本實用新型涉及石油化工技術(shù)領(lǐng)域中一種預(yù)加氫反應(yīng)系統(tǒng),特別是一種汽油加氫裝置預(yù)加氫反應(yīng)改造系統(tǒng)。
背景技術(shù):
汽油加氫裝置預(yù)加氫反應(yīng)器由于壓降的升高運行中產(chǎn)生結(jié)焦堵塞進料加熱器和反應(yīng)器。一旦產(chǎn)生結(jié)焦堵塞現(xiàn)象,就需要停工處理,影響裝置的連續(xù)生產(chǎn)。通常汽油加氫裝置大約3個月停工一次 每次停工1天用于清除加熱器清理管束及預(yù)加氫反應(yīng)器催化劑的處理,嚴重的影響了裝置的平穩(wěn)運行。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型所要解決的技術(shù)問題是克服背景技術(shù)中存在的現(xiàn)有汽油加氫裝置預(yù)加氫反應(yīng)器由于運行中產(chǎn)生結(jié)焦堵塞現(xiàn)象需要停工處理影響裝置連續(xù)生產(chǎn)的問題,而提供一種汽油加氫裝置預(yù)加氫反應(yīng)改造系統(tǒng),該汽油加氫裝置預(yù)加氫反應(yīng)改造系統(tǒng),可以避免裝置停工處理,保證裝置的連續(xù)生產(chǎn),減少損失。
本實用新型解決其問題可通過如下技術(shù)方案來達到:該汽油加氫裝置預(yù)加氫反應(yīng)改造系統(tǒng),包括預(yù)加氫反應(yīng)器,所述預(yù)加氫反應(yīng)器塔頂連接進料加熱器,預(yù)加氫反應(yīng)器塔底管線連接穩(wěn)定塔;所述進料加熱器連接原料緩沖罐及氫氣進氣管線,原料緩沖罐塔底連接進料泵,所述進料泵出口裝配一條管線直通預(yù)加氫反應(yīng)器塔底管線。
本實用新型與上述背景技術(shù)相比較可具有如下有益效果:應(yīng)用該汽油加氫裝置預(yù)加氫反應(yīng)改造系統(tǒng)后,裝置不需要停工,當(dāng)進料加熱器及預(yù)加氫反應(yīng)器壓降升高后,打開跨線閥門,關(guān)閉去進料加熱器及預(yù)加氫反應(yīng)器的出口閥門從而達到了裝置的連續(xù)運轉(zhuǎn),減少了停工損失和不必要的勞動。每天處理700噸汽油,每噸加工利潤500元,每次減少損失 700*600=42000元,每年減少損失 42000*4=16.8萬元。
附圖說明
附圖1是本實用新型的系統(tǒng)流程圖。
圖中: 1-原料緩沖罐,2-進料泵,3-進料加熱器,4-預(yù)加氫反應(yīng)器 ,5-穩(wěn)定塔,6- 氫氣進氣管線,7-塔底管線,8-管線。
具體實施方式:
下面結(jié)合附圖將對本實用新型作進一步說明:
如附圖1所示,該汽油加氫裝置預(yù)加氫反應(yīng)改造系統(tǒng),包括預(yù)加氫反應(yīng)器4,所述預(yù)加氫反應(yīng)器4塔頂連接進料加熱器3,預(yù)加氫反應(yīng)器4塔底管線7連接穩(wěn)定塔5;所述進料加熱器3連接原料緩沖罐1及氫氣進氣管線6,原料緩沖罐1塔底連接反應(yīng)進料泵2,進料加熱器3 加熱蒸汽為3.5兆帕,所述進料泵2出口裝配一條管線8直通預(yù)加氫反應(yīng)器塔底管線7;所述氫氣進氣管線6、預(yù)加氫反應(yīng)器塔底管線7、管線8上接有閥。
該汽油加氫裝置預(yù)加氫反應(yīng)改造系統(tǒng)運行時,預(yù)加氫反應(yīng)進料泵把原料緩沖罐中的汽油增壓,經(jīng)過進料加熱器加熱至150℃后進入預(yù)加氫反應(yīng)器進行加氫反應(yīng),把二烯烴加氫飽和。由于存在膠質(zhì)和二烯烴在升溫過程中后結(jié)焦堵塞管路導(dǎo)致壓降升高,為避免停工清理影響連續(xù)生產(chǎn),在壓降升高后打開進料泵2出口裝配的管線8中的跨線閥門把原料汽油送至穩(wěn)定塔保證了后續(xù)裝置的正常運行。