專利名稱:稀土萃取乳化物處理分離裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及一種稀土萃取乳化物處理分離裝置,適用于渣狀乳化物處理和舊有機(jī)處理的精細(xì)處理工藝。
背景技術(shù):
過去通過酸泡破乳處理出來的有機(jī)(P507),只能補(bǔ)充進(jìn)工藝要求低一些的釹釤生產(chǎn)線,這些舊有機(jī)一旦加入鈰鐠線、鑭鈰線將造成生產(chǎn)線部分有機(jī)難以分層,水相積壓,嚴(yán)重的會造成生產(chǎn)線紊亂,所以舊有機(jī)用量很少,必須不斷補(bǔ)充新的有機(jī),因此,處理出來的舊有機(jī)積壓了 10頓,這部分舊有機(jī)得不到利用,白白浪費掉了
實用新型內(nèi)容
·[0003]根據(jù)以上現(xiàn)有技術(shù)中的不足,本實用新型要解決的技術(shù)問題是提供一種結(jié)構(gòu)合理且能夠?qū)⑴f有機(jī)充分利用的稀土萃取乳化物處理分離裝置。本實用新型解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是所述的稀土萃取乳化物處理分離裝置,其特征在于包括沉降分離儲罐和帶有加溫層的調(diào)配罐,沉降分離儲罐連接水相料液管線和乳化物管線,乳化物管線上安裝機(jī)泵,乳化物管線末端接入調(diào)配罐中,調(diào)配罐上還連接有進(jìn)水管、進(jìn)鹽酸管和進(jìn)液堿管,調(diào)配罐內(nèi)部設(shè)有攪拌槳,調(diào)配罐底部排液口通過管線分別與廢水箱、料液回料池和有機(jī)回收箱連接。所述的調(diào)配罐是常壓搪瓷罐。通過稀土萃取乳化物處理分離裝置對乳化物和舊有機(jī)進(jìn)行處理的具體工藝如下I、將乳化物、舊有機(jī)集中到沉降分離儲罐,進(jìn)行澄清分層,將水相打到生產(chǎn)線中繼續(xù)利用,將乳化物通過機(jī)泵打到調(diào)配罐中進(jìn)行處理;2、向調(diào)配罐的乳化物進(jìn)行連續(xù)的酸泡-水洗-澄清-放料-放廢水,反復(fù)進(jìn)行幾次以后,將澄清好的有機(jī)調(diào)入有機(jī)回收箱中,剩余的渣狀乳化物進(jìn)行水洗后使其PH值在6-9之間,然后進(jìn)行適當(dāng)加溫,使溫度保持在50°C,然后加入液堿反萃,可以使渣狀乳化物變回液體有機(jī)形態(tài),之后進(jìn)行長時間的澄清,放掉廢渣,進(jìn)行舊有機(jī)的處理;3、舊有機(jī)的處理先開啟攪拌,加溫至60°C -80°C,停止攪拌,進(jìn)行水洗降溫,澄清24小時,然后進(jìn)行水洗-澄清,得到清亮的P507后,進(jìn)行酸化,備用,然后對有機(jī)進(jìn)行取樣小試,判斷有機(jī)的好壞。判斷過程如下在檢測有機(jī)濃度后,對有機(jī)進(jìn)行皂化,然后將有機(jī)與混合氯化稀土放入分液漏斗的進(jìn)行混合-靜置-分層實驗,觀察分層效果。通過本稀土萃取乳化物處理分離裝置處理好的有機(jī)皂化至32-35%,無乳化現(xiàn)象,與混合氯化稀土的分層澄清時間不超過5分鐘,且分層良好,界面清晰,可以直接用于所有萃取生產(chǎn)線。本實用新型所具有的有益效果是本稀土萃取乳化物處理分離裝置結(jié)構(gòu)合理,通過本裝置能夠?qū)θ榛镞M(jìn)行充分處理,使乳化物變回液體有機(jī)形態(tài),并對舊有機(jī)進(jìn)行處理得到較好有機(jī),并將有機(jī)直接用于所有萃取生產(chǎn)線,從而對料液和有機(jī)進(jìn)行回收利用,大大降低了生產(chǎn)成本。
圖I是本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。圖中1、水相料液管線;2、沉降分離儲罐;3、機(jī)泵;4、乳化物管線;5、調(diào)配罐;6、進(jìn)水管;7、進(jìn)鹽酸管;8、進(jìn)液堿管;9、攪拌槳;10、廢水箱;11、料液回料池;12、有機(jī)回收箱。
具體實施方式
以下結(jié)合附圖對本實用新型的實施例做進(jìn)一步描述如圖I所示,稀土萃取乳化物處理分離裝置,包括沉降分離儲罐2和帶有加溫層的調(diào)配罐5,沉降分離儲罐2連接水相料液管線I和乳化物管線4,乳化物管線4上安裝機(jī)泵3,乳化物管線4末端接入調(diào)配罐5中,調(diào)配罐上還連接有進(jìn)水管6、進(jìn)鹽酸管7和進(jìn)液堿管8,調(diào)配罐5內(nèi)部設(shè)有攪拌槳9,調(diào)配罐5底部排液口通過管線分別與廢水箱10、料液回料池11和有機(jī)回收箱12連接。其中,所述的調(diào)配罐5是常壓搪瓷罐。下面結(jié)合對乳化物和舊有機(jī)進(jìn)行處理的工藝對稀土萃取乳化物處理分離裝置進(jìn)行具體說明I、將乳化物、舊有機(jī)集中到沉降分離儲罐2,進(jìn)行澄清分層,將水相通過水相料液管線I送到生產(chǎn)線中繼續(xù)利用,將乳化物通過機(jī)泵3打到調(diào)配罐5中進(jìn)行處理;2、將鹽酸、水分別通過進(jìn)鹽酸管7、進(jìn)水管6送入調(diào)配罐5中,對乳化物進(jìn)行連續(xù)的酸泡-水洗-澄清-放料-放廢水,廢水放入廢水箱10中,反復(fù)進(jìn)行幾次以后,將澄清好的有機(jī)調(diào)入有機(jī)回收箱12中,剩余的渣狀乳化物進(jìn)行水洗后使其PH值在6-9之間,然后通過調(diào)配罐5所帶有的加溫層進(jìn)行適當(dāng)加溫,使溫度保持在50°C,然后通過進(jìn)液堿管8加入液堿反萃,使渣狀乳化物變回液體有機(jī)形態(tài),之后進(jìn)行長時間的澄清,放掉廢渣,進(jìn)行舊有機(jī)的處理;3、舊有機(jī)的處理先開啟攪拌槳9進(jìn)行攪拌,加溫至60°C -80°C,停止攪拌,進(jìn)行水洗降溫,澄清24小時,然后進(jìn)行水洗-澄清,得到清亮的P507后,進(jìn)行酸化,備用,然后對有機(jī)進(jìn)行取樣小試,判斷有機(jī)的好壞。具體判斷過程如下在檢測有機(jī)濃度后,對有機(jī)進(jìn)行皂化,然后將有機(jī)與混合氯化稀土放入分液漏斗的進(jìn)行混合-靜置-分層實驗,觀察分層效果O通過本稀土萃取乳化物處理分離裝置處理好的有機(jī)皂化至32-35%,無乳化現(xiàn)象,與混合氯化稀土的分層澄清時間不超過5分鐘,且分層良好,界面清晰,可以直接用于所有萃取生產(chǎn)線。經(jīng)測算,如果按每月處理30m3乳化物,約可以回收氯化稀土料液20m3,處理回收有機(jī)5-7m3,排放廢水約10m3,鹽酸和液堿用量分別為4m3和3m3。處理好的舊有機(jī)的濃度一般在I. 5mol左右,不用添加煤油,所以同時降低了煤油單耗。2011年度P507單耗為O. 00153噸,比去年O. 00283噸,下降了 45. 93%,全年共計節(jié)約有機(jī)27噸,煤油單耗O. 00655噸,比去年的O. 00824噸,下降了 20. 5%,全年共計節(jié)約煤油18噸,降低了生產(chǎn)成本。
權(quán)利要求1.一種稀土萃取乳化物處理分離裝置,其特征在于包括沉降分離儲罐(2)和帶有加溫層的調(diào)配罐(5),沉降分離儲罐(2)連接水相料液管線(I)和乳化物管線(4),乳化物管線(4)上安裝機(jī)泵(3),乳化物管線(4)末端接入調(diào)配罐(5 )中,調(diào)配罐(5 )上還連接有進(jìn)水管(6)、進(jìn)鹽酸管(7)和進(jìn)液堿管(8),調(diào)配罐(5)內(nèi)部設(shè)有攪拌槳(9),調(diào)配罐(5)底部排液口通過管線分別與廢水箱(10 )、料液回料池(11)和有機(jī)回收箱(12 )連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的稀土萃取乳化物處理分離裝置,其特征在于所述的調(diào)配罐(5)是常壓搪瓷罐。
專利摘要本實用新型適用于渣狀乳化物處理和舊有機(jī)處理的精細(xì)處理工藝,具體涉及一種稀土萃取乳化物處理分離裝置,包括沉降分離儲罐和帶有加溫層的調(diào)配罐,沉降分離儲罐連接水相料液管線和乳化物管線,乳化物管線上安裝機(jī)泵,乳化物管線末端接入調(diào)配罐中,調(diào)配罐上還連接有進(jìn)水管、進(jìn)鹽酸管和進(jìn)液堿管,調(diào)配罐內(nèi)部設(shè)有攪拌槳,調(diào)配罐底部排液口通過管線分別與廢水箱、料液回料池和有機(jī)回收箱連接。本裝置結(jié)構(gòu)合理,通過本裝置能夠?qū)θ榛镞M(jìn)行充分處理,使乳化物變回液體有機(jī)形態(tài),并對舊有機(jī)進(jìn)行處理得到較好有機(jī),并將有機(jī)直接用于所有萃取生產(chǎn)線,從而對料液和有機(jī)進(jìn)行回收利用,大大降低了生產(chǎn)成本。
文檔編號B01D17/05GK202671624SQ20122029423
公開日2013年1月16日 申請日期2012年6月21日 優(yōu)先權(quán)日2012年6月21日
發(fā)明者饒向東, 孫繼鋒, 呂友軍 申請人:淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司