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      一種提高低碳烴制汽油質(zhì)量和反應周期的方法

      文檔序號:5106508閱讀:122來源:國知局
      專利名稱:一種提高低碳烴制汽油質(zhì)量和反應周期的方法
      技術(shù)領域
      本發(fā)明屬于低碳烴芳構(gòu)化汽油技術(shù)領域,具體涉及一種提高低碳烴制汽油質(zhì)量和 反應周期的方法。
      背景技術(shù)
      近年來,國際社會提出了“低碳”、“減排”環(huán)保意見,中國制定了汽車分階段實施的 排放標準,但我國的車用燃油質(zhì)量很差,已經(jīng)嚴重阻礙了整個中國汽車工業(yè)的發(fā)展和與世 界接軌的速度。目前,中國汽油主要來自催化裂化裝置,人們提高汽油品質(zhì)的目光大多停留 在對催化裂化技術(shù)的改進研究上,比如中國石化洛陽石油化工工程公司開發(fā)了增產(chǎn)丙烯和 生產(chǎn)清潔汽油的FDFCC- III工藝等都是在國內(nèi)外先進的催化裂化技術(shù)基礎上做出的研究。 也有研究機構(gòu)研究合成氣合成清潔汽油,但在汽油辛烷值上不是很理想。對汽油質(zhì)量提高 的研究在煉油領域近年來也出現(xiàn)了一些新技術(shù)新工藝。比如,催化裂化(FCC)汽油通過催 化改質(zhì)可以降低烯烴含量,提高芳烴含量和辛烷值,在滿足新汽油標準的同時提高了低碳 烯烴的產(chǎn)率。輕芳烴醚化技術(shù)也是降低汽油中烯烴含量提高汽油辛烷值的有效方法之一。 近十幾年來發(fā)展起來的直餾汽油異構(gòu)化新工藝技術(shù)在提高汽油辛烷值時不受原料芳烴潛 含量的限制,并可在低壓、非臨氫、反應溫度30(TC -410°C條件下操作,工藝簡單、裝置投資 及操作費用低,是中小型煉油廠產(chǎn)出高辛烷值汽油和產(chǎn)品升級換代的一條新途徑。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明提供一種提高低碳烴制汽油質(zhì)量和反應周期的方法,旨在提高低碳烴產(chǎn)汽 油中的汽油質(zhì)量,延長反應周期。一種提高低碳烴制汽油質(zhì)量和反應周期的方法,包括反應設備系統(tǒng),其特征是,所 述設備系統(tǒng)由依次連接的加熱爐、反應器、冷卻器、氣液分離罐和閃蒸罐組成,低碳烴原料 和干氣混合進入加熱爐,預熱至250 450°C,進入0. 8 205MPa的反應器,反應液經(jīng)冷卻 器冷卻至35-45°C,然后進入閃蒸罐閃蒸出C4 一下的干氣,與企業(yè)分離罐頂?shù)母粴饣旌铣?裝置,閃蒸罐底部的粗汽油精制后得到高標號汽油。本發(fā)明的原理如下低碳烴在芳構(gòu)化催化劑作用下,C3-C8分子發(fā)生裂解或脫氫 成小分子烯烴,小分子烯烴低聚成大分子烯烴后再經(jīng)異構(gòu)化、脫氫生成芳烴。脫氫是吸熱反 應,低聚、異構(gòu)化是放熱反應。由于干氣中含有一定量的氫氣,低碳烴原料在低溫、臨干氣、 高壓條件下裂解、脫氫反應受到抑制,非芳含量較非臨干氣條件下的要高,而適宜的反應溫 度保證著芳烴含量及其體現(xiàn)出的辛烷值,且適宜的芳烴含量較非臨干氣條件下聚合稠環(huán)程 度降低,反應周期因此加長。本發(fā)明有如下優(yōu)點(1)在高壓、臨干氣環(huán)境下汽油芳烴含量< 40%,較非臨干氣下低5-8%。(2)芳烴中苯含量小于1%,重芳烴比例較非臨干氣下的降低8-12%,甲苯、二甲 苯比例提高,辛烷值95-98。
      (3)聚合稠環(huán)程度降低,反應周期延長1倍,能保證單程運行周期60天恒定。(4)汽油清潔,產(chǎn)品硫含量< lOppm。本發(fā)明的方法簡單易行,設備流程短,汽油組成分布得以改善,汽油質(zhì)量得以增 強,運行安全、穩(wěn)定,周期延長一倍,效果明顯。


      圖1是本發(fā)明設備流程示意圖。圖中,1-加熱爐;2-反應器;3-冷卻器;4-汽液分離罐;5-閃蒸罐。
      具體實施例方式現(xiàn)以碳四液化氣原料為例。實施例1原料和干氣按100 10的比例分路進入加熱爐1加熱至350-450°C,混合進入壓 力1. 5-2. 5Mpa的反應器2,在催化劑作用下發(fā)生一系列裂解或脫氫、低聚、異構(gòu)化、脫氫等 雙向可逆反應,反應液2經(jīng)冷卻器3冷卻至40°C左右進入汽液分離罐4緩沖,分離的液相到 溫度40-80°C的閃蒸罐5閃蒸出C4以內(nèi)干氣,與汽液分離罐4頂?shù)母粴饣旌铣鲅b置,閃蒸 罐5底部的粗汽油到精制設備進行餾程指標上的處理后得到辛烷值98、硫含量3-5ppm、烯 烴含量3%、芳烴含量29%的高標號清潔汽油。運行周期60天。實施例2原料和干氣按100 6的比例分路進入加熱爐1加熱至300-350°C,混合進入壓 力1. 0-2. OMpa的反應器2,在催化劑作用下發(fā)生一系列裂解或脫氫、低聚、異構(gòu)化、脫氫等 雙向可逆反應,反應液經(jīng)冷卻器3冷卻至40°C左右進入汽液分離罐4緩沖,分離的液相到溫 度40-80°C的閃蒸罐5閃蒸出C4以內(nèi)干氣,與汽液分離罐4頂?shù)母粴饣旌铣鲅b置,閃蒸罐5 底部的粗汽油到精制設備進行餾程指標上的處理后得到辛烷值97、硫含量3-6ppm、烯烴含 量5%、芳烴含量32%的高標號清潔汽油。運行周期58天。實施例3原料和干氣按100 4的比例分路進入加熱爐1加熱至250-300°C,混合進入壓 力0. 8-1. 5Mpa的反應器2,在催化劑作用下發(fā)生一系列裂解或脫氫、低聚、異構(gòu)化、脫氫等 雙向可逆反應,反應液經(jīng)冷卻器3冷卻至40°C左右進入汽液分離罐4緩沖,分離的液相到溫 度40-80°C的閃蒸罐5閃蒸出C4以內(nèi)干氣,與汽液分離罐4頂?shù)母粴饣旌铣鲅b置,閃蒸罐5 底部的粗汽油到精制設備進行餾程指標上的處理后得到辛烷值96、硫含量3-8ppm、烯烴含 量4-8%、芳烴含量35%的高標號清潔汽油。運行周期55天。
      權(quán)利要求
      一種提高低碳烴制汽油質(zhì)量和反應周期的方法,包括反應設備系統(tǒng),其特征是,所述設備系統(tǒng)由依次連接的加熱爐、反應器、冷卻器、氣液分離罐和閃蒸罐組成,低碳烴原料和干氣混合進入加熱爐,預熱至250~450℃,進入0.8~205MPa的反應器,反應液經(jīng)冷卻器冷卻至35-45℃,然后進入閃蒸罐閃蒸出C4一下的干氣,與企業(yè)分離罐頂?shù)母粴饣旌铣鲅b置,閃蒸罐底部的粗汽油精制后得到高標號汽油。
      全文摘要
      一種提高低碳烴制汽油質(zhì)量和反應周期的方法,屬于低碳烴芳構(gòu)化汽油技術(shù)領域,包括反應設備系統(tǒng),其特征是,所述設備系統(tǒng)由依次連接的加熱爐、反應器、冷卻器、氣液分離罐和閃蒸罐組成,低碳烴原料和干氣混合進入加熱爐,預熱至250~450℃,進入0.8~205MPa的反應器,反應液經(jīng)冷卻器冷卻至35-45℃,然后進入閃蒸罐閃蒸出C4一下的干氣,與企業(yè)分離罐頂?shù)母粴饣旌铣鲅b置,閃蒸罐底部的粗汽油精制后得到高標號汽油。本發(fā)明的方法簡單易行,設備流程短,汽油組成分布得以改善,汽油質(zhì)量得以增強,運行安全、穩(wěn)定,周期延長一倍,效果明顯。
      文檔編號C10G50/00GK101880546SQ20101020894
      公開日2010年11月10日 申請日期2010年6月25日 優(yōu)先權(quán)日2010年6月25日
      發(fā)明者劉新民, 宋金富, 王振武, 郭洪臣 申請人:山東齊旺達集團海仲化工科技有限公司
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