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      一種碳化硅脫氧煉鋼工藝的制作方法

      文檔序號(hào):11899611閱讀:603來(lái)源:國(guó)知局

      本發(fā)明屬于冶金領(lǐng)域的一種煉鋼工藝,具體的說(shuō)是一種碳化硅脫氧煉鋼工藝。



      背景技術(shù):

      冶煉過(guò)程脫氧制度是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼的關(guān)鍵工藝,鋁作為煉鋼過(guò)程中的最常見的活躍脫氧劑,被廣泛應(yīng)用在各大煉鋼廠。特別是在生產(chǎn)深脫氧鋼種時(shí),脫氧鋼的生產(chǎn)過(guò)程噸鋼鋁的消耗高達(dá)2kg左右,使生產(chǎn)成本增加,降低了鋼鐵廠家的經(jīng)濟(jì)效益。隨著鋼鐵市場(chǎng)的低靡,降低生產(chǎn)成本成為各家鋼鐵公司效益增長(zhǎng)點(diǎn)的主要途徑。降低深脫氧鋼生產(chǎn)時(shí)鋁的消耗,可以作為挖潛增益降本的一個(gè)亮點(diǎn),效益可觀。然而深脫氧鋼中需要鋁和降低鋁的使用出現(xiàn)了矛盾,現(xiàn)有技術(shù)很難突破這個(gè)限制性環(huán)節(jié)。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是:如何通過(guò)鋼脫氧制度和造渣制度的優(yōu)化,解決深脫氧鋼生產(chǎn)時(shí)鋁消耗較高的突出問題,使生產(chǎn)深脫氧鋼的噸鋼鋁耗降低,同時(shí)又不影響鑄坯質(zhì)量。

      本發(fā)明解決以上技術(shù)問題的技術(shù)方案是:

      一種碳化硅脫氧煉鋼工藝,包括:

      轉(zhuǎn)爐冶煉工藝:

      ⑴鐵水條件:入爐鐵水S的重量百分比[S]≤0.040%,控制廢鋼中雜質(zhì),降低轉(zhuǎn)爐出鋼硫含量,減輕LF工序造強(qiáng)還原渣的脫硫負(fù)擔(dān);

      ⑵出鋼造渣:嚴(yán)格控制出鋼過(guò)程中的下渣量,控制下渣量≤4kg/t,出鋼過(guò)程加入石灰4Kg/t;

      (3)出鋼脫氧:出鋼采用碳化硅+鋁塊脫氧方式,根據(jù)轉(zhuǎn)爐吹煉終點(diǎn)氧含量(副槍TSO值)加入碳化硅:①轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量(副槍TSO測(cè)量值)≤0.0500%,加入0.60Kg/t鋼的碳化硅,不加鋁塊;②轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量(副槍TSO測(cè)量值)>0.0500%時(shí),加0.60Kg/t鋼的碳化硅后,再按照每0.010%的氧加0.10Kg/t鋁塊進(jìn)行補(bǔ)加,即:鋁塊加入量=[轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量(副槍TSO測(cè)量值)-500]×0.10Kg/t鋼;碳化硅加入時(shí)間:出鋼開始→出鋼時(shí)間的1/12至1/6加碳化硅→出鋼1/6加渣料→鋁塊→出鋼至1/3加合金→出鋼結(jié)束;

      精煉爐冶煉工藝:

      ⑴LF爐前期操作:鋼水到站后,供電化渣3~5min后加入石灰2kg/t鋼和碳化硅0.2Kg/t鋼,化渣過(guò)程鋼包底吹氬氣流量300~400Nl/min,取樣分析;

      ⑵LF爐過(guò)程控制:根據(jù)LF爐第一個(gè)鋼樣成分,根據(jù)渣況粘稠情況,加入石灰、螢石以及0.3kg/t鋼的碳化硅造渣脫硫,每次石灰加入量噸鋼小于2Kg,脫硫過(guò)程氬氣流量500~600Nl/min,喂鋁線補(bǔ)鋼水中酸溶鋁,喂線后進(jìn)行成分和溫度的微調(diào),為了更好促進(jìn)夾雜物的上浮去除,控制軟攪大于10min,軟攪氬氣流量20~40Nl/min(以鋼水不裸露為原則),鋁線喂入量:以冶煉過(guò)程鋼水中鋁重量百分比含量保持在0.010~0.030%來(lái)控制鋁線喂入量。

      本發(fā)明的有益效果是:

      本發(fā)明出鋼過(guò)程采用碳化硅脫氧方式,LF爐前期快速碳化硅脫氧造渣,鋁線微調(diào)鋼水中鋁生產(chǎn)深脫氧鋼的工藝。該工藝轉(zhuǎn)爐出鋼脫氧穩(wěn)定,LF爐造渣脫硫效果明顯,鑄坯質(zhì)量良好,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)深脫氧鋼的噸鋼鋁耗降低0.42kg的工藝技術(shù)。

      本發(fā)明成功解決了轉(zhuǎn)爐出鋼頂渣改質(zhì)和LF爐精煉造渣需全程鋁脫氧的難點(diǎn),采用轉(zhuǎn)爐出鋼碳化硅+鋁脫氧進(jìn)行頂渣改質(zhì)和LF爐碳化硅脫氧造渣,鋁線微調(diào)鋼水中鋁的工藝生產(chǎn)深脫氧鋼,大幅降低噸鋼鋁耗。該工藝冶煉過(guò)程穩(wěn)定,鑄坯質(zhì)量良好,鋁耗由平均1.73kg/t降到1.31kg/t鋼,降低了0.42kg/t鋼,降本5.04元/t鋼,從而降低了生產(chǎn)成本,大幅度提高經(jīng)濟(jì)效益。

      本發(fā)明通過(guò)轉(zhuǎn)爐出鋼脫氧制度和造渣制度的優(yōu)化,LF爐加碳化硅脫氧造渣并配合LF爐喂鋁線微調(diào)鋼水中鋁的生產(chǎn)工藝,利用碳化硅和鋁的特點(diǎn),充分把冶煉過(guò)程擴(kuò)散脫氧與沉淀脫氧合理結(jié)合,該工藝轉(zhuǎn)爐出鋼脫氧穩(wěn)定,LF爐造渣脫硫效果明顯,鑄坯質(zhì)量良好,鋼板探傷合格率穩(wěn)定,使生產(chǎn)深脫氧鋼的噸鋼鋁耗降低了0.42kg左右,大大提高生產(chǎn)深脫氧鋼的經(jīng)濟(jì)效益。

      具體實(shí)施方式

      實(shí)施例

      一種冶煉過(guò)程碳化硅脫氧生產(chǎn)深脫氧鋼的控制工藝,該工藝通過(guò)轉(zhuǎn)爐出鋼脫氧制度和造渣制度的優(yōu)化,轉(zhuǎn)爐出鋼根據(jù)終點(diǎn)氧值加入合適量的碳化硅,LF爐前期快速碳化硅脫氧造渣,鋁線微調(diào)鋼水中鋁生產(chǎn)深脫氧鋼的工藝,鋼水中鋁含量保持在0.010~0.030%范圍來(lái)控制鋁線喂入量,脫硫合金化結(jié)束后軟攪拌10分鐘以上。

      本實(shí)施例選擇Q345鋼種,在150噸轉(zhuǎn)爐、150噸鋼包爐冶煉情況。其Q345化學(xué)成分見表1,整個(gè)冶煉過(guò)程控制如下:

      表1 Q345主要化學(xué)成份(%)

      (1)轉(zhuǎn)爐吹煉。吹煉終點(diǎn)成分和溫度控制見表2。

      表2轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)成分(%)

      (2)轉(zhuǎn)爐爐后脫氧造渣合金化。出鋼過(guò)程輔料加過(guò)順序:開始出鋼→碳化硅→石灰、精煉渣→鋁塊→低磷硅錳、高碳錳鐵,加入量和爐后成分控制見表3。

      表3爐后成分

      (3)精煉脫氧、造渣脫硫工藝。LF爐鋼水到站定氧→控制底吹氬氣200~300Nl/min、加熱升溫3min→加入石灰、碳化硅→加熱→喂鋁線→加熱→合金化→加熱→喂鋁線調(diào)鋁→鈣處理→軟攪拌,具體用量見表4,精煉處理結(jié)束渣樣成分見表5,精煉爐終點(diǎn)成分見表6。

      表4精煉爐加料情況(kg)

      表5精煉爐結(jié)束渣成份(%)

      表6精煉爐終點(diǎn)鋼水主要成份(%)

      (4)效果總結(jié)

      ①降低成本(脫氧劑及電耗)。噸鋼鋁耗降0.42kg,剔除碳化硅成本,脫氧成本降低4.5元/噸鋼;由于碳化硅發(fā)泡效果好,LF處理過(guò)程,鋼包頂渣對(duì)電極埋弧充分,電弧利用率高,電耗降低5KWH/噸鋼,電耗降本3元/噸鋼,合計(jì)降本7.5元/噸鋼。

      ②改善精煉渣況。使用碳化硅脫氧能夠有效改善精煉到站爐渣狀況,為精煉快速造白渣提供良好條件,脫硫效果明顯,精煉爐終點(diǎn)鋼水中平均硫含量0.0074%,脫硫效率88.89%,有利于鑄坯質(zhì)量提高。

      除上述實(shí)施例外,本發(fā)明還可以有其他實(shí)施方式。凡采用等同替換或等效變換形成的技術(shù)方案,均落在本發(fā)明要求的保護(hù)范圍。

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