一種利用工業(yè)廢水制備的水煤漿及工藝方法
【技術領域】
[0001] 本發(fā)明涉及水煤漿的生產(chǎn)技術領域,具體涉及一種采用工業(yè)廢水制備的水煤漿及 工藝方法。
【背景技術】
[0002] 水煤漿(簡稱CWM)是一種經(jīng)濟、潔凈、可替代石油和天然氣的液體燃料和化 工原料,它由大約65%的煤、34%的水和1%左右的添加劑通過物理加工方法制成,既保持了 煤炭原有的物理特性,又具有石油一樣的流動性和穩(wěn)定性。水煤漿改變了煤的傳統(tǒng)燃燒方 式,其燃燒效率可達95%以上,且二氧化硫、氮氧化物排放量及煙塵濃度均達到環(huán)保要求, 應用極為廣泛,并顯示出了巨大的節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢。與煤炭的液化、氣化相比,水煤漿投資少、 成本低,在中國能源發(fā)展計劃中具有十分重要的戰(zhàn)略意義。
[0003] 水煤漿的制備對水的消耗量極大,例如,生產(chǎn)10萬噸水煤漿需用水3. 5萬噸左右, 再加上清洗設備等工業(yè)常規(guī)需求,用水量不容忽視。因此,如果能夠科學利用污水(如工業(yè) 廢水、生活廢水等),使其代替清水作為水煤漿生產(chǎn)用水,能為國家和企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟 效益和社會效益。此外,污水回收利用避免了其對環(huán)境的污染,還解決了一定的環(huán)境問題, 可謂一舉多得。
[0004] 由于水煤漿制備對煤和水質都有一定的要求,二十多年來一直采用清水制備水煤 漿,在確保水煤漿的濃度及煤顆粒粒度時所制得的水煤漿穩(wěn)定性偏低,粘度普遍偏大,主 要原因是水煤漿的濃度、粘度、穩(wěn)定性及煤顆粒粒度四項指標的要求是互相矛盾和相互制 約的,例如濃度高、粒度細就不利于降低粘度,粘度低、粒度粗又會使穩(wěn)定性變差。為提高燃 燒效率,GB/T18855-2008規(guī)定:粒度上限為300微米,74微米篩余大于75%,平均顆粒直徑 在70微米以下。
[0005] 現(xiàn)有的技術方法中,有通過VAE廢液制備水煤漿,例如CN104073306公開了采用將 VAE廢液PH值調節(jié)到7?9,采用山西大同煤制備水煤漿,粒度上限1000微米,平均粒度 100?200微米,粒度分布范圍100?710微米。CN104073306中公開了 VAE廢水制漿,平 均粒度100?200微米。粒度過粗不利于提高燃燒效率。有的陶瓷企業(yè)采用酚水所制水煤 楽的濃度為45%?48%,不但穩(wěn)定性差,而且還增加了耗氧量。
[0006] 從VAE廢液制漿中,煤的粒度分布在100?710微米,與水煤漿的新舊標準GB/ T18855-2002、GB/T18855-2008都有很大的差距,不利于提高水煤漿的燃燒效率,而且顆粒 粗,穩(wěn)定性很難達到要求。有的陶瓷企業(yè)采用酚水制備水煤漿的濃度在50%以下,以上所述 的水煤漿均不符合國家技術標準。
【發(fā)明內容】
[0007] 本發(fā)明的目的在于克服上述缺陷,提供一種利用工業(yè)廢水制備的水煤漿及工藝方 法,在節(jié)約用水、降低成本的同時,還可節(jié)省對工業(yè)廢水進行后處理的費用以及避免工業(yè)廢 水對環(huán)境的污染。
[0008] 為解決上述技術問題,本發(fā)明采用如下技術方案:一種利用工業(yè)廢水制備的水煤 漿,包含煤粉、工業(yè)廢水及添加劑,添加劑包括分散劑和穩(wěn)定劑,分散劑成分中陰離子表面 活性劑與非離子表面活性劑重量比為8:2,其中,陰離子表面活性劑為萘磺酸鹽甲醛縮合 物、木質素磺酸鹽、聚烯烴磺酸鹽、聚羧酸鹽中的兩種或三種組合物,非離子表面活性劑為 脂肪醇酯或脂肪酸酯,穩(wěn)定劑成份中羥丙基甲基纖維素、淀粉、木質纖維素重量比為89 : 10 :1。
[0009] 優(yōu)選情況下,添加劑的總重量為煤粉和工業(yè)廢水總重量的0. 5?1%。
[0010] 優(yōu)選情況下,煤粉的原料煤為陜西煤、甘肅煤或新疆煤。
[0011] 優(yōu)選情況下,工業(yè)廢水含有檳榔堿、鞣質、木質素、糖甜味劑、蛋白質、香精香料、氫 氧化鈣成分。
[0012] 優(yōu)選情況下,工業(yè)廢水含有醚類、醇類有機化合物成分。
[0013] 優(yōu)選情況下,工業(yè)廢水含有酚、氨、氰化物、硫化物成分。
[0014] 優(yōu)選情況下,相對于100重量份的煤粉,所述工業(yè)廢水的用量為45?65重量份。
[0015] 優(yōu)選情況下,相對于100重量份的煤粉,所述工業(yè)廢水的用量為50?60重量份。
[0016] 一種制備上述水煤漿的工藝方法,包括以下步驟:先將原料煤輸送到破碎機破碎, 形成煤粉;在雙攪處加入工業(yè)廢水和分散劑,通過單攪進入球磨機研磨,形成煤漿;煤漿 在磨漿機出口處流入振動篩,過濾去除大顆粒雜物和纖維質雜質后,流入均質桶進行強攪; 將煤漿泵入中間桶,加入穩(wěn)定劑攪拌均勻并熟化;將成品水煤漿泵入成品罐儲存。
[0017] 優(yōu)選情況下,水煤漿中煤粉平均顆粒直徑為40?99微米。
[0018] 本發(fā)明具備的有益效果:工業(yè)廢水必須經(jīng)過后續(xù)處理,以防止直接排放對環(huán)境造 成嚴重污染和對人體造成損傷。根據(jù)本發(fā)明制備的水煤漿產(chǎn)品成本比利用清水制漿添加劑 成本略有增加,水煤漿的各項技術指標均達到標準要求。此外,本發(fā)明充分利用工業(yè)廢水, 不但節(jié)約了水資源,而且節(jié)約了廢水處理費用,通過水煤漿1000?1200°c高溫燃燒實現(xiàn)工 業(yè)廢水的無害化處理。
【具體實施方式】
[0019] 為了使本發(fā)明所解決的技術問題、技術方案及有益效果更加清楚明白,下面結合 實施例對本發(fā)明作進一步詳細說明。
[0020] 本發(fā)明實施例中,所用工業(yè)廢水分別來自湖南口味王集團、湖南胖哥食品有限公 司(標記為廢水1);株洲海利精細化工有限公司、湖南昊華化工(標記為廢水2);衡陽衡利 豐、湖南智成化工(標記為廢水3)。
[0021] 所用原料煤分別為陜西煤(標記為煤X)、甘肅煤(標記為煤G)、新疆煤(標記為 煤J)。
[0022] 所述水煤漿樣品的試樣按GB/T18856. 1進行采樣和制備;水煤漿的濃度(重量%) 根據(jù)GB/T18856. 2進行測定;水煤漿的表觀粘度(漿體溫度20°C,剪切率IOOiT1)根據(jù)GB/ T18856. 4進行測定;水煤漿中煤粉的粒度(74 μ m篩余大于75%)根據(jù)GB/T18856. 3進行測 定;穩(wěn)定性(3個月無硬沉淀)根據(jù)GB/T213的方法進行測定。
[0023] 實施例1 本實施例用于說明本發(fā)明提供的水煤漿的制備。
[0024] ( I)將廢水1進行油水分離; (2) 在攪拌下,將100重量份的煤X、64重量份的上述廢水1以及0. 492重量份的分散 劑和1. 066重量份穩(wěn)定劑,并用濕法磨漿機進行濕法磨漿,得到水煤漿產(chǎn)品Xl ; (3) 從Xl中采樣并制備待測定的水煤漿樣品,測定水煤漿樣品中煤粉的粒度、水煤漿 樣品的濃度、表觀粘度,并靜置3個月測試穩(wěn)定性,結果如表1所示。
[0025] 實施例2 本實施例用于說明本發(fā)明提供的水煤漿的制備。
[0026] (1)將廢水2進行油水分離; (2) 在攪拌下,將100重量份的煤X、64重量份的上述廢水2以及0. 820重量份的分散 劑和0. 820重量份的穩(wěn)定劑,并用濕法磨漿機進行濕法磨漿,得到水煤漿產(chǎn)品X2 ; (3) 從X2中采樣并制備待測定的水煤漿樣品,測定水煤漿樣品中煤粉的粒度、水煤漿 樣品的濃度、表觀粘度,并靜置3個月測試穩(wěn)定性,結果如表1所示。
[0027] 實施例3 本實施例用于說明本發(fā)明提供的水煤漿的制備。
[0028] (1)將廢水3進行油水分離; (2) 在攪拌下,將100重量份的煤X、64重量份的上述廢水3以及1. 14