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      氯氣尾氯回收再利用系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號(hào):12145119閱讀:421來源:國知局

      本實(shí)用新型涉及金屬鈉生產(chǎn)領(lǐng)域,特別涉及一種氯氣尾氯回收再利用系統(tǒng)。



      背景技術(shù):

      在金屬鈉生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生副產(chǎn)品—氯氣,通常氯氣經(jīng)液化處理形成液氯并對(duì)外銷售,但氯氣在液化的過程中存在一定量的不凝氣,這部分不凝氣體稱之為尾氯,由于尾氯屬于有毒氣體,不能直接排放,需要投入尾氯處理設(shè)備、使用堿液進(jìn)行吸收處理,同時(shí)增加了企業(yè)廢棄物處理的費(fèi)用;同時(shí),為了降低氯氣中的尾氯含量,就需要在氯氣液化階段提高液化器的液化效率,增加了冷凍機(jī)負(fù)荷,增加了設(shè)備耗電量,提高了設(shè)備的運(yùn)行成本。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      本實(shí)用新型的目的在于提供一種降低企業(yè)廢棄物處理費(fèi)用、降低設(shè)備耗電量、降低設(shè)備運(yùn)行成本的氯氣尾氯回收再利用系統(tǒng)。

      本實(shí)用新型由如下技術(shù)方案實(shí)施:氯氣尾氯回收再利用系統(tǒng),其包括金屬鈉電解槽、液化器、液氯計(jì)量槽、尾氯分配臺(tái)、尾氯緩沖罐和壓力變送器,所述金屬鈉電解槽的氯氣出口通過氯泵與所述液化器的進(jìn)口連通,所述液化器的出口與氣液分離裝置的進(jìn)口連通,所述氣液分離裝置的液體出口與所述液氯計(jì)量槽的進(jìn)口連通,所述氣液分離裝置的氣體出口與所述尾氯分配臺(tái)的進(jìn)口連通,所述尾氯分配臺(tái)的出口通過電動(dòng)調(diào)節(jié)閥與所述尾氯緩沖罐的入口連通,所述尾氯分配臺(tái)的出口還通過電動(dòng)閥與尾氣吸收池連通,所述壓力變送器的信號(hào)輸入端置于所述尾氯分配臺(tái)至所述電動(dòng)調(diào)節(jié)閥之間的管路上,所述壓力變送器的信號(hào)輸出端分別與所述電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、所述電動(dòng)閥信號(hào)連接。

      進(jìn)一步的,所述液化器的冷卻介質(zhì)輸入端與冷凍機(jī)的輸出端連通,所述液化器的冷卻介質(zhì)輸出端與所述冷凍機(jī)的輸入端連通。

      本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn):1、通過管道將尾氯直接輸送至氯氣緩沖罐,供氯氣用戶使用,不僅解決金屬鈉生產(chǎn)企業(yè)氯氣系統(tǒng)尾氣的處理問題,節(jié)約了液堿費(fèi)用,降低了企業(yè)廢棄物處理費(fèi)用,與此同時(shí),氯氣用戶也通過使用尾氯而降低了氯氣使用單耗,達(dá)到了雙贏的目的;2、無需為提高尾氯純度而提高氯氣液化效率,降低了冷凍機(jī)負(fù)荷,降低了設(shè)備耗電量和運(yùn)行成本。

      附圖說明:

      圖1為本實(shí)用新型整體結(jié)構(gòu)示意圖。

      金屬鈉電解槽1,液化器2,氣液分離裝置2-1,液氯計(jì)量槽3,尾氯分配臺(tái)4,尾氯緩沖罐5,尾氣吸收池6,壓力變送器7,氯泵8,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥9,電動(dòng)閥10,冷凍機(jī)11。

      具體實(shí)施方式:

      如圖1所示,氯氣尾氯回收再利用系統(tǒng),其包括金屬鈉電解槽1、液化器2、液氯計(jì)量槽3、尾氯分配臺(tái)4、尾氯緩沖罐5和壓力變送器7,金屬鈉電解槽1的氯氣出口通過氯泵8與液化器2的進(jìn)口連通,一般將氯泵8泵后壓力控制在0.25—0.30MPa,使其既滿足氯氣用戶的需要,又滿足氯氣生產(chǎn)需要;液化器2的出口與氣液分離裝置2-1的進(jìn)口連通,氣液分離裝置2-1的液體出口與液氯計(jì)量槽3的進(jìn)口連通,液氯進(jìn)入液氯計(jì)量槽3內(nèi),進(jìn)行后期灌裝或外銷;氣液分離裝置2-1氣體出口與尾氯分配臺(tái)4的進(jìn)口連通,氯氣液化后的不凝氣—尾氯進(jìn)入尾氯分配臺(tái)4,尾氯分配臺(tái)4的出口通過電動(dòng)調(diào)節(jié)閥9與尾氯緩沖罐5的入口連通,輸送至氯氣緩沖罐的尾氯直接供氯氣用戶使用,不僅解決金屬鈉生產(chǎn)企業(yè)氯氣系統(tǒng)尾氣的處理問題,節(jié)約了液堿費(fèi)用,降低了企業(yè)廢棄物處理費(fèi)用,與此同時(shí),氯氣用戶也通過使用尾氯而降低了氯氣使用單耗,達(dá)到了雙贏的目的;尾氯分配臺(tái)4的出口還通過電動(dòng)閥10與尾氣吸收池6連通,壓力變送器7的信號(hào)輸入端置于尾氯分配臺(tái)4至電動(dòng)調(diào)節(jié)閥9之間的管路上,壓力變送器7的信號(hào)輸出端分別與電動(dòng)調(diào)節(jié)閥9、電動(dòng)閥10信號(hào)連接;當(dāng)氯氣用戶出現(xiàn)故障或緊急停車,尾氯分配臺(tái)4至電動(dòng)調(diào)節(jié)閥9之間的管路的壓力≥0.30MPa時(shí),壓力變送器7將信號(hào)傳送分別至電動(dòng)調(diào)節(jié)閥9和電動(dòng)閥10,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥9關(guān)閉、電動(dòng)閥10開啟,大部分尾氯輸送至尾氣吸收池6,避免因氯氣用戶出現(xiàn)故障或緊急停車而使本實(shí)施例無法正常運(yùn)行。

      液化器2的冷卻介質(zhì)輸入端與冷凍機(jī)11的輸出端連通,液化器2的冷卻介質(zhì)輸出端與冷凍機(jī)11的輸入端連通,本實(shí)施例運(yùn)行時(shí),冷凍機(jī)11負(fù)荷正常情況下滿載100%,供氯時(shí)減載至60%,降低運(yùn)行電流,液化效率由97%降至60%,尾氯純度由35%提高至85%,降低了冷凍機(jī)11負(fù)荷,降低了設(shè)備耗電量和運(yùn)行成本。

      以上所述僅為本實(shí)用新型的較佳實(shí)施例而已,并不用以限制本實(shí)用新型,凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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