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      超高效4000瓦2極三相異步電動機的制作方法

      文檔序號:7463801閱讀:439來源:國知局
      專利名稱:超高效4000瓦2極三相異步電動機的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種電動機,特別是一種超高效4000瓦2極三相異步電動機。
      背景技術(shù)
      電動機自問世至今已經(jīng)有近二百年歷史,三相異步電動機也有一百多年歷史,目前廣泛地應(yīng)用于各工、農(nóng)、林、牧業(yè)等各行各業(yè),以及生活的各個領(lǐng)域,已成為工業(yè)生產(chǎn)和人民生活中的必需設(shè)備,但同時也成為了生產(chǎn)和生活中耗能最大的電器設(shè)備,于是如何使電動機節(jié)能環(huán)保就成為了人們面前的重要課題。我國是亞洲第一大電力消耗國,也是世界上目前缺電最為嚴(yán)重的發(fā)展中國家,從1992年起我國的年發(fā)電量和用電量均居世界第二位,我國的能源短缺大多是因為能源浪費和利用不當(dāng)所造成,目前我國工業(yè)能耗約占總能耗的70%,其中電機能耗約占工業(yè)總能耗的60% 70%,因此,電動機能源效率水平的提高對于我國 能源節(jié)約、環(huán)境保護以及促進經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義,根據(jù)調(diào)查,我國IEl (國際電機能效等級標(biāo)準(zhǔn))等級的電動機使用量仍然占總使用量的90%以上,而IE2以上的高效節(jié)能電動機使用比例只占總使用量的8%,能夠達到IE3等級的超高效節(jié)能電動機的使用更是鳳毛麟角;這種狀況對整個社會資源產(chǎn)生了極大的浪費,是發(fā)展低碳經(jīng)濟的嚴(yán)重阻力,所以,研究開發(fā)高效電動機是提高能源利用率的重要措施之一,符合我國和世界經(jīng)濟發(fā)展的需要。目前我國市場上通用的是Y2系列三相異步電動機,這種電動機包括定子和轉(zhuǎn)子兩大部分,其定子鐵心是由硅鋼片制作的定子沖片疊壓而成,沖片上有若干凹槽,凹槽內(nèi)鑲嵌定子繞組,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)軸上套裝有用硅鋼片制作的由轉(zhuǎn)子沖片疊壓而成的轉(zhuǎn)子磁極,轉(zhuǎn)子磁極上有轉(zhuǎn)子繞組形成的閉合回路;當(dāng)定子通入電流以后,產(chǎn)生的磁力線通過轉(zhuǎn)子,并在其中產(chǎn)生感應(yīng)電流,短路環(huán)中的電流阻礙磁通的變化,致使短路環(huán)部分和未短路環(huán)部分產(chǎn)生的磁通有了相位差,從而形成旋轉(zhuǎn)磁場;通電啟動后,轉(zhuǎn)子繞組因與磁場間存在著相對運動而感生電動勢和電流,旋轉(zhuǎn)磁場與轉(zhuǎn)子存在相對轉(zhuǎn)速,并與磁場相互作用產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩,使轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)起來,實現(xiàn)電能與機械能的變換;在滿負荷工況條件下,電動機的效率一般較高,通常在80%左右;然而,一旦負荷下降,電機的效率便隨之顯著下降,因為電動機選型時是按最大可能負荷和最壞工況所需的功率而定的,多數(shù)電機在大部分運行時間的負荷率都在50% 60%,所以實際運行時的效率都比較低。目前市場上使用的4000瓦2極三相異步電動機絕大部分是IEl等級的,其能量轉(zhuǎn)換效率為83. 1%,也有少量IE2等級的,其能量轉(zhuǎn)換效率上升到了 85. 8%,但是其節(jié)能效果仍然無法滿足當(dāng)前發(fā)展低碳經(jīng)濟的需要。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種對4000瓦2極三相異步電動機的定子、轉(zhuǎn)子及其鐵心、槽形和尺寸進行優(yōu)化設(shè)計的方法,通過綜合降低其運行損耗,來達到在確保輸出功率為4000瓦的前提下,更大限度地降低輸入功率目的。為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明所采用的技術(shù)方案是一種超高效4000瓦2極三相異步電動機,包括定子和轉(zhuǎn)子,定子包括定子鐵心、定子沖片槽和定子扣片槽,轉(zhuǎn)子包括轉(zhuǎn)子鐵心和轉(zhuǎn)子沖片槽,其特征在于所述的定子外徑為19. 00cm,定子內(nèi)徑為10. 40cm,定子鐵心的長度為12. 00cm,所述的定子沖片槽的數(shù)量為24個并呈環(huán)狀均勻分布,定子沖片槽的槽形為梯形槽,其中槽底寬度為9. 60mm,槽上部深為19. 50mm,槽肩高度為0. 83mm,槽肩寬度為7. 20mm,槽口寬度為2. 70mm,槽口高度為0. 80mm,所述的定子扣片槽中心線從定子沖片槽的兩槽中間穿過,所述的轉(zhuǎn)子外徑為10. 33cm,轉(zhuǎn)子內(nèi)徑為3. 20cm,轉(zhuǎn)子鐵心的長度為12. 00cm,所述的轉(zhuǎn)子沖片槽的數(shù)量為20個并呈環(huán)狀均勻分布,轉(zhuǎn)子沖片槽的槽形為圓頂圓底雙鼠籠槽,其中槽口寬度為I. 00mm,槽口高度為0. 60mm,上槽半徑為2. 60mm,下槽口寬為I. OOmm,下槽口高為I. 50mm,下槽頂半徑為2. 70mm,下槽部深為8. 50mm,下槽底半徑為I. 80mmo本發(fā)明的有益效果是由于將定子和轉(zhuǎn)子的外徑、內(nèi)徑、鐵心長度以及沖片槽的數(shù)量、槽形和尺寸進行了優(yōu)化合理設(shè)計,使得定子繞組損耗只有117. 3W,轉(zhuǎn)子繞組損耗只有86. 6W,鐵心損耗只有37. 3W,包括雜散損耗100. 0W,機械損耗123. 5W,其能源總損耗量為464. 7W,而現(xiàn)有的4000瓦2極三相異步電動機定子繞組損耗有287. 0W,轉(zhuǎn)子繞組損耗有161. 6W,鐵心損耗有86. 9W,包括雜散損耗100. Off,機械損耗90. 5W,其能源總損耗量 為726. 0W,本發(fā)明所需要的能源損耗量減少了 35. 99%,大大節(jié)約了能源;在輸出功率同為4000瓦的前提下,現(xiàn)有同類產(chǎn)品需要的輸入功率為4. 726kW,能源轉(zhuǎn)換效率為84. 6%,而本發(fā)明所需的輸入功率僅為4. 465kff,能源轉(zhuǎn)換效率為89. 6%,提高了 5. 0%,與國際電機能效等級標(biāo)準(zhǔn)的最聞等級IE3對4000瓦2極二相異步電動機的效率標(biāo)準(zhǔn)要求88. 1%相比,能量轉(zhuǎn)換效率提高了 I. 5%,大大提高了能源轉(zhuǎn)換效率;同時,本發(fā)明將定子相電流從4. 42A降到了 4. 31A,降低了 2. 49% ;轉(zhuǎn)速從2890r/min增加到了 2939r/min,增加了 49r/min ;由于將定子扣片槽中心線設(shè)計成從定子沖片槽的兩槽中間穿過,削弱了氣隙中的徑向電磁力波,減少了電磁振動,降低了電磁噪聲。


      圖I為本發(fā)明超高效4000瓦2極三相異步電動機的剖視結(jié)構(gòu)示意圖。圖2為本發(fā)明定子沖片結(jié)構(gòu)示意圖。圖3為本發(fā)明定子沖片槽結(jié)構(gòu)示意圖。圖4為本發(fā)明轉(zhuǎn)子沖片結(jié)構(gòu)示意圖。圖5為本發(fā)明轉(zhuǎn)子沖片槽結(jié)構(gòu)示意圖。圖中1.定子,2.轉(zhuǎn)子,3.定子扣片槽,4.定子鐵心,5.轉(zhuǎn)子鐵心,6.定子沖片槽,7.轉(zhuǎn)子沖片槽,8.定子內(nèi)徑,9.定子扣片槽中心線,10.轉(zhuǎn)子外徑,11.轉(zhuǎn)子內(nèi)徑,12.定子外徑,61.槽底寬度,62.槽上部深,63.槽肩高度,64.槽肩寬度,65.槽口寬度,66.槽口高度,71.槽口高度,72.上槽半徑,73.下槽口寬,74.下槽口高,75.下槽頂半徑,76.下槽部深,77.下槽底半徑,78.槽口寬度。
      具體實施例方式下面結(jié)合實施例對本發(fā)明作進一步說明。如圖I所示,本發(fā)明包括定子I和轉(zhuǎn)子2兩個主要部分,基本材料、結(jié)構(gòu)和制作方法與普通4000瓦2極三相異步電動機相同,不同的地方是將定子外徑12做成19. 00cm,定子內(nèi)徑8做成10. 40cm,定子沖片槽6的數(shù)量做成24個并呈環(huán)狀均勻分布,定子沖片槽6的槽形做成梯形槽,將其中槽底寬度61做成9. 60mm,槽上部深62做成19. 50mm,槽肩高度63做成0. 83mm,槽肩寬度64做成I. 20mm,槽口寬度65做成2. 70mm,槽口高度66做成0. 80mm,將定子扣片槽中心線9從定子沖片槽的兩槽中間穿過,然后組裝成定子鐵心4,將定子鐵心4的長度做成12. OOcm ;再將轉(zhuǎn)子外徑10做成10. 33cm,將轉(zhuǎn)子內(nèi)徑11做成3. 20cm,將轉(zhuǎn)子沖片槽7的數(shù)量做成20個并呈環(huán)狀均勻分布,轉(zhuǎn)子沖片槽7的槽形做成圓頂圓底雙鼠籠槽,將其中槽口寬度78做成I. OOmm,槽口高度71做成0. 60mm,上槽半徑72做成2. 60mm,下槽口寬73做成I. OOmm,下槽口高74做成I. 50mm,下槽頂 半徑75做成2. 70mm,下槽部深76做成8. 50mm,下槽底半徑77做成I. 80mm,然后將轉(zhuǎn)子鐵心5的長度做成12. OOcm ;其它部分按照普通方法做成4000瓦2極三相異步電動機,即完成超高效4000瓦2極三相異步電動機的制作。經(jīng)檢驗,本發(fā)明與現(xiàn)有通用的Y2-112M型4000瓦2極三相異步電動機相比較,得出對比差異如下表。本發(fā)明與傳統(tǒng)的4000瓦2極三相異步電動機的結(jié)構(gòu)差異比較表。
      權(quán)利要求
      1.超高效4000瓦2極三相異步電動機,包括定子(I)和轉(zhuǎn)子(2),定子(I)包括定子鐵心(4)、定子沖片槽(6)和定子扣片槽(3),轉(zhuǎn)子(2)包括轉(zhuǎn)子鐵心(5)和轉(zhuǎn)子沖片槽(7),其特征在于 所述的定子外徑(12)為19. OOcm,定子內(nèi)徑(8)為10. 40cm,定子鐵心(4)的長度為.12. OOcm ; 所述的定子沖片槽(6)的數(shù)量為24個并呈環(huán)狀均勻分布,定子沖片槽(6)的槽形為梯形槽,其中槽底寬度(61)為9. 60mm,槽上部深(62)為19. 50mm,槽肩高度(63)為0. 83mm,槽肩寬度(64)為7. 20mm,槽口寬度(65)為2. 70mm,槽口高度(66)為0. 80mm ; 所述的定子扣片槽中心線(9)從定子沖片槽(6)的兩槽中間穿過; 所述的轉(zhuǎn)子外徑(10)為10. 33cm,轉(zhuǎn)子內(nèi)徑(11)為3. 2cm,轉(zhuǎn)子鐵心(5)的長度為.12. Ocm ; 所述的轉(zhuǎn)子沖片槽(7)的數(shù)量為20個并呈環(huán)狀均勻分布,轉(zhuǎn)子沖片槽(7)的槽形為圓頂圓底雙鼠籠槽,其中槽口寬度(78)為I. OOmm,槽口高度(71)為0. 60mm,上槽半徑(72)為.2. 60mm,下槽口寬(73)為I. 00mm,下槽口高(74)為I. 50mm,下槽頂半徑(75)為2. 70mm,下槽部深(76)為8. 50mm,下槽底半徑(77)為I. 80mm。
      全文摘要
      超高效4000瓦2極三相異步電動機,包括定子和轉(zhuǎn)子,由于將定子和轉(zhuǎn)子的外徑、內(nèi)徑、鐵心長度和沖片槽的數(shù)量、槽形和尺寸進行了優(yōu)化合理設(shè)計,使得定子繞組損耗、轉(zhuǎn)子繞組損耗和鐵心損耗大大降低,在輸出功率同為4000瓦的前提下,本發(fā)明與現(xiàn)有同類產(chǎn)品相比,轉(zhuǎn)速從2890r/min增加到了2939r/min,增加了49r/min;電能總損耗量從726.0W下降到了464.7W,節(jié)能35.99%;能源轉(zhuǎn)換效率從84.6%提升到了89.6%,提高了5.0%,且比國際最高等級標(biāo)準(zhǔn)88.1%高出1.5%,大大提高了能量轉(zhuǎn)換效率;同時,由于將定子扣片槽中心線設(shè)計成從定子沖片槽的兩槽中間穿過,削弱了氣隙中的徑向電磁力波,減少了電磁振動,降低了電磁噪聲。
      文檔編號H02K1/16GK102780352SQ201210252059
      公開日2012年11月14日 申請日期2012年7月20日 優(yōu)先權(quán)日2012年7月20日
      發(fā)明者呂三元 申請人:重慶市樂爾佳機械有限公司
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