa (絕),滿足加熱爐燃氣火嘴穩(wěn)定燃燒的壓 力要求。本發(fā)明步驟③所述的采用燃料氣引流胺液罐內凈化氣體混合、增壓利用方法常 減壓裝置生產時常壓爐、減壓爐燃料氣來自300 600kPa(絕)全廠燃料氣管網,需減壓后 方可使用;常壓爐、減壓爐消耗的燃料氣量,一般高于常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器 尾氣發(fā)生量的十幾倍以上,足以滿足引流常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器尾氣用量。本 發(fā)明利用常壓爐、減壓爐使用的300 600kPa(絕)燃料氣作為工作流體,采用噴射器引流 胺液罐中分離出的凈化后氣體,保持胺液罐的壓力為微負壓;凈化后氣體經過胺液罐上部 設置帶破沫網的分離器進行再次氣液分離,確保凈化后的氣體帶液量氺20mg/L ;凈化后氣 體與燃料氣混合后壓力高于200kPa(絕),可滿足加熱爐燃 氣火嘴穩(wěn)定燃燒的壓力要求?!俺p壓裝置‘三頂’氣體在線脫硫及增壓利用方法”與現有的“常減壓裝置‘三 頂’氣回收利用工藝”相比具有以下有益效果常減壓裝置“三頂”氣脫硫及利用直接在本 裝置完成,無系統(tǒng)管道;工藝流程短、設備少、占地面積小、投資低,尤其適合對老裝置改造; 電能消耗低、無循環(huán)冷卻水消耗、運行費用低。與現有的“減頂增壓脫硫成套設備”相比具 有以下有益效果增加了初餾塔頂氣、常壓塔頂氣、減壓塔后冷凝器尾氣的脫硫回收利用; 凈化后“三頂”氣體達標;脫硫效率高、胺液消耗量??;無高壓胺液泵、冷卻器、胺液聚結器, 電能消耗小、無循環(huán)冷卻水消耗,運行費用低。本發(fā)明全面系統(tǒng)解決了常減壓裝置“三頂”氣中硫化氫造成的危害,并使之得到最 經濟有效利用,完全符合常減壓裝置清潔生產標準,同時也降低了“三頂”氣排放的背壓,有 利于初餾塔、常壓塔、減壓塔操作穩(wěn)定。國內尚無先例,是一種切實可行、新的技術方案。


      附圖1 是本發(fā)明常減壓裝置‘三頂’氣在線脫硫及增壓利用方法工藝流程圖。圖中10_氣體流量計,11-初頂氣胺液霧化噴頭,12-初頂氣胺液流量調節(jié)閥, 13-胺液分離器,14-液位調節(jié)閥,21-常頂氣胺液霧化噴頭,22-常頂氣胺液流量調節(jié)閥, 31-后冷尾氣胺液霧化噴頭,32-后冷尾氣胺液流量調節(jié)閥,41-減頂氣胺液霧化噴頭, 42-減頂氣胺液流量調節(jié)閥,51-燃料氣噴射器,52-高壓瓦斯分液罐,61-胺液罐,62-胺液 泵,63-胺液液位調節(jié)閥,64-胺液流量調節(jié)閥。
      具體實施例方式現有的常減壓裝置初餾塔頂氣體經過冷卻、初頂回流罐氣液分離后,排放壓力為 250 450kPa(絕);常壓塔頂氣體經過冷卻、常頂回流罐氣液分離后,排放氣壓力為微正 壓;減壓塔頂氣體經過蒸汽抽射、冷卻至減頂油水分離罐氣液分離后,排放氣壓力為微正壓;減壓塔后冷凝器排放氣壓力為微正壓;這四股氣體排放的背壓直接影響到初餾塔、常 壓塔、減壓塔的塔頂壓力。因此在回收利用“常減壓裝置‘三頂’氣時,首要考慮的問題是不 能提高這四股氣體排放的背壓。本發(fā)明采用優(yōu)選方式一是利用初餾塔頂氣排放壓力,增加了在線脫硫、氣液分離 工序,達標后直接作為燃料氣供本裝置加熱爐使用。二是分別對常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及 后冷凝器尾氣進行單獨在線脫硫處理,氣液混合物分別自流進胺液罐,液滴在胺液罐內進 行自然沉降分離,利用常壓爐、減壓爐使用的300 600kPa(絕)燃料氣作為工作流體,采 用噴射器引流胺液罐中分離出的凈化后氣體,與燃料氣混合、增壓后進常減壓裝置加熱爐 燃燒,并保持胺液罐的壓力為微負壓。
      具體實施方式
      如下1、初餾塔頂氣在線脫硫及利用工藝技術方案本發(fā)明在初餾塔頂回流罐氣體出口壓控閥后管道上接一分支管,分支管安裝氣體 流量計10,依據初頂氣實際的變量,控制安裝在胺液管道上的初頂氣胺液流量調節(jié)閥12, 調節(jié)初頂氣胺液霧化噴頭11噴射量,初頂氣胺液霧化噴頭11安裝在初頂氣分支管道中心, 胺液霧化噴射方向同初頂氣流向一致,減少阻力降。夾帶有胺液的初頂氣進入胺液分離器 13中分液,凈化后的初頂氣自胺液分離器13頂部出至加熱爐火嘴燃燒。分離的胺液進入胺 液分離器13下部胺液區(qū),胺液分離器13底部排液管上安裝液位調節(jié)閥14,自動控制胺液區(qū) 液位高度,形成一個液封,防止初頂氣竄入胺液罐61,胺液流入胺液罐61儲存。初頂氣胺液霧化噴頭11 胺液霧化噴頭部件設計成一個帶法蘭蓋三通部件,方便 維修和快速更換。胺液分離器13 采用旋流分離技術來對氣體中夾帶的胺液進行回收。工藝性能保證脫硫、分液工序的壓力降氺20kPa ;凈化后的初頂氣中硫化氫含量 > IOOppm(ν);初頂氣脫液后氣體中帶液量氺20mg/L。2、常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器尾氣在線脫硫及增壓利用工藝技術方案本發(fā)明分別在常壓塔常頂回流罐、減壓塔減頂油水分離罐、減壓塔減頂后冷凝器 放空管道上接一分支管,并在各自分支管上安裝氣體流量計10 (常頂氣流量計、減頂氣流 量計、減頂后冷尾氣流量計),依據常頂氣、減頂氣、減頂后冷尾氣實際的變量,分別控制安 裝在胺液管道上常頂氣胺液流量調節(jié)閥22、減頂氣胺液流量調節(jié)閥42、后冷尾氣胺液流量 調節(jié)閥32,從而調節(jié)常頂氣胺液霧化噴頭21、減頂氣胺液霧化噴頭41、后冷尾氣胺液霧化 噴頭31的噴射量。胺液霧化噴頭21/41/31分別安裝在各自氣體分支管道中心,胺液霧化 噴射方向同氣體流向一致,減少阻力降;該三段脫硫管道靠近胺液罐61布置,保持一定的 坡度坡向胺液罐61,不允許出現液袋現象。夾帶有胺液的氣體在流速、重力以及壓差作用 下,分別自流進胺液罐61,液滴在胺液罐內進行自然沉降分離。本發(fā)明利用進常減壓裝置常壓爐、減壓爐使用的300 600kPa(絕)全廠燃料氣 管網中的燃料氣作為工作流體,采用燃料氣噴射器51引射胺液罐61內凈化后的常壓塔頂 氣、減壓塔頂氣及減頂后冷凝器尾氣,胺液罐61上部設置帶破沫網的分離器進行二次氣液 分離,胺液罐61內壓力可保持在微負壓狀態(tài)下。凈化后的氣體經過燃料氣噴 射器51與燃 料氣混合、增壓后,進已有的高壓瓦斯分液罐52,分液后進加熱爐燃燒。常頂氣胺液霧化噴頭21、后冷尾氣胺液霧化噴頭31、減頂氣胺液霧化噴頭41 胺 液霧化噴頭部件設計成一個帶法蘭蓋三通部件,方便維修和快速更換。
      工藝性能保證凈化后的氣體中硫化氫含量氺IOOppm(ν);凈化后的瓦斯氣中帶 液量氺20mg/L ;常頂回流罐、減頂油水分離罐及后冷凝器排放氣背壓不增加。3、胺液儲運部分
      胺液罐61容積按不小于15分鐘胺液需求量與氣液分離所需氣體空間之和考慮, 胺液罐61上安裝有液位儀,液位儀與胺液入口管道上胺液液位調節(jié)閥63連鎖,可以自動控 制胺液罐61液位高度,保證胺液需求量與氣液分離所需氣體空間。胺液泵62功能之一是控制胺液流量調節(jié)閥12/22/32/42閥前壓力,保證胺液霧化 噴頭噴射量和胺液霧化需要的壓力。功能之二是將胺液升壓至胺液再生裝置,胺液出裝置 管道上設置了胺液流量調節(jié)閥64,用于控制胺液的流量,保證胺液罐61內胺液有足夠濃度 吸附氣體中的硫化氫。
      權利要求
      一種常減壓裝置“三頂”氣在線脫硫及增壓利用方法,該方法包括如下步驟①自系統(tǒng)管網來的胺液進入胺液罐中,胺液由胺液泵升壓至每個胺液流量調節(jié)閥,調節(jié)每股胺液流量后,分別進入安裝在初餾塔頂氣、常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器尾氣輸送管道中心位置的胺液霧化噴頭,噴射霧化胺液,霧化胺液與氣體混合,脫除每股氣體中的硫化氫;②脫硫后的初餾塔頂氣經過胺液分離器旋流分液處理后,利用其自身的壓力進常減壓裝置加熱爐燃燒;③脫硫后的常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器尾氣分別自流進胺液罐,液滴在胺液罐內進行自然沉降分離,利用進常減壓裝置加熱爐絕對壓力為300~600kPa的燃料氣作為工作流體,由噴射器引流胺液罐內氣液分離后的氣體,經提高壓力的氣體與燃料氣混合后進常減壓裝置加熱爐燃燒。
      2.根據權利要求1中所述的常減壓裝置“三頂”氣在線脫硫及增壓利用方法,其特征在 于所述的胺液霧化噴頭為空心圓錐噴頭,并將噴霧角度設計在10° 60°之間,胺液霧 化液滴直徑控制在0. 3 1. 2mm之間,胺液噴射方向同氣體流向。
      3.根據權利要求1中所述的常減壓裝置“三頂”氣在線脫硫及增壓利用方法,其特征在 于在所述的初餾塔頂氣、常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器尾氣的輸送管道上分別安裝 氣體流量計,利用每個氣體流量信號控制對應的胺液流量調節(jié)閥,通過胺液流量調節(jié)閥及 時調整胺液霧化噴頭噴射量,控制凈化后氣體中硫化氫含量氺100ppm(v)。
      全文摘要
      本發(fā)明公開了一種常減壓裝置“三頂”氣在線脫硫及增壓利用方法,用于解決目前常減壓裝置的初餾塔頂氣、常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器尾氣中硫化氫含量高、回收利用成本高、高點放空等問題。本發(fā)明選用胺液霧化噴頭分別安裝在“三頂”氣輸送管道中心位置,采用氣體流量計信號自動控制胺液霧化噴頭噴射量,使得霧化胺液與氣體充分混合,脫除每股氣體中的硫化氫;脫硫后的初餾塔頂氣旋流分液后,利用其排放壓力直接供本裝置加熱爐使用;脫硫后的常壓塔頂氣、減壓塔頂氣及后冷凝器尾氣,采用燃料氣噴射器引流增壓、混合后供本裝置加熱爐使用,從而全面系統(tǒng)解決常減壓裝置“三頂”氣中硫化氫造成的危害,并使之得到最經濟有效利用。
      文檔編號B01D53/14GK101862578SQ201010199498
      公開日2010年10月20日 申請日期2010年5月31日 優(yōu)先權日2010年2月11日
      發(fā)明者張志宏, 董月勝, 陳群 申請人:安慶實華工程設計有限責任公司;陳群;張志宏
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