本發(fā)明涉及鍋爐控制技術領域,尤其涉及一種燃煤鍋爐的氧氣含量控制系統(tǒng)。
背景技術:
600MW 機組鍋爐按原設計氧量運行,雖然可以滿足機組安全運行的基本需要。但是通過優(yōu)化調整鍋爐氧量,鍋爐燃燒效率還可以進一步提高。其中,對于燃煤鍋爐鼓風量和氧氣含量的控制,是影響鍋爐熱效率的一個重要因素。燃煤鍋爐需要通過鼓風來助燃。實際運行中,當鼓風量大于燃燒需要氧氣含量時,多余的空氣排煙會帶走熱量;而當鼓風量小于燃燒需要氧時,煤不能充分燃燒,造成爐渣含炭量超標;因此,為解決以上矛盾,當鍋爐內(nèi)氧氣含量高時,需減少鼓風量,優(yōu)化鼓風量,滿足燃料充分燃燒需氧量,達到充分燃燒,以使鍋爐獲得最高的熱效率。當氧氣含量低于其設定值時,需增加鼓風量,優(yōu)化鼓風量,滿足燃料充分燃燒所需的氧氣含量,達到充分燃燒,以使鍋爐獲得最高的熱效率。
現(xiàn)有技術中基于氧氣含量來動態(tài)調整鼓風量的方法一定程度上提高了鍋爐的熱效率,但是,隨著褐煤大量燃用,現(xiàn)場煤質發(fā)生了改變,原煤水份增大明顯,原煤熱值下降,灰熔點降低。從鍋爐實際燃燒情況看結焦問題不定期發(fā)生。由于中速磨煤機干燥出力受限,大負荷時需摻混高熱值其它煤種。但大量燃用褐煤后兩臺鍋爐的飛灰含碳量明顯降低,不論負荷高低飛灰可燃物都在1.2%以下( 設計灰渣含碳量2.2% )。大渣含碳量在3.0%左右( 大渣只占灰渣份額10% )。并且,由于摻燒褐煤量加大引發(fā)一些問題,如鍋爐漏風量較大、再熱器減溫水量大、鍋爐結焦嚴重、排煙溫度較高、燃燒效率較低、機組運行經(jīng)濟性差等。
此外,現(xiàn)有技術中基于氧氣含量來動態(tài)調整鼓風量的方法,僅僅是考慮了氧氣含量與鼓風量的關系,而實際上,還存在其它因素同樣會影響鍋爐的熱效率。
因此,需要一種能夠進一步提高鍋爐燃燒效率的系統(tǒng)。
技術實現(xiàn)要素:
針對現(xiàn)有技術中存在的上述問題,本發(fā)明的目的在于提供一種燃煤鍋爐的氧氣含量控制系統(tǒng),以提高鍋爐的燃燒效率。
本發(fā)明提供一種燃煤鍋爐的氧氣含量控制系統(tǒng),包括送風機、引風機、一次風機、磨煤機、鍋爐爐膛;其中,送風機、引風機、一次風機、磨煤機通過管道與鍋爐爐膛相連接,組成一個完整的鍋爐煙風系統(tǒng);所述氧氣含量控制系統(tǒng)還包括鍋爐負荷測量器、氧氣含量控制器,其中,鍋爐負荷測量器,用于實時監(jiān)測鍋爐負荷,并且當監(jiān)測到的鍋爐負荷發(fā)生改變時,將最新獲取的鍋爐負荷發(fā)送給氧氣含量控制器;氧氣含量控制器,用于接收鍋爐負荷測量器發(fā)送的鍋爐負荷,并基于接收到的鍋爐負荷來獲得對應的最優(yōu)氧氣含量,由此控制調整送風機、一次風機的鼓風量,控制引風機調整爐膛負壓,保持爐膛負壓在正常范圍內(nèi)。
進一步地,本發(fā)明的氧氣含量控制系統(tǒng)還包括存儲器,其中存儲有根據(jù)試驗獲得的鍋爐負荷與最優(yōu)氧氣含量的對應關系表;其中,所述基于接收到的鍋爐負荷來獲得對應的最優(yōu)氧氣含量具體為:查詢所述存儲器存儲的鍋爐負荷與最優(yōu)氧氣含量的對應關系表來獲得。
與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明根據(jù)實時獲取的鍋爐負荷來獲得對應的最優(yōu)氧氣含量,并基于此來動態(tài)調整送風機、一次風機的鼓風量,控制引風機調整爐膛負壓,保持爐膛負壓在正常范圍內(nèi),由此可以提高鍋爐的燃燒效率,降低了所需要的電量,獲得了很好的節(jié)能效果。
附圖說明
結合隨后的附圖,從下面的詳細說明中可顯而易見的得出本發(fā)明的上述及其他目的、特征及優(yōu)點。在附圖中:
圖1 示出了本發(fā)明的一種燃煤鍋爐的氧氣含量控制系統(tǒng)的功能組成框圖;
圖2 示出了本發(fā)明的鍋爐負荷與氧氣含量的關系曲線圖。
具體實施方式
下面結合附圖對本發(fā)明的技術方案做進一步的詳細說明,所述實施方式的示例在附圖中示出,下面通過參考附圖描述的實施方式是示例性的,僅用于解釋本發(fā)明,而不能解釋為對本發(fā)明的限制。
如圖1 所示,本發(fā)明的一種燃煤鍋爐的氧氣含量控制系統(tǒng)包括送風機、引風機、一次風機、磨煤機、鍋爐爐膛、鍋爐負荷測量器、以及氧氣含量控制器,其中:送風機、引風機、一次風機、磨煤機通過管道與鍋爐爐膛相連接,組成一個完整的鍋爐煙風系統(tǒng)。
現(xiàn)有技術中,為了提高鍋爐的熱效率,通常僅僅考慮氧氣含量與鼓風量的關系,通過測定的氧氣含量來調整鼓風量。然而在實際的生產(chǎn)環(huán)境中,還存在其它因素也同樣會影響鍋爐的熱效率。發(fā)明人經(jīng)過多次試驗發(fā)現(xiàn),當鍋爐工作于不同的負荷狀態(tài)( 蒸發(fā)量) 下時,都存在一個最優(yōu)的氧氣含量值,工作在此條件下,鍋爐的效率最高。圖2 示出了鍋爐負荷與氧氣含量的關系曲線圖。從圖2 可以看出,當鍋爐工作于負荷( 蒸發(fā)量) 為1700t/h、1400t/h、1200t/h、950t/h 時,最優(yōu)的氧氣含量是依次增加的。鍋爐蒸發(fā)量為1700t/h 時對應氧量為3.25%、鍋爐蒸發(fā)量為1400t/h 對應氧量為3.60%、鍋爐蒸發(fā)量為1200t/h 對應氧量為4.55%、鍋爐蒸發(fā)量為950t/h 時對應氧量為5.85%。
基于以上的測試結果,本發(fā)明在現(xiàn)有的鍋爐煙風系統(tǒng)的基礎上,增加了兩個部件,即:鍋爐負荷測量器、氧氣含量控制器。其中:鍋爐負荷測量器,用于實時監(jiān)測鍋爐負荷,并且當監(jiān)測到的鍋爐負荷發(fā)生改變時,將最新獲取的鍋爐負荷發(fā)送給氧氣含量控制器。
氧氣含量控制器,用于接收鍋爐負荷測量器發(fā)送的鍋爐負荷,并基于接收到的鍋爐負荷來獲得對應的最優(yōu)氧氣含量,由此控制調整送風機、一次風機的鼓風量,控制引風機調整爐膛負壓,保持爐膛負壓在正常范圍內(nèi)。
另外,在本發(fā)明中,還包括有存儲器( 未示出),其中存儲有根據(jù)試驗獲得的鍋爐負荷與最優(yōu)氧氣含量的對應關系表。
所述基于接收到的鍋爐負荷來獲得對應的最優(yōu)氧氣含量具體為:查詢存儲器存儲的鍋爐負荷與最優(yōu)氧氣含量的對應關系表來獲得。
與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明根據(jù)實時獲取的鍋爐負荷來獲得對應的最優(yōu)氧氣含量,并基于此來動態(tài)調整送風機、一次風機的鼓風量,控制引風機調整爐膛負壓,保持爐膛負壓在正常范圍內(nèi),由此可以提高鍋爐的燃燒效率,降低了所需要的電量,獲得了很好的節(jié)能效果。以兩臺600MW 機組為例,根據(jù)試驗數(shù)據(jù)測算,供電煤耗降低2.3g/kWh,以這兩臺機組年發(fā)電量50 億kWh 計算,采用本發(fā)明的氧氣含量控制系統(tǒng),全年可節(jié)約標準煤11500 噸,如果標煤單價按每噸500 元計算,全年可節(jié)約資金575 萬元,經(jīng)濟效益明顯。
此外,對于本領域的普通技術人員來說可顯而易見的得出其他優(yōu)點和修改。因此,具有更廣方面的本發(fā)明并不局限于這里所示出的并且所描述的具體說明及示例性實施例。因此,在不脫離由隨后權利要求及其等價體所定義的一般發(fā)明構思的精神和范圍的情況下,可對其做出各種修改。