專(zhuān)利名稱(chēng):酸焦油的回收處理方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明提供一種酸焦油的回收處理方法,屬于煉焦工藝技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
精苯酸焦油是許多焦化廠難于處理的廢物之一,國(guó)內(nèi)除了寶鋼等少數(shù)企業(yè)采用苯加氫工藝技術(shù),不產(chǎn)生酸焦油,大多數(shù)采用酸洗工藝的企業(yè),每年都有大量的酸焦油產(chǎn)生,因?yàn)閺拿簹庵谢厥盏拇直?,首先需?jīng)兩苯塔將之分離為輕苯和重苯,由于輕苯原料含有4-6%的不飽和化和物,在提取純產(chǎn)品之前,需加以酸洗凈化,以除去其中不飽和化合物及硫化物,由于這些不飽和化合物及硫化物的沸點(diǎn)與相應(yīng)的苯類(lèi)產(chǎn)品之間的沸點(diǎn)溫度相差很小,因此,不能用精餾的方法把它們分開(kāi),為了得到純凈的苯類(lèi)產(chǎn)品,必須用化學(xué)方法處理(酸洗)或加氫精制的方法將不飽和化合物及硫化物除去,這就產(chǎn)生了黑褐色的深度聚合物——酸焦油。酸焦油含有25%的苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、氫茚等,以及10%的水分和1.5-2%的灰分,密度為1.17~1.24克/m3,還含有其它聚合物31.2-34.6%,且不溶于水,但能使水染色,另酸焦油中含有強(qiáng)烈刺激味的硫化物,酸焦油比重大于1。酸焦油中既含有難溶的稠狀物和固體粉?;祀s的固態(tài)物質(zhì)----高分子聚合物,又含有液態(tài)的40%低濃度的硫酸及硫化物雜質(zhì)。固態(tài)物質(zhì)極易造成管道、設(shè)備的嚴(yán)重阻塞,而液態(tài)物質(zhì)的腐蝕性較強(qiáng),會(huì)直接影響管道、設(shè)備的使用壽命,且易造成環(huán)境污染?,F(xiàn)有的處理方法有中和法,即用廢堿中和后直接排放,這對(duì)河流的污染十分嚴(yán)重。還有就是用人工的方法將酸焦油中的液體物質(zhì)——酸水打撈到酸焦油池周?chē)?,然后靠自然揮發(fā)來(lái)處理,實(shí)際上酸水未處理。因此,現(xiàn)有技術(shù)仍沒(méi)能徹底解決酸焦油的問(wèn)題。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種能徹底解決酸焦油的方法,即分離酸焦油與酸水,使分離后的酸焦油與煤一起進(jìn)焦?fàn)t冶煉,酸水代替部分硫酸使用,使酸焦油變廢為寶。
本發(fā)明通過(guò)下列方法實(shí)現(xiàn)一種酸焦油的回收處理方法,其特征在于經(jīng)過(guò)下列工藝步驟A、按0.2-0.4噸/次的量,將酸焦油送入吹蒸釜中;B、在壓力為0.3-0.4MPa,溫度為90-100℃條件下,蒸吹1-2小時(shí);C、將混合物冷卻至45℃以下,即分離出酸焦油層和酸水層;D、將酸焦油送至煤中用于煉焦,酸水送至硫銨槽中取代部分硫酸使用;或者/和A、將酸焦油送入攪拌器中,按酸焦油∶氨水=1∶1-1.5的容積比,將含氨量為8克/升的氨水加入到酸焦油中,攪拌30-45分鐘;B、將A步驟的混合物加熱到80-95℃,自然靜止60-80分鐘,即分離出酸焦油層和酸水層;C、將酸焦油送至煤中用于煉焦,酸水送至硫銨槽中取代部分硫酸使用。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有下列優(yōu)點(diǎn)和效果1)充分結(jié)合現(xiàn)有工藝生產(chǎn)的自身性,采取了合理的優(yōu)化方式,即硫銨工藝使用濃硫酸吸收煤氣中的氨,使大量的酸水這一難題得到了徹底的消化,轉(zhuǎn)化,將廢物變成了“寶”,真正實(shí)現(xiàn)了資源的回收使用,循環(huán)利用,效果十分顯著,完全克服了現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法處理大量酸水的一大難題。
2)本發(fā)明方法使用后,整個(gè)工系的改進(jìn)只為局部改進(jìn),投資省、見(jiàn)效快。
3)酸水回送到硫銨槽中取代部分硫酸使用,在實(shí)現(xiàn)無(wú)外排污染物的同時(shí),又可回收大量的酸水,從而有效地降低硫銨系統(tǒng)原料的酸消耗,使硫銨的原料成本明顯降低,大大的降低了硫酸的消耗,使廢液轉(zhuǎn)變?yōu)橛杏玫奈镔|(zhì)。
4)酸焦油處理過(guò)程中,充分利用了自身產(chǎn)生的氨水來(lái)中和酸焦油,使酸水濃度降低到18%左右,一方面降低了其對(duì)設(shè)備、管道的腐蝕,另一方面減輕了生化處理廢水的負(fù)荷。
5)本發(fā)明方法使用后,既解決了酸焦油污染、阻塞管道和設(shè)備的難題,同時(shí)有效避免了酸焦油粘在運(yùn)煤皮帶上對(duì)其造成的腐蝕、污染,又將其摻混到配合煤中,使其起到粘結(jié)的作用,做到廢物利用,其綜合處理利用率達(dá)100%。
通過(guò)本發(fā)明的處理,使酸焦油這一有害物質(zhì)得到有效利用,徹底避免了外排污染環(huán)境的問(wèn)題,是一條值得推廣的處理污染物的有效途徑。
具體實(shí)施例方式
實(shí)施例1A、按0.2噸/次的量,將酸焦油送入吹蒸釜中;B、在壓力為0.3MPa,溫度為100℃條件下,蒸吹2小時(shí);C、將混合物冷卻至45℃以下,即分離出酸焦油層和酸水層;D、將酸焦油送至煤中用于煉焦,酸水送至硫銨槽中取代部分硫酸使用;E、將D過(guò)程的酸焦油再送入攪拌器中,按酸焦油∶氨水=1∶1的容積比,將含氨量為8克/升的氨水加入到酸焦油中,攪拌30分鐘;F、將E步驟的混合物加熱到80℃,自然靜止80分鐘,即分離出酸焦油層和酸水層;G、將酸焦油送至煤中用于煉焦,酸水送至硫銨槽中取代部分硫酸使用。
實(shí)施例2A、按0.4噸/次的量,將酸焦油送入吹蒸釜中;B、在壓力為0.4MPa,溫度為90℃條件下,蒸吹1小時(shí);C、將混合物冷卻至45℃以下,即分離出酸焦油層和酸水層;D、將酸焦油送至煤中用于煉焦,酸水送至硫銨槽中取代部分硫酸使用。
實(shí)施例3A、將輕苯洗滌后產(chǎn)生的酸焦油用泵送入洗滌器中,按酸焦油∶氨水=1∶1.5的容積比,將含氨量為8克/升的氨水緩緩加入到酸焦油中,啟動(dòng)泵使洗滌器中的液體進(jìn)行中和循環(huán)攪拌40分鐘;B、將蒸汽通入洗滌器中的管道內(nèi)對(duì)A步驟的混合物進(jìn)行間接加熱,使混合物溫度達(dá)到88℃,停止攪拌和加熱,使混合物在洗滌器中自然靜止70鐘,即分離出酸焦油層和酸水層;C、用泵將下部的酸水送至硫銨母液槽中取代部分硫酸使用,上部的酸焦油送至配合煤中用于煉焦。
權(quán)利要求
1.一種酸焦油的回收處理方法,其特征在于經(jīng)過(guò)下列工藝步驟A、按0.2-0.4噸/次的量,將酸焦油送入吹蒸釜中;B、在壓力為0.3-0.4MPa,溫度為90-100℃條件下,蒸吹1-2小時(shí);C、將混合物冷卻至45℃以下,即分離出酸焦油層和酸水層;D、將酸焦油送至煤中用于煉焦,酸水送至硫銨槽中取代部分硫酸使用;或者/和a、將酸焦油送入攪拌器中,按酸焦油∶氨水=1∶1-1.5的容積比,將含氨量為8克/升的氨水加入到酸焦油中,攪拌30-45分鐘;b、將A步驟的混合物加熱到80-95℃,自然靜止60-80分鐘,即分離出酸焦油層和酸水層;c、將酸焦油送至煤中用于煉焦,酸水送至硫銨槽中取代部分硫酸使用。
全文摘要
本發(fā)明提供一種酸焦油的回收處理方法,它將酸焦油送入攪拌器中,按酸焦油∶氨水=1∶1-1.5的容積比,將含氨量為8克/升的氨水加入到酸焦油中,攪拌30-45分鐘,并加熱到80-95℃,自然靜止60-80分鐘,即分離出酸焦油層和酸水層,將酸焦油送至煤中用于煉焦,酸水送至硫銨槽中取代部分硫酸使用。一則使大量的酸水這一難題得到了徹底的消化,轉(zhuǎn)化,將廢物變成了“寶”,真正實(shí)現(xiàn)了資源的回收使用,循環(huán)利用,效果十分顯著,完全克服了現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法處理大量酸水的一大難題,二則解決了酸焦油污染、阻塞管道和設(shè)備的難題,同時(shí)有效避免了酸焦油粘在運(yùn)煤皮帶上對(duì)其造成的腐蝕、污染,又將其摻混到配合煤中,使其起到粘結(jié)的作用,做到廢物利用,其綜合處理利用率達(dá)100%。
文檔編號(hào)C10B57/04GK1958724SQ20051004860
公開(kāi)日2007年5月9日 申請(qǐng)日期2005年11月4日 優(yōu)先權(quán)日2005年11月4日
發(fā)明者張昆華, 王麗華, 高永光, 張明, 欒春生, 王遠(yuǎn), 馮浩江, 陳良宏 申請(qǐng)人:昆明鋼鐵股份有限公司