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      一種清垢防垢一體化智能加藥工藝的制作方法

      文檔序號:12113041閱讀:416來源:國知局

      本發(fā)明涉及油田采油工程技術領域,屬于一種清垢防垢一體化智能加藥工藝。



      背景技術:

      三元復合驅油井結垢嚴重,導致斷桿、卡泵現(xiàn)象頻繁發(fā)生,影響油井生產(chǎn)時率。為解決這一問題,現(xiàn)場采用井口點滴加藥裝置進行防垢劑的注入,來延緩油井結垢,但裝置無法檢測油井生產(chǎn)電流,無法確定油井結垢情況;針對已經(jīng)結垢或處于結垢高峰期的油井,需要周期性的配合清垢來保證油井正常生產(chǎn),而目前的防垢加藥裝置均無清垢功能。現(xiàn)場采取了清垢解卡作業(yè)施工來配合目前的防垢加藥裝置,無法及時清垢,且作業(yè)施工過程中需要油井停機,存在二次卡泵的風險。



      技術實現(xiàn)要素:

      本發(fā)明提供了一種清垢防垢一體化智能加藥工藝,該加藥工藝可在加入清垢劑或防垢劑的流程之間自動切換,達到及時清防垢的目的,降低二次卡泵風險。

      本發(fā)明的技術方案是:該工藝是通過以下裝置來實現(xiàn)的:它由清垢劑儲藥桶、球閥、球閥、自動換向閥、過濾器、不等量雙柱塞泵、混合器、過濾器、球閥、球閥、電器控制集成箱、防垢劑儲藥桶、放空口、球閥、電極點壓力表、自動換向閥、安全閥、球閥、放空口組成;其中清垢劑儲藥桶底部通過管線、球閥、自動換向閥與過濾器連接,過濾器通過管線與不等量雙柱塞泵大泵頭下部連接,防垢劑儲藥桶底部通過管線、球閥與過濾器連接,過濾器通過管線與不等量雙柱塞泵小泵頭下部連接,不等量雙柱塞泵兩個泵頭的上部均通過管線與混合器連接,混合器一個出口通過管線、球閥、高壓軟管與井口套管連接,另一個出口通過管線與球閥、安全閥、電極點壓力表連接,球閥通過管線與放空口連接,安全閥通過管線與自動換向閥連接,球閥通過管線與放空口連接,自動換向閥通過管線與儲藥桶上的放空口連接,井口摻水管線通過高壓軟管與球閥連接,球閥的另一端通過管線與自動換向閥連接,電器控制集成箱通過電纜分別與自動換向閥、不等量雙柱塞泵以及油井的電器控制箱連接;一種清垢防垢一體化智能加藥工藝是通過一下步驟來實現(xiàn)的:

      a、通過高壓軟管將該裝置與油井套管及井口摻水管線連接,再通過電纜與油井的電器控制箱連接,確認各連接部位均正常后,將清垢劑加入清垢劑儲藥桶中,將防垢劑加入防垢劑儲藥桶中;

      b、打開連接防垢劑儲藥桶的兩個球閥,通過電器控制集成箱中的手動控制開關,啟動不等量雙柱塞泵,直至防垢劑儲藥桶上部的放空口開始穩(wěn)定的流出防垢劑,關閉不等量雙柱塞泵;

      c、關閉連接防垢劑儲藥桶的兩個球閥,打開井口摻水管線處的球閥和連接清垢劑儲藥桶上部放空口的球閥,調(diào)節(jié)連接在摻水管線上的自動換向閥至摻水端開啟、連接清垢劑儲藥桶的一端處于關閉狀態(tài),通過電器控制集成箱中的手動控制開關,啟動不等量雙柱塞泵,直至清垢劑儲藥桶上部的放空口有穩(wěn)定的摻水流出,關閉不等量雙柱塞泵;

      d、關閉連接摻水管線的球閥,打開清垢劑儲藥桶下部的球閥,調(diào)節(jié)連接在摻水管線上的自動換向閥至摻水端關閉、連接清垢劑儲藥桶的一端處于開啟狀態(tài),通過電器控制集成箱中的手動控制開關,啟動不等量雙柱塞泵,直至清垢劑儲藥桶上部的放空口有穩(wěn)定的清垢劑流出,關閉不等量雙柱塞泵;

      e、關閉電器控制集成箱中的手動控制功能,將防垢劑儲藥桶下部球閥、清垢劑儲藥桶下部球閥、連接摻水管線的球閥、連接井口高壓軟管的球閥打開,將連接防垢劑儲藥桶、清垢劑儲藥桶上部放空口的兩個球閥關閉;

      f、在電氣控制集成箱中啟動全自動一體化智能加藥模式,開始自動加藥工作;

      g、通過電器控制集成箱中的電流監(jiān)測裝置監(jiān)測油井生產(chǎn)電流,當電流平穩(wěn)時,連接摻水和清垢劑儲藥桶的自動換向閥將自動開啟摻水方向開關,關閉清垢劑儲藥桶來液方向開關,通過不等量雙柱塞泵同時注入摻水和防垢劑至混合器,混合后注入油井套管;

      h、電器控制集成箱監(jiān)測油井生產(chǎn)電流上升或大幅波動時,連接摻水和清垢劑儲藥桶的自動換向閥將自動關閉摻水方向開關,開啟清垢劑儲藥桶來液方向開關,通過不等量雙柱塞泵同時注入清垢劑和防垢劑至混合器,混合后注入油井套管。

      本發(fā)明具有如下有益效果:采用清垢防垢一體化加藥工藝,連續(xù)監(jiān)測油井生產(chǎn)電流,根據(jù)監(jiān)測到的電流的變化情況,可及時有效地對結垢油井進行清垢,無需等待,在防垢的同時做到了清垢,實現(xiàn)了清垢防垢結合、清垢防垢一體化,降低油井二次卡泵風險,節(jié)省清垢解卡作業(yè)施工的費用。

      附圖說明:附圖1是本發(fā)明的加藥工藝示意圖。

      圖中1-清垢劑儲藥桶;2-球閥;3-球閥;4-自動換向閥;5-過濾器;6-不等量雙柱塞泵;7-混合器;8-過濾器;9-球閥;10-球閥;11-電器控制集成箱;12-防垢劑儲藥桶; 13-放空口; 14-球閥;15-電極點壓力表;16-自動換向閥; 17-安全閥;18-球閥;19-放空口。

      具體實施方式:下面結合附圖對本發(fā)明作進一步說明:該工藝是通過以下裝置來實現(xiàn)的:它由清垢劑儲藥桶1、球閥2、球閥3、自動換向閥4、過濾器5、不等量雙柱塞泵6、混合器7、過濾器8、球閥9、球閥10、電器控制集成箱11、防垢劑儲藥桶12、放空口13、球閥14、電極點壓力表15、自動換向閥16、安全閥17、球閥18、放空口19組成;其中清垢劑儲藥桶1底部通過管線、球閥2、自動換向閥4與過濾器5連接,過濾器5通過管線與不等量雙柱塞泵6大泵頭下部連接,防垢劑儲藥桶12底部通過管線、球閥9與過濾器8連接,過濾器8通過管線與不等量雙柱塞泵6小泵頭下部連接,不等量雙柱塞泵6兩個泵頭的上部均通過管線與混合器7連接,混合器7一個出口通過管線、球閥10、高壓軟管與井口套管連接,另一個出口通過管線與球閥14、安全閥17、球閥18、電極點壓力表15連接,球閥14通過管線與放空口13連接,安全閥17通過管線與自動換向閥16連接,球閥18通過管線與放空口19連接,自動換向閥16通過管線與放空口13、放空口19連接,井口摻水管線通過高壓軟管與球閥3連接,球閥3的另一端通過管線與自動換向閥4連接,電器控制集成箱11通過電纜分別與自動換向閥16、不等量雙柱塞泵6、自動換向閥4以及油井的電器控制箱連接;一種清垢防垢一體化智能加藥工藝是通過以下步驟來實現(xiàn)的:

      a、通過高壓軟管將該裝置與油井套管及井口摻水管線連接,再通過電纜與油井的電器控制箱連接,確認各連接部位均正常后,將清垢劑加入清垢劑儲藥桶1中,將防垢劑加入防垢劑儲藥桶12中;

      b、打開球閥9、球閥14,通過電器控制集成箱11中的手動控制開關,啟動不等量雙柱塞泵6,直至放空口13開始穩(wěn)定的流出防垢劑,關閉不等量雙柱塞泵6;

      c、關閉球閥9、球閥14,打開球閥3、球閥18,調(diào)節(jié)自動換向閥4至摻水端開啟、連接清垢劑儲藥桶1的一端處于關閉狀態(tài),通過電器控制集成箱11中的手動控制開關,啟動不等量雙柱塞泵6,直至放空口19有穩(wěn)定的摻水流出,關閉不等量雙柱塞泵6;

      d、關閉球閥3,打開球閥2,調(diào)節(jié)自動換向閥4至摻水端關閉、連接清垢劑儲藥桶1的一端處于開啟狀態(tài),通過電器控制集成箱11中的手動控制開關,啟動不等量雙柱塞泵6,直至放空口19有穩(wěn)定的清垢劑流出,關閉不等量雙柱塞泵6;

      e、關閉電器控制集成箱11中的手動控制功能,打開球閥9、球閥2、球閥3、球閥10,關閉球閥14、球閥18;

      f、在電氣控制集成箱11中啟動全自動一體化智能加藥模式,開始自動加藥工作;

      g、通過電器控制集成箱11中的電流監(jiān)測裝置監(jiān)測油井生產(chǎn)電流,當電流平穩(wěn)時,自動換向閥4將自動開啟摻水方向開關,關閉清垢劑儲藥桶1來液方向開關,通過不等量雙柱塞泵6同時注入摻水和防垢劑至混合器7,混合后注入油井套管;

      h、電器控制集成箱11監(jiān)測油井生產(chǎn)電流上升或大幅波動時,自動換向閥4將自動關閉摻水方向開關,開啟清垢劑儲藥桶1來液方向開關,通過不等量雙柱塞泵6同時注入清垢劑和防垢劑至混合器7,混合后注入油井套管。

      目前,該加藥工藝已經(jīng)在大慶油田南三東強堿三元復合區(qū)塊N3-1-P458等8口井進行清垢防垢一體化加藥現(xiàn)場試驗,所有加藥裝置運行狀態(tài)良好,加藥計量準確,清垢措施及時有效,各方面均達到了設計的要求,加藥井均平穩(wěn)運行,滿足了結垢油井全天候清垢防垢一體化加藥的需要。

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