本實(shí)用新型涉及RTO蓄熱室節(jié)能電器改造技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種節(jié)能型RTO蓄熱燃燒室。
背景技術(shù):
RTO在正常運(yùn)行時(shí)當(dāng)廢氣的濃度無(wú)法支持燃燒室800度正常運(yùn)行溫度時(shí),必須點(diǎn)燃天然氣進(jìn)行輔助加熱,提高燃燒室的溫度,同時(shí)當(dāng)燃燒室溫度過(guò)高時(shí),降溫直排閥位隨時(shí)打開(kāi)進(jìn)行降溫,而廢氣稀釋閥位卻不動(dòng)作,無(wú)法達(dá)到稀釋廢氣濃度效果。需要手動(dòng)去調(diào)節(jié)閥位,從而改變廢氣濃度,而改變?nèi)紵业臏囟取H绻皇謩?dòng)調(diào)節(jié)閥位會(huì)造成降溫較慢或燃燒室超溫報(bào)警。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為了克服上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,本實(shí)用新型提供了本申請(qǐng)需解決降溫直排閥位與廢氣稀釋閥位聯(lián)動(dòng)問(wèn)題,當(dāng)降溫直排閥位因燃燒室溫度過(guò)高打開(kāi)時(shí),廢氣稀釋閥位無(wú)法聯(lián)動(dòng)打開(kāi)進(jìn)行廢氣稀釋造成降溫較慢或燃燒室超溫報(bào)警。同時(shí)需解決廢氣稀釋閥位聯(lián)動(dòng)后根據(jù)溫度變化頻繁動(dòng)作造成設(shè)備損壞或降溫過(guò)快問(wèn)題。
本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案是:一種節(jié)能型RTO蓄熱燃燒室,包括降溫直排閥、廢氣稀釋閥、位置繼電器TVC、延時(shí)繼電器KT、廢氣稀釋控制繼電器KA,其中:位置繼電器TVC的信號(hào)輸入端與降溫直排閥相連,其信號(hào)輸出端連接到延時(shí)繼電器KT的信號(hào)輸入端;延時(shí)繼電器KT的信號(hào)輸出端連接到廢氣稀釋控制繼電器KA的信號(hào)輸入端;廢氣稀釋控制繼電器KA的信號(hào)輸出端與廢氣稀釋閥相連。
進(jìn)一步地,所述蓄熱燃燒室還包括鼓風(fēng)電機(jī),其進(jìn)氣口連接有廢氣入口和新鮮空氣入口,其中所述新鮮空氣入口上還設(shè)有廢氣稀釋閥;RTO蓄熱燃燒室包括廢氣入口和廢氣出口,鼓風(fēng)電機(jī)的出氣口連接到RTO蓄熱燃燒室的廢氣入口,RTO蓄熱燃燒室的廢氣出口與降溫直排閥的出氣口相連,并連接到總出氣口。
進(jìn)一步地,RTO蓄熱燃燒室還包括天然氣燃燒入口和天然氣燃燒出口,降溫直排閥的進(jìn)氣口與RTO蓄熱燃燒室的天然氣燃燒出口相連。
進(jìn)一步地,位置繼電器TVC的信號(hào)輸入端感應(yīng)降溫直排閥的閥門(mén)開(kāi)度。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的有益效果是:
1)加快了RTO燃燒室降溫與升溫的過(guò)程。
2)優(yōu)化控制效果,由于降溫直排閥位與廢氣稀釋閥位的智能聯(lián)動(dòng),始終保證廢氣濃度在一個(gè)合理的燃燒范圍內(nèi),消除RTO燃燒室由于廢氣濃度過(guò)高造成的超溫報(bào)警,并避免閥位頻繁動(dòng)作。
3)減少了天燃?xì)庋a(bǔ)充燃燒的次數(shù),節(jié)約了天燃?xì)獾氖褂昧俊?/p>
附圖說(shuō)明
圖1為一種節(jié)能型RTO蓄熱燃燒室的結(jié)構(gòu)連接示意圖;
圖2為圖1的實(shí)施例的電氣原理圖。
具體實(shí)施方式
為了加深對(duì)本實(shí)用新型的理解,下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)一步說(shuō)明,該實(shí)施例僅用于解釋本實(shí)用新型,并不對(duì)本實(shí)用新型的保護(hù)范圍構(gòu)成限定。
如圖1和圖2所示,一種節(jié)能型RTO蓄熱燃燒室,包括降溫直排閥3、廢氣稀釋閥8、位置繼電器TVC、延時(shí)繼電器KT、廢氣稀釋控制繼電器KA,其中:位置繼電器TVC的信號(hào)輸入端與降溫直排閥3相連,其信號(hào)輸出端連接到延時(shí)繼電器KT的信號(hào)輸入端;延時(shí)繼電器KT的信號(hào)輸出端連接到廢氣稀釋控制繼電器KA的信號(hào)輸入端;廢氣稀釋控制繼電器KA的信號(hào)輸出端與廢氣稀釋閥8相連。
在上述實(shí)施例中,所述蓄熱燃燒室還包括鼓風(fēng)電機(jī)1,其進(jìn)氣口連接有廢氣入口4和新鮮空氣入口7,其中所述新鮮空氣入口7上還設(shè)有廢氣稀釋閥8;RTO蓄熱燃燒室2包括廢氣入口9和廢氣出口10,鼓風(fēng)電機(jī)1的出氣口連接到RTO蓄熱燃燒室2的廢氣入口9,RTO蓄熱燃燒室2的廢氣出口10與降溫直排閥3的出氣口相連,并連接到總出氣口5。RTO蓄熱燃燒室2還包括天然氣燃燒入口6和天然氣燃燒出口11,降溫直排閥3的進(jìn)氣口與RTO蓄熱燃燒室2的天然氣燃燒出口11相連。
此外,位置繼電器TVC的信號(hào)輸入端感應(yīng)降溫直排閥3的閥門(mén)開(kāi)度。
如圖2所示,圖中L代表電源火線,N代表電源地線。
本申請(qǐng)與現(xiàn)有RTO控制系統(tǒng)相比,當(dāng)燃燒室溫度過(guò)高時(shí),降溫直排閥3常開(kāi)點(diǎn)閉合,時(shí)間繼電器KT得電,廢氣稀釋控制繼電器KA延時(shí)得電,KA常開(kāi)觸點(diǎn)閉合后,廢氣稀釋閥8動(dòng)作,新鮮空氣稀釋濃度過(guò)高的廢氣。當(dāng)燃燒室溫度降低時(shí),降溫直排閥3閉合,位置繼電器TVC常開(kāi)點(diǎn)斷開(kāi),時(shí)間繼電器KT失電,廢氣稀釋控制繼電器KA常開(kāi)點(diǎn)斷開(kāi),廢氣稀釋閥8斷開(kāi),停止補(bǔ)入新風(fēng)。原有設(shè)備超溫與新鮮空氣閥位分開(kāi)單獨(dú)運(yùn)行,不能有效利用廢氣燃燒,產(chǎn)生足夠的熱量。本實(shí)用新型所述的節(jié)能型RTO蓄熱燃燒室,加快了RTO燃燒室降溫與升溫的過(guò)程,消除了RTO燃燒室由于廢氣濃度過(guò)高造成的超溫報(bào)警,保證了設(shè)備的正常運(yùn)行。由于降溫直排閥3與廢氣稀釋閥8的聯(lián)動(dòng),保證了廢氣濃度始終在一個(gè)合理的燃燒范圍內(nèi),從而減少了天燃?xì)庋a(bǔ)充燃燒的次數(shù),節(jié)約了天燃?xì)獾氖褂昧俊?/p>
本實(shí)用新型的實(shí)施例公布的是較佳的實(shí)施例,但并不局限于此,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員,極易根據(jù)上述實(shí)施例,領(lǐng)會(huì)本實(shí)用新型的精神,并做出不同的引申和變化,但只要不脫離本實(shí)用新型的精神,都在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍內(nèi)。