本發(fā)明涉及廢液處理領(lǐng)域,具體而言,涉及一種餐廚垃圾廢水處理方法及裝置。
背景技術(shù):
餐廚垃圾廢水中含有大量有機(jī)物,如果排入環(huán)境中,將會(huì)污染環(huán)境,產(chǎn)生大量臭氣,而常規(guī)的吸附處理方法清除效率低,難以滿足大規(guī)模消除的目的?,F(xiàn)有的發(fā)酵處理方式,處理后遺留的有機(jī)殘留物較多,難以滿足排污的標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明為了提升餐廚垃圾廢水發(fā)酵處理效率保證最終產(chǎn)物有機(jī)物含量更少,提出了一種餐廚垃圾廢水處理方法,包括如下步驟:
將所述餐廚垃圾廢水注入第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器中進(jìn)行反應(yīng),維持溫度在50~55攝氏度之間,產(chǎn)生第一沼液;
將所述第一沼液注入到第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器中進(jìn)行反應(yīng),維持反應(yīng)溫度在50~55攝氏度之間,設(shè)置所述第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器的水力停留時(shí)間為10~20d。
進(jìn)一步地,所述第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器的水力停留時(shí)間為20d或?yàn)?5d。
進(jìn)一步地,所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器水力停留時(shí)間為30d。
進(jìn)一步地,將所述餐廚垃圾廢水注入第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器中進(jìn)行反應(yīng)的步驟包括,每24小時(shí)對所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器進(jìn)料和出料一次。
本發(fā)明另一方面提供了一種餐廚垃圾廢水處理裝置,包括第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器和第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器,所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器設(shè)有第一進(jìn)液端、第一出液端和第一出氣端;所述第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器設(shè)有第二進(jìn)液端、第二出液端和第二出氣端;所述第一出液端與第二進(jìn)液端連接。
進(jìn)一步地,所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器和所述第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器由鋼板卷制兩層焊接而成。
進(jìn)一步地,所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器和所述第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器外部設(shè)置保溫材料,下部設(shè)置有恒溫水浴鍋。
進(jìn)一步地,所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器和所述第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器上設(shè)有等距取樣口。
進(jìn)一步地,還包括蠕動(dòng)泵,所述蠕動(dòng)泵設(shè)置在所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器的第一進(jìn)液端上。
進(jìn)一步地,所述第一出液端與第二進(jìn)液端之間設(shè)有調(diào)節(jié)桶。
通過上述實(shí)施例的技術(shù)方案,二級(jí)串聯(lián)的上流式厭氧污泥床反應(yīng)器更充分地消化了餐廚垃圾廢水中的有機(jī)物,可為后續(xù)處理降低處理負(fù)荷。
附圖說明
通過參考附圖會(huì)更加清楚的理解本發(fā)明的特征和優(yōu)點(diǎn),附圖是示意性的而不應(yīng)理解為對本發(fā)明進(jìn)行任何限制,在附圖中:
圖1為本發(fā)明實(shí)施例餐廚垃圾廢水處理方法中的二級(jí)厭氧消反應(yīng)中COD濃度的變化示意圖;
圖2為本發(fā)明實(shí)施例餐廚垃圾廢水處理方法中的二級(jí)厭氧消反應(yīng)中COD濃度的變化示意圖;
圖3為本發(fā)明實(shí)施例餐廚垃圾廢水處理方法中的二級(jí)厭氧反應(yīng)中產(chǎn)氣量的變化示意圖;
圖4為本發(fā)明實(shí)施例餐廚垃圾廢水處理方法中的二級(jí)反應(yīng)中VFA、堿度的變化示意圖;
圖5為本發(fā)明實(shí)施例餐廚垃圾廢水處理方法中的二級(jí)厭氧反應(yīng)中VFA/堿度及pH值的變化示意圖;
圖6為本發(fā)明實(shí)施例餐廚垃圾廢水處理方法中的二級(jí)厭氧反應(yīng)中氨氮的變化示意圖;
圖7為本發(fā)明實(shí)施例餐廚垃圾廢水處理方法中的二級(jí)厭氧反應(yīng)中TS的變化示意圖;
圖8為本發(fā)明實(shí)施例餐廚垃圾廢水處理方法流程示意圖;
圖9為本發(fā)明實(shí)施例餐廚垃圾廢水處理裝置結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
為了能夠更清楚地理解本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點(diǎn),下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施方式對本發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步的詳細(xì)描述。需要說明的是,在不沖突的情況下,本申請的實(shí)施例及實(shí)施例中的特征可以相互組合。
在下面的描述中闡述了很多具體細(xì)節(jié)以便于充分理解本發(fā)明,但是,本發(fā)明還可以采用其他不同于在此描述的其他方式來實(shí)施,因此,本發(fā)明的保護(hù)范圍并不受下面公開的具體實(shí)施例的限制。
本發(fā)明采用上流式厭氧污泥床(UASB,upflow anaerobic sludge blanket)反應(yīng)器來處理餐廚垃圾廢水,有效發(fā)酵有機(jī)物,餐廚垃圾廢水自下而上進(jìn)入反應(yīng)器,反應(yīng)器底部有高濃度、高活性的污泥床,廢水中大部分有機(jī)物在此經(jīng)過厭氧發(fā)酵降解為甲烷和二氧化碳,氣體從上部排出,處理后的液體也從上部排出。
如圖8所示,本發(fā)明第一方面提供了一種餐廚垃圾廢水處理方法,包括如下步驟:
S101將所述餐廚垃圾廢水注入第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器中進(jìn)行反應(yīng),維持溫度在50~55攝氏度之間,如可將溫度維持在50、51、52、53、54、55攝氏度上,或者任意上述兩個(gè)溫度之間之間,產(chǎn)生第一沼液。所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器水力停留時(shí)間為30d(30天)。每24小時(shí)對所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器進(jìn)料和出料一次。
S102將所述第一沼液注入到第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器中進(jìn)行反應(yīng),維持反應(yīng)溫度在50~55攝氏度之間,如可將溫度維持在50、51、52、53、54、55攝氏度上,或者任意上述兩個(gè)溫度之間之間,設(shè)置所述第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器的水力停留時(shí)間為10~20d。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明第二級(jí)UASB反應(yīng)器COD(chemical oxygen demand,化學(xué)需氧量,表示以化學(xué)方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質(zhì)的量,)去除率達(dá)15.5%-65%,使得總COD去除率由一級(jí)UASB的85%左右提高到91%-95%;第一級(jí)UASB日產(chǎn)氣量為81.5L/d-330.0L/d,第二級(jí)UASB的日產(chǎn)氣量為35.8L/d-102.7L/d。因此,二級(jí)串聯(lián)UASB反應(yīng)器更充分地消化了餐廚垃圾廢水中的有機(jī)物,可為后續(xù)處理降低處理負(fù)荷。第二級(jí)反應(yīng)器HRT=20d時(shí),COD去除率最高,處理效果最好;HRT=15d時(shí),日產(chǎn)氣量最高。
本發(fā)明實(shí)施例采用兩級(jí)串聯(lián)UASB反應(yīng)器,反應(yīng)器采用鋼板卷制兩層焊接而成,單個(gè)裝置總有效體積200L,高×上直徑×下直徑:1950mm×600mm×300mm,柱體高1500mm,外包3cm保溫材料,裝置下設(shè)恒溫水浴鍋,反應(yīng)器開設(shè)4個(gè)等距取樣口。有進(jìn)料管、出水管、排氣管,水浴鍋溢水管和水浴鍋放空管。兩個(gè)相同的正常啟動(dòng)后的中溫UASB反應(yīng)器,采用半連續(xù)式進(jìn)料方式,即每24小時(shí)進(jìn)料和出料一次。試驗(yàn)首先從餐廚垃圾處理生產(chǎn)線上提取足量的廢水,保持溫度在35℃左右,通過蠕動(dòng)泵打入第一級(jí)UASB反應(yīng)器中進(jìn)行一級(jí)處理,該級(jí)反應(yīng)器始終保持水力停留時(shí)間(HRT)為30d不變,溫度控制在(52±2)℃。處理過后將上述第一級(jí)UASB反應(yīng)后的出水沼液作為第二級(jí)UASB的進(jìn)料,通入第二級(jí)UASB反應(yīng)器進(jìn)行反應(yīng),溫度同樣控制在(52±2)℃,即串聯(lián)成為一個(gè)二級(jí)UASB處理工藝。再通過改變第二級(jí)UASB反應(yīng)器的HRT(分別為20d,15d,10d),研究經(jīng)過二級(jí)串聯(lián)UASB厭氧消化對餐廚垃圾廢水的處理效果,以及不同HRT對第二級(jí)UASB厭氧消化的影響。
依據(jù)本發(fā)明的方法進(jìn)行測試,結(jié)果如下。
由圖1、圖2二級(jí)厭氧反應(yīng)中COD濃度和COD去除率變化曲線可以看出,第一級(jí)UASB反應(yīng)器進(jìn)水COD濃度為70000mg/l~80000mg/l,控制HRT=30d,反應(yīng)后出水COD基本穩(wěn)定在8000mg/l~12000mg/l,COD去除率沒有較大的波動(dòng),比較穩(wěn)定的維持在86%左右。隨后立即將第一級(jí)反應(yīng)后的出水直接通入第二級(jí)UASB反應(yīng)器中,當(dāng)?shù)诙?jí)UASB反應(yīng)器HRT=20d時(shí),出水COD濃度基本保持在3600mg/l~40000mg/l之間,COD去除率也比較穩(wěn)定,保持在57%~65%之間,使得二級(jí)反應(yīng)總COD去除率達(dá)94%~96%。在維持第一級(jí)UASB反應(yīng)器HRT=30d不變的情況下,增加第二級(jí)UASB反應(yīng)器進(jìn)料量,使得HRT=15d時(shí),第二級(jí)UASB出水COD在前4天有所增加,最高達(dá)6065mg/l,之后有所降低并逐漸趨于穩(wěn)定,保持在4200mg/l左右,COD去除率先降后升并最后穩(wěn)定在57%左右,總COD去除率穩(wěn)定在94%左右。繼續(xù)增加進(jìn)料量使得第二級(jí)UASB反應(yīng)器HRT=10d,系統(tǒng)出水COD以及COD去除率波動(dòng)較大,出水COD先升后降,在第5天升高到10450mg/l,之后有所下降,最后穩(wěn)定在6500mg/l左右,COD去除率先降后升,在第5天降到了最低的15.52%,之后有所上升并穩(wěn)定在38%左右,較HRT=20d和HRT=15d時(shí)下降較大,總COD去除率最后穩(wěn)定在91%左右。出現(xiàn)這種問題的原因可能是第二級(jí)反應(yīng)器的停留時(shí)間太短,導(dǎo)致了剩余有機(jī)物得不到充分的消化降解而停留在反應(yīng)器中,造成出水COD濃度的增加。如果不采取一定的措施進(jìn)行處理,很可能會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)器中有機(jī)酸的大量積累,破壞系統(tǒng)的內(nèi)部平衡環(huán)境。
由圖3二級(jí)厭氧反應(yīng)中產(chǎn)氣量的變化曲線可以看出,二級(jí)厭氧發(fā)酵第一級(jí)反應(yīng)產(chǎn)氣量比較穩(wěn)定的保持在281.5L/d~330.0L/d,并且變化的幅度不大。但是與餐廚垃圾高溫UASB厭氧發(fā)酵比較,產(chǎn)氣量較少,產(chǎn)氣率較低。而第二級(jí)UASB反應(yīng)器利用已厭氧消化產(chǎn)氣后的沼液再次進(jìn)行厭氧消化產(chǎn)氣反應(yīng),仍然能得到較高的產(chǎn)氣量。當(dāng)二級(jí)反應(yīng)HRT=20d時(shí),產(chǎn)氣量基本穩(wěn)定在55.3L/d~77.0L/d;減少HRT使得HRT=15d后,產(chǎn)氣量出現(xiàn)了小幅增加,達(dá)到64.6L/d~102.7L/d。繼續(xù)減少HRT到10d時(shí),產(chǎn)氣量呈現(xiàn)了先減少后增加的趨勢且總體上相比HRT=15d時(shí)略有下降,反應(yīng)的前6天從92.8L/d一直減少到了35.8L/d,從第7天開始逐漸回升并最終穩(wěn)定在73.0L/d左右。其原因可能是進(jìn)料量過大,有機(jī)物酸化后產(chǎn)生的揮發(fā)性有機(jī)酸得不到充分的轉(zhuǎn)化而積累在系統(tǒng)中,改變了產(chǎn)甲烷菌利用有機(jī)酸合成甲烷氣體的最適環(huán)境,在一定程度上抑制了產(chǎn)甲烷菌的活性,減少了產(chǎn)氣量??偟膩碚f,經(jīng)過第一級(jí)UASB反應(yīng)器厭氧反應(yīng)后的餐廚垃圾廢水仍然有較高的產(chǎn)氣量利用率,通過二級(jí)串聯(lián)UASB處理的餐廚垃圾廢水,能夠充分的利用其中的有機(jī)物,得到更多的沼氣。
由圖4和、圖5二級(jí)厭氧反應(yīng)中VFA(揮發(fā)性脂肪酸)、堿度的變化及VFA/堿度與pH(氫離子濃度指數(shù))值的變化曲線可以看出,第一級(jí)UASB反應(yīng)器出水VFA比較穩(wěn)定,基本保持在2400mg/l~2900mg/l,堿度基本保持在8500mg/l~9500mg/l,VFA/堿度的比值保持在0.29左右。經(jīng)第二級(jí)UASB反應(yīng)后,出水VFA在HRT=20d和HRT=15d時(shí)相對比較穩(wěn)定,保持在2200mg/l~2700mg/l左右,堿度也相對穩(wěn)定地維持在8400mg/l~8900mg/l,VFA/堿度的比值保持在0.26~0.31;而在HRT=10d時(shí),第二級(jí)UASB的出水VFA增加到2700mg/l~3500mg/l,第4天達(dá)最高值3502.76mg/l,堿度卻下降到7000mg/l~8300mg/l,此時(shí)的VFA/堿度增加到了0.33~0.45。這主要是由于進(jìn)料量過多,有機(jī)物酸化后產(chǎn)生的有機(jī)酸逐漸積累所致,如果長期反應(yīng)下去,很有可能會(huì)導(dǎo)致VFA的積累量過多,破壞系統(tǒng)中的酸堿平衡環(huán)境,最終導(dǎo)致反應(yīng)器出現(xiàn)酸化現(xiàn)象,反應(yīng)失敗。
如圖5所示,雖然第一級(jí)反應(yīng)器的進(jìn)料pH值較低,其范圍為3.75~4.15之間,但是第一級(jí)UASA出水pH值已達(dá)7.52~7.85,這個(gè)范圍正處于產(chǎn)甲烷菌的活性范圍,其主要原因可能是反應(yīng)器中含有足夠的堿度,能中和反應(yīng)中產(chǎn)生的VFA,有效避免了pH值的下降。經(jīng)過第二級(jí)UASB反應(yīng)器后,出水pH值范圍也保持在7.52~7.85,且沒有因?yàn)镠RT的變化而發(fā)生明顯變化。這主要是與VFA/堿度的值有關(guān)。雖然第二級(jí)UASB出水在HRT=10d時(shí),VFA有所增加,堿度有所減小,但是VFA/堿度的比值仍在0.33~0.45之間,說明反應(yīng)器仍然具有足夠的緩沖能力,所以此階段的pH值并沒有明顯降低。
由圖6二級(jí)厭氧反應(yīng)中氨氮的變化可以看出,在第一級(jí)厭氧反應(yīng)器進(jìn)水氨氮濃度700mg/L左右的情況下,第一級(jí)出水氨氮高達(dá)2300mg/L左右,這與餐廚垃圾高溫厭氧消化反應(yīng)后的出水氨氮濃度1700.0mg/L左右相比有所增加。其原因可能是中溫菌利用蛋白質(zhì)、氨基酸等含氮有機(jī)物降解時(shí)產(chǎn)生的氨氮能力沒有高溫菌強(qiáng),從而導(dǎo)致氨氮的含量略大。而經(jīng)過第二級(jí)UASB反應(yīng)器反應(yīng)過后,出水氨氮的濃度并沒有發(fā)生太大的變化,也沒有隨著HRT的變化而發(fā)生太大的變化,基本與第一級(jí)UASB反應(yīng)器的出水氨氮相當(dāng)。這說明經(jīng)過第二級(jí)UASB反應(yīng)器反應(yīng)后,氨氮含量并沒有得到有效的去除,并且改變第二級(jí)UASB反應(yīng)器的HRT對出水氨氮的變化影響不明顯。
由圖7二級(jí)厭氧反應(yīng)中TS(總固體)的變化可以看出,二級(jí)厭氧體系中TS主要在第一級(jí)厭氧中去除,TS由進(jìn)水時(shí)的均值45.4g/l經(jīng)過第一級(jí)UASB反應(yīng)器反應(yīng)后減少到了平均的19.3g/l左右,去除率達(dá)到了57.5%。而再經(jīng)過第二級(jí)UASB反應(yīng)器反應(yīng)后的TS由均值19.3g/l降到15.7g/l左右,去除率只有18.7%左右,并且改變第二級(jí)UASB反應(yīng)器的HRT對出水TS的變化影響不明顯。餐廚垃圾厭氧反應(yīng)TS的去除主要在第一級(jí)反應(yīng)中,第二級(jí)反應(yīng)對TS的去除效果不明顯,這主要是因?yàn)椴蛷N垃圾中易降解的大顆粒物質(zhì)在厭氧條件下很容易被降解,而難降解的大顆粒物質(zhì)即使經(jīng)過第二級(jí)厭氧反應(yīng)也難以降解。
結(jié)果表明第二級(jí)UASB反應(yīng)器COD去除率達(dá)15.5%-65%,使得總COD去除率由一級(jí)UASB的85%左右提高到91%-95%;第一級(jí)UASB日產(chǎn)氣量為81.5L/d-330.0L/d,第二級(jí)UASB的日產(chǎn)氣量為35.8L/d-102.7L/d。因此,二級(jí)串聯(lián)UASB反應(yīng)器更充分地消化了餐廚垃圾廢水中的有機(jī)物,可為后續(xù)處理降低處理負(fù)荷。第二級(jí)反應(yīng)器HRT=20d時(shí),COD去除率最高,處理效果最好;HRT=15d時(shí),日產(chǎn)氣量最高。
本發(fā)明另一方面提供了一種餐廚垃圾廢水處理裝置200,包括第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器201和第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器202,所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器201設(shè)有第一進(jìn)液端2011、第一出液端2013和第一出氣端2012;所述第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器202設(shè)有第二進(jìn)液端2021、第二出液端2023和第二出氣端2022;所述第一出液端2013與第二進(jìn)液端2021連接。將餐廚垃圾廢水從第一進(jìn)液端2011注入,經(jīng)過第一級(jí)反應(yīng)后,將所產(chǎn)沼液傳遞給第二進(jìn)液端2021,再一次進(jìn)行反應(yīng),保證了有機(jī)物處理程度和出氣總量。
為了保證反應(yīng)器的強(qiáng)度和保溫性,所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器201和所述第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器202由鋼板卷制兩層焊接而成。
為了進(jìn)一步提升保溫性能,維持反應(yīng)溫度,所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器201和所述第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器202外部設(shè)置保溫材料,下部設(shè)置有恒溫水浴鍋203,所述恒溫水浴鍋203上設(shè)有放空管2031。
為了對反應(yīng)器中的反應(yīng)物料進(jìn)行取樣,同時(shí)保證取樣全面,在所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器201和所述第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器202上設(shè)有等距取樣口2014。為了防止反應(yīng)器中溶液過多帶來危險(xiǎn),所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器201和所述第二級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器202上設(shè)有溢流管2024。
為了控制所述餐廚垃圾廢水的進(jìn)料速率和總量,本發(fā)明實(shí)施例中的處理裝置200還包括蠕動(dòng)泵(圖中未示出),所述蠕動(dòng)泵設(shè)置在所述第一級(jí)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器201的第一進(jìn)液端2011上。
由于所述第一上流式厭氧污泥床反應(yīng)器201和所述第二上流式厭氧污泥床反應(yīng)器202之間存在壓力差,在所述第一出液端與第二進(jìn)液端之間設(shè)有調(diào)節(jié)桶204,調(diào)節(jié)了第一出液端2013和第二進(jìn)液端2021直接的壓力差,防止倒流的情況發(fā)生。
本發(fā)明實(shí)施例中的餐廚垃圾廢水處理裝置通過兩級(jí)反應(yīng)器加大了餐廚垃圾廢水的處理效率,產(chǎn)氣量效率提升。
在本發(fā)明中,術(shù)語“第一”、“第二”、“第三”僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性。術(shù)語“多個(gè)”指兩個(gè)或兩個(gè)以上,除非另有明確的限定。
以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例而已,并不用于限制本發(fā)明,對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,本發(fā)明可以有各種更改和變化。凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。