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      一種縮短費(fèi)托合成反應(yīng)系統(tǒng)開車時(shí)間的方法與流程

      文檔序號(hào):12743415閱讀:876來源:國知局

      本發(fā)明屬于費(fèi)托合成領(lǐng)域,具體涉及一種縮短費(fèi)托合成反應(yīng)系統(tǒng)開車時(shí)間的方法。



      背景技術(shù):

      費(fèi)托合成工藝采用中科合成油有限公司自主研發(fā)的鐵系催化劑,短期停車后系統(tǒng)充氮?dú)獗海陂_車時(shí)要求系統(tǒng)氫氣含量必須達(dá)到80%以上,以防止反應(yīng)器里催化劑結(jié)焦降低其反應(yīng)活性。現(xiàn)有技術(shù)中,在短期停車再開車時(shí)利用一臺(tái)氣化爐在半負(fù)荷下產(chǎn)粗合成氣約36000Nm3/h,其中H2含量在37%左右,粗合成氣經(jīng)凈化變換爐進(jìn)行部分變換反應(yīng)變?yōu)闅錃夂窟_(dá)到60%左右的變換氣,變換氣經(jīng)酸性氣脫除后的凈化氣作為PSA制氫的原料氣,制得約9000Nm3/h的純氫進(jìn)合成系統(tǒng)進(jìn)行置換,系統(tǒng)置換合格后再引凈化氣作為合成原料進(jìn)氣。

      以往開車過程中,均是在凈化單元送出合格凈化氣供給PSA,PSA開車正常產(chǎn)出合格氫氣后經(jīng)加氫單元新氫壓縮機(jī)加壓送往合成單元進(jìn)行系統(tǒng)置換。由于PSA開車從初始至穩(wěn)定需要一定時(shí)間及產(chǎn)氫氣量較少的限制,所以每次短期停車再開車時(shí)合成系統(tǒng)置換過程至少需要3小時(shí)。

      短期停車再開車時(shí),凈化單元產(chǎn)出合格合成原料氣供給PSA(制氫量約9000Nm3/h),進(jìn)合成系統(tǒng)進(jìn)行純氫氣置換,置換合格后系統(tǒng)再引原料氣開車;這樣增加了PSA開車時(shí)間和合成系統(tǒng)置換時(shí)間。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      本發(fā)明的發(fā)明目的就是縮短合成開車時(shí)間,降低能耗。

      本發(fā)明是將氣化單元來粗合成氣進(jìn)行全變換,使合成氣氫氣含量達(dá)80%以上,經(jīng)低溫甲醇洗去除酸性氣體后送至合成單元進(jìn)行系統(tǒng)置換,短時(shí)間即可置換合格。不但節(jié)省了置換時(shí)間,還減少了大量合成氣放空。

      本發(fā)明具體提供了如下技術(shù)方案:

      一種縮短費(fèi)托合成反應(yīng)系統(tǒng)開車時(shí)間的方法,其特征在于,氣化粗合成氣送至凈化通過原料氣分離器V1401分離凝水后進(jìn)入原料氣加熱器E1401加熱,再至預(yù)變換爐除灰,出來的混合氣全部進(jìn)入變換爐R1402反應(yīng),控制合成氣氫氣含量達(dá)到80%以上,再進(jìn)入低溫甲醇洗工段脫除H2S和CO2后的凈化氣送至合成進(jìn)入合成漿態(tài)床反應(yīng)器R6101,從合成漿態(tài)床反應(yīng)器R6101頂部出來的凈化氣進(jìn)入壓縮機(jī)入口緩沖罐,大部分凈化氣在此放空(具體放空氣量根據(jù)進(jìn)反應(yīng)器的氣量決定,防止反應(yīng)器內(nèi)催化劑沉降堵塞分布器,合成反應(yīng)器進(jìn)氣量不得低于100000Nm3/h),少一部分凈化氣通過合成主循環(huán)壓縮機(jī)加壓后與凈化來的凈化氣一起進(jìn)入反應(yīng)器,進(jìn)行置換開車,無需再經(jīng)PSA制氫置換,節(jié)省了置換時(shí)間及變換氣。

      本發(fā)明具有以下優(yōu)點(diǎn):

      1、將凈化部分變換改為全變換,為合成開車提供必要條件。

      2、縮短開車時(shí)間,原有工藝開車前需要開PSA和加氫壓縮機(jī),全變換工藝合成氣直接送合成,開車時(shí)間3小時(shí)以上縮短為半小時(shí)。

      3、用高純度氫氣置換氣量小、置換慢,全變換省去PSA、加氫開車時(shí)間,減少合成置換時(shí)間;

      4、全變換開車原料氣不放空,降低消耗、減少環(huán)境成本;提高經(jīng)濟(jì)效益。

      附圖說明

      圖1為本發(fā)明工藝流程示意圖

      其中,V1401原料氣分離器,R1401A/B預(yù)變換爐,E1401原料氣加熱器,R1402變換爐,R6101費(fèi)托合成反應(yīng)器,K7102新氫壓縮機(jī),K6101主循環(huán)壓縮機(jī);

      具體實(shí)施方式

      正常工況下,氣化來的粗合成氣通過HV1424及HV1424N調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)部分經(jīng)過變換爐,使變換爐出口含量H2達(dá)到65%左右,再經(jīng)低溫甲醇洗工段脫除H2S和CO2后部分凈化氣送PSA制氫,部分放空,PSA產(chǎn)生H2后送往加氫,加氫啟動(dòng)新氫壓縮機(jī)把氫氣加壓后送合成單元置換,這樣不但浪費(fèi)了部分變換氣和時(shí)間,而且部分變換開車時(shí)由于R1402氣量小,反應(yīng)熱帶不走,很容易發(fā)生變換爐R1402飛溫(這種開車以前幾乎每次都飛溫);現(xiàn)階段通過工藝優(yōu)化后,氣化粗合成氣送至凈化通過原料氣分離器V1401分離凝水后進(jìn)入E1401加熱,再至預(yù)變換爐除灰,出來的混合氣通過全關(guān)HV1424及HV1424N閥位使粗合成氣全部進(jìn)入R1402變換爐反應(yīng),控制合成氣氫氣含量達(dá)到80%以上,再進(jìn)入低溫甲醇洗工段脫除H2S和CO2后的凈化氣送至合成進(jìn)入合成漿態(tài)床反應(yīng)器R6101,從R6101頂部出來的凈化氣進(jìn)入壓縮機(jī)入口緩沖罐,大部分凈化氣在此放空(具體放空氣量根據(jù)進(jìn)反應(yīng)器的氣量決定,防止反應(yīng)器內(nèi)催化劑沉降堵塞分布器,合成反應(yīng)器進(jìn)氣量不得低于100000Nm3/h),少一部分凈化氣通過合成主循環(huán)壓縮機(jī)K6101加壓后與凈化來的凈化氣一起進(jìn)入反應(yīng)器,進(jìn)行置換開車,無需再經(jīng)PSA制氫置換,節(jié)省了置換時(shí)間及變換氣。

      本專利利用現(xiàn)成的流程即可實(shí)現(xiàn),不需要改動(dòng)流程。氣化粗合成氣送至凈化通過V1401分離凝水后進(jìn)入E1401加熱,再至預(yù)變換爐除灰,出來的混合氣通過全關(guān)HV1424及HV1424N閥位使粗合成氣全部進(jìn)入R1402變換爐反應(yīng),控制合成氣氫氣含量達(dá)到80%以上,再進(jìn)入低溫甲醇洗工段脫除H2S和CO2后的凈化氣送至合成進(jìn)合成漿態(tài)床反應(yīng)器R6101,從R6101頂部出來的凈化氣進(jìn)入壓縮機(jī)入口緩沖罐,大部分凈化氣在此放空(具體放空氣量根據(jù)進(jìn)反應(yīng)器的氣量和系統(tǒng)壓力決定,防止反應(yīng)器內(nèi)催化劑沉降堵塞分布器,合成反應(yīng)器進(jìn)氣量不得低于100000Nm3/h),少一部分凈化氣通過合成主循環(huán)壓縮機(jī)K6101加壓后與凈化來的凈化氣一起進(jìn)入反應(yīng)器,進(jìn)行置換開車

      術(shù)語解釋:

      費(fèi)托合成(又名F-T合成):煤間接液化技術(shù)之一,以合成氣為原料在催化劑(本單位是鐵系催化劑)和適當(dāng)反應(yīng)條件下合成以石蠟烴為主的液體燃料的工藝過程。

      一氧化碳變換反應(yīng)(簡稱變換):一定條件下,半水煤氣中的一氧化碳和水蒸氣反應(yīng)生成氫氣和二氧化碳的工藝過程。

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