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      爐外氨法脫硫加氨系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號:9737157閱讀:594來源:國知局
      爐外氨法脫硫加氨系統(tǒng)的制作方法
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本發(fā)明特別涉及一種爐外氨法脫硫加氨系統(tǒng)。
      【背景技術(shù)】
      [0002]爐外氨法脫硫工藝系統(tǒng)由煙氣系統(tǒng)、脫硫吸收濃縮氧化系統(tǒng)、脫硫劑儲存和輸送系統(tǒng)、氧化空氣系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、消防水系統(tǒng)、硫銨脫水系統(tǒng)、硫銨包裝貯存系統(tǒng)、儀表空氣系統(tǒng)等設(shè)備等組成。其中,脫硫吸收、氧化、濃縮系統(tǒng)主要在脫硫塔內(nèi)反應(yīng)完成,脫硫塔分三部分:吸收段、濃縮段、氧化段,主要工藝流程如下:
      [0003]鍋爐來的原煙氣首先進(jìn)入濃縮段對煙氣進(jìn)行降溫,料液濃縮結(jié)晶。
      [0004]然后煙氣向上進(jìn)入吸收段,循環(huán)泵的“加氨”料液打入脫硫塔內(nèi)的吸收段,形成霧狀噴淋,霧狀料液與原煙氣進(jìn)行反應(yīng),吸收煙氣中的SO2,生成亞硫酸銨,主要反應(yīng)為S02+H20+2NH3 = (NH4) 2S03
      [0005]亞硫酸銨料液在氧化段循環(huán)過程中,被不斷沖入壓縮空氣進(jìn)行氧化,生成硫酸銨,主要反應(yīng)為 2 (NH4) 2S03+02 = 2 (NH4) 2S04
      [0006]在煙氣溫度的蒸發(fā)作用下,濃縮段的料液濃度不斷增加,比重不斷增加,當(dāng)增值1.25g/l時,開始有硫酸銨結(jié)晶體產(chǎn)生,結(jié)晶固體含量達(dá)到15%時,由結(jié)晶泵將帶有固含量的料液打入后續(xù)處理系統(tǒng),進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)行固液分離,然后利用熱風(fēng)進(jìn)行烘干,最后進(jìn)入旋風(fēng)分離器、包裝機(jī),最終產(chǎn)品為含水量小于I %的硫酸銨,含氮量20%以上。
      [0007]在氧化、吸收循環(huán)系統(tǒng)中,循環(huán)料液是通過在氧化段內(nèi)的加氨小室進(jìn)行加氨的,通過泵前管道進(jìn)入循環(huán)泵,打入吸收段進(jìn)行霧狀噴淋,吸收煙氣中的S02。
      [0008]缺點(diǎn)1:該工藝系統(tǒng)不能及時有效的控制凈煙氣SO2,尤其是當(dāng)原煙氣SO2波動時,加氨劑量來不及調(diào)整,容易造成出口凈煙氣SO2超標(biāo)。另外,該系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)加氨自動化調(diào)節(jié)控制出口 SO2。
      [0009]導(dǎo)致原因:上述脫硫工藝流程中,液氨加入點(diǎn)在脫硫塔內(nèi)的加氨小室,液氨進(jìn)入加氨小室后首先與氧化段內(nèi)的料液進(jìn)行反應(yīng)、稀釋,然后再通過泵前管道、過濾器進(jìn)入循環(huán)泵,打入脫硫塔吸收段進(jìn)行霧狀噴淋,在整個過程中,進(jìn)口原煙氣的SO2是不確定的,加氨劑量靠加氨電動調(diào)節(jié)門的開度來調(diào)節(jié),由于液氨首先加入加氨小室,從反應(yīng)速度和時間上存在一定的遲緩,加氨調(diào)節(jié)門的開度調(diào)節(jié)滯后于原煙氣SO2的變化,所以容易造成出口凈煙氣SO2超標(biāo),更無法實(shí)現(xiàn)加氨自動化調(diào)節(jié)控制出口 S02。
      [0010]缺點(diǎn)2:該工藝系統(tǒng)易出現(xiàn)加氨過量現(xiàn)象,造成氨逃逸量過大,物料比低,煙囪出口拖尾嚴(yán)重,造成二次污染。
      [0011]導(dǎo)致原因:當(dāng)進(jìn)入脫硫塔的原煙氣SO2升高時,通過手動調(diào)節(jié)控制的出口凈煙氣SO2會隨之上升,加氨調(diào)節(jié)門必須加大開度,加大加氨劑量,當(dāng)原煙氣SO2降低時,由于該加氨調(diào)節(jié)方式存在滯后現(xiàn)象,導(dǎo)致加氨過量,多余的液氨會隨凈煙氣排入大氣,液氨與大氣中的水蒸氣形成氣溶膠,導(dǎo)致煙@拖尾,對大氣造成二次污染。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0012]針對上述系統(tǒng)存在的缺點(diǎn),本發(fā)明的主要目的:一是能有效的控制好凈煙氣的SO2,滿足環(huán)保新要求,達(dá)標(biāo)排放;二是實(shí)現(xiàn)加氨自動控制,平穩(wěn)自動的控制凈煙氣SO2,節(jié)約液氨用量,減少人力物力支出;三是通過平穩(wěn)的自動化控制和增設(shè)的水洗系統(tǒng),降低液氨的逃逸,提高液氨利用率,減少二次污染。
      [0013]技術(shù)方案改進(jìn)設(shè)計(jì)如下:爐外氨法脫硫加氨系統(tǒng),其特征在于:爐外氨法脫硫加氨系統(tǒng),其特征在于:將加氨點(diǎn)設(shè)在脫硫塔至循環(huán)泵入口之間的管道上,改進(jìn)后使加氨量跟隨原煙氣中二氧化硫含量自動調(diào)節(jié)。
      [0014]經(jīng)過試驗(yàn)論證,改進(jìn)后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,凈煙氣SO2控制平穩(wěn),完全能達(dá)到環(huán)保新要求(含200mg/Nm3)。并實(shí)現(xiàn)了加氨自動調(diào)節(jié),降低了氨逃逸,大大減輕了煙囪出口拖尾現(xiàn)象,將液氨利用率提高了 10%。
      [0015]本發(fā)明的有益效果是:將加氨點(diǎn)設(shè)在脫硫塔至循環(huán)泵入口之間的管道上,改進(jìn)后使加氨量跟隨原煙氣中二氧化硫含量自動調(diào)節(jié)。
      【附圖說明】
      [0016]圖1是本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖。
      【具體實(shí)施方式】
      [0017]根據(jù)圖1所示:本發(fā)明主要用于爐外氨法脫硫工藝系統(tǒng),脫硫劑為液氨,產(chǎn)品為硫酸銨,通過液氨與煙氣中的SO2反應(yīng)除去煙氣中的S02。通過實(shí)驗(yàn)論證,本發(fā)明能進(jìn)一步提聞液氨■的利用率,提聞脫硫、脫硝效率,減少氨1逃逸,提聞物料比。實(shí)現(xiàn)加氣自動調(diào)整控制,使鍋爐煙氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
      [0018]技術(shù)方案改進(jìn)設(shè)計(jì)如下:
      [0019]爐外氨法脫硫加氨系統(tǒng),其特征在于:爐外氨法脫硫加氨系統(tǒng),其特征在于:將加氨點(diǎn)(I)設(shè)在脫硫塔(2)至循環(huán)泵(3)入口之間的管道(4)上,改進(jìn)后使加氨量跟隨原煙氣中二氧化硫含量自動調(diào)節(jié)。
      [0020]經(jīng)過試驗(yàn)論證,改進(jìn)后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,凈煙氣SO2控制平穩(wěn),完全能達(dá)到環(huán)保新要求(含200mg/Nm3)o并實(shí)現(xiàn)了加氨自動調(diào)節(jié),降低了氨逃逸,大大減輕了煙囪出口拖尾現(xiàn)象,將液氨利用率提高了 10%。
      [0021]本發(fā)明的有益效果是:將加氨點(diǎn)設(shè)在脫硫塔至循環(huán)泵入口之間的管道上,改進(jìn)后使加氨量跟隨原煙氣中二氧化硫含量自動調(diào)節(jié)。
      【主權(quán)項(xiàng)】
      1.爐外氨法脫硫加氨系統(tǒng),其特征在于:將加氨點(diǎn)(I)設(shè)在脫硫塔(2)至循環(huán)泵(3)入口之間的管道(4)上,改進(jìn)后使加氨量跟隨原煙氣中二氧化硫含量自動調(diào)節(jié)。
      【專利摘要】本發(fā)明爐外氨法脫硫加氨系統(tǒng),其特征在于:爐外氨法脫硫加氨系統(tǒng),其特征在于:將加氨點(diǎn)設(shè)在脫硫塔至循環(huán)泵入口之間的管道上,改進(jìn)后使加氨量跟隨原煙氣中二氧化硫含量自動調(diào)節(jié)。經(jīng)過試驗(yàn)論證,改進(jìn)后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,凈煙氣SO2控制平穩(wěn),完全能達(dá)到環(huán)保新要求(≤200mg/Nm3)。并實(shí)現(xiàn)了加氨自動調(diào)節(jié),降低了氨逃逸,大大減輕了煙囪出口拖尾現(xiàn)象,將液氨利用率提高了10%。
      【IPC分類】B01D53/50, B01D53/78
      【公開號】CN105498487
      【申請?zhí)枴緾N201410505962
      【發(fā)明人】吳殿民, 史傳華, 劉汝國
      【申請人】華能泰安眾泰發(fā)電有限公司
      【公開日】2016年4月20日
      【申請日】2014年9月27日
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