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      一種處理工業(yè)廢水的絮凝劑及其制作方法與流程

      文檔序號:11926703閱讀:779來源:國知局

      本發(fā)明涉及一種處理工業(yè)廢水的絮凝劑及其制作方法,屬于水處理劑領域。



      背景技術:

      混凝處理是廢水處理中的關鍵環(huán)節(jié)之一,能夠去濁除污,減少污水后續(xù)處理的污染負荷。而絮凝劑是決定混凝處理效果的關鍵因素,對后續(xù)流程的運行狀況,最終出水水質和成本費用等均有重要的影響。絮凝劑按照其化學成分總體可分為無機絮凝劑和有機絮凝劑兩類。其中無機絮凝劑又包括無機凝聚劑和無機高分子絮凝劑;有機絮凝劑又包括合成有機高分子絮凝劑、天然有機高分子絮凝劑和微生物絮凝劑。絮凝劑主要是帶有正(負)電性的基團中和一些水中帶有負(正)電性難于分離的一些粒子或者叫顆粒,降低其電勢,使其處于穩(wěn)定狀態(tài),并利用其聚合性質使得這些顆粒集中,并通過物理或者化學方法分離出來。由于目前的絮凝沉淀速度慢,藥耗量高等缺點。高分子絮凝劑如堿式聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鋁、聚合硫酸鐵等,克服了低分子絮凝劑存在的處理效率低的缺點,但其成本較高,且在低溫低濁時處理效果較差。有機絮凝劑一般為高分子聚合物,如聚胺絮凝劑、季銨型淀粉基絮凝劑和聚丙烯酰胺絮凝劑等,其中,聚丙烯酰胺具有用量少,澄清水質能力強、絮凝速度快、不易受水的PH值影響,生成的污泥量少等優(yōu)點獲得了廣泛應用,但是聚丙稀酰胺具有強烈的神經(jīng)毒性和一定的致癌性,大量聚丙烯酰胺用于處理廢水時會產(chǎn)生高分子殘留,破壞水體生物鏈,進而影響到人的健康。



      技術實現(xiàn)要素:

      本發(fā)明的目的是彌補現(xiàn)有技術的不足,提供一種處理工業(yè)廢水的絮凝劑及其制作方法。本發(fā)明的工業(yè)廢水絮凝劑絮凝沉淀時間短、效果好、成本低,提高水分子活性乳化力、降解水的有害物質和重金屬,尤其對高濃度、高濁度廢水和不可生化的廢水都能有效的處理,可廣泛用于市政污水、各類工業(yè)廢水處理及被污染的江河湖泊水質處理,處理后的水質可實現(xiàn)循環(huán)使用。

      本發(fā)明解決上述技術問題的技術方案如下:一種處理工業(yè)廢水的絮凝劑,由如下重量份數(shù)的原料制成:聚丙烯酰胺4~12份、硫酸亞鐵3~9份、乙二醇單丁醚2~8份、聚硅酸鹽4~12份、苯駢三氮唑4~12份、聚氧乙烯4~8份、碳酸鋇1~9份、硅土1~9份、氯化鋅4~12份、氯化鋁3~9份、聚乙烯亞胺3~9份、聚合磷酸鐵4~8份和水100~160份。

      在上述技術方案的基礎上,本發(fā)明還可以做如下改進。

      進一步,由如下重量份數(shù)的原料制成:聚丙烯酰胺8份、硫酸亞鐵6份、乙二醇單丁醚5份、聚硅酸鹽8份、苯駢三氮唑8份、聚氧乙烯6份、碳酸鋇5份、硅土5份、氯化鋅8份、氯化鋁6份、聚乙烯亞胺6份、聚合磷酸鐵6份和水130份。

      一種處理工業(yè)廢水的絮凝劑的制作方法,包括如下步驟:取如下重量份數(shù)的原料:聚丙烯酰胺4~12份、硫酸亞鐵3~9份、乙二醇單丁醚2~8份、聚硅酸鹽4~12份、苯駢三氮唑4~12份、聚氧乙烯4~8份、碳酸鋇1~9份、硅土1~9份、氯化鋅4~12份、氯化鋁3~9份、聚乙烯亞胺3~9份、聚合磷酸鐵4~8份,混合均勻后,粉碎,加重量份數(shù)為100~160份的水,球磨后,烘干,過篩,即得所述處理工業(yè)廢水的絮凝劑。

      在上述技術方案的基礎上,本發(fā)明還可以做如下改進。

      進一步,所述原料的重量份數(shù)為:聚丙烯酰胺8份、硫酸亞鐵6份、乙二醇單丁醚5份、聚硅酸鹽8份、苯駢三氮唑8份、聚氧乙烯6份、碳酸鋇5份、硅土5份、氯化鋅8份、氯化鋁6份、聚乙烯亞胺6份、聚合磷酸鐵6份,所述水的重量份數(shù)為130份,所述過篩的目數(shù)為100~200目。

      本發(fā)明的有益效果是:

      (1)本發(fā)明的工業(yè)廢水絮凝劑絮凝沉淀時間短、效果好、成本低,提高水分子活性乳化力、降解水的有害物質和重金屬,尤其對高濃度、高濁度廢水和不可生化的廢水都能有效的處理,可廣泛用于市政污水、各類工業(yè)廢水處理及被污染的江河湖泊水質處理,處理后的水質可實現(xiàn)循環(huán)使用。

      (2)本發(fā)明的配方簡單、成本低廉、性能優(yōu)良,適合規(guī)?;a(chǎn)。

      具體實施方式

      以下結合具體實施例對本發(fā)明的原理和特征進行描述,所舉實例只用于解釋本發(fā)明,并非用于限定本發(fā)明的范圍。

      實施例1:

      本實施例的處理工業(yè)廢水的絮凝劑,由如下重量的原料制成:聚丙烯酰胺4kg、硫酸亞鐵9kg、乙二醇單丁醚2kg、聚硅酸鹽12kg、苯駢三氮唑4kg、聚氧乙烯8kg、碳酸鋇1kg、硅土9kg、氯化鋅4kg、氯化鋁9kg、聚乙烯亞胺3kg、聚合磷酸鐵8kg和水100kg。

      上述實施例的處理工業(yè)廢水的絮凝劑的制作方法,包括如下步驟:取如下重量的原料:聚丙烯酰胺4kg、硫酸亞鐵9kg、乙二醇單丁醚2kg、聚硅酸鹽12kg、苯駢三氮唑4kg、聚氧乙烯8kg、碳酸鋇1kg、硅土9kg、氯化鋅4kg、氯化鋁9kg、聚乙烯亞胺3kg、聚合磷酸鐵8kg,混合均勻后,粉碎,加重量為100kg的水,球磨后,烘干,過100目篩,即得所述處理工業(yè)廢水的絮凝劑。

      取200mL土壤污泥排水后,設置實驗組1和實驗組2:實驗組1添加本實施例絮凝劑200mg,實驗組2添加市售絮凝劑200mg,分別攪拌混勻,沉淀至澄清,再進行檢測。

      其中實驗組1的處理水PH值為7.1,脫色率為96.5%,COD去除率88.6%,BOD去除率為72.4%,總磷去除率90.2%,總氨去除率44.6%,20微米固形物殘留率19.4%,絮凝劑殘留率9.8%。

      實驗組2的處理水PH值為7.5,脫色率為62%,COD去除率52%,BOD去除率為37%,總磷去除率52%,總氨去除率13%,20微米固形物殘留率67%,絮凝劑殘留率55%。

      實施例2:

      本實施例的處理工業(yè)廢水的絮凝劑,由如下重量的原料制成:聚丙烯酰胺8kg、硫酸亞鐵6kg、乙二醇單丁醚5kg、聚硅酸鹽8kg、苯駢三氮唑8kg、聚氧乙烯6kg、碳酸鋇8kg、硅土5kg、氯化鋅8kg、氯化鋁6kg、聚乙烯亞胺6kg、聚合磷酸鐵6kg和水130kg。

      上述實施例的處理工業(yè)廢水的絮凝劑的制作方法,包括如下步驟:取如下重量的原料:聚丙烯酰胺8kg、硫酸亞鐵6kg、乙二醇單丁醚5kg、聚硅酸鹽8kg、苯駢三氮唑8kg、聚氧乙烯6kg、碳酸鋇8kg、硅土5kg、氯化鋅8kg、氯化鋁6kg、聚乙烯亞胺6kg、聚合磷酸鐵6kg,混合均勻后,粉碎,加重量為130kg的水,球磨后,烘干,過150目篩,即得所述處理工業(yè)廢水的絮凝劑。

      取200mL土壤污泥排水后,設置實驗組1和實驗組2:實驗組1添加本實施例絮凝劑200mg,實驗組2添加市售絮凝劑200mg,分別攪拌混勻,沉淀至澄清,再進行檢測。

      其中實驗組1的處理水PH值為7.1,脫色率為97.2%,COD去除率89.3%,BOD去除率為72.2%,總磷去除率91.3%,總氨去除率45.6%,20微米固形物殘留率19.2%,絮凝劑殘留率9.8%。

      實驗組2的處理水PH值為7.5,脫色率為61%,COD去除率50%,BOD去除率為39%,總磷去除率52%,總氨去除率13%,20微米固形物殘留率67%,絮凝劑殘留率56%。

      實施例3:

      本實施例的處理工業(yè)廢水的絮凝劑,由如下重量的原料制成:聚丙烯酰胺12kg、硫酸亞鐵3kg、乙二醇單丁醚8kg、聚硅酸鹽4kg、苯駢三氮唑12kg、聚氧乙烯4kg、碳酸鋇9kg、硅土1kg、氯化鋅12kg、氯化鋁3kg、聚乙烯亞胺9kg、聚合磷酸鐵4kg和水160kg。

      上述實施例的處理工業(yè)廢水的絮凝劑的制作方法,包括如下步驟:取如下重量的原料:聚丙烯酰胺12kg、硫酸亞鐵3kg、乙二醇單丁醚8kg、聚硅酸鹽4kg、苯駢三氮唑12kg、聚氧乙烯4kg、碳酸鋇9kg、硅土1kg、氯化鋅12kg、氯化鋁3kg、聚乙烯亞胺9kg、聚合磷酸鐵4kg,混合均勻后,粉碎,加重量為160kg的水,球磨后,烘干,過200目篩,即得所述處理工業(yè)廢水的絮凝劑。

      取200mL土壤污泥排水后,設置實驗組1和實驗組2:實驗組1添加本實施例絮凝劑200mg,實驗組2添加市售絮凝劑200mg,分別攪拌混勻,沉淀至澄清,再進行檢測。

      其中實驗組1的處理水PH值為7.1,脫色率為96.8%,COD去除率87.8%,BOD去除率為71.6%,總磷去除率89.8%,總氨去除率45.2%,20微米固形物殘留率19.6%,絮凝劑殘留率9.6%。

      實驗組2的處理水PH值為7.5,脫色率為62%,COD去除率52%,BOD去除率為39%,總磷去除率53%,總氨去除率12%,20微米固形物殘留率66%,絮凝劑殘留率55%。

      綜上所述,本發(fā)明的處理工業(yè)廢水的絮凝劑具有高效的絮凝效果,可以有效去除水中的膠體及懸浮顆粒,同時具有除濁除藻功能,達到較好的凈水效果。

      以上所述僅為本發(fā)明的較佳實施例,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發(fā)明的保護范圍之內。

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