專利名稱:一種爐渣粘度測(cè)定用復(fù)合坩堝的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及冶金行業(yè)ー種爐渣性能測(cè)定用材料,具體涉及爐渣粘度測(cè)定所使用的坩堝。
背景技術(shù):
冶金爐渣的粘度測(cè)定是考察爐渣性能的ー種基本方法,而各類爐渣在高溫下都具有一定的侵蝕性,所以不同的爐渣對(duì)粘度測(cè)定用坩堝性能要求也差異較大。尤其是高堿度轉(zhuǎn)爐渣的侵蝕カ很強(qiáng),在測(cè)定爐渣粘度曲線等操作時(shí),由于測(cè)定時(shí)間較長(zhǎng),石墨坩堝在高溫下很容易被侵蝕而出現(xiàn)漏渣等現(xiàn)象,明顯不利于爐渣粘度測(cè)定試驗(yàn)的順利進(jìn)行,也容易對(duì)測(cè)定設(shè)備內(nèi)腔設(shè)施如剛玉管、熱電偶等造成破壞。而采用抗?fàn)t渣侵蝕能力較強(qiáng)的高純鑰坩堝時(shí),因鑰坩堝造價(jià)較高,一般只能反復(fù)使用3 5次,試驗(yàn)成本明顯上升。另外還存在以下缺點(diǎn)ー是使用次數(shù)越多,越容易造成漏渣,從而導(dǎo)致試驗(yàn)失敗或設(shè)備損壞;ニ是鑰坩堝在反復(fù)使用時(shí),前次試驗(yàn)殘留的渣對(duì)后次試驗(yàn)樣品會(huì)造成污染;三是由于鑰在高溫下極易氧化成氧化鑰顆粒揮發(fā),在試驗(yàn)時(shí)形成大量粉塵煙氣逸出,污染操作環(huán)境,對(duì)試驗(yàn)人員的身體造成明顯危害。國(guó)內(nèi)外有關(guān)爐渣粘度測(cè)定用坩堝的專利檢索很少,大部分是熔煉坩堝或其它儀器專用坩堝,未檢索到直接與爐渣粘度測(cè)定相關(guān)的坩堝專利。如專利號(hào)為201020640982. 8、專利名為《ー種內(nèi)置陶瓷坩堝的石墨熔煉坩堝》的國(guó)內(nèi)專利,其技術(shù)方案主要為將陶瓷坩堝置于石墨坩堝中,要求陶瓷坩堝放入其中吋,無(wú)晃動(dòng),相對(duì)緊促,其目的在于防止熔煉時(shí)樣品受到污染。其高溫下的抗渣侵蝕能力并未體現(xiàn),不適宜于爐渣粘度測(cè)定對(duì)于坩堝的要求。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的是提供ー種粘度測(cè)定用復(fù)合坩堝,以解決爐渣粘度測(cè)定過(guò)程中坩堝容易被侵蝕而影響試驗(yàn)成功率和設(shè)備損壞率的復(fù)合坩堝。本實(shí)用新型的目的是通過(guò)采用以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的以現(xiàn)有石墨坩堝作為基礎(chǔ)坩堝,以鑰箔作為基礎(chǔ)坩堝內(nèi)襯,并將其置于基礎(chǔ)坩堝中緊密配合,即為復(fù)合坩堝成品?;A(chǔ)坩堝與鑰箔坩堝內(nèi)襯底部封ロ,鑰箔內(nèi)襯的高度須大于熔融態(tài)渣樣高度,并小于等于坩堝內(nèi)壁高度,方可保證爐渣粘度試驗(yàn)測(cè)定結(jié)果有效。本實(shí)用新型所述鑰箔Mo純度為99. 5% 99. 99%,厚度為O. 2 O. 6mm。在所有金屬中,鑰金屬抗轉(zhuǎn)爐渣侵蝕能力最強(qiáng),所以采用鑰箔作為復(fù)合坩堝內(nèi)襯材料。Mo純度為99. 5% 99. 99%、厚度為O. 2 O. 6mm時(shí),既可保證鑰箔在粘度試驗(yàn)期間的抗轉(zhuǎn)爐渣侵蝕能力,又可保證復(fù)合坩堝的經(jīng)濟(jì)性。所述復(fù)合坩堝的鑰箔內(nèi)襯的連接方式為機(jī)械鉚接、焊接等,其中焊接結(jié)構(gòu)抗轉(zhuǎn)爐渣侵蝕能力更強(qiáng)。所述復(fù)合坩堝的結(jié)合方式為將鑰箔內(nèi)襯直接置于基礎(chǔ)坩堝中壓實(shí),緊密連接即可,無(wú)需其它粘結(jié)劑。因?yàn)殍€箔內(nèi)襯在高溫渣的侵蝕下會(huì)逐漸軟化,使內(nèi)襯與基礎(chǔ)坩堝間自然緊密配合。為了防止坩堝反復(fù)使用對(duì)樣品的污染本實(shí)用新型供爐渣粘度測(cè)定實(shí)驗(yàn)最好使用一次。本實(shí)用新型也可用于其它爐渣性能測(cè)定試驗(yàn)。本實(shí)用新型相比現(xiàn)有技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn)1,可解決粘度測(cè)定用坩堝的漏渣問(wèn)題,明顯提高了試驗(yàn)成功率和設(shè)備保障率。2,本實(shí)用新型的單價(jià)明顯低于傳統(tǒng)粘度測(cè)定用高純鑰坩堝,使用后經(jīng)濟(jì)效益明顯,還可解決鑰坩堝反復(fù)使用時(shí)樣品污染問(wèn)題。3,本實(shí)用新型使用時(shí)基本無(wú)鑰金屬揮發(fā)后的煙氣逸出,相比高純鑰坩堝試驗(yàn)環(huán)境明顯改善。
附圖為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型的實(shí)施例具體說(shuō)明如圖所示,本實(shí)用新型以現(xiàn)有石墨坩堝I作為基礎(chǔ)坩堝,以鑰箔作為基礎(chǔ)坩堝內(nèi)襯2,并將其置于基礎(chǔ)坩堝中緊密配合,即為復(fù)合坩堝成品,基礎(chǔ)坩堝I與鑰箔坩堝內(nèi)襯2底部封ロ。實(shí)施例I :以C純度為99. 5%的石墨坩堝為基礎(chǔ)坩堝,外徑50臟,內(nèi)徑40mm,內(nèi)壁高度90mm,以Mo含量為99. 5%、厚度為O. 2mm的高純鑰箔制作坩堝內(nèi)襯,底部封ロ,高度為60mm,各接合部均采用焊接方式連接,嵌入基礎(chǔ)坩堝時(shí)基本無(wú)縫隙,即為復(fù)合坩堝成品,可供爐渣粘度測(cè)定實(shí)驗(yàn)使用一次。某轉(zhuǎn)爐渣樣熔融態(tài)時(shí)密度約為2. 7g/cm3,取160g置于此坩堝中時(shí)熔融態(tài)高度約為47. 2mm,則此復(fù)合坩堝內(nèi)襯高度滿足試驗(yàn)要求。待進(jìn)行爐渣粘度測(cè)定時(shí),先將準(zhǔn)備好的約155g的爐渣樣品放入復(fù)合坩堝內(nèi),待爐渣粘度測(cè)定儀升溫至接近待測(cè)爐渣熔點(diǎn)土 100°c時(shí),將復(fù)合坩堝放入爐膛內(nèi),待其溫度升至放入前溫度時(shí),保溫35min,然后進(jìn)行測(cè)定,測(cè)定結(jié)束后將復(fù)合坩堝取出在空氣中冷卻,試驗(yàn)結(jié)束。實(shí)施例2 以C純度為85%的石墨坩堝為基礎(chǔ)坩堝,外徑50mm,內(nèi)徑40mm,內(nèi)壁高度100mm,以Mo含量為99. 95 %、厚度為O. 6mm的高純鑰箔制作坩堝內(nèi)襯,底部封ロ,高度為70_,各接合部均采用機(jī)械鉚接方式連接,嵌入基礎(chǔ)坩堝時(shí)基本無(wú)縫隙,即為復(fù)合坩堝成品,可供爐渣粘度測(cè)定實(shí)驗(yàn)使用一次。某轉(zhuǎn)爐渣樣熔融態(tài)時(shí)密度約為2. 6g/cm3,取160g置于此坩堝中時(shí)熔融態(tài)高度約為49. Omm,則此復(fù)合坩堝內(nèi)襯高度滿足試驗(yàn)要求。待進(jìn)行爐渣粘度測(cè)定時(shí),先將準(zhǔn)備好的約160g的爐渣樣品放入復(fù)合坩堝內(nèi),待爐渣粘度測(cè)定儀升溫至接近待測(cè)爐渣熔點(diǎn)土 100°c時(shí),將復(fù)合坩堝放入爐膛內(nèi),待其溫度升至放入前溫度時(shí) ,保溫30min,然后進(jìn)行測(cè)定,測(cè)定結(jié)束后將復(fù)合坩堝取出在空氣中冷卻,試驗(yàn)結(jié)束。
權(quán)利要求1.一種爐渣粘度測(cè)定用復(fù)合坩堝,其特征在干以現(xiàn)有石墨坩堝作為基礎(chǔ)坩堝,以鑰箔作為基礎(chǔ)坩堝內(nèi)襯,并將其置于基礎(chǔ)坩堝中緊密配合,基礎(chǔ)坩堝與鑰箔坩堝內(nèi)襯底部封□。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的ー種爐渣粘度測(cè)定用復(fù)合坩堝,其特征在于鑰箔坩堝內(nèi)襯的高度須大于熔融態(tài)渣樣高度,并小于等于坩堝內(nèi)壁高度。
3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的ー種爐渣粘度測(cè)定用復(fù)合坩堝,其特征在于鑰箔坩堝內(nèi)襯厚度為 O. 2^0. 6mm。
4.根據(jù)權(quán)利要求I所述的ー種爐渣粘度測(cè)定用復(fù)合坩堝,其特征在于所述復(fù)合坩堝的鑰箔坩堝內(nèi)襯的構(gòu)造連接方式為機(jī)械鉚接或焊接。
專利摘要本實(shí)用新型提供一種爐渣粘度測(cè)定用復(fù)合坩堝,它是以現(xiàn)有石墨坩堝作為基礎(chǔ)坩堝,以鉬箔作為基礎(chǔ)坩堝內(nèi)襯,并將其置于基礎(chǔ)坩堝中緊密配合,其基礎(chǔ)坩堝與鉬箔坩堝內(nèi)襯底部封口,本實(shí)用新型相比現(xiàn)有技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn)可解決粘度測(cè)定用坩堝的漏渣問(wèn)題,明顯提高試驗(yàn)成功率和設(shè)備保障率,其單價(jià)明顯低于傳統(tǒng)粘度測(cè)定用高純鉬坩堝,使用后經(jīng)濟(jì)效益明顯,還可解決鉬坩堝反復(fù)使用時(shí)樣品污染問(wèn)題,本實(shí)用新型使用時(shí)基本無(wú)鉬金屬揮發(fā)后的煙氣逸出,相比高純鉬坩堝試驗(yàn)環(huán)境明顯改善,本實(shí)用新型也可用于其它爐渣性能測(cè)定試驗(yàn)。
文檔編號(hào)G01N11/00GK202421015SQ20112052326
公開(kāi)日2012年9月5日 申請(qǐng)日期2011年12月14日 優(yōu)先權(quán)日2011年12月14日
發(fā)明者于淑娟, 侯洪宇, 孫群, 徐鵬飛, 楊大正, 王向鋒, 馬光宇 申請(qǐng)人:鞍鋼股份有限公司