本發(fā)明屬于冶金
技術(shù)領(lǐng)域:
,特別涉及到一種轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)超低磷鋼的方法。
背景技術(shù):
:隨著鋼鐵產(chǎn)品競爭的日趨激烈,高附加值產(chǎn)品也更多的被開發(fā)。在傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)爐冶煉-二次精煉-連鑄工藝中,低磷鋼一般指成品P≤0.005%的鋼鐵產(chǎn)品。但是隨著對“純凈度”和“潔凈度”要求的雙重提高,高附加值產(chǎn)品類如工業(yè)純鐵將各元素的控制已經(jīng)達(dá)到更高的水平。高級別的純鐵用鋼甚至將成品P降低至<0.0030%,不采用特殊的或者各工序配合的手段很難完成這一目標(biāo)。在傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)爐冶煉工藝中,生產(chǎn)低磷鋼有兩種工藝,第一種就是常見的“雙渣”工藝。此工藝在第一階段脫磷結(jié)束后倒掉一部分“富P”爐渣之后,再進(jìn)行吹煉。而第一階段的脫磷在冶煉前期,一般高槍位操作,吊FeO進(jìn)行脫磷。而高槍位操作易跑渣,鐵損大,而且在放渣時也容易將鋼水倒出。第二種就是“雙聯(lián)”工藝,此工藝?yán)昧薈、P氧化的規(guī)律,在2個轉(zhuǎn)爐分別完成大部分的脫碳脫磷任務(wù)。但是經(jīng)大量的試驗表明,“雙聯(lián)”法可穩(wěn)定的將[P]控制在0.004%以下,而控制成品P<0.003%只是極個別現(xiàn)象,不能大量、穩(wěn)定的重現(xiàn)做到。技術(shù)實現(xiàn)要素:本發(fā)明的目的在于提供一種轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)超低磷鋼的方法,基于脫磷的基本原理,在兩個轉(zhuǎn)爐中分別完成對脫磷熱力學(xué)和動力學(xué)的最優(yōu)配合,使在不必精煉和鐵水預(yù)處理工序配合的情況下,轉(zhuǎn)爐出鋼和成品P含量的質(zhì)量百分比小于0.003%。采用本工藝可以縮短冶煉生產(chǎn)時間,降低精煉成本,使超低磷鋼連澆爐數(shù)增加,產(chǎn)品的成分波動小,性能穩(wěn)定,品質(zhì)提高。本發(fā)明通過以下技術(shù)方案實現(xiàn):一種轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)超低磷鋼的方法,其特征在于:采用兩座轉(zhuǎn)爐配合完成轉(zhuǎn)爐內(nèi)控P任務(wù),使成品P含量的質(zhì)量百分比控制在0.003%以下,第一座轉(zhuǎn)爐完成單 渣法的正常冶煉,擋渣、沸騰出鋼,不改渣,第二座轉(zhuǎn)爐只通過底吹攪拌使加入的石灰和稀渣劑對鋼水進(jìn)行深脫磷處理,處理后擋渣出鋼。具體步驟為:(1)將脫硫后的鐵水兌入第一座轉(zhuǎn)爐,前期槍位有兩個時間段,吹煉第1min~3min控制氧氣流量198m3/h·t鋼~202m3/h·t鋼,氧壓0.75MPa~0.85MPa,槍位控制在2.2m~2.4m,促進(jìn)鐵水升溫和物料熔化,形成初期渣;吹煉第4min~7min控制氧氣流量185m3/h·t鋼~195m3/h·t鋼,氧壓0.86MPa~0.88MPa,槍位控制在2.8m~3.0m,穩(wěn)定熔渣活躍,石灰加入總量為40~50kg/t鋼;(2)當(dāng)鋼水磷含量的質(zhì)量百分比小于0.01%,鋼水溫度在1690℃~1710℃時擋渣出鋼,出鋼過程均不加入脫氧劑,控制渣厚≤80mm;(3)將鋼包吊回爐前,鋼水兌入第二座轉(zhuǎn)爐中,之后分2~3批次加石灰和稀渣劑,加入時間控制在5min以內(nèi)。石灰加入總量為3kg/t鋼~5kg/t鋼,并同時加入總量為1kg/t鋼~1.2kg/t鋼的稀渣劑。底吹氣流量控制在0.01~0.1m3/min·t鋼,攪拌時間為10min~15min,擋渣出鋼。(4)掛罐后運(yùn)至鋼水扒渣工位進(jìn)行扒渣處理。扒渣后加入1kg/t鋼~3kg/t鋼蓋罐石灰。如上所述的一種轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)超低磷鋼的方法,稀渣劑的主要成分為CaF、Al2O3和FeO。其含量范圍的質(zhì)量百分比為:CaF10%~50%,Al2O330%~40%,F(xiàn)eO8%~15%。本發(fā)明有以下特點和有益效果:本發(fā)明可穩(wěn)定的達(dá)到目前“雙聯(lián)”工藝控磷的極限水平0.003%(質(zhì)量百分比)。不同于雙聯(lián)處理是雙聯(lián)工藝處理時間長,磷的均值高,而且達(dá)到極限水平必須配合低磷鐵水。本發(fā)明做超低磷鋼,相比于傳統(tǒng)雙聯(lián)和轉(zhuǎn)爐-精煉配合處理,縮短時間,控制精準(zhǔn),可不必增加挑選低磷鐵水的成本,同時增加了連澆罐數(shù),產(chǎn)品的成分波動小,性能穩(wěn)定,品質(zhì)提高。具體實施方式實施例1:一種轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)超低磷鋼的方法,具體步驟如下:(1)將脫硫后的鐵水兌入1#轉(zhuǎn)爐,轉(zhuǎn)爐為100t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐。1~3min控制氧氣流量20000m3/h左右,氧壓0.75~0.85MPa,槍位控制在2.2~2.4m,初期渣情 況良好;4~7min控制氧氣流量19000m3/h左右,氧壓0.86~0.88MPa,槍位控制在2.8~3.0m,石灰總加入量4.3t;(2)當(dāng)P達(dá)到內(nèi)控要求(質(zhì)量百分比小于0.01%)后,沸騰出鋼。出鋼溫度為1710℃。渣厚80mm,鋼水成分表1:表11#轉(zhuǎn)爐的出鋼成分(wt%)CSiMnPS0.040.010.050.0090.008(3)將鋼包吊回爐前,鋼水兌入2#轉(zhuǎn)爐中,分別在第1min、3min和5min、三次加入石灰和稀渣劑。第1min加石灰150kg、稀渣劑20kg,第3min加石灰200kg、稀渣劑50kg,第5min加入石灰150kg、稀渣劑50kg。底吹流量為10m3/min。攪拌12min后擋渣出鋼。運(yùn)至扒渣工位。鋼水成分如表2:表22#轉(zhuǎn)爐的出鋼成分(wt%)CSiMnPS0.0420.010.0460.00280.0079(4)鋼水扒渣,扒渣后加入200kg蓋罐石灰進(jìn)行蓋罐。(5)經(jīng)精煉處理后,連鑄中包的鋼水成分如表3:表3中包成分(wt%)CSiMnPS0.0550.050.160.00270.005經(jīng)檢驗,轉(zhuǎn)爐出鋼及成品的磷均小于0.0030%。其中稀渣劑成分的質(zhì)量百分比:CaF為45%,Al2O3為38%,F(xiàn)eO為14%,其他余量。實施例2:一種轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)超低磷鋼的方法,具體步驟如下:(1)將脫硫后的鐵水兌入1#轉(zhuǎn)爐,轉(zhuǎn)爐為100t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐。1~3min控制氧氣流量20000m3/h左右,氧壓0.75~0.85MPa,槍位控制在2.2~2.4m,初期渣情況良好;4~7min控制氧氣流量19300m3/h左右,氧壓0.86~0.88MPa,槍位控制在2.8~3.0m石灰加入總量為4.4t;(2)當(dāng)P達(dá)到內(nèi)控要求(質(zhì)量百分比小于0.01%)后,沸騰出鋼。出鋼溫度為1704℃。渣厚70mm,鋼水成分表4:表41#轉(zhuǎn)爐的出鋼成分(wt%)CSiMnPS0.040.010.050.00850.009(3)將鋼包吊回爐前,鋼水兌入2#轉(zhuǎn)爐中,分別在第1min、3min和5min、三次加入石灰和稀渣劑。第1min加石灰140kg、稀渣劑45kg,第3min加石灰150kg、稀渣劑45kg,第5min加入石灰200kg、稀渣劑20kg。底吹流量為10m3/min。攪拌13min后擋渣出鋼,運(yùn)至扒渣工位。鋼水成分如表5:表52#轉(zhuǎn)爐的出鋼成分(wt%)CSiMnPS0.0370.010.0460.00280.0087(4)鋼水扒渣,出鋼時擋渣出鋼,并運(yùn)至鋼水扒渣工位進(jìn)行扒渣處理。扒渣后加入200kg蓋罐石灰進(jìn)行蓋罐。(5)經(jīng)精煉處理后,連鑄中包的鋼水成分如表6:表6中包成分(wt%)CSiMnPS0.050.0470.190.00290.0046經(jīng)檢驗,轉(zhuǎn)爐出鋼及成品的磷均小于0.0030%。其中稀渣劑成分的質(zhì)量百分比:CaF為50%,Al2O3為32%,F(xiàn)eO為11%,其他余量。實施例3:一種轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)超低磷鋼的方法,具體步驟如下:(1)將脫硫后的鐵水兌入1#轉(zhuǎn)爐,轉(zhuǎn)爐為100t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐。1~3min控制氧氣流量20000m3/h左右,氧壓0.75~0.85MPa,槍位控制在2.2~2.4m,初期渣情況良好;4~7min控制氧氣流量19000m3/h左右,氧壓0.86~0.88MPa,槍位控制在2.8~3.0m,石灰加入總量為4.8t;(2)當(dāng)P達(dá)到內(nèi)控要求(質(zhì)量百分比小于0.01%)后,沸騰出鋼。出鋼溫度為1695℃。渣厚70mm,鋼水成分表7:表71#轉(zhuǎn)爐的出鋼成分(wt%)CSiMnPS0.0450.010.050.0850.008(3)將鋼包吊回爐前,鋼水兌入2#轉(zhuǎn)爐中,分別在第1min、3min和5min、三次加入石灰和稀渣劑。第1min加石灰150kg、稀渣劑40kg,第3min加石灰140kg、稀渣劑40kg,第5min加入石灰190kg、稀渣劑20kg。底吹流量為10m3/h。攪拌12min后擋渣出鋼,運(yùn)至扒渣工位。鋼水成分如表8:表82#轉(zhuǎn)爐的出鋼成分(wt%)CSiMnPS0.0420.010.0460.00260.0079(4)鋼水扒渣,出鋼時擋渣出鋼,并運(yùn)至鋼水扒渣工位進(jìn)行扒渣處理。扒渣后加入200kg蓋罐石灰進(jìn)行蓋罐。(5)經(jīng)精煉處理后,連鑄中包的鋼水成分如表9:表9中包成分(wt%)CSiMnPS0.0550.050.160.00270.005經(jīng)檢驗,轉(zhuǎn)爐出鋼及成品的磷均小于0.0030%。其中稀渣劑成分的質(zhì)量百分比:CaF為47%,Al2O3為35%,F(xiàn)eO為11%,其他余量。當(dāng)前第1頁1 2 3