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      一種軸承部件無(wú)脆性氮化工藝的制作方法

      文檔序號(hào):12883525閱讀:252來(lái)源:國(guó)知局

      本發(fā)明涉及一種軸承部件加工工藝,具體來(lái)講是一種軸承部件無(wú)脆性氮化工藝。



      背景技術(shù):

      軸承部件是機(jī)械設(shè)備必不可少的通用化標(biāo)準(zhǔn)化零部件,應(yīng)用范圍廣泛,軸承保持器是軸承的重要組成零件,社會(huì)需求量巨大;軸承保持器與鋼球配套,裝在軸承圈內(nèi),由于隨時(shí)保持與鋼球接觸摩擦,對(duì)材質(zhì)的機(jī)械性能有較高的要求;一般加工軸承保持器時(shí),都要經(jīng)過(guò)熱處理工藝,提高產(chǎn)品表面的強(qiáng)度和硬度,增強(qiáng)耐磨性,目前很多軸承部件雖然經(jīng)過(guò)熱處理,然耐蝕性有所提高,但分布不均勻,強(qiáng)度難以提高,配套性能和使用壽命受到限制。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是,針對(duì)以上現(xiàn)有技術(shù)存在的缺點(diǎn),提供一種軸承部件無(wú)脆性氮化工藝。

      本發(fā)明解決以上技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案是:一種軸承部件無(wú)脆性氮化工藝,包括以下步驟:

      a:將軸承部件送至氮化爐中進(jìn)行加熱,溫度加熱至200-250℃,壓緊爐蓋,啟動(dòng)真空泵抽真空,打開(kāi)進(jìn)氣閥,充入氮?dú)?,檢查氮化爐內(nèi)是否漏氣,若漏氣則停止加熱,待溫度降至90-100℃,打開(kāi)氮化爐爐蓋繼續(xù)降溫,待溫度降至室溫檢查問(wèn)題,若沒(méi)有漏氣,則將溫度升到300-350℃,時(shí)間為1-2h,并準(zhǔn)備進(jìn)入充氣階段;

      b:待氮化爐爐中溫度升至300-350℃,則通入氨氣和滲透劑與氯化銨濃液的混合液,其中氯化銨濃度為35-43%,滲透劑濃度為0.03-0.05%,將氨氣通氣速度控制為400-500l/h,滲透劑與氯化銨濃液的混合液通入速度為1.2-1.4ml/min,且將爐內(nèi)繼續(xù)升溫至480-500℃,保溫2-3h,壓力為0.004-0.008mpa,并且通過(guò)氫探頭控制爐內(nèi)氮?jiǎng)?,使其kn=3.8-4.3,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)氨分解率33-36%,然后將氨氣通入速率升至700-800l/h,滲透劑與氯化銨濃液的混合液通入速度升至1.5-1.8ml/min,爐內(nèi)溫度升至520-550℃,并且保溫4-5h,壓力為0.002-0.015mpa,繼續(xù)通過(guò)氫探頭控制爐內(nèi)氮?jiǎng)?,使其kn=1.1-1.2,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)氨分解率65-68%;

      c:將步驟b中氨氣充氣速率降至200-250l/h,且停止?jié)B透劑與氯化銨濃液的混合液的通入,打開(kāi)爐頂部的出氣閥,并且通過(guò)連接排氣管將爐內(nèi)氣體排出在水中,且控制爐內(nèi)的壓力在0.03-0.07mpa,待爐內(nèi)溫度降至100-130℃;

      d:待爐內(nèi)溫度降至100-130℃時(shí),關(guān)閉氨氣瓶和氮化爐進(jìn)氣閥,然后啟動(dòng)真空泵抽真空,控制爐內(nèi)氣壓為-0.01~-0.02mpa,然后通入氮?dú)猓WC爐內(nèi)處于正壓,接著打開(kāi)爐頂部的出氣閥,并且通過(guò)連接排氣管將爐內(nèi)氣體排出在水中,然后打開(kāi)閥門(mén)向爐內(nèi)放入新鮮空氣,置換爐內(nèi)空氣,且爐內(nèi)溫度空冷至50-60℃,然后打開(kāi)爐口,取出軸承部件,繼續(xù)冷卻至室溫,然后進(jìn)行氮化層的質(zhì)量檢查,必要時(shí)檢查零件的變形量。

      本發(fā)明進(jìn)一步限定的技術(shù)方案是:

      前述的軸承部件無(wú)脆性氮化工藝,a:將軸承部件送至氮化爐中進(jìn)行加熱,溫度加熱至240℃,壓緊爐蓋,啟動(dòng)真空泵抽真空,打開(kāi)進(jìn)氣閥,充入氮?dú)?,檢查氮化爐內(nèi)是否漏氣,若漏氣則停止加熱,待溫度降至90℃,打開(kāi)氮化爐爐蓋繼續(xù)降溫,待溫度降至室溫檢查問(wèn)題,若沒(méi)有漏氣,則將溫度升到340℃,時(shí)間為1.5h,并準(zhǔn)備進(jìn)入充氣階段;

      b:待氮化爐爐中溫度升至340℃,則通入氨氣和滲透劑與氯化銨濃液的混合液,其中氯化銨濃度為38%,滲透劑濃度為0.035%,將氨氣通氣速度控制為430l/h,滲透劑與氯化銨濃液的混合液通入速度為1.2ml/min,且將爐內(nèi)繼續(xù)升溫至492℃,保溫3h,壓力為0.0045mpa,并且通過(guò)氫探頭控制爐內(nèi)氮?jiǎng)荩蛊鋕n=3.9,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)氨分解率34%,然后將氨氣通入速率升至750l/h,滲透劑與氯化銨濃液的混合液通入速度升至1.6ml/min,爐內(nèi)溫度升至540℃,并且保溫4.5h,壓力為0.006mpa,繼續(xù)通過(guò)氫探頭控制爐內(nèi)氮?jiǎng)荩蛊鋕n=1.1,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)氨分解率65%;

      c:將步驟b中氨氣充氣速率降至200l/h,且停止?jié)B透劑與氯化銨濃液的混合液的通入,打開(kāi)爐頂部的出氣閥,并且通過(guò)連接排氣管將爐內(nèi)氣體排出在水中,且控制爐內(nèi)的壓力在0.04mpa,待爐內(nèi)溫度降至108℃,

      d:待爐內(nèi)溫度降至108℃時(shí),關(guān)閉氨氣瓶和氮化爐進(jìn)氣閥,然后啟動(dòng)真空泵抽真空,控制爐內(nèi)氣壓為-0.015mpa,然后通入氮?dú)?,保證爐內(nèi)處于正壓,接著打開(kāi)爐頂部的出氣閥,并且通過(guò)連接排氣管將爐內(nèi)氣體排出在水中,然后打開(kāi)閥門(mén)向爐內(nèi)放入新鮮空氣,置換爐內(nèi)空氣,且爐內(nèi)溫度空冷至55℃,然后打開(kāi)爐口,取出軸承部件,繼續(xù)冷卻至室溫,然后進(jìn)行氮化層的質(zhì)量檢查,必要時(shí)檢查零件的變形量。

      前述的軸承部件無(wú)脆性氮化工藝,a:將軸承部件送至氮化爐中進(jìn)行加熱,溫度加熱至250℃,壓緊爐蓋,啟動(dòng)真空泵抽真空,打開(kāi)進(jìn)氣閥,充入氮?dú)猓瑱z查氮化爐內(nèi)是否漏氣,若漏氣則停止加熱,待溫度降至95℃,打開(kāi)氮化爐爐蓋繼續(xù)降溫,待溫度降至室溫檢查問(wèn)題,若沒(méi)有漏氣,則將溫度升到350℃,時(shí)間為2h,并準(zhǔn)備進(jìn)入充氣階段;

      b:待氮化爐爐中溫度升至350℃,則通入氨氣和滲透劑與氯化銨濃液的混合液,其中氯化銨濃度為40%,滲透劑濃度為0.03%,將氨氣通氣速度控制為450l/h,滲透劑與氯化銨濃液的混合液通入速度為1.3ml/min,且將爐內(nèi)繼續(xù)升溫至500℃,保溫2.5h,壓力為0.006mpa,并且通過(guò)氫探頭控制爐內(nèi)氮?jiǎng)?,使其kn=4.0,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)氨分解率35%,然后將氨氣通入速率升至760l/h,滲透劑與氯化銨濃液的混合液通入速度升至1.7ml/min,爐內(nèi)溫度升至550℃,并且保溫5h,壓力為0.0065mpa,繼續(xù)通過(guò)氫探頭控制爐內(nèi)氮?jiǎng)?,使其kn=1.2,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)氨分解率67%;

      c:將步驟b中氨氣充氣速率降至220l/h,且停止?jié)B透劑與氯化銨濃液的混合液的通入,打開(kāi)爐頂部的出氣閥,并且通過(guò)連接排氣管將爐內(nèi)氣體排出在水中,且控制爐內(nèi)的壓力在0.045mpa,待爐內(nèi)溫度降至100℃,

      d:待爐內(nèi)溫度降至100℃時(shí),關(guān)閉氨氣瓶和氮化爐進(jìn)氣閥,然后啟動(dòng)真空泵抽真空,控制爐內(nèi)氣壓為-0.02mpa,然后通入氮?dú)猓WC爐內(nèi)處于正壓,接著打開(kāi)爐頂部的出氣閥,并且通過(guò)連接排氣管將爐內(nèi)氣體排出在水中,然后打開(kāi)閥門(mén)向爐內(nèi)放入新鮮空氣,置換爐內(nèi)空氣,且爐內(nèi)溫度空冷至50℃,然后打開(kāi)爐口,取出軸承部件,繼續(xù)冷卻至室溫,然后進(jìn)行氮化層的質(zhì)量檢查,必要時(shí)檢查零件的變形量。

      前述的軸承部件無(wú)脆性氮化工藝,滲透劑按質(zhì)量份數(shù)計(jì)包括以下組分:滲透溶劑:5-10份、復(fù)合稀土:1-3份、天然脂肪酸酰胺:3-5份、脂肪醇聚氧乙烯醚:6~9份,硅微粉:6-9份;

      其中復(fù)合稀土按重量百分比包含以下成分:la:12.5-13.6%,y:10.8-11.5%,er:11.5-12.8%,yb:7-9%,tm:13-15%,其余為:pr;滲透溶劑為乙二醇、聚乙二醇、二甘醇、丙三醇中一種或幾種混合物;本發(fā)明中滲透劑中添加復(fù)合稀土,能夠改善軸承部件物理化學(xué)性能,并提高其室溫及高溫機(jī)械性能,添加硅微粉,能夠大大提高軸承部件的耐腐蝕能力、耐磨能力及穩(wěn)定性,同時(shí)抗壓強(qiáng)度提高23%-25%。

      本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明通過(guò)氫探頭能夠準(zhǔn)確的控制氮?jiǎng)?,?duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)氨氣的分解率,能夠有效的保證氮化的效果,添加滲透劑與氯化銨濃液的混合液,提高其氮化效果,減少氮化時(shí)間,且軸承部件經(jīng)過(guò)氮化后,其有效硬化層深度≥0.30mm,表面硬度為820-830hv,其表面脆性100-110kg洛氏硬度檢測(cè)無(wú)裂痕壓痕圓形完整,彌補(bǔ)韌性不足的缺點(diǎn),氮化處理后的產(chǎn)品變形量微小,尺寸精度、機(jī)械強(qiáng)度指標(biāo)滿足要求,有效的解決了現(xiàn)有氮化工藝有效氮化層深淺、表面硬度低、變形大等問(wèn)題,提高了軸承部件的強(qiáng)度和耐磨性,也延長(zhǎng)了其使用壽命長(zhǎng),從而提高了效益。

      具體實(shí)施方式

      實(shí)施例1

      本實(shí)施例提供一種軸承部件無(wú)脆性氮化工藝,具體包括以下步驟:

      a:將軸承部件送至氮化爐中進(jìn)行加熱,溫度加熱至240℃,壓緊爐蓋,啟動(dòng)真空泵抽真空,打開(kāi)進(jìn)氣閥,充入氮?dú)?,檢查氮化爐內(nèi)是否漏氣,若漏氣則停止加熱,待溫度降至90℃,打開(kāi)氮化爐爐蓋繼續(xù)降溫,待溫度降至室溫檢查問(wèn)題,若沒(méi)有漏氣,則將溫度升到340℃,時(shí)間為1.5h,并準(zhǔn)備進(jìn)入充氣階段;

      b:待氮化爐爐中溫度升至340℃,則通入氨氣和滲透劑與氯化銨濃液的混合液,其中氯化銨濃度為38%,滲透劑濃度為0.035%,將氨氣通氣速度控制為430l/h,滲透劑與氯化銨濃液的混合液通入速度為1.2ml/min,且將爐內(nèi)繼續(xù)升溫至492℃,保溫3h,壓力為0.0045mpa,并且通過(guò)氫探頭控制爐內(nèi)氮?jiǎng)?,使其kn=3.9,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)氨分解率34%,然后將氨氣通入速率升至750l/h,滲透劑與氯化銨濃液的混合液通入速度升至1.6ml/min,爐內(nèi)溫度升至540℃,并且保溫4.5h,壓力為0.006mpa,繼續(xù)通過(guò)氫探頭控制爐內(nèi)氮?jiǎng)?,使其kn=1.1,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)氨分解率65%;

      其中滲透劑按質(zhì)量份數(shù)計(jì)包括以下組分:滲透溶劑:6份、復(fù)合稀土:2份、天然脂肪酸酰胺:4份、脂肪醇聚氧乙烯醚:7份,硅微粉:8份;

      其中復(fù)合稀土按重量百分比包含以下成分:la:12.8%,y:11.2%,er:12.3%,yb:7%,tm:13%,其余為:pr;滲透溶劑為乙二醇、聚乙二醇、二甘醇的或集中混合物;

      c:將步驟b中氨氣充氣速率降至200l/h,且停止?jié)B透劑與氯化銨濃液的混合液的通入,打開(kāi)爐頂部的出氣閥,并且通過(guò)連接排氣管將爐內(nèi)氣體排出在水中,且控制爐內(nèi)的壓力在0.04mpa,待爐內(nèi)溫度降至108℃,

      d:待爐內(nèi)溫度降至108℃時(shí),關(guān)閉氨氣瓶和氮化爐進(jìn)氣閥,然后啟動(dòng)真空泵抽真空,控制爐內(nèi)氣壓為-0.015mpa,然后通入氮?dú)?,保證爐內(nèi)處于正壓,接著打開(kāi)爐頂部的出氣閥,并且通過(guò)連接排氣管將爐內(nèi)氣體排出在水中,然后打開(kāi)閥門(mén)向爐內(nèi)放入新鮮空氣,置換爐內(nèi)空氣,且爐內(nèi)溫度空冷至55℃,然后打開(kāi)爐口,取出軸承部件,繼續(xù)冷卻至室溫,然后進(jìn)行氮化層的質(zhì)量檢查,必要時(shí)檢查零件的變形量。

      本實(shí)施例通過(guò)氫探頭能夠準(zhǔn)確的控制氮?jiǎng)?,?duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)氨氣的分解率,能夠有效的保證氮化的效果,添加滲透劑與氯化銨濃液的混合液,提高其氮化效果,減少氮化時(shí)間,且軸承部件經(jīng)過(guò)氮化后,其有效硬化層深度0.32mm,表面硬度為820hv,其表面脆性100kg洛氏硬度檢測(cè)無(wú)裂痕壓痕圓形完整,彌補(bǔ)韌性不足的缺點(diǎn),氮化處理后的產(chǎn)品變形量微小,尺寸精度、機(jī)械強(qiáng)度指標(biāo)滿足要求,有效的解決了現(xiàn)有氮化工藝有效氮化層深淺、表面硬度低、變形大等問(wèn)題,提高了軸承部件的強(qiáng)度和耐磨性,也延長(zhǎng)了其使用壽命長(zhǎng),從而提高了效益;本發(fā)明中滲透劑中添加復(fù)合稀土,能夠改善軸承部件物理化學(xué)性能,并提高其室溫及高溫機(jī)械性能,添加硅微粉,能夠提高軸承部件的耐腐蝕能力、抗壓強(qiáng)度和耐磨能力,穩(wěn)定性比較好。

      實(shí)施例2

      本實(shí)施例提供一種軸承部件無(wú)脆性氮化工藝,具體包括以下步驟:

      a:將軸承部件送至氮化爐中進(jìn)行加熱,溫度加熱至250℃,壓緊爐蓋,啟動(dòng)真空泵抽真空,打開(kāi)進(jìn)氣閥,充入氮?dú)?,檢查氮化爐內(nèi)是否漏氣,若漏氣則停止加熱,待溫度降至95℃,打開(kāi)氮化爐爐蓋繼續(xù)降溫,待溫度降至室溫檢查問(wèn)題,若沒(méi)有漏氣,則將溫度升到350℃,時(shí)間為2h,并準(zhǔn)備進(jìn)入充氣階段;

      b:待氮化爐爐中溫度升至350℃,則通入氨氣和滲透劑與氯化銨濃液的混合液,其中氯化銨濃度為40%,滲透劑濃度為0.03%,將氨氣通氣速度控制為450l/h,滲透劑與氯化銨濃液的混合液通入速度為1.3ml/min,且將爐內(nèi)繼續(xù)升溫至500℃,保溫2.5h,壓力為0.006mpa,并且通過(guò)氫探頭控制爐內(nèi)氮?jiǎng)?,使其kn=4.0,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)氨分解率35%,然后將氨氣通入速率升至760l/h,滲透劑與氯化銨濃液的混合液通入速度升至1.7ml/min,爐內(nèi)溫度升至550℃,并且保溫5h,壓力為0.0065mpa,繼續(xù)通過(guò)氫探頭控制爐內(nèi)氮?jiǎng)?,使其kn=1.2,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)氨分解率67%;

      滲透溶劑:8份、復(fù)合稀土:3份、天然脂肪酸酰胺:5份、脂肪醇聚氧乙烯醚:8份,硅微粉:7份;

      其中復(fù)合稀土按重量百分比包含以下成分:la:13.6%,y:10.9%,er:12.5%,yb:9%,tm:15%,其余為:pr;滲透溶劑為乙二醇、聚乙二醇、二甘醇的混合物;

      c:將步驟b中氨氣充氣速率降至220l/h,且停止?jié)B透劑與氯化銨濃液的混合液的通入,打開(kāi)爐頂部的出氣閥,并且通過(guò)連接排氣管將爐內(nèi)氣體排出在水中,且控制爐內(nèi)的壓力在0.045mpa,待爐內(nèi)溫度降至100℃,

      d:待爐內(nèi)溫度降至100℃時(shí),關(guān)閉氨氣瓶和氮化爐進(jìn)氣閥,然后啟動(dòng)真空泵抽真空,控制爐內(nèi)氣壓為-0.02mpa,然后通入氮?dú)?,保證爐內(nèi)處于正壓,接著打開(kāi)爐頂部的出氣閥,并且通過(guò)連接排氣管將爐內(nèi)氣體排出在水中,然后打開(kāi)閥門(mén)向爐內(nèi)放入新鮮空氣,置換爐內(nèi)空氣,且爐內(nèi)溫度空冷至50℃,然后打開(kāi)爐口,取出軸承部件,繼續(xù)冷卻至室溫,然后進(jìn)行氮化層的質(zhì)量檢查,必要時(shí)檢查零件的變形量。

      本實(shí)施例通過(guò)氫探頭能夠準(zhǔn)確的控制氮?jiǎng)?,?duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)氨氣的分解率,能夠有效的保證氮化的效果,添加滲透劑與氯化銨濃液的混合液,提高其氮化效果,減少氮化時(shí)間,且軸承部件經(jīng)過(guò)氮化后,其有效硬化層深度0.33mm,表面硬度為830hv,其表面脆性108kg洛氏硬度檢測(cè)無(wú)裂痕壓痕圓形完整,彌補(bǔ)韌性不足的缺點(diǎn),氮化處理后的產(chǎn)品變形量微小,尺寸精度、機(jī)械強(qiáng)度指標(biāo)滿足要求,有效的解決了現(xiàn)有氮化工藝有效氮化層深淺、表面硬度低、變形大等問(wèn)題,提高了軸承部件的強(qiáng)度和耐磨性,也延長(zhǎng)了其使用壽命長(zhǎng),從而提高了效益;本發(fā)明中滲透劑中添加復(fù)合稀土,能夠改善軸承部件物理化學(xué)性能,并提高其室溫及高溫機(jī)械性能,添加硅微粉,能夠提高軸承部件的耐腐蝕能力、抗壓強(qiáng)度和耐磨能力,穩(wěn)定性比較好。

      實(shí)施例3

      本實(shí)施例提供一種軸承部件無(wú)脆性氮化工藝,具體包括以下步驟:

      a:將軸承部件送至氮化爐中進(jìn)行加熱,溫度加熱至250℃,壓緊爐蓋,啟動(dòng)真空泵抽真空,打開(kāi)進(jìn)氣閥,充入氮?dú)猓瑱z查氮化爐內(nèi)是否漏氣,若漏氣則停止加熱,待溫度降至90℃,打開(kāi)氮化爐爐蓋繼續(xù)降溫,待溫度降至室溫檢查問(wèn)題,若沒(méi)有漏氣,則將溫度升到348℃,時(shí)間為2h,并準(zhǔn)備進(jìn)入充氣階段;

      b:待氮化爐爐中溫度升至348℃,則通入氨氣和滲透劑與氯化銨濃液的混合液,其中氯化銨濃度為41%,滲透劑濃度為0.033%,將氨氣通氣速度控制為460l/h,滲透劑與氯化銨濃液的混合液通入速度為1.4ml/min,且將爐內(nèi)繼續(xù)升溫至497℃,保溫3h,壓力為0.0055mpa,并且通過(guò)氫探頭控制爐內(nèi)氮?jiǎng)荩蛊鋕n=4.1,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)氨分解率36%,然后將氨氣通入速率升至780l/h,滲透劑與氯化銨濃液的混合液通入速度升至1.65ml/min,爐內(nèi)溫度升至545℃,并且保溫5h,壓力為0.008mpa,繼續(xù)通過(guò)氫探頭控制爐內(nèi)氮?jiǎng)荩蛊鋕n=1.15,對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)氨分解率66%;

      滲透溶劑:9份、復(fù)合稀土:3份、天然脂肪酸酰胺:5份、脂肪醇聚氧乙烯醚:9份,硅微粉:9份;

      其中復(fù)合稀土按重量百分比包含以下成分:la:13.3%,y:11.1%,er:12.8%,yb:8.5%,tm:14.3%,其余為:pr;滲透溶劑為乙二醇、聚乙二醇、二甘醇的混合物;

      c:將步驟b中氨氣充氣速率降至200l/h,且停止?jié)B透劑與氯化銨濃液的混合液的通入,打開(kāi)爐頂部的出氣閥,并且通過(guò)連接排氣管將爐內(nèi)氣體排出在水中,且控制爐內(nèi)的壓力在0.035mpa,待爐內(nèi)溫度降至100℃;

      d:待爐內(nèi)溫度降至100℃時(shí),關(guān)閉氨氣瓶和氮化爐進(jìn)氣閥,然后啟動(dòng)真空泵抽真空,控制爐內(nèi)氣壓為-0.018mpa,然后通入氮?dú)猓WC爐內(nèi)處于正壓,接著打開(kāi)爐頂部的出氣閥,并且通過(guò)連接排氣管將爐內(nèi)氣體排出在水中,然后打開(kāi)閥門(mén)向爐內(nèi)放入新鮮空氣,置換爐內(nèi)空氣,且爐內(nèi)溫度空冷至52℃,然后打開(kāi)爐口,取出軸承部件,繼續(xù)冷卻至室溫,然后進(jìn)行氮化層的質(zhì)量檢查,必要時(shí)檢查零件的變形量。

      本實(shí)施例通過(guò)氫探頭能夠準(zhǔn)確的控制氮?jiǎng)?,?duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)氨氣的分解率,能夠有效的保證氮化的效果,添加滲透劑與氯化銨濃液的混合液,提高其氮化效果,減少氮化時(shí)間,且軸承部件經(jīng)過(guò)氮化后,其有效硬化層深度0.3mm,表面硬度為822hv,其表面脆性102kg洛氏硬度檢測(cè)無(wú)裂痕壓痕圓形完整,彌補(bǔ)韌性不足的缺點(diǎn),氮化處理后的產(chǎn)品變形量微小,尺寸精度、機(jī)械強(qiáng)度指標(biāo)滿足要求,有效的解決了現(xiàn)有氮化工藝有效氮化層深淺、表面硬度低、變形大等問(wèn)題,提高了軸承部件的強(qiáng)度和耐磨性,也延長(zhǎng)了其使用壽命長(zhǎng),從而提高了效益;本發(fā)明中滲透劑中添加復(fù)合稀土,能夠改善軸承部件物理化學(xué)性能,并提高其室溫及高溫機(jī)械性能,添加硅微粉,能夠提高軸承部件的耐腐蝕能力、抗壓強(qiáng)度和耐磨能力,穩(wěn)定性比較好。

      除上述實(shí)施例外,本發(fā)明還可以有其他實(shí)施方式。凡采用等同替換或等效變換形成的技術(shù)方案,均落在本發(fā)明要求的保護(hù)范圍。

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